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摘要:随着城市的发展,空调系统在给我们创造舒适的环境的同时会在运行中产生噪音,噪音超出规定值,会严重干扰人们的工作和生活。空调机房又是空调系统的产生噪音的主要场所,因此对其的噪音防治处理不可轻视。本文结合笔者主持施工的某办公楼空调工程,分析了空调机房的噪音由来,并提出了降噪措施,实际测量数据对比,成功解决了噪声超标问题,使噪声达到竣工验收要求。
关键词:办公楼;空调机房;降噪
引言
随着城市的发展,空调系统在给我们创造舒适的环境的同时会在运行中产生噪音,噪音超出规定值,会严重干扰人们的工作和生活。如今噪声污染已经成为环境污染的一大因素,目前大多数办公楼采用了中央空调系统,空调机房作为空调系统运行设备集中区域,如果设计不合理,空调系统容易产生噪音超过规定值,给办公楼的正常办公造成较大的困扰。由此可见,在办公楼对于空调机房的消声降噪的要求较高,尤其是靠近办公区域的空调机房。本文将以某办公楼为研究对象,分析空调机组噪声的来源,采用相应的措施来消除噪音,为今后办公楼空调系统的消声降噪项目提供一定的借鉴。随着城市的发展,空调系统在给我们创造舒适的环境的同时会在运行中产生噪音,噪音超出规定值,会严重干扰人们的工作和生活。空调机组又是通风系统的产生噪音的主要场所,因此对其的噪音防治处理不可轻视。本文结合筆者主持施工的某办公楼空调工程,分析了空调机房的噪音由来,并提出了降噪措施,实际测量数据对比,成功解决了降噪问题,使噪声达到竣工验收要求。
1 工程概况
上海长宁来福士广场T1办公楼建筑面积为100835m2,地上41层、地下4层,建筑高度为188m。其中地上部分每层包括公共区和办公区2部分,每层核心筒设2个空调机房,每个空调机房设1台空调机组,办公区末端用变风量系统(VAV),地下部分包括冷冻机房、锅炉房及人防等区域。
2 噪音由来
空调机组噪声的来源主要包括以下三个方面:
(1)空调机组的空气传声:主要由空调机组设备、电机、扇叶在工作过程中产生的噪声通过空气介质向外界传播。其中风机噪声包括空气动力性噪声及机械噪声,又以前者为主要因素。
(2)空调机组的振动噪声:空调机组振动噪声也是主要的噪声源。随着城市的发展,空调系统在给我们创造舒适的环境的同时会在运行中产生噪音,噪音超出规定值,会严重干扰人们的工作和生活。空调机组又是通风系统的产生噪音的主要场所,因此对其的噪音防治处理不可轻视。本文结合笔者主持施工的某办公楼空调工程,分析了空调机房的噪音由来,并提出了降噪措施,实际测量数据对比,成功解决了降噪问题,使噪声达到竣工验收要求。
(3)进出风口噪声:空调机组通过新风机循环系统实现空气流通,新风系统在空气流通过程中存在压力差,所以进出风口会出现较大呼啸声。
该工程在对空调机房进行调试后,对噪音较大楼层运行时发现,噪音主要是出现办公区域,为了找到噪音过大的原因,对目标区域进行噪音测试。测试按国际上流行的NC-40评价曲线作为限值标准。该工程设计以八层作为样板房,空调机房设置于该层面的核心筒内。当空调机组AHU开启至额定频率时,昼间测得的噪声分布如图1所示,图示数据为该层空调系统,未经改造前的噪声分布,括号内NR为同一测点上关机时的背景噪声值。
从实测结果示明,该层面南侧噪声值开启机组时为60dB(A),按NC-40评价数作噪声限值其相应的计权A声级为45dB(A),超标值高达15dB(A)。经现场勘察监测,空调机组下方均已安装橡胶减震垫,影响不大,噪声主要还是来源于回风风口,其回风系统风速过高,且风管大小受限于建筑,不得变大,使得原消声装置降噪效果不明显。
3 消声降噪措施
