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摘 要:本文对鱼雷罐铁水重罐在推进中,可能存在车钩分离问题进行了深入探讨,寻求解决防止车钩分离的措施,防止鱼雷罐铁水重罐在推進中车钩分离,使推进车辆运行安全的可靠性得到进一步提升。
关键词:防止;铁水重罐;推进中;车钩;分离;措施
宁波钢铁有限公司(简称宁钢)现有GK1c型内燃机车5台,实现机车遥控单人操作,260t鱼雷型混铁车27辆,铁路总长约为9.4公里,道岔58组,铁路信号楼、修罐库、机车整备库各1座,担负着高炉铁水取重配空、炼钢铁水供给、富余铁水铸铁、鱼雷罐清渣、鱼雷罐检修任务。由于27辆260t鱼雷型混铁车无自动制动系统、无手制动系统、无配重制动系统,铁水重罐在推进过程中存在车列分离的安全风险,一旦出现分离,可能严重危及炼钢转炉区域安全。
一、内部车钩分离原因分析
(一)车钩缺陷
1、车钩钩锁铁磨损严重。钩锁铁在钩腔内与配件接触面多,且均为作用摩擦面,易磨耗。磨耗严重导致钩锁铁在钩腔内振动空间放大,振幅强力,带动上锁销杆影响防跳性能。
2、车钩内存有杂物,钩锁铁受卡而不落下。
3、车钩低头,钩尾框上翘,车轮磨损原因引起两相邻车辆的车钩水平中心线超标。
(二)连挂操作不当
1、连挂速度过高,车钩受纵向冲击损坏(车钩开裂、变形)。
2、连挂后,上车钩销未完全落锁,存在“假连接”状态。由于提钩链环与环之间不能完全释放设计长度,提钩链松余量过小;提钩链的环焊接存在毛刺、缺少润滑、钩链环材料过粗,下垂时易卡止;
(三)车列推进前试拉作业不完整
1、试拉位置站立不当。
2、试拉距离过短。
3、由于作业人员精神状态不良,试拉作业被疏漏(往往出现在后半夜或交班时刻)。
二、防止车钩分离的措施
1、将两车分开,推动钩舌处于闭锁位置,使用随车小敲棍或闸瓦钎在锁铁脚处拨动锁铁脚,使钩锁铁落槽;反复拨动几次,如钩锁铁再不能下落,通知检修分解处理。
2、推动钩舌处来回处于闭锁位置,将杂物清除干净,如有砂土类物质堆积时,可选用水冲洗,使用随车小敲棍或闸瓦钎在锁铁脚处拨动锁铁脚,使钩锁铁落;处理后仍不能下落,通知检修分解处理。
3、连挂后,查看两车钩水平中心线高度差不大于75mm范围内,若车钩中心水平线高度差超标时,检查两车钩各自中心线距钢轨面在空车状态下的高度是否在880mm(±10mm)范围,将超过标值车辆通知检修处理。
4、鱼雷罐铁水调运中的连挂速度受严格控制。在距被挂车五车距离时,时速控制在7~8km/h、三车距离时,时速控制在5km/,距被挂车5米时一度停车。
5、连挂前、后检查。1、连挂前检查车钩三态作用和车钩表面。闭锁位置:闭钩时,锁铁处于最低位置,锁铁后坐锁面坐落在钩舌推铁锁座上,钩舌尾部受锁铁阻挡,而锁铁的加一侧受钩腔内壁阻挡,钩舌被锁住不得转动;开锁位置:提起车钩提杆,锁铁开锁面停留在钩舌推铁锁座上,此时钩舌不能自动打开。如果钩舌受牵引力就能绕钩舌销转动;全开位置:持续提起提钩杆到极限位置,钩舌绕钩舌销转动到完全打开状态;车钩表面无明显的开裂、变形现象。
2、连挂后检查。上位车钩销完全落下,提钩链不绷紧(钩提杆链松量40~55mm),提钩杆不变形弯曲,提钩杆座不松脱;相邻两车钩中心水平线高度差符合标准范围;
