论文部分内容阅读
摘要 本文介绍了 1#连铸机步进冷床来用传统的继电器控制存在的一些缺陷,并详细阐述了PLC自动控制改造的一些思路,使步进冷床电控系统的稳定性大大提高,同时控制性能较原系统更强,操作与维护变得更简单。
关键词: 步进冷床 捞钢 放钢 翻钢 PLC自动控制
一、前言
连铸机步进冷床是我公司高速线材的配套工程之一,生产多年后,原电气控制系统的一些缺陷逐步显现出来,给生产和维护均带来了许多麻烦。
二、步进冷床原电控系统存在的缺陷
控制元器件本身存在的缺陷主要有三个方面:
① 由于二次控制回路电压为DC220V,直流型,备品备件的采购不便,使步进冷床的电控备件一直较为紧张。
② 用传统的继电器控制来实现较强的自动控制功能,继电器的使用量较多,控制线路复杂,故障处理时间长。而继电器的使用量越多,无形中就降低了电控系统的稳定性和可靠性。在近年的生产运行中,因中间继电器、时间继电器本身的原因而造成的电气和设备事故也是屡见不鲜。
③ 控制电机工作的接触器为交流型的。面该接触器的控制线圈电压等级为DC220V ,使用中存在的一些缺陷。该控制线圈为双线图串联,如图1串联线圈控制中,接触器本体的常闭辅助触点KM先处于闭合状态,L2被短路,L.1 的线圈匝数较少、内阻较小,在外加电压下短时大电流从而产生 大的电磁吸力,保证接触器靠吸合:接触器吸合后, KM处于打开状态,L2中联的匝数多线径细,内阻大,使回路的电阻增大,LI 与L2串联,从而电流减小,达到小电流保持的效果。实际上由于交流接触器工作在直流回路中,控制能力大大降低,已达不到额定容量,我们知道,触头分断电流时会产生电弧,在分断同样大小电流时,交流电弧的强度远小于直流电弧,且工频电弧每秒100次过零点而直流电弧几乎是恒定的,直流电弧比交流电弧难熄灭,直流接触器具有纵缝和串激线圈磁吹灭弧结构,而交流接触器连最简单的灭弧罩都不用,由于串联线圈在吸合过程中存在电流过零点,释放过程中反激电压过高、交流接触器的常闭辅助触头易损坏,在实践中该触头工作时间不长便出现严重的烧蚀现象。轻微的烧蚀可造成触点接触面积变小,有时可能造成闭合不好,使接触器的L1和L2在未动作前便同时接入回路,吸力变小而使接触器无法正常动作。严重的烧蚀可造成该触头粘接而使DC220V电压长时间加于L1线圈上,最终使接触器线圈L1烧毁。由于该接触器故障率较高,严重打乱了连铸机正常的生产秩序。
另外,步进冷床电气设计方面还存在一些不合理:
①原捞钢车自控系统的安保系统不完善,极易造成设备事故。当其自动流程还在进行中,只要接收到返回按钮信号,不管车和捞钢钩子的位置是否具备返回条件,车便会停止现有的工作而执行返回动作。这样极易发生捞钢钩子被辊道上停放的钢坯顶坏变形的事故。
②由于冷床自动翻钢设计上的不尽合理,冷床翻钢一直由操作工用手动操作。每放一次钢就要执行一次手动翻钢动作,一旦操作工偶尔工作疏忽少翻一次钢,就会发生捞钢车放钢时被冷床上的钢坯顶坏捞钢钩子的现象。
③该自动系统没有防止捞长坯的功能。前区火焰切割系统故障,开浇或停浇的头、尾坯极易出现超长坯现象,由于生产现场的特殊情况,操作室无法正对辊道,造成操作工的视线受影响,对长坯的判断有一定的困難。这样一旦操作工失误捞起长坯,车辆往冷床执行送钢的动作,钢坯长度超出了捞钢车的长度,造成红钢坯后部撞到捞钢车底梁立柱上,极易造成钢坯弯曲报废和捞钢车的损坏。
三PLC改造思路
由于在原电控系统上进行改造很难解决原系统器件方面固有的缺陷,同时在功能及可靠性上难有大的改观,我们彻底放弃了传统的继电器电控系统,决定采用PLC控制系统。
首先要对PLC的机型进行选择,由于步进冷床的控制为纯开关量的控制。且所需要的I/O点数也不太多,因此选用一般的小型机即可。为了实现设备通用、资源共享,我们认为选用目前公司通用的S7-200 PLC 较为合适。
对步进冷床的输入、输出点经一再压缩后,输入点最少为30个,输出点为15个。因为6ES7 214- 1BD21- OXBO的基本单元有输入点14个,输出点为10个.因此必须选择扩展单元。如果选择一个16点输入,16点输出的扩展单元,刚好能达到设计要求,但没有留下一点裕量,无法实现捞到位、放到位及放钢位等关键控制位置的双重保护。因此又选取了一块16点输入、16点输出的扩展单元。为了便于维护,将现场的位置开关输入放在一组,冷床的输入放在另外一组,这两组同在基本单元上;所有的辊道输入放在第二块扩展单元上,剩余的输入均放在第一块扩展单元。输出的配置是:第一块扩展单元是捞钢车与冷床的输出,第二块扩展单元是所有辊道的输出,基本单元上无输出线路。这样该系统无论输人、输出均有足够的裕量,可满足扩充和改进的需要。
