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摘要:分析了高速线材精轧设备故障的主要原因,即备件质量问题、装配工艺不完善、轧制工艺不完善、设备管理不到位等,从而提出了解决措施,使精轧设备故障率降低到7.8%-15.6%。
关键词:线材精轧机;故障发生率;解决措施
1.概述
精轧设备是高速线材车间的关键设备,主要包括预精轧机组、精轧机组、增速箱、分速箱、夹送辊、吐丝机,精轧机组采用了顶交(侧交)45°布置,悬臂辊环式结构,由电机经增速箱驱动10组机架集中传动,具有传动效率高、传动精度高,运行速度快,轧制稳定等优点,实现了无扭轧制,保证了成品线材的质量。
2.现状调查
2.1. 各线材车间精轧设备,由于装配工艺、点检维护不到位等因素的影响,故障发生率一直偏高,误时较多。
2.2. 自2012年3月份实施了控轧控冷以来,精轧机来料温度偏低,引起轧制变形抗力变大,轧机轧制负荷增加,使得设备的故障发生率上升,误时率升高。
2.3. 2012年3月-8月期间线材一厂精轧机的故障率为27.5%,线材二厂为37.5%,线材三厂54.6%。
3.原因分析
3.1 . 维护不到位
通过对精轧设备故障详细分类,发现在点检时出现异常后,由于检修维护不及时,造成异常扩展,导致设备故障发生的情形占很大比例。
3.2. 设备满运行周期
通过对发生故障的设备运转时间的统计,发现辊箱故障发生时运行时间大多集中于4~5个月之间,而目前的保养周期为6个月。
3.3 . 齿轮啮合及齿轮齿隙不理想
在日常的点检中,发现辊箱、锥箱运行时振动值偏大,在检修时发现设备内部齿轮、螺伞之间啮合印迹不合理,齿顶处无倒角,通过对齿隙进行测量,一般都存在偏大的情形。
3.4 . 调整螺母结构不合理
通过对线材三厂辊箱故障的统计,发现6个月间连续发生了5次在线断调整螺母事件,占故障总数的16.6%。
3.5. 来料温度偏低
在试轧螺纹钢期间,由于进精轧机的来料温度偏低,一般在850℃左右,轧制力大,辊箱故障发生率较高。
3.6. 油膜轴承装配方式欠合理
一直以来,辊箱装配油膜轴承时,采用的轴承冷冻后,用榔头敲进偏心套內,在操作方式上,有可能对油膜轴承造成损伤。
4.解决措施
4.1. 严格验收、技术改进
4.1.1 . 轴承方面
锥箱内锥齿轴上162250J轴承走内圈现象严重,占该轴承总数的70%以上,主要由于所使用的轴承与锥齿轴的配合过盈量不足,其轴颈设计尺寸φ50±0.008mm,实际装配时,大多分布在φ50±0.005mm以内,而轴承内圈孔径实际测量值大多在φ50(-0.003~+0.005)mm,过盈量不足0.01mm。
精轧机在轧制过程中,锥齿轴高速旋转,承载着较大的轧制扭矩和轴向力,由于轴承与轴的过盈量不足,摩擦力小,从而二者之间产生相对滑动,摩擦产生间隙。同时,在轴向力的作用下,因轴向间隙产生,导致间隔环、锁紧螺母与止退垫片均发生磨损现象,锥齿轴发生轴向窜动,设备振动变大,严重时损坏伞齿轮,引发设备事故。
为了消除轴承走内圈的现象,必须要增大轴承与轴配合的过盈量。为此,我们将轴承的内孔直径设定为φ50(-0.042~-0.025)mm,保证过盈量在0.02mm~0.04mm,来替代原来的进口MRC轴承。从2012年12月份开始,逐步由国产轴承TK-7310PD7B替代进口轴承162250J,到目前为止,共使用了12套国产轴承,未发生一起轴承走内圈的现象。
4.1.2. 调整螺母方面
在辊箱正常的运行过程中,调整螺母在根部位置应力集中,冲击载荷大;同时应力不断发生变化,导致铜螺母的疲劳度上升,断裂几率大,最终因调整螺母断裂而发生辊箱故障。
为了消除轧制过程中,调整螺母断裂现象严重的情况,延长其使用寿命,降低故障率,对调整螺母的直角、无过渡形式,增设半径R=3mm的过渡圆角,降低该部位的应力集中程度,提高其承载能力,同时选用挤压成型铜棒件制作,以提高其本身强度。
