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[摘 要]近年来,综采工艺大大提高了煤矿地下开采的机械化水平,但由于综采工艺需要的设备多且体积大,极易导致一些安全事故的发生。本文结合5241工作面回撤实际,成功研究了综采工作面下行支架回撤技术。
[关键词]支架回撤 下行式 安全
中图分类号:TF046.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)26-007-01
引言
我国是煤炭生产大国,综采工艺已经在我国煤矿开采中成功应用多年。综采工艺不仅提高了煤矿地下开采的机械化水平,而且减少了工作面顶板事故的发生。但综采工艺需要的设备多且体积大,且回撤过程中控顶面积大,顶板易垮落。同时,造成作业空间断面减小影响通风,使作业场所瓦斯与煤尘浓度容易超限,从而导致一些安全事故的发生。我矿针对传统综采工作面收尾撤架的不足,并结合5241工作面回撤实际,成功研究综采工作面下行支架回撤技术并应用生产,为我矿节约了回撤时间,且提高了安全防护。
一、工作面概况
潞安新疆煤化工集团公司一矿5241工作面是+580水平延深采区的第二个回采工作面,本区段煤层产状为走向WE,倾向SN,倾角5°-9°,平均8°。直接顶为浅灰色泥岩、砂岩互层,底板为灰黄色泥岩。工作面采用走向长壁后退式采煤,选用支架为支撑掩护式液压支架,共计129部支架。该工作面自2010年7月正式回采,至收作时已回采17个月,工作面采用上行通风,煤硬度属中硬煤F=1.7-3.0,煤有自燃发火倾向,发火期3-6个月,煤尘具有爆炸性。由于上顺槽停采线位置距+715m水仓留50米保护煤柱,故下顺槽停采线位置为机头超前机尾20米,工作面呈伪斜布置。
二、支架回撤方式的选择
5241工作面回撤之际,5242工作面已掘进完成形成安装条件,如采取已往上行式回撤方式,支架经5241上顺槽转运至轨道下山,再进入5242上顺槽到开切眼安装,不仅运输周转环节多,还出现作业人员分布广,劳动强度大,无形中延长了5242工作面的安装时间。同时在临近收作线时,上顺槽超前支护矿压显现明显,巷道变形严重,巷道支撑高度较低,修复工作量太大,加之临近停采线时又检测出瓦斯超限和出现CO现象。
经过对上顺槽和下顺槽锚网梁支护巷道的观察,下顺槽和下山角支架尾梁后锚梁支护巷道不易垮落。结合该煤层顶板情况,充分利用下顺槽锚网梁支护的特点及锚索支护的经验,对下顺槽支架出架空间和工作面支架控顶区采用锚杆联合支护,并尝试回撤从上往下机尾往机头方向进行回收支架的顺序。
三、支架控顶区及煤壁间的支护设计
锚杆支护是煤矿井下最实用、最方便、最快捷和效果比较好的支护方式,在井下应用比较广泛。具体操作方法为:在距停采线12米时工作面开始铺设金属顶网,顶网沿工作面倾向铺设,网间的水平与垂直方向接缝错开500mm。端头与巷道内的金属网连成一体,采用双股铁丝联接。
3.1顶锚杆
锚杆长度可由下式计算进行确定。
L=K(1.1+B/10)
式中:K为围岩稳定因素,因顶板已受采动超前压力影响,取1.4米;B为支架出架通道宽度,取2.4米;L为锚杆长度。
L=1.4(1.1+2.4/10)=1.876米
由上述公式知锚杆长度不小于1.8米,故选用Φ20×2200mm锚杆。根据我矿顶板支护经验,确定锚杆间排距为750mm×800mm,每根锚杆用两支树脂锚固剂。
3.2帮锚杆
在停采线处,煤壁铺完网后,用锚网梁支护煤壁,呈“W”形布置,并用锚杆将其固定在煤壁上,锚网梁与底板成45°,每根锚网梁均匀打设三根锚杆,锚杆规格为φ20×2200mm,用于煤壁支护。
四、回撤工序
4.1锚杆的支护