根据生产的实际情况,将捞钢车的状态定为手动/半自动/全自动,冷床设手动/自动两个状态。冷床和捞钢车的状态彼此独立,即二者有六种组合可供操作人员选择使用。因所有的手动程序都很简单,半自动程序与全自动只是在捞钢车、冷床的启动方面有所不同,其余完全一致,现只举例介绍捞钢车全自动+冷床自动状态下的操作控制:
①PLC首先接收到辊道上有坯到来的电信号,用一定的逻辑关系判断坯是否到位。为了全自动启动无误,要判断是单流坯到位,还是两流坯都到位,如果是双流坯到位,确立一个流的优先权。在程序中2流的优先权高于1流的。
②若坯已到位,并且捞钢车的状态是放完钢之后的等待位置,符合上述条件后,车才能启动返回至相应的位置。车启动后,程序将停止辊道继续送坯。
③车到达相应的捞钢位置后,再进行一次判断,判断即将捞的坯是否为长坯。若是长坯,车将在此位置停留,而不再进行捞钢操作,直至无长坯信号为止。若判断坯正常,执行捞钢动作,捞到位后捞钢动作结束,启动行走机构向放钢位送钢。 ④送钢至放钢位后,判断“冷床自动”是否处于运行状态。若运行,说明上次自动流程与本次自动流程的时间隔过短,若此时放钢可能会因两根坯间距较小而碰坏捞钢钩子,程序将不进行放钢操作,直至“冷床自动”运行停止。这样可使冷床上钢坯间距恒定,既有利于钢坯的冷却,又可避免一些设备事故的发生。
⑤放钢到位后,停止放钢动作,启动车返回,同时启动冷床自动翻钢,冷床在翻钢19S后,停止翻钢动作。
⑥车自动返回5S后停止,整个车的自动流程全部结束。车停下后重新启动辊道继续送坯,待条件符合后,执行下一次自动流程。
这里需要对2流的优先权问题做详细说明。优先权在程序的设计中是相对的,而非绝对的。为了不使全自动控制下出现车误动作,只要1流坯符合条件并已启动车运行,2流坯才刚刚满足捞钢条件,这种情况下程序先捞1流坯,然后再捞2流坯,除此之外2流坯均具有先捞的优先权。
四、改造后的PLC电控系统与原电控系统的比较
①改造后的PLC电控系统与原电控系统相比,控制线路变得非常简单。由于在编程时启用了PLC内部标志位和计时器等功能,使原电控系统中的所有中间继电器和时间继电器在PLC电控系统中不再有使用价值。在新的电控系统中仅保留了具有保护电机作用的堵转继电器(线图电压为AC380V)。继电器的使用量减少许多,提高了系统的稳定性。
② 改造后PLC电控系统的功能较原电控系统有较大的改进和提高。PLC电控系统设置的半自动控制功能与原电控系统自动功能等同,但新的系统增加了许多保护功能,如防止误操作、误动作的功能。新系统还具备全自动功能,即无需人工操作,由PLC根据严谨的逻辑关系实现自动捞钢、放钢、冷床翻钢、停走辊道等一系列动作的准确执行,新电控系统使操作变得更简单。
③ 改造后的PLC电控系统操作台和生产现场所有的二次控制线路电壓均为DC24V,而原电控系统的电压多为DC220V。系统更安全,维护更方便。
④PLC电控系统的备件与连铸机常用的备品备件完全一致,可互备互用,方便维修和管理。
⑤ PLC电控系统的改造成本较小,仅仅是新增电控器件的费用,有更为优越的性能价格比。
五、结语
连铸机步进冷床PLC控制改造是成功的,与原电控系统相比具有很多优点。当然,在以后的生产中,还要根据具体情况对其不断完善和发展。
1、《节能交流接触器线圈控制分析》李强、胡景泰、潘志刚
2、《交流接触器在直流电路中使用应注意的问题》范福康
关键词: 步进冷床 捞钢 放钢 翻钢 PLC自动控制
一、前言
连铸机步进冷床是我公司高速线材的配套工程之一,生产多年后,原电气控制系统的一些缺陷逐步显现出来,给生产和维护均带来了许多麻烦。
二、步进冷床原电控系统存在的缺陷
控制元器件本身存在的缺陷主要有三个方面:
① 由于二次控制回路电压为DC220V,直流型,备品备件的采购不便,使步进冷床的电控备件一直较为紧张。
② 用传统的继电器控制来实现较强的自动控制功能,继电器的使用量较多,控制线路复杂,故障处理时间长。而继电器的使用量越多,无形中就降低了电控系统的稳定性和可靠性。在近年的生产运行中,因中间继电器、时间继电器本身的原因而造成的电气和设备事故也是屡见不鲜。