4.2. 装配工艺改善
4.2.1. 齿轮啮合及齿轮齿隙方面
对于部分齿轮齿顶无倒角的情形,在装配时,对齿轮进行修磨、倒角,降低齿轮齿面的接触应力,噪声以及设备运行时的振动值。
对在线运行的整机,在检修时严格检查齿轮齿面的使用情况,对齿面接触不良,产生毛刺、凹凸的现象用油石现场精心修磨,以减少危害设备运行的不安全因素,降低设备运行的振动值。
4.2.2. 油膜轴承
采购了1台鼓风加热箱,利用热胀冷缩原理,使得油膜轴承与偏心套之间装配间隙变大,便于二者顺利装配。具体做法:烘烤偏心套至180℃~200℃,保温2个小时左右,使得偏心套各部分温升均匀,避免局部冷热不均;冷冻油膜轴承至-80℃左右,利用自制的油膜轴承导向套,迅速将油膜轴承轻轻地推入到偏心套内,避免油膜轴承发生损伤或者变形。
4.3. 完善轧制工艺
由于螺纹钢轧制工艺的不断完善,精轧机来料的温度由原来的850 ℃,提高到进钢温度900 ℃以上,减小了坯料的轧制变形抗力,降低了设备的振动值,保障了精轧机的安全运行。
4.4. 加强设备管理
制定精轧设备的保养周期,控制设备在线运转时间,具体为成品架次辊箱4个月,非成品架次辊箱5个月;
加强设备点检,预防精轧设备故障发生。通过点检数据预测设备运行趋势,发现设备运行存在异常时,及时开展检修和维护作业,消除设备的不良状态,保证设备的运行安全。
5.结语
采取以上措施后,线材一厂由原来的27.5%降低至7.8%,线材二厂由原来的37.5%降低至12.2%,线材三厂由原来的54.6%降低至15.6%;由于精轧设备故障发生率的大幅下降,使设备误时少,减少了设备的停机检修时间,节约了生产时间,保障了车间生产的持续有序进行,同时也为公司带来了一定的经济效益。
参考文献:
[1]房世兴,肖治维.高速线材轧机装备技术[M].北京:冶金工业出版社。1997.
作者简介:
宋艳(1982-)女,满,辽宁鞍山人,江苏永钢集团有限公司,助理工程师,本科学历。
黄亚彬(1981-)男,汉,江苏张家港人,江苏永钢集团有限公司,助理工程师,本科学历。
关键词:线材精轧机;故障发生率;解决措施
1.概述
精轧设备是高速线材车间的关键设备,主要包括预精轧机组、精轧机组、增速箱、分速箱、夹送辊、吐丝机,精轧机组采用了顶交(侧交)45°布置,悬臂辊环式结构,由电机经增速箱驱动10组机架集中传动,具有传动效率高、传动精度高,运行速度快,轧制稳定等优点,实现了无扭轧制,保证了成品线材的质量。
2.现状调查
2.1. 各线材车间精轧设备,由于装配工艺、点检维护不到位等因素的影响,故障发生率一直偏高,误时较多。
2.2. 自2012年3月份实施了控轧控冷以来,精轧机来料温度偏低,引起轧制变形抗力变大,轧机轧制负荷增加,使得设备的故障发生率上升,误时率升高。
2.3. 2012年3月-8月期间线材一厂精轧机的故障率为27.5%,线材二厂为37.5%,线材三厂54.6%。
3.原因分析
3.1 . 维护不到位
通过对精轧设备故障详细分类,发现在点检时出现异常后,由于检修维护不及时,造成异常扩展,导致设备故障发生的情形占很大比例。
3.2. 设备满运行周期
通过对发生故障的设备运转时间的统计,发现辊箱故障发生时运行时间大多集中于4~5个月之间,而目前的保养周期为6个月。
3.3 . 齿轮啮合及齿轮齿隙不理想
在日常的点检中,发现辊箱、锥箱运行时振动值偏大,在检修时发现设备内部齿轮、螺伞之间啮合印迹不合理,齿顶处无倒角,通过对齿隙进行测量,一般都存在偏大的情形。
3.4 . 调整螺母结构不合理
通过对线材三厂辊箱故障的统计,发现6个月间连续发生了5次在线断调整螺母事件,占故障总数的16.6%。
3.5. 来料温度偏低
在试轧螺纹钢期间,由于进精轧机的来料温度偏低,一般在850℃左右,轧制力大,辊箱故障发生率较高。
3.6. 油膜轴承装配方式欠合理