经现场勘查,因地制宜,首先必经遵循的基本条件:随着城市的发展,空调系统在给我们创造舒适的环境的同时会在运行中产生噪音,噪音超出规定值,会严重干扰人们的工作和生活。空调机组又是通风系统的产生噪音的主要场所,因此对其的噪音防治处理不可轻视。本文结合笔者主持施工的某办公楼空调工程,分析了空调机房的噪音由来,并提出了降噪措施,实际测量数据对比,成功解决了降噪问题,使噪声达到竣工验收要求。
1、增补的降噪装置其消声量插入损失必须达到大于等于15dB(A)的目标值,并要求措施投入运行后,不仅测试数据能达标,主观听闻亦能接受,不会对正需工作带来不利的影响。
2、降噪装置不影响回风效果,气流畅通无阻,即系统的阻力损失控制在小于等于60Pa范围内。
3、降噪装置方便拆卸和维护保养。
4、降噪性能保持稳定可靠。随着城市的发展,空调系统在给我们创造舒适的环境的同时会在运行中产生噪音,噪音超出规定值,会严重干扰人们的工作和生活。空调机组又是通风系统的产生噪音的主要场所,因此对其的噪音防治处理不可轻视。本文结合笔者主持施工的某办公楼空调工程,分析了空调机房的噪音由来,并提出了降噪措施,实际测量数据对比,成功解决了降噪问题,使噪声达到竣工验收要求。
针对上述几点要求,设计图表方案,分为两部分:
第一部分:片式阻性消声器改装。原ZP100消声器,因空间有限,顶板和底板附加消声贴面,取消声片厚100,片距约117。经理论估算,当消声段有效长度为1000mm时,其消声量插入损失约为10~20dB(A)阻力损失,当风速小于等于9m/s时,△P小于等于4Pa。
第二部分:通常的消声静压箱实际上有一个吸声贴面的箱体,其消声频带范围较窄,对本工程用的AHU空调机组,其噪声频响分布较宽,仅用有消声贴面的静压箱还不能满足中高频段的消声要求,经过与消声器供货商的研讨,在静压箱箱体内装置3组变截面消声锥,能有效的拉宽消声频带,由于选用的消声锥为变截面形成了宽频带的消声效果,形状为锥形,故阻损极少,不足以对风机风压产生影响,消声静压箱体的阻力损失小于等于30Pa范围内(风速V=9m/s)消声静压箱的消声量插入损失可达8~10dB(A)。
上述两项措施合成后的消声量可达15~20dB(A),能达到降噪所需的设计指标。
4 改造效果分析
4.1 测试条件
消音降噪改造完成后,为了降噪设备改造安装后,再次进行测试,测试方案如下:
(1)噪声监测时段:凌晨2:00~3:00。
(2)测量时气象条件:环境测试点位温度28℃,相对温度为80%。
(3)测试点位:如图2所示。
(4)测试仪日:HS5633型通用声级计经计量局作灵敏度校正。
(5)噪声监测结果:如图2所示。
4.2 测试结果的评估
测得空调机房AHU空调机组开启时,经降噪治理后相同评价点位测得噪声级为42dB(A),测点时段选在凌晨1:30~2:00,此时外界噪声干扰影响为最小时段,在关机时的背景噪声为38dB(A)。按国际环境噪声监测规范,因背景噪声对机组运行噪声的干扰,其修正值为2dB(A),即一旦背景噪声被排除,则机组开启时加装消声装置后为40dB(A),故附加消声装置的有效降噪量为20dB(A)。
5结束语
通过对某办公楼的空调机房采取片式阻性消声器改装以及静压箱箱体改造后,最终空调机组的噪声为40dB(A),低于曲线相应的计权A声级为45dB(A),这也说明优化后成功解决了降噪问题,使噪声达到竣工验收要求。
参考文献:
[1] 王春苑, 欧阳金龙.室内吸声降噪的实验教学研究田[J].实验科 学与技术,2017(4):12-14.
[2] 宋永喜, 舒宝, 柳小勤.传递路径分析在空调室外机振动与噪声研究中的应用[J].机械设计, 2017(11): 27-31.
[3]马大猷.现代声学理论基础[M].北京:科学出版社, 2005.
