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【摘 要】芜湖新兴铸管1#1280m3高炉自2017年1月以来,通过稳定原燃料结构和成分,调整上、下部操作制度,提高风温,提高炉顶压力等措施降低燃料比,降低了Si02的入炉量。同时,采取提高高炉渣碱度及MgO含量,降低硅的还原,使生铁硅含量降低至0.239%的水平,达到了低硅、节焦、增产的目的。
【关键词】高炉;低硅;冶炼
低硅冶炼是高炉冶炼现代化的重要内容之一,生铁含硅量是高炉的一项重要指标,降低生铁含硅量是高炉稳产、高产、低耗的有效措施。同时也可以缩短炼钢的冶炼时间,降低工序能耗。经统计,生铁含硅降低0.1%,生铁产量可增加0.5%,燃料比降低5kg,且有助于高炉稳定顺行。
2016年芜湖新兴铸管1#高炉平均硅含量为0.41%。为了进一步降低生产成本,提高铁水产量,2017年1月起,1#高炉开展进行低硅冶炼攻关,并取得了良好的效果。2017年1-7月份平均硅含量降至0.36%,7月份平均硅含量降为0.23%,同时其他各项指标均稳中有升。
一、低硅冶炼措施
(一)稳定入炉原燃料的结构和成分
1. 根据公司是原燃料状况(见表1,表2),1#高炉在原料上采用80%烧结矿+12%球团矿+8%块矿的结构,燃料结构为80%的自产干熄焦+20%水熄焦。同时保证烧结矿碱度稳定在1.9左右。以保证高碱度烧结矿具有良好的冶金性能,有助于软熔带位置下移,使Si02还原反应区变窄,达到降硅的目的。自产的干熄焦水分小且稳定,各项冶金性能较好,能改善料柱透气,进一步的降低生铁含硅。
2.加强原燃料的质量管理。加强原燃料仓位管理,避免烧结矿的二次粉化。狠抓原燃料的筛分工作,通过控制给料机开度大小,和降低给料机的振幅控制原料给料料流1.2t/s,燃料给料料流0.8 t/s。同时,将焦丁同生矿混装入炉改善料柱透气性,减少燃料浪费。只有原燃料的成分稳定,质量提升,才可保证高炉炉况的稳定顺行,为低硅冶炼提供可靠条件。
(二)制定合理的操作方针,做好上下部调节
1.选择合适的送风制定。下部调节是基础,1#高炉共有22各风口,为保证有充足合理的鼓风动能,中心气流稳定,实际风速达到240-255m/s,风口逐步由480m/105m的换成480m/110m,斜3度风口,力求风口布局均匀,初始气流合理分布,炉缸活跃,有利于软熔带位置下移,降低生铁含硅量。
2.布料制度的调节,1#高炉为了进一步发展中心气流,提高煤气利用率,降低生铁含硅量,在正常生产矿批由25吨增加至36.5吨,焦炭负荷4.4提高至4.55的情况下,对布料制度做出調整:C282262232202132,O262232202172 → C302282252222132,O302283253222,调整后逐步形成煤气利用率达到50.5%,中心相对发展,边缘适当抑制的煤气分布。煤气利用率的提高可以减少直接还原,扩大中温区,达到降低软熔带的目的,从而减低生铁含硅量。
3.提高炉顶压力。1#高炉根据炉顶设备条件及高炉顺行程度,由原顶压180KPa逐步提高炉顶压力至198KPa。顶压提高后,炉内压差降低,煤气体积缩小流速降低,促进了间接还原的發展,降低焦比,对硅的还原不利,降低生铁含硅量。
4.风温、煤比、富氧之间的配合。做好富氧、喷煤和高风温的协调工作,维持合理的风口前理论燃烧温度,做到高炉上、下部热量匹配均衡,有助于高炉稳定和低硅冶炼。1#高炉目前三座顶燃旋切式卡鲁金硅砖热风炉,两烧一送,可保证平均风温在1200℃左右。大量的物理热进入高炉,提高了渣铁流动性和炉渣的脱硫能力,大幅降低焦炭的消耗,有效的降低了Si02的还原量,有利于低硅冶炼,为了维护合理的理论燃烧温度,1#高炉富氧率保持在3.1%,不断煤比提高至135Kg/t,喷煤量的提高,有效的降低了理论燃烧温度,防止炉缸热量大量聚集在中、下部高温区Si0的大量挥发,减少了Si02的还原。
5.选择合适是造渣制度。维持较高的炉渣碱度,可以降低渣中Si02的浓度,抑制硅的还原,1#高炉在保证炉渣有良好的流动的前提下,二元碱度由1.10提高至1.20,渣中MgO含量不低于8.5%,这样既达到了降低硅的要求,又保证了炉渣冶金性能的稳定,收到了较好的冶炼效果。
6.提高日常生产管理。1#高炉在进行低硅冶炼时,制定了一套严谨科学的管理方案,确保在低硅冶炼时,“低硅不低热”,保证铁水物理热在1480℃-1500℃。同时加强原燃料筛分的检查和原燃料质量的监控,减少原燃料大幅度变化对高炉的冲击。加强炉前铁口“三率”达标管理,及时出尽渣铁,为高炉顺行创造好的条件。
二、结论
1.提高原燃料成分和质量稳定,是低硅冶炼的的前提要求。
2.低硅冶炼作为一种综合冶炼技术,不仅仅是简单的降低生铁含硅量,需要各项高炉操作制度的综合配合与匹配。
3.低硅冶炼必须在炉缸物热充沛的条件下进行,保持炉况顺行是其基础。
4.提高炉顶压力,进行富氧、风温和喷吹配合,有利于提高煤气利用率,降低焦比,是实现低硅冶炼的有效途径。
参考文献:
[1]王筱留.高炉生产知识问答[M].北京.冶金工业出版社.2013.