在工作面距停采线12米到停采线时,采用铺设金属顶网并打一排锚杆来固定金属顶网。距离停采线11米时在上下端头老塘侧各打一2500mm×2000mm木垛。距停采线10.4米时工作面全排顶板打设锚杆,锚杆间排距为1500mm×800mm,锚杆布置方式为五花式布置。在距停采线8米时工作面全排顶板打设密集锚杆,间排距为800mm×800mm,并在上下端头铺设矿工钢。在机头1#-5#、机尾123#-129#支架处的顶板铺设3.6米的矿工钢,每排机头铺设2根,机尾铺设3要挟,共铺设9排,排距800mm,梁端间距200mm。第一排矿工钢梁伸出支架外500mm,第二排矿工钢梁梁端在1#(129#)支架内750mm。支架前梁梁端距停采线2.4米时,支架停止前移。将前部刮板输送機推出后,摘掉硬连接,而后机组连续割煤3刀,形成撤架通道。
4.2支架的回撤
在综采所有设备中,目前比较成功的支架回撤方法主要有两种:第一种是工作面留有通道的回撤方法。当工作面推进至停采线时,将工作面推直并达到规定采高,然后再割3刀煤,只推输送机不移架留出撤架通道,此方法准备工作量小、空顶距小,材料消耗少,相对安全可靠。第二种是开辅助巷道的回撤方法。即预先在停采线位置提前开掘平行于工作面的回撤辅助巷道,并掘一个或两个联络巷与工作面贯通从辅助巷向外回撤液压支架。鉴于第二种方法用于特殊情况下的支架回撤,故我矿采用较为成熟的第一种方法通道回撤法。
根据我矿5241工作面实际情况,结合新技术,实行下行式回撤技术,支架采用从机尾往机头方向回撤,经下顺槽绞车直接拉到装车平板车上装车运往5242工作面进行安装。回撤机尾第一架前,提前在上出口打一井字木垛维护回风空间,并在工作面中下部出口处安设一部回柱绞车,回撤时采用绞车配合单体支柱抽出支架,并由绞车下拉支架到下顺槽。
在支架撤出后,支架顶梁上覆岩层是锚杆金属网支护的,支护结构形成悬臂梁结构,并处于应力降低区,顶板在短时间内垮落不足以影响下一部支架的回撤,期间采用3.6箱型梁配合3.2米单体支柱维护支架周围顶板,并随所撤支架由上向下逐架向前。
4.3装架工艺
起吊梁安装在下顺槽中距工作面5米处并稳设牢固,整体支架利用起吊梁装车,下顺槽内有1台绞车把支架缓慢拖到平台上。平板车采用大链与装架平台链紧装车,并采用单体液压支柱进行调整支架在平板车上的状态。
五、安全管理措施
5.1顶板管理措施
支架顶梁上覆岩层是采用金属网与锚杆联合支护进行支护的,顶板岩石在短时间内垮落对下一部支架的回撤影响不大,按此方法从上向下逐架撤除支架。由于出架通道顶板采用锚杆加密支护,煤壁与锚杆支护结构形成悬臂板梁结构并处于应力降低区,出架通道顶板基本不垮落,从而保证了通风断面。但为了进一步加强顶板管理,在回撤通道内放置了3部掩护支架,每撤出一部支架,在其靠老塘侧均打设多根单体柱作支护顶板,以便支架顺利前移。
5.2顶板防冒措施
1)在撤架通道形成后,若工作面顶板破碎,则在该段加设临时支护。即在该段支架前梁至煤壁间架设2.6米矿工钢梁,使其一端担在支架前梁上,另一端紧贴煤壁,在其下打设一根单体柱,梁间距750mm。
2)如果采面停采线处有较大的断层,则在断层带处可在支架顶梁上沿倾向设置长3米的矿工钢梁,矿工钢梁排距600mm,每排数量视断层在采面内延伸的长度而定。
3)撤架前先检查该处顶板情况,在撤架过程中,安排专人观察顶板情况,并配备足够的单体支柱和箱型梁随时做好临时支护准备。
六、结束语
5241工作面采用由上往下回撤液压支架的方式,为综采支架的回收方式探索了一条新的途径。同时通过此方式,还解决了5241工作面回撤期间瓦斯超限、及老塘出现CO的问题。通过下行式回撤支架,我矿将5241工作面设备直接经5241进风甩车场转运到5242上顺槽,此方法极大的减轻的工人的劳动强度,减少了周转环节,仅仅用了25天就完工了全部回撤安装工作,与以往回撤或安装工作面相比提前了半个多月。
