离合器常见故障原因及捷达车离合器案例分析

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  一、离合器打滑
  1.故障现象
  拖拉机起步困难,有负荷或负荷很重时不能起步。正常作业时,外界负荷稍有增加,拖拉机行走速度立刻降低,严重时拖拉机不能前进。此时,发动机工作正常,无超负荷、冒烟等现象。离合器打滑,从动片烧损,拖拉机主离合器检查窗冒烟,并能嗅到一股烧焦的气味。
  2.故障原因
  2.1离合器从动片、飞轮及压盘有油污
  摩擦力因油污而减少,使离合器打滑;
  2.2压杆与分离轴承的间隙过小
  即离合器踏板自由行程太小,甚至无自由行程,或因操纵不当,使离合器踏板处于半结合状态而打滑;
  2.3离合器压盘弹簧折断
  弹力减弱使压盘压力减弱,摩擦力减少引起打滑。由于磨修飞轮、压盘,弹簧工作长度增加,摩擦力减小引起打滑;
  2.4摩擦片过度磨损
  铆钉露出表面,接触不良,造成打滑;
  2.5起步太猛
  从动盘钢片受到过大的冲击力,连续起步或起步后离合器长期处于半接合状态,使离合器产生高温,造成从动盘钢片翘曲;
  2.6部分弹簧弹力不足
  压盘圆周上各处压力不均,压盘与从动盘不平行,摩擦力减小,引起打滑;
  2.7离合器从动盘摩擦材料表面温度过高
  摩擦性能变坏,引起打滑。工作中不间断地打滑就是由于温度高而引起的;
  2.8操纵不当
  驾驶员经常把脚放在离合器踏板上,使离合器处于半接合状态,引起打滑。
  3.检查判断清除故障
  3.1应经常拧出离合器放油螺塞,观察有无积油,如有,可从油的颜色初步分辨出是发动机后部漏油还是变速箱前部漏油。积油少时,可用煤油或汽油清洗离合器;
  3.2按规定重新调整间隙;
  3.3更换弹簧;
  3.4更换新的摩擦衬片;
  3.5修理(平面车一刀后磨平)或更换新件;
  3.6离合器不能带病工作,作业中要尽量避免经常超负荷,特别是拖拉机轮胎打滑或陷车时,不应采取猛松离合器的办法来冲出陷坑。
  二、离合器分离不清
  1.故障现象
  当离合器踏板踩到底时,动力仍然不能完全切断,致使换挡时有轮齿的撞击声或挂挡困难,如有的拖拉机的变速箱主动齿轮未泡在油里,缺乏油的阻尼作用。因此,踩下第一级离合器,切断动力后主动齿轮尚能在空气中凭惯性旋转几秒钟,故第一次挂挡时,允许有轻微的打齿声,但不松离合器。第二次挂挡时,不应再有打齿声,否则离合器分离不彻底。
  2.故障原因
  2.1离合器手柄或踏板自由行程太大或工作行程过小,造成分离不清;
  2.2 3个分离杠杆端部未调在同一平面上;
  2.3摩擦片翘曲变形或浸水锈蚀;
  2.4新机停放时间过长,离合器进水,可能使摩擦片与飞轮、压盘黏住;
  2.5从动盘翘曲过大或主摩擦片花键太紧;
  2.6离合器弹簧罩内积满油泥,弹簧不能压缩,使离合器不能分离。
  3.检查判断
  3.1按规定重新调整自由行程;
  3.2应及时调整3个分离杠杆;
  3.3更换摩擦片或修理;
  3.4挂上挡,将离合器踩到底,同时踩制动器,减压后摇曲轴,并用棒适当敲震离合器,迫使摩擦片脱开;
  3.5从动盘修毛后重新安装;
  3.6清洗离合器弹簧罩。
  三、离合器发抖
  1.故障现象
  拖拉机起步时,离合器在接合过程中由于摩擦片接合不稳定,致使拖拉机起步时发生震抖。
  2.故障原因
  2.1摩擦片翘曲及压盘弹簧压力不均,分离杠杆高度调整不一致;
