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摘要:介绍了在脱水设备的来料溜槽中增加预先脱水的思路,通过改造溜槽,内部增加筛网,起到预先脱水效果,可以缓解下级设备脱水效率不高的难题,成本低、合理利用空间,同时解决商品煤水分超标现象。
关键词:脱水 弧形筛 高频筛 溜槽
中图分类号:P618.11
徐矿集团三河尖煤矿洗煤厂,2009年技术改造为三产品重介洗煤厂,设计年入洗量180万t,目前在用的脱水设备有高频筛,弧形筛(振动弧形筛)和离心机,压滤机。高频筛和弧形筛由于使用年限长磨损严重,脱水效率降低,物料水分过大直接影响下级离心机的脱水效率。造成我厂外销商品煤水分一度超标,不同程度增加了销售困境。通过我厂技术人员的努力想到了简单有效的解决方法,改造现有的普通溜槽结构,就有了脱水溜槽的产生,通过现场安装使用后很好地减低了筛上物料水分。彻底解决了这一问题。我单位重点解决的是末级精煤和末级中煤的脱水难问题。
一、脱水溜槽的工作原理和应用范围
普通的溜槽,安装在筛子和其他设备的入料端上方,起到缓冲和分流物料的效果,如图一。
脱水溜槽和普通的溜槽安装方式和位置一样,不同点在溜槽的内部,脱水溜槽在溜槽内部加装一块弧形筛板,物料有管道首先落到筛板上,经过脱水后筛上物下落到下方的筛子再次脱水处理,而篩下水则通过振动筛子后方的筛下溜槽进入磁尾桶。如图二。
经过我们初步改造按照使用后,效果明显,初步计算能预脱10%的水分,再经过下级高频筛,振动筛和离心机的分级脱水,销售的商品煤充分满足了水分小于10的要求。鉴于该创新可行性,目前我厂已全部完成改造应用。
二、脱水溜槽安装技术要求
脱水溜槽结构简单,可行性强,为使该溜槽能充分实现初级脱水的最优化,我们在设计时先后论证了如下方面:
1、内嵌筛板的筛逢。根据下级筛子的筛逢要求,如我厂为例,下级高频筛的筛逢为0.35mm,为满足脱水和工艺要求,内嵌筛板筛逢要求为δ≤0.35mm。但是过低的筛逢会减低筛板的脱水性能,于是我厂选用δ=0.30mm。
2、内嵌筛板的安装位置。筛板的安装必须和物料下落口保持一定的落差,是物料在筛板上形成冲击力,提高脱水效率。这个可以根据现场空间而定。同时筛板的安装时必须保持一定的倾角,过大或过小都不能起到脱水的最大化,经过使用和反复调整,目前我厂的安装倾角为30°,具体如上图。为保证脱水的最大化,根据现场空间尽可能放大溜槽的宽度以便安装更大的筛板。
3、更换方便,溜槽内嵌筛板必须保证筛板利用更换,所以筛板安装时不能焊接,采用托架放置两端焊接支撑架,便于筛板拆除更换,同时保证筛板四周的密封要做好,防止物料从两侧的缝隙漏料。
三、效果优化分析
1、优化设计。经过改造,在现场观察发现,入料流量过大时,物料水在和筛板冲击碰撞下,相互撞击溅料现场严重,不利于脱水。为有效降低入料水流的冲击,使筛板得利用率最大化,我们先后更改溜槽入料方式,同时增加入料缓冲槽和导流板。如图三。
2、材料消耗。设计加工该溜槽体使用钢板材质Q345,厚度为10mm,内嵌筛板为库存的旧筛板,长1400mm,筛缝为0.3mm,弧度为15°,弧长570mm,现场测量,各项尺寸符合我们现场改造使用。弧形筛板的问题解决了。后经使用改造使用弧度为30°为佳。
3、使用分析。在改造之前,进入离心机的物料经常出现带水现象,离心机对湿基物料脱水效果不佳,改造后物料进入前不存在带水现象,而经离心机脱水后,末级精煤水分小于10%,末级中煤水分小于20%。
四、结论