作者简介:
李秋林,男,(1962——),大专,新疆哈密人,工程师,现任职于潞安新疆煤化工集团(有限)公司一矿矿长职务,主要从事煤矿开采。
[关键词]支架回撤 下行式 安全
中图分类号:TF046.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)26-007-01
引言
我国是煤炭生产大国,综采工艺已经在我国煤矿开采中成功应用多年。综采工艺不仅提高了煤矿地下开采的机械化水平,而且减少了工作面顶板事故的发生。但综采工艺需要的设备多且体积大,且回撤过程中控顶面积大,顶板易垮落。同时,造成作业空间断面减小影响通风,使作业场所瓦斯与煤尘浓度容易超限,从而导致一些安全事故的发生。我矿针对传统综采工作面收尾撤架的不足,并结合5241工作面回撤实际,成功研究综采工作面下行支架回撤技术并应用生产,为我矿节约了回撤时间,且提高了安全防护。
一、工作面概况
潞安新疆煤化工集团公司一矿5241工作面是+580水平延深采区的第二个回采工作面,本区段煤层产状为走向WE,倾向SN,倾角5°-9°,平均8°。直接顶为浅灰色泥岩、砂岩互层,底板为灰黄色泥岩。工作面采用走向长壁后退式采煤,选用支架为支撑掩护式液压支架,共计129部支架。该工作面自2010年7月正式回采,至收作时已回采17个月,工作面采用上行通风,煤硬度属中硬煤F=1.7-3.0,煤有自燃发火倾向,发火期3-6个月,煤尘具有爆炸性。由于上顺槽停采线位置距+715m水仓留50米保护煤柱,故下顺槽停采线位置为机头超前机尾20米,工作面呈伪斜布置。
二、支架回撤方式的选择
5241工作面回撤之际,5242工作面已掘进完成形成安装条件,如采取已往上行式回撤方式,支架经5241上顺槽转运至轨道下山,再进入5242上顺槽到开切眼安装,不仅运输周转环节多,还出现作业人员分布广,劳动强度大,无形中延长了5242工作面的安装时间。同时在临近收作线时,上顺槽超前支护矿压显现明显,巷道变形严重,巷道支撑高度较低,修复工作量太大,加之临近停采线时又检测出瓦斯超限和出现CO现象。
经过对上顺槽和下顺槽锚网梁支护巷道的观察,下顺槽和下山角支架尾梁后锚梁支护巷道不易垮落。结合该煤层顶板情况,充分利用下顺槽锚网梁支护的特点及锚索支护的经验,对下顺槽支架出架空间和工作面支架控顶区采用锚杆联合支护,并尝试回撤从上往下机尾往机头方向进行回收支架的顺序。
三、支架控顶区及煤壁间的支护设计
锚杆支护是煤矿井下最实用、最方便、最快捷和效果比较好的支护方式,在井下应用比较广泛。具体操作方法为:在距停采线12米时工作面开始铺设金属顶网,顶网沿工作面倾向铺设,网间的水平与垂直方向接缝错开500mm。端头与巷道内的金属网连成一体,采用双股铁丝联接。
3.1顶锚杆
锚杆长度可由下式计算进行确定。
L=K(1.1+B/10)
式中:K为围岩稳定因素,因顶板已受采动超前压力影响,取1.4米;B为支架出架通道宽度,取2.4米;L为锚杆长度。
L=1.4(1.1+2.4/10)=1.876米
由上述公式知锚杆长度不小于1.8米,故选用Φ20×2200mm锚杆。根据我矿顶板支护经验,确定锚杆间排距为750mm×800mm,每根锚杆用两支树脂锚固剂。
3.2帮锚杆
在停采线处,煤壁铺完网后,用锚网梁支护煤壁,呈“W”形布置,并用锚杆将其固定在煤壁上,锚网梁与底板成45°,每根锚网梁均匀打设三根锚杆,锚杆规格为φ20×2200mm,用于煤壁支护。
四、回撤工序
4.1锚杆的支护