【关键词】高炉;低硅;冶炼
低硅冶炼是高炉冶炼现代化的重要内容之一,生铁含硅量是高炉的一项重要指标,降低生铁含硅量是高炉稳产、高产、低耗的有效措施。同时也可以缩短炼钢的冶炼时间,降低工序能耗。经统计,生铁含硅降低0.1%,生铁产量可增加0.5%,燃料比降低5kg,且有助于高炉稳定顺行。
2016年芜湖新兴铸管1#高炉平均硅含量为0.41%。为了进一步降低生产成本,提高铁水产量,2017年1月起,1#高炉开展进行低硅冶炼攻关,并取得了良好的效果。2017年1-7月份平均硅含量降至0.36%,7月份平均硅含量降为0.23%,同时其他各项指标均稳中有升。
一、低硅冶炼措施
(一)稳定入炉原燃料的结构和成分
1. 根据公司是原燃料状况(见表1,表2),1#高炉在原料上采用80%烧结矿+12%球团矿+8%块矿的结构,燃料结构为80%的自产干熄焦+20%水熄焦。同时保证烧结矿碱度稳定在1.9左右。以保证高碱度烧结矿具有良好的冶金性能,有助于软熔带位置下移,使Si02还原反应区变窄,达到降硅的目的。自产的干熄焦水分小且稳定,各项冶金性能较好,能改善料柱透气,进一步的降低生铁含硅。
2.加强原燃料的质量管理。加强原燃料仓位管理,避免烧结矿的二次粉化。狠抓原燃料的筛分工作,通过控制给料机开度大小,和降低给料机的振幅控制原料给料料流1.2t/s,燃料给料料流0.8 t/s。同时,将焦丁同生矿混装入炉改善料柱透气性,减少燃料浪费。只有原燃料的成分稳定,质量提升,才可保证高炉炉况的稳定顺行,为低硅冶炼提供可靠条件。
(二)制定合理的操作方针,做好上下部调节
1.选择合适的送风制定。下部调节是基础,1#高炉共有22各风口,为保证有充足合理的鼓风动能,中心气流稳定,实际风速达到240-255m/s,风口逐步由480m/105m的换成480m/110m,斜3度风口,力求风口布局均匀,初始气流合理分布,炉缸活跃,有利于软熔带位置下移,降低生铁含硅量。
2.布料制度的调节,1#高炉为了进一步发展中心气流,提高煤气利用率,降低生铁含硅量,在正常生产矿批由25吨增加至36.5吨,焦炭负荷4.4提高至4.55的情况下,对布料制度做出調整:C282262232202132,O262232202172 → C302282252222132,O302283253222,调整后逐步形成煤气利用率达到50.5%,中心相对发展,边缘适当抑制的煤气分布。煤气利用率的提高可以减少直接还原,扩大中温区,达到降低软熔带的目的,从而减低生铁含硅量。
3.提高炉顶压力。1#高炉根据炉顶设备条件及高炉顺行程度,由原顶压180KPa逐步提高炉顶压力至198KPa。顶压提高后,炉内压差降低,煤气体积缩小流速降低,促进了间接还原的發展,降低焦比,对硅的还原不利,降低生铁含硅量。
4.风温、煤比、富氧之间的配合。做好富氧、喷煤和高风温的协调工作,维持合理的风口前理论燃烧温度,做到高炉上、下部热量匹配均衡,有助于高炉稳定和低硅冶炼。1#高炉目前三座顶燃旋切式卡鲁金硅砖热风炉,两烧一送,可保证平均风温在1200℃左右。大量的物理热进入高炉,提高了渣铁流动性和炉渣的脱硫能力,大幅降低焦炭的消耗,有效的降低了Si02的还原量,有利于低硅冶炼,为了维护合理的理论燃烧温度,1#高炉富氧率保持在3.1%,不断煤比提高至135Kg/t,喷煤量的提高,有效的降低了理论燃烧温度,防止炉缸热量大量聚集在中、下部高温区Si0的大量挥发,减少了Si02的还原。
5.选择合适是造渣制度。维持较高的炉渣碱度,可以降低渣中Si02的浓度,抑制硅的还原,1#高炉在保证炉渣有良好的流动的前提下,二元碱度由1.10提高至1.20,渣中MgO含量不低于8.5%,这样既达到了降低硅的要求,又保证了炉渣冶金性能的稳定,收到了较好的冶炼效果。
6.提高日常生产管理。1#高炉在进行低硅冶炼时,制定了一套严谨科学的管理方案,确保在低硅冶炼时,“低硅不低热”,保证铁水物理热在1480℃-1500℃。同时加强原燃料筛分的检查和原燃料质量的监控,减少原燃料大幅度变化对高炉的冲击。加强炉前铁口“三率”达标管理,及时出尽渣铁,为高炉顺行创造好的条件。
二、结论
1.提高原燃料成分和质量稳定,是低硅冶炼的的前提要求。
2.低硅冶炼作为一种综合冶炼技术,不仅仅是简单的降低生铁含硅量,需要各项高炉操作制度的综合配合与匹配。
3.低硅冶炼必须在炉缸物热充沛的条件下进行,保持炉况顺行是其基础。
4.提高炉顶压力,进行富氧、风温和喷吹配合,有利于提高煤气利用率,降低焦比,是实现低硅冶炼的有效途径。
参考文献:
[1]王筱留.高炉生产知识问答[M].北京.冶金工业出版社.2013.