[4]狄巍, 陈长征.水源热泵机组减振降噪技术研究[J].噪声与振动控制, 2018, 11(4): 51-54.
[5]沈保罗.片式消声器的设计及其在环境噪声控制中的应用[J].应用声学, 2016, 11(4): 21-24.
关键词:办公楼;空调机房;降噪
引言
随着城市的发展,空调系统在给我们创造舒适的环境的同时会在运行中产生噪音,噪音超出规定值,会严重干扰人们的工作和生活。如今噪声污染已经成为环境污染的一大因素,目前大多数办公楼采用了中央空调系统,空调机房作为空调系统运行设备集中区域,如果设计不合理,空调系统容易产生噪音超过规定值,给办公楼的正常办公造成较大的困扰。由此可见,在办公楼对于空调机房的消声降噪的要求较高,尤其是靠近办公区域的空调机房。本文将以某办公楼为研究对象,分析空调机组噪声的来源,采用相应的措施来消除噪音,为今后办公楼空调系统的消声降噪项目提供一定的借鉴。随着城市的发展,空调系统在给我们创造舒适的环境的同时会在运行中产生噪音,噪音超出规定值,会严重干扰人们的工作和生活。空调机组又是通风系统的产生噪音的主要场所,因此对其的噪音防治处理不可轻视。本文结合筆者主持施工的某办公楼空调工程,分析了空调机房的噪音由来,并提出了降噪措施,实际测量数据对比,成功解决了降噪问题,使噪声达到竣工验收要求。
1 工程概况
上海长宁来福士广场T1办公楼建筑面积为100835m2,地上41层、地下4层,建筑高度为188m。其中地上部分每层包括公共区和办公区2部分,每层核心筒设2个空调机房,每个空调机房设1台空调机组,办公区末端用变风量系统(VAV),地下部分包括冷冻机房、锅炉房及人防等区域。
2 噪音由来
空调机组噪声的来源主要包括以下三个方面:
(1)空调机组的空气传声:主要由空调机组设备、电机、扇叶在工作过程中产生的噪声通过空气介质向外界传播。其中风机噪声包括空气动力性噪声及机械噪声,又以前者为主要因素。
(2)空调机组的振动噪声:空调机组振动噪声也是主要的噪声源。随着城市的发展,空调系统在给我们创造舒适的环境的同时会在运行中产生噪音,噪音超出规定值,会严重干扰人们的工作和生活。空调机组又是通风系统的产生噪音的主要场所,因此对其的噪音防治处理不可轻视。本文结合笔者主持施工的某办公楼空调工程,分析了空调机房的噪音由来,并提出了降噪措施,实际测量数据对比,成功解决了降噪问题,使噪声达到竣工验收要求。
(3)进出风口噪声:空调机组通过新风机循环系统实现空气流通,新风系统在空气流通过程中存在压力差,所以进出风口会出现较大呼啸声。
该工程在对空调机房进行调试后,对噪音较大楼层运行时发现,噪音主要是出现办公区域,为了找到噪音过大的原因,对目标区域进行噪音测试。测试按国际上流行的NC-40评价曲线作为限值标准。该工程设计以八层作为样板房,空调机房设置于该层面的核心筒内。当空调机组AHU开启至额定频率时,昼间测得的噪声分布如图1所示,图示数据为该层空调系统,未经改造前的噪声分布,括号内NR为同一测点上关机时的背景噪声值。
从实测结果示明,该层面南侧噪声值开启机组时为60dB(A),按NC-40评价数作噪声限值其相应的计权A声级为45dB(A),超标值高达15dB(A)。经现场勘察监测,空调机组下方均已安装橡胶减震垫,影响不大,噪声主要还是来源于回风风口,其回风系统风速过高,且风管大小受限于建筑,不得变大,使得原消声装置降噪效果不明显。
3 消声降噪措施
经现场勘查,因地制宜,首先必经遵循的基本条件:随着城市的发展,空调系统在给我们创造舒适的环境的同时会在运行中产生噪音,噪音超出规定值,会严重干扰人们的工作和生活。空调机组又是通风系统的产生噪音的主要场所,因此对其的噪音防治处理不可轻视。本文结合笔者主持施工的某办公楼空调工程,分析了空调机房的噪音由来,并提出了降噪措施,实际测量数据对比,成功解决了降噪问题,使噪声达到竣工验收要求。