在工作面距停采线12米到停采线时,采用铺设金属顶网并打一排锚杆来固定金属顶网。距离停采线11米时在上下端头老塘侧各打一2500mm×2000mm木垛。距停采线10.4米时工作面全排顶板打设锚杆,锚杆间排距为1500mm×800mm,锚杆布置方式为五花式布置。在距停采线8米时工作面全排顶板打设密集锚杆,间排距为800mm×800mm,并在上下端头铺设矿工钢。在机头1#-5#、机尾123#-129#支架处的顶板铺设3.6米的矿工钢,每排机头铺设2根,机尾铺设3要挟,共铺设9排,排距800mm,梁端间距200mm。第一排矿工钢梁伸出支架外500mm,第二排矿工钢梁梁端在1#(129#)支架内750mm。支架前梁梁端距停采线2.4米时,支架停止前移。将前部刮板输送機推出后,摘掉硬连接,而后机组连续割煤3刀,形成撤架通道。
4.2支架的回撤
在综采所有设备中,目前比较成功的支架回撤方法主要有两种:第一种是工作面留有通道的回撤方法。当工作面推进至停采线时,将工作面推直并达到规定采高,然后再割3刀煤,只推输送机不移架留出撤架通道,此方法准备工作量小、空顶距小,材料消耗少,相对安全可靠。第二种是开辅助巷道的回撤方法。即预先在停采线位置提前开掘平行于工作面的回撤辅助巷道,并掘一个或两个联络巷与工作面贯通从辅助巷向外回撤液压支架。鉴于第二种方法用于特殊情况下的支架回撤,故我矿采用较为成熟的第一种方法通道回撤法。
根据我矿5241工作面实际情况,结合新技术,实行下行式回撤技术,支架采用从机尾往机头方向回撤,经下顺槽绞车直接拉到装车平板车上装车运往5242工作面进行安装。回撤机尾第一架前,提前在上出口打一井字木垛维护回风空间,并在工作面中下部出口处安设一部回柱绞车,回撤时采用绞车配合单体支柱抽出支架,并由绞车下拉支架到下顺槽。
在支架撤出后,支架顶梁上覆岩层是锚杆金属网支护的,支护结构形成悬臂梁结构,并处于应力降低区,顶板在短时间内垮落不足以影响下一部支架的回撤,期间采用3.6箱型梁配合3.2米单体支柱维护支架周围顶板,并随所撤支架由上向下逐架向前。
4.3装架工艺
起吊梁安装在下顺槽中距工作面5米处并稳设牢固,整体支架利用起吊梁装车,下顺槽内有1台绞车把支架缓慢拖到平台上。平板车采用大链与装架平台链紧装车,并采用单体液压支柱进行调整支架在平板车上的状态。
五、安全管理措施
5.1顶板管理措施
支架顶梁上覆岩层是采用金属网与锚杆联合支护进行支护的,顶板岩石在短时间内垮落对下一部支架的回撤影响不大,按此方法从上向下逐架撤除支架。由于出架通道顶板采用锚杆加密支护,煤壁与锚杆支护结构形成悬臂板梁结构并处于应力降低区,出架通道顶板基本不垮落,从而保证了通风断面。但为了进一步加强顶板管理,在回撤通道内放置了3部掩护支架,每撤出一部支架,在其靠老塘侧均打设多根单体柱作支护顶板,以便支架顺利前移。
5.2顶板防冒措施
1)在撤架通道形成后,若工作面顶板破碎,则在该段加设临时支护。即在该段支架前梁至煤壁间架设2.6米矿工钢梁,使其一端担在支架前梁上,另一端紧贴煤壁,在其下打设一根单体柱,梁间距750mm。
2)如果采面停采线处有较大的断层,则在断层带处可在支架顶梁上沿倾向设置长3米的矿工钢梁,矿工钢梁排距600mm,每排数量视断层在采面内延伸的长度而定。
3)撤架前先检查该处顶板情况,在撤架过程中,安排专人观察顶板情况,并配备足够的单体支柱和箱型梁随时做好临时支护准备。
六、结束语
5241工作面采用由上往下回撤液压支架的方式,为综采支架的回收方式探索了一条新的途径。同时通过此方式,还解决了5241工作面回撤期间瓦斯超限、及老塘出现CO的问题。通过下行式回撤支架,我矿将5241工作面设备直接经5241进风甩车场转运到5242上顺槽,此方法极大的减轻的工人的劳动强度,减少了周转环节,仅仅用了25天就完工了全部回撤安装工作,与以往回撤或安装工作面相比提前了半个多月。
作者简介:
李秋林,男,(1962——),大专,新疆哈密人,工程师,现任职于潞安新疆煤化工集团(有限)公司一矿矿长职务,主要从事煤矿开采。