6、车列需推进前执行试拉确认
(1)车列试拉前步行至车列前端第一辆车。
(2)遥控操纵机车牵引向机车方向试拉50cm~100cm后停车。
(3)以“手指口述”方法检验试拉过程管控。以线路枕木为静态目标确认前端第一辆车向机车方向移动50cm~100cm,将右手臂伸直、五指并拢指向目标位,语言呼出“试拉完毕”。
三、防止车钩分离有关提钩链的改进措施
鱼雷罐车钩提杆链链环横向内空尺寸和形状不合理。在现场运用中发现,车钩钩提杆链链环的横向内空尺寸和形状较为混乱,链环横向内空尺寸为大小不等,形状上更是各式各样,有橄榄形、椭圆形、近似O形、C形等。而车钩钩提杆链链环松余量运用限度尺寸为40mm~55m,因部分运用车链环横向内空尺寸达到车钩钩提杆链松余量运用限度。橄榄形、椭圆形、近似O形的链,因此,其在运行中有不断的跳动力和窜动力,加之其两头窄中间宽的形状,最容易使链环达到横向力平、链环长度不能有效伸展。采用現有GK1c型内燃机车车钩提钩链,解决了车钩钩提杆链链环存在问题。
四、结论
鱼雷罐铁水运输是冶金企业重要的生产工艺线。因此,鱼雷罐铁水安全调运是否,直接影响到企业的正常生产。通过各项防止鱼雷罐铁水重罐推进中车钩分离措施的落实,保证了企业正常的生产经营秩序,从一定程度上降低鱼雷罐铁水重罐推进中车钩分离的安全风险,实现铁水运输安全可靠。
参考文献:
[1]董英.济钢320t鱼雷罐温降分析及改进保温措施研究[J].冶金丛刊,2015,(03):13-14.
[2]蒙世平,朱国铭,蔡建新.减少鱼雷罐倒铁水散流的实践[J].柳钢科技,2010,(04):4-6.
[3]张道胜.梅钢铁水鱼雷罐温降因素分析及改进措施[J].现代冶金,2010(03):75-77.
[4]李亚军.钢铁企业高炉—转炉区段铁水温降研究[D].东北大学,2008.
关键词:防止;铁水重罐;推进中;车钩;分离;措施
宁波钢铁有限公司(简称宁钢)现有GK1c型内燃机车5台,实现机车遥控单人操作,260t鱼雷型混铁车27辆,铁路总长约为9.4公里,道岔58组,铁路信号楼、修罐库、机车整备库各1座,担负着高炉铁水取重配空、炼钢铁水供给、富余铁水铸铁、鱼雷罐清渣、鱼雷罐检修任务。由于27辆260t鱼雷型混铁车无自动制动系统、无手制动系统、无配重制动系统,铁水重罐在推进过程中存在车列分离的安全风险,一旦出现分离,可能严重危及炼钢转炉区域安全。
一、内部车钩分离原因分析
(一)车钩缺陷
1、车钩钩锁铁磨损严重。钩锁铁在钩腔内与配件接触面多,且均为作用摩擦面,易磨耗。磨耗严重导致钩锁铁在钩腔内振动空间放大,振幅强力,带动上锁销杆影响防跳性能。
2、车钩内存有杂物,钩锁铁受卡而不落下。
3、车钩低头,钩尾框上翘,车轮磨损原因引起两相邻车辆的车钩水平中心线超标。
(二)连挂操作不当
1、连挂速度过高,车钩受纵向冲击损坏(车钩开裂、变形)。
2、连挂后,上车钩销未完全落锁,存在“假连接”状态。由于提钩链环与环之间不能完全释放设计长度,提钩链松余量过小;提钩链的环焊接存在毛刺、缺少润滑、钩链环材料过粗,下垂时易卡止;
(三)车列推进前试拉作业不完整
1、试拉位置站立不当。
2、试拉距离过短。
3、由于作业人员精神状态不良,试拉作业被疏漏(往往出现在后半夜或交班时刻)。
二、防止车钩分离的措施