  2.2摩擦片上有油污、机械杂质等,离合器接合时产生间断接触;
  2.3主摩擦片破裂或铆钉松动;
  2.4离合器轴与曲轴连接不同心或同轴承磨损而松旷,使两轴同心度变差,则离合器接合时发生抖动;
  2.5从动盘翘曲;
  2.6中央传动主动螺旋圆锥齿轮有轴向窜动。
  3.检查判断
  3.1更换新摩擦片及调整压盘弹簧压力和分离杠杆高度;
  3.2应用汽油清洗,除去杂质;
  3.3更换新摩擦片、铆钉或重新铆正;
  3.4修理或更换从动盘。
  四、摩擦片烧损
  1.故障现象
  离合器从动盘摩擦片烧损时发出一股烧焦的气味,从动片变质发黑。工作时离合器打滑,作业速度降低,牵引功率下降。
  2.故障原因
  从动片烧损的主要原因是工作中离合器经常打滑及分离不彻底。这两项前面已作分析,这里重点分析生产实践中错误操纵使从动片烧损的原因。
  2.1陷车后,驾驶员图方便、省劲,开动机车,猛抬离合器踏板硬往外冲,造成从动片滑转、高温,以至烧损;
  2.2长期猛抬离合器踏板起步,致使从动片烧损;
  2.3长期超负荷作业,使离合器打滑,造成从动片烧损;
  2.4操纵离合器时,分离不彻底,结合不干脆;拖拉机行走时,操纵者的脚经常放在离合器踏板上,使离合器经常处于半接合状态下工作,使从动片烧损。
  五、捷达轿车离合器维修实例
  一辆捷达轿车行驶中底盘出现异响,司机反映,加油或油门不动时一切正常,但在收油门滑行或发动机制动期间,便发出“咯啦,咯啦”的撞击声。
  用举升机支起车身,四轮离地进行模拟实验,感觉声响时从变速驱动桥的差速器部位传出来的,类似轴承磨损发出的噪声 ,太下变速器并分解,取出差速器总成,检查轴承与座圈未发现划痕和斑点。用手拨行星齿轮轴,能感觉出有约.010mm的径向移动量,而两个半轴齿轮则有近1.0mm的轴向移动量。但通过其与行星齿轮之间的齿轮面来看,配合间隙时极佳的。经过综合分析,认为差速器总成良好。用手转动分离轴承,有“沙沙”摩擦声,决定更换,而后又检查了离合器片,离合器压板,两个半轴的内、外球笼,均未 异常现象。
  如果只是分离轴承磨损,那么它所发生的噪音应出现踩下离合器踏板阶段,不可能在行驶中收油门时才产生。这说明未找到真正的故障点,若此时是装复变速器,其结果必定是返修。于是又细心的复查一遍。检查了离合器片,铆钉目前的磨损深度,确定可以继续用,但仔细观察,发现从动盘钢片与从动鼓之间有一小条打的亮印,用手握住摩擦衬片,另一只手转动从动盘毂,发现严重松旷。
  从动盘钢片和从动盘毂通过减振弹簧弹性的连接在一起,盘毂夹在钢片的减振盘之间,并且其中夹有摩擦片,钢片和减振盘用铆钉铆接中间预留出一定距离,使盘毂可作用相对稍许转动,整个离合器片不不受扭矩时,当受扭矩时,则通过摩擦衬片首先传到钢片和减振盘再经过弹簧递给盘毂,此时弹簧被压缩,以此来吸收所受的冲击,并利用钢片和减振的能量,使振动迅速衰减。
  因为发动机传到汽车传动系中的扭矩时周期性不断变化,这就使转动系产生扭矩振动,若频率与传动系自振频率吻合,即导致共振。减振弹簧因频繁操作离合器,高温退火而缩短,失去了弹性连接于减振的作用。收油门滑行时,扭矩则由车轮经过传动系传至发动机制动,从动盘钢片与盘毂之间因作用力的变向,相对反转一个角度,便出现打击现象,而且因周期性的扭矩变化就会产生类似轴承的“{咯啦、咯啦}”声响。
  找到问题所在,更换了离合器总成与分离轴承,故障排除。
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