一直以来,辊箱装配油膜轴承时,采用的轴承冷冻后,用榔头敲进偏心套內,在操作方式上,有可能对油膜轴承造成损伤。
4.解决措施
4.1. 严格验收、技术改进
4.1.1 . 轴承方面
锥箱内锥齿轴上162250J轴承走内圈现象严重,占该轴承总数的70%以上,主要由于所使用的轴承与锥齿轴的配合过盈量不足,其轴颈设计尺寸φ50±0.008mm,实际装配时,大多分布在φ50±0.005mm以内,而轴承内圈孔径实际测量值大多在φ50(-0.003~+0.005)mm,过盈量不足0.01mm。
精轧机在轧制过程中,锥齿轴高速旋转,承载着较大的轧制扭矩和轴向力,由于轴承与轴的过盈量不足,摩擦力小,从而二者之间产生相对滑动,摩擦产生间隙。同时,在轴向力的作用下,因轴向间隙产生,导致间隔环、锁紧螺母与止退垫片均发生磨损现象,锥齿轴发生轴向窜动,设备振动变大,严重时损坏伞齿轮,引发设备事故。
为了消除轴承走内圈的现象,必须要增大轴承与轴配合的过盈量。为此,我们将轴承的内孔直径设定为φ50(-0.042~-0.025)mm,保证过盈量在0.02mm~0.04mm,来替代原来的进口MRC轴承。从2012年12月份开始,逐步由国产轴承TK-7310PD7B替代进口轴承162250J,到目前为止,共使用了12套国产轴承,未发生一起轴承走内圈的现象。
4.1.2. 调整螺母方面
在辊箱正常的运行过程中,调整螺母在根部位置应力集中,冲击载荷大;同时应力不断发生变化,导致铜螺母的疲劳度上升,断裂几率大,最终因调整螺母断裂而发生辊箱故障。
为了消除轧制过程中,调整螺母断裂现象严重的情况,延长其使用寿命,降低故障率,对调整螺母的直角、无过渡形式,增设半径R=3mm的过渡圆角,降低该部位的应力集中程度,提高其承载能力,同时选用挤压成型铜棒件制作,以提高其本身强度。
4.2. 装配工艺改善
4.2.1. 齿轮啮合及齿轮齿隙方面
对于部分齿轮齿顶无倒角的情形,在装配时,对齿轮进行修磨、倒角,降低齿轮齿面的接触应力,噪声以及设备运行时的振动值。
对在线运行的整机,在检修时严格检查齿轮齿面的使用情况,对齿面接触不良,产生毛刺、凹凸的现象用油石现场精心修磨,以减少危害设备运行的不安全因素,降低设备运行的振动值。
4.2.2. 油膜轴承
采购了1台鼓风加热箱,利用热胀冷缩原理,使得油膜轴承与偏心套之间装配间隙变大,便于二者顺利装配。具体做法:烘烤偏心套至180℃~200℃,保温2个小时左右,使得偏心套各部分温升均匀,避免局部冷热不均;冷冻油膜轴承至-80℃左右,利用自制的油膜轴承导向套,迅速将油膜轴承轻轻地推入到偏心套内,避免油膜轴承发生损伤或者变形。
4.3. 完善轧制工艺
由于螺纹钢轧制工艺的不断完善,精轧机来料的温度由原来的850 ℃,提高到进钢温度900 ℃以上,减小了坯料的轧制变形抗力,降低了设备的振动值,保障了精轧机的安全运行。
4.4. 加强设备管理
制定精轧设备的保养周期,控制设备在线运转时间,具体为成品架次辊箱4个月,非成品架次辊箱5个月;
加强设备点检,预防精轧设备故障发生。通过点检数据预测设备运行趋势,发现设备运行存在异常时,及时开展检修和维护作业,消除设备的不良状态,保证设备的运行安全。
5.结语
采取以上措施后,线材一厂由原来的27.5%降低至7.8%,线材二厂由原来的37.5%降低至12.2%,线材三厂由原来的54.6%降低至15.6%;由于精轧设备故障发生率的大幅下降,使设备误时少,减少了设备的停机检修时间,节约了生产时间,保障了车间生产的持续有序进行,同时也为公司带来了一定的经济效益。
参考文献:
[1]房世兴,肖治维.高速线材轧机装备技术[M].北京:冶金工业出版社。1997.
作者简介:
宋艳(1982-)女,满,辽宁鞍山人,江苏永钢集团有限公司,助理工程师,本科学历。
黄亚彬(1981-)男,汉,江苏张家港人,江苏永钢集团有限公司,助理工程师,本科学历。