论文部分内容阅读
【摘 要】本文主要讲述了我站新建成了原油处理系统,并利用该处理系统回收了老化油2000余吨,产生了良好的效益。
【关键词】联合站;原油脱水
一、问题的提出
自投产以来,我站一直采用电——化学脱水的生产方式,即采用向系统中加入破乳剂的化学脱水和电脱水相结合的方式进行。投产初期十余年,除了每年检修2次脱水器外,生产系统运行很稳定。
但是随着收油点的投入运行之后,由于接收来液趋于复杂,系统负担加大,脱水器看窗有时发黑,严重时带油,沉降罐捞油高,为了不影响产量只能回收沉降罐中原油——即老化油,而这部分老化油进入系统后,又会影响电脱水器,造成看窗黑,捞油高,甚至电场垮。有时来油介质本身就不好,油中有黑渣子等,脱水器根本处理不了,这样就形成了恶性循环,对生产极为不利。
近两年来,我们对脱水器的检修越来越频繁,但是仍不能保证电脱水器的平稳运行,系统很脆弱,稍有变化,电场就垮,为了保证我站脱水系统的平稳运行,我们开始了采用新方法的尝试。
二、解决方法分析
经过讨论,我们认为,以往老化油之所以难收,主要原因在于:一是因为老化油回收以后进入脱水器的时间过短,由于在系统中处理时间过短,处理时间少,所以对脱水器影响过大,二是温度低影响了脱水效果。同时当来油介质不好时,脱水器根本处理不了,油和水分离不清,造成脱水器放水不清,沉降罐中清水层减少,沉降效果变差。
针对这种情况,我们决定在现有电-化学脱水处理系统的基础之上重新增加一套原油脱水处理系统,两套系统既可单独使用,又可同时使用,互为补充,这样就保证了我站脱水系统的平稳运行。
为了投入这套系统,我们需要做的工作主要如下:将油岗三台收油泵各增加一个出口阀,连接到一个汇管后再一直连到1#脱水炉进口,之后,再从1#脱水炉出口连接一管线到油泵房的事故罐进口管线,这样,我们可以将沉降罐中的老化油或杂质压入事故罐(为了方便将沉降罐的油压入事故罐,我们又在收油管线和事故罐进口管线之间加了个连通阀,即下图4中的阀门)再通过收油泵进入脱水炉加热,之后进入事故罐,如此循环,反复加热,这样既保证了原油温度又增加了反应时间,同时,为了增加脱水效果,可向沉降罐和事故罐加入破乳剂或老化油处理剂。当温度升到80-90度之后,停止加热,进行沉降。几天之后,油水层分开,抽底水化验合格之后,即可不经过电脱水器直接外输。
三、流程改造情况:
所用原料:3个80mm阀门,3个100mm阀门,6个100mm弯头,6个80mm弯头, 170米100mm管线,20米80mm管线。
新流程走向:收油泵出口——阀门(新加)——管线——阀门(新加)——1#脱水炉进口—— 1#脱水炉出口——阀门(新加)——管线——阀门(新加)——事故罐进口
如上图所示:图1中脱水炉进出口下的即为新加的阀门。
图2中的阀门为新加的水套炉去事故罐阀门。
图3中的蓝色阀门即为收油泵新加的用于循环加热阀门。
图4中的蓝色阀门即为沉降罐向事故罐压油的阀门
四、方案实施情况
新流程接好后,我们立即投入运行。11月9日,我们开始从沉降罐向事故罐压油,11月10日事故罐液位8.9米时停止,之后启收油泵打入1#脱水炉开始循环加热。11月12日事故罐进口88度,出口78度停止循环加热,停泵停炉,扫线。11月14日沉降2天之后,启收油泵抽罐底清水层1米,见油之后含水40%,沉降效果不好。于是我们开始第二次循环加热,重复上述过程后,抽事故罐含水达到0.8%,,初步达到了外输条件,(当时液位6.1米)。然后我们马上将事故罐打空,准备继续处理原油。
11月15日到11月20日我们又向事故罐压入老化油8.6米,到11月23日开始循环加热,当时液位7.85米,26日向事故罐加入老化油处理剂。11月30日,6米含水0.24%,所以停止循环加热,抽底水合格后直接外输,当时液位7米。
12月3日到6日,向事故罐压入老化油5.7米,12月7日开始循环加热,到12月22日,事故罐液位7.2米,6米含水0.06%,23日停止循环加热,抽底水合格后开始外输,当时液位5.9米。
至此,我站三次处理老化油共24.7米,处理出合格原油2000多吨。
五、成果应用效益
主要效益:1、新的脱水处理系统的投入,保证了电脱水器在来油介质不好时不受影响,仍能平稳运行,同时也减少了电场垮的次数和维修费用。2、减少了工人的劳动强度。3、回收以往不能处理的老化油2000吨,按每吨2000元计算,价值400万元。
到目前为止,我站新的脱水处理系统已经回收老化油2000余吨。目前生产情况保持稳定,外输原油含水合格。我们将继续总结经验,不断采取新的生产措施,以保证我站脱水系统的平稳运行,为我矿以至我厂的夺油上产付出最大的努力。