1、将两车分开,推动钩舌处于闭锁位置,使用随车小敲棍或闸瓦钎在锁铁脚处拨动锁铁脚,使钩锁铁落槽;反复拨动几次,如钩锁铁再不能下落,通知检修分解处理。
2、推动钩舌处来回处于闭锁位置,将杂物清除干净,如有砂土类物质堆积时,可选用水冲洗,使用随车小敲棍或闸瓦钎在锁铁脚处拨动锁铁脚,使钩锁铁落;处理后仍不能下落,通知检修分解处理。
3、连挂后,查看两车钩水平中心线高度差不大于75mm范围内,若车钩中心水平线高度差超标时,检查两车钩各自中心线距钢轨面在空车状态下的高度是否在880mm(±10mm)范围,将超过标值车辆通知检修处理。
4、鱼雷罐铁水调运中的连挂速度受严格控制。在距被挂车五车距离时,时速控制在7~8km/h、三车距离时,时速控制在5km/,距被挂车5米时一度停车。
5、连挂前、后检查。1、连挂前检查车钩三态作用和车钩表面。闭锁位置:闭钩时,锁铁处于最低位置,锁铁后坐锁面坐落在钩舌推铁锁座上,钩舌尾部受锁铁阻挡,而锁铁的加一侧受钩腔内壁阻挡,钩舌被锁住不得转动;开锁位置:提起车钩提杆,锁铁开锁面停留在钩舌推铁锁座上,此时钩舌不能自动打开。如果钩舌受牵引力就能绕钩舌销转动;全开位置:持续提起提钩杆到极限位置,钩舌绕钩舌销转动到完全打开状态;车钩表面无明显的开裂、变形现象。
2、连挂后检查。上位车钩销完全落下,提钩链不绷紧(钩提杆链松量40~55mm),提钩杆不变形弯曲,提钩杆座不松脱;相邻两车钩中心水平线高度差符合标准范围;
6、车列需推进前执行试拉确认
(1)车列试拉前步行至车列前端第一辆车。
(2)遥控操纵机车牵引向机车方向试拉50cm~100cm后停车。
(3)以“手指口述”方法检验试拉过程管控。以线路枕木为静态目标确认前端第一辆车向机车方向移动50cm~100cm,将右手臂伸直、五指并拢指向目标位,语言呼出“试拉完毕”。
三、防止车钩分离有关提钩链的改进措施
鱼雷罐车钩提杆链链环横向内空尺寸和形状不合理。在现场运用中发现,车钩钩提杆链链环的横向内空尺寸和形状较为混乱,链环横向内空尺寸为大小不等,形状上更是各式各样,有橄榄形、椭圆形、近似O形、C形等。而车钩钩提杆链链环松余量运用限度尺寸为40mm~55m,因部分运用车链环横向内空尺寸达到车钩钩提杆链松余量运用限度。橄榄形、椭圆形、近似O形的链,因此,其在运行中有不断的跳动力和窜动力,加之其两头窄中间宽的形状,最容易使链环达到横向力平、链环长度不能有效伸展。采用現有GK1c型内燃机车车钩提钩链,解决了车钩钩提杆链链环存在问题。
四、结论
鱼雷罐铁水运输是冶金企业重要的生产工艺线。因此,鱼雷罐铁水安全调运是否,直接影响到企业的正常生产。通过各项防止鱼雷罐铁水重罐推进中车钩分离措施的落实,保证了企业正常的生产经营秩序,从一定程度上降低鱼雷罐铁水重罐推进中车钩分离的安全风险,实现铁水运输安全可靠。
参考文献:
[1]董英.济钢320t鱼雷罐温降分析及改进保温措施研究[J].冶金丛刊,2015,(03):13-14.
[2]蒙世平,朱国铭,蔡建新.减少鱼雷罐倒铁水散流的实践[J].柳钢科技,2010,(04):4-6.
[3]张道胜.梅钢铁水鱼雷罐温降因素分析及改进措施[J].现代冶金,2010(03):75-77.
[4]李亚军.钢铁企业高炉—转炉区段铁水温降研究[D].东北大学,2008.