1、增补的降噪装置其消声量插入损失必须达到大于等于15dB(A)的目标值,并要求措施投入运行后,不仅测试数据能达标,主观听闻亦能接受,不会对正需工作带来不利的影响。
2、降噪装置不影响回风效果,气流畅通无阻,即系统的阻力损失控制在小于等于60Pa范围内。
3、降噪装置方便拆卸和维护保养。
4、降噪性能保持稳定可靠。随着城市的发展,空调系统在给我们创造舒适的环境的同时会在运行中产生噪音,噪音超出规定值,会严重干扰人们的工作和生活。空调机组又是通风系统的产生噪音的主要场所,因此对其的噪音防治处理不可轻视。本文结合笔者主持施工的某办公楼空调工程,分析了空调机房的噪音由来,并提出了降噪措施,实际测量数据对比,成功解决了降噪问题,使噪声达到竣工验收要求。
针对上述几点要求,设计图表方案,分为两部分:
第一部分:片式阻性消声器改装。原ZP100消声器,因空间有限,顶板和底板附加消声贴面,取消声片厚100,片距约117。经理论估算,当消声段有效长度为1000mm时,其消声量插入损失约为10~20dB(A)阻力损失,当风速小于等于9m/s时,△P小于等于4Pa。
第二部分:通常的消声静压箱实际上有一个吸声贴面的箱体,其消声频带范围较窄,对本工程用的AHU空调机组,其噪声频响分布较宽,仅用有消声贴面的静压箱还不能满足中高频段的消声要求,经过与消声器供货商的研讨,在静压箱箱体内装置3组变截面消声锥,能有效的拉宽消声频带,由于选用的消声锥为变截面形成了宽频带的消声效果,形状为锥形,故阻损极少,不足以对风机风压产生影响,消声静压箱体的阻力损失小于等于30Pa范围内(风速V=9m/s)消声静压箱的消声量插入损失可达8~10dB(A)。
上述两项措施合成后的消声量可达15~20dB(A),能达到降噪所需的设计指标。
4 改造效果分析
4.1 测试条件
消音降噪改造完成后,为了降噪设备改造安装后,再次进行测试,测试方案如下:
(1)噪声监测时段:凌晨2:00~3:00。
(2)测量时气象条件:环境测试点位温度28℃,相对温度为80%。
(3)测试点位:如图2所示。
(4)测试仪日:HS5633型通用声级计经计量局作灵敏度校正。
(5)噪声监测结果:如图2所示。
4.2 测试结果的评估
测得空调机房AHU空调机组开启时,经降噪治理后相同评价点位测得噪声级为42dB(A),测点时段选在凌晨1:30~2:00,此时外界噪声干扰影响为最小时段,在关机时的背景噪声为38dB(A)。按国际环境噪声监测规范,因背景噪声对机组运行噪声的干扰,其修正值为2dB(A),即一旦背景噪声被排除,则机组开启时加装消声装置后为40dB(A),故附加消声装置的有效降噪量为20dB(A)。
5结束语
通过对某办公楼的空调机房采取片式阻性消声器改装以及静压箱箱体改造后,最终空调机组的噪声为40dB(A),低于曲线相应的计权A声级为45dB(A),这也说明优化后成功解决了降噪问题,使噪声达到竣工验收要求。
参考文献:
[1] 王春苑, 欧阳金龙.室内吸声降噪的实验教学研究田[J].实验科 学与技术,2017(4):12-14.
[2] 宋永喜, 舒宝, 柳小勤.传递路径分析在空调室外机振动与噪声研究中的应用[J].机械设计, 2017(11): 27-31.
[3]马大猷.现代声学理论基础[M].北京:科学出版社, 2005.
[4]狄巍, 陈长征.水源热泵机组减振降噪技术研究[J].噪声与振动控制, 2018, 11(4): 51-54.
[5]沈保罗.片式消声器的设计及其在环境噪声控制中的应用[J].应用声学, 2016, 11(4): 21-24.