【关键词】联合站;原油脱水
一、问题的提出
自投产以来,我站一直采用电——化学脱水的生产方式,即采用向系统中加入破乳剂的化学脱水和电脱水相结合的方式进行。投产初期十余年,除了每年检修2次脱水器外,生产系统运行很稳定。
但是随着收油点的投入运行之后,由于接收来液趋于复杂,系统负担加大,脱水器看窗有时发黑,严重时带油,沉降罐捞油高,为了不影响产量只能回收沉降罐中原油——即老化油,而这部分老化油进入系统后,又会影响电脱水器,造成看窗黑,捞油高,甚至电场垮。有时来油介质本身就不好,油中有黑渣子等,脱水器根本处理不了,这样就形成了恶性循环,对生产极为不利。
近两年来,我们对脱水器的检修越来越频繁,但是仍不能保证电脱水器的平稳运行,系统很脆弱,稍有变化,电场就垮,为了保证我站脱水系统的平稳运行,我们开始了采用新方法的尝试。
二、解决方法分析
经过讨论,我们认为,以往老化油之所以难收,主要原因在于:一是因为老化油回收以后进入脱水器的时间过短,由于在系统中处理时间过短,处理时间少,所以对脱水器影响过大,二是温度低影响了脱水效果。同时当来油介质不好时,脱水器根本处理不了,油和水分离不清,造成脱水器放水不清,沉降罐中清水层减少,沉降效果变差。
针对这种情况,我们决定在现有电-化学脱水处理系统的基础之上重新增加一套原油脱水处理系统,两套系统既可单独使用,又可同时使用,互为补充,这样就保证了我站脱水系统的平稳运行。
为了投入这套系统,我们需要做的工作主要如下:将油岗三台收油泵各增加一个出口阀,连接到一个汇管后再一直连到1#脱水炉进口,之后,再从1#脱水炉出口连接一管线到油泵房的事故罐进口管线,这样,我们可以将沉降罐中的老化油或杂质压入事故罐(为了方便将沉降罐的油压入事故罐,我们又在收油管线和事故罐进口管线之间加了个连通阀,即下图4中的阀门)再通过收油泵进入脱水炉加热,之后进入事故罐,如此循环,反复加热,这样既保证了原油温度又增加了反应时间,同时,为了增加脱水效果,可向沉降罐和事故罐加入破乳剂或老化油处理剂。当温度升到80-90度之后,停止加热,进行沉降。几天之后,油水层分开,抽底水化验合格之后,即可不经过电脱水器直接外输。
三、流程改造情况:
所用原料:3个80mm阀门,3个100mm阀门,6个100mm弯头,6个80mm弯头, 170米100mm管线,20米80mm管线。
新流程走向:收油泵出口——阀门(新加)——管线——阀门(新加)——1#脱水炉进口—— 1#脱水炉出口——阀门(新加)——管线——阀门(新加)——事故罐进口
如上图所示:图1中脱水炉进出口下的即为新加的阀门。
图2中的阀门为新加的水套炉去事故罐阀门。
图3中的蓝色阀门即为收油泵新加的用于循环加热阀门。
图4中的蓝色阀门即为沉降罐向事故罐压油的阀门
四、方案实施情况
新流程接好后,我们立即投入运行。11月9日,我们开始从沉降罐向事故罐压油,11月10日事故罐液位8.9米时停止,之后启收油泵打入1#脱水炉开始循环加热。11月12日事故罐进口88度,出口78度停止循环加热,停泵停炉,扫线。11月14日沉降2天之后,启收油泵抽罐底清水层1米,见油之后含水40%,沉降效果不好。于是我们开始第二次循环加热,重复上述过程后,抽事故罐含水达到0.8%,,初步达到了外输条件,(当时液位6.1米)。然后我们马上将事故罐打空,准备继续处理原油。
11月15日到11月20日我们又向事故罐压入老化油8.6米,到11月23日开始循环加热,当时液位7.85米,26日向事故罐加入老化油处理剂。11月30日,6米含水0.24%,所以停止循环加热,抽底水合格后直接外输,当时液位7米。
12月3日到6日,向事故罐压入老化油5.7米,12月7日开始循环加热,到12月22日,事故罐液位7.2米,6米含水0.06%,23日停止循环加热,抽底水合格后开始外输,当时液位5.9米。
至此,我站三次处理老化油共24.7米,处理出合格原油2000多吨。
五、成果应用效益
主要效益:1、新的脱水处理系统的投入,保证了电脱水器在来油介质不好时不受影响,仍能平稳运行,同时也减少了电场垮的次数和维修费用。2、减少了工人的劳动强度。3、回收以往不能处理的老化油2000吨,按每吨2000元计算,价值400万元。
到目前为止,我站新的脱水处理系统已经回收老化油2000余吨。目前生产情况保持稳定,外输原油含水合格。我们将继续总结经验,不断采取新的生产措施,以保证我站脱水系统的平稳运行,为我矿以至我厂的夺油上产付出最大的努力。