通过我们改造后,现场使用效果看,初级分选起到了明显的效果,溜槽改造整体分选效果达到设计目标,解决了末级中煤和末级精煤的脱水问题,同时困扰我厂的煤仓窜楼和销售难题也解决了。该项设计也得到了矿上和相邻洗煤厂同行的赞赏。目前正着手推广应用。
关键词:脱水 弧形筛 高频筛 溜槽
中图分类号:P618.11
徐矿集团三河尖煤矿洗煤厂,2009年技术改造为三产品重介洗煤厂,设计年入洗量180万t,目前在用的脱水设备有高频筛,弧形筛(振动弧形筛)和离心机,压滤机。高频筛和弧形筛由于使用年限长磨损严重,脱水效率降低,物料水分过大直接影响下级离心机的脱水效率。造成我厂外销商品煤水分一度超标,不同程度增加了销售困境。通过我厂技术人员的努力想到了简单有效的解决方法,改造现有的普通溜槽结构,就有了脱水溜槽的产生,通过现场安装使用后很好地减低了筛上物料水分。彻底解决了这一问题。我单位重点解决的是末级精煤和末级中煤的脱水难问题。
一、脱水溜槽的工作原理和应用范围
普通的溜槽,安装在筛子和其他设备的入料端上方,起到缓冲和分流物料的效果,如图一。
脱水溜槽和普通的溜槽安装方式和位置一样,不同点在溜槽的内部,脱水溜槽在溜槽内部加装一块弧形筛板,物料有管道首先落到筛板上,经过脱水后筛上物下落到下方的筛子再次脱水处理,而篩下水则通过振动筛子后方的筛下溜槽进入磁尾桶。如图二。
经过我们初步改造按照使用后,效果明显,初步计算能预脱10%的水分,再经过下级高频筛,振动筛和离心机的分级脱水,销售的商品煤充分满足了水分小于10的要求。鉴于该创新可行性,目前我厂已全部完成改造应用。
二、脱水溜槽安装技术要求
脱水溜槽结构简单,可行性强,为使该溜槽能充分实现初级脱水的最优化,我们在设计时先后论证了如下方面:
1、内嵌筛板的筛逢。根据下级筛子的筛逢要求,如我厂为例,下级高频筛的筛逢为0.35mm,为满足脱水和工艺要求,内嵌筛板筛逢要求为δ≤0.35mm。但是过低的筛逢会减低筛板的脱水性能,于是我厂选用δ=0.30mm。
2、内嵌筛板的安装位置。筛板的安装必须和物料下落口保持一定的落差,是物料在筛板上形成冲击力,提高脱水效率。这个可以根据现场空间而定。同时筛板的安装时必须保持一定的倾角,过大或过小都不能起到脱水的最大化,经过使用和反复调整,目前我厂的安装倾角为30°,具体如上图。为保证脱水的最大化,根据现场空间尽可能放大溜槽的宽度以便安装更大的筛板。
3、更换方便,溜槽内嵌筛板必须保证筛板利用更换,所以筛板安装时不能焊接,采用托架放置两端焊接支撑架,便于筛板拆除更换,同时保证筛板四周的密封要做好,防止物料从两侧的缝隙漏料。
三、效果优化分析
1、优化设计。经过改造,在现场观察发现,入料流量过大时,物料水在和筛板冲击碰撞下,相互撞击溅料现场严重,不利于脱水。为有效降低入料水流的冲击,使筛板得利用率最大化,我们先后更改溜槽入料方式,同时增加入料缓冲槽和导流板。如图三。
2、材料消耗。设计加工该溜槽体使用钢板材质Q345,厚度为10mm,内嵌筛板为库存的旧筛板,长1400mm,筛缝为0.3mm,弧度为15°,弧长570mm,现场测量,各项尺寸符合我们现场改造使用。弧形筛板的问题解决了。后经使用改造使用弧度为30°为佳。
3、使用分析。在改造之前,进入离心机的物料经常出现带水现象,离心机对湿基物料脱水效果不佳,改造后物料进入前不存在带水现象,而经离心机脱水后,末级精煤水分小于10%,末级中煤水分小于20%。
四、结论
通过我们改造后,现场使用效果看,初级分选起到了明显的效果,溜槽改造整体分选效果达到设计目标,解决了末级中煤和末级精煤的脱水问题,同时困扰我厂的煤仓窜楼和销售难题也解决了。该项设计也得到了矿上和相邻洗煤厂同行的赞赏。目前正着手推广应用。