③ 控制电机工作的接触器为交流型的。面该接触器的控制线圈电压等级为DC220V ,使用中存在的一些缺陷。该控制线圈为双线图串联,如图1串联线圈控制中,接触器本体的常闭辅助触点KM先处于闭合状态,L2被短路,L.1 的线圈匝数较少、内阻较小,在外加电压下短时大电流从而产生 大的电磁吸力,保证接触器靠吸合:接触器吸合后, KM处于打开状态,L2中联的匝数多线径细,内阻大,使回路的电阻增大,LI 与L2串联,从而电流减小,达到小电流保持的效果。实际上由于交流接触器工作在直流回路中,控制能力大大降低,已达不到额定容量,我们知道,触头分断电流时会产生电弧,在分断同样大小电流时,交流电弧的强度远小于直流电弧,且工频电弧每秒100次过零点而直流电弧几乎是恒定的,直流电弧比交流电弧难熄灭,直流接触器具有纵缝和串激线圈磁吹灭弧结构,而交流接触器连最简单的灭弧罩都不用,由于串联线圈在吸合过程中存在电流过零点,释放过程中反激电压过高、交流接触器的常闭辅助触头易损坏,在实践中该触头工作时间不长便出现严重的烧蚀现象。轻微的烧蚀可造成触点接触面积变小,有时可能造成闭合不好,使接触器的L1和L2在未动作前便同时接入回路,吸力变小而使接触器无法正常动作。严重的烧蚀可造成该触头粘接而使DC220V电压长时间加于L1线圈上,最终使接触器线圈L1烧毁。由于该接触器故障率较高,严重打乱了连铸机正常的生产秩序。
另外,步进冷床电气设计方面还存在一些不合理:
①原捞钢车自控系统的安保系统不完善,极易造成设备事故。当其自动流程还在进行中,只要接收到返回按钮信号,不管车和捞钢钩子的位置是否具备返回条件,车便会停止现有的工作而执行返回动作。这样极易发生捞钢钩子被辊道上停放的钢坯顶坏变形的事故。
②由于冷床自动翻钢设计上的不尽合理,冷床翻钢一直由操作工用手动操作。每放一次钢就要执行一次手动翻钢动作,一旦操作工偶尔工作疏忽少翻一次钢,就会发生捞钢车放钢时被冷床上的钢坯顶坏捞钢钩子的现象。
③该自动系统没有防止捞长坯的功能。前区火焰切割系统故障,开浇或停浇的头、尾坯极易出现超长坯现象,由于生产现场的特殊情况,操作室无法正对辊道,造成操作工的视线受影响,对长坯的判断有一定的困難。这样一旦操作工失误捞起长坯,车辆往冷床执行送钢的动作,钢坯长度超出了捞钢车的长度,造成红钢坯后部撞到捞钢车底梁立柱上,极易造成钢坯弯曲报废和捞钢车的损坏。
三PLC改造思路
由于在原电控系统上进行改造很难解决原系统器件方面固有的缺陷,同时在功能及可靠性上难有大的改观,我们彻底放弃了传统的继电器电控系统,决定采用PLC控制系统。
首先要对PLC的机型进行选择,由于步进冷床的控制为纯开关量的控制。且所需要的I/O点数也不太多,因此选用一般的小型机即可。为了实现设备通用、资源共享,我们认为选用目前公司通用的S7-200 PLC 较为合适。
对步进冷床的输入、输出点经一再压缩后,输入点最少为30个,输出点为15个。因为6ES7 214- 1BD21- OXBO的基本单元有输入点14个,输出点为10个.因此必须选择扩展单元。如果选择一个16点输入,16点输出的扩展单元,刚好能达到设计要求,但没有留下一点裕量,无法实现捞到位、放到位及放钢位等关键控制位置的双重保护。因此又选取了一块16点输入、16点输出的扩展单元。为了便于维护,将现场的位置开关输入放在一组,冷床的输入放在另外一组,这两组同在基本单元上;所有的辊道输入放在第二块扩展单元上,剩余的输入均放在第一块扩展单元。输出的配置是:第一块扩展单元是捞钢车与冷床的输出,第二块扩展单元是所有辊道的输出,基本单元上无输出线路。这样该系统无论输人、输出均有足够的裕量,可满足扩充和改进的需要。
根据生产的实际情况,将捞钢车的状态定为手动/半自动/全自动,冷床设手动/自动两个状态。冷床和捞钢车的状态彼此独立,即二者有六种组合可供操作人员选择使用。因所有的手动程序都很简单,半自动程序与全自动只是在捞钢车、冷床的启动方面有所不同,其余完全一致,现只举例介绍捞钢车全自动+冷床自动状态下的操作控制:
①PLC首先接收到辊道上有坯到来的电信号,用一定的逻辑关系判断坯是否到位。为了全自动启动无误,要判断是单流坯到位,还是两流坯都到位,如果是双流坯到位,确立一个流的优先权。在程序中2流的优先权高于1流的。
②若坯已到位,并且捞钢车的状态是放完钢之后的等待位置,符合上述条件后,车才能启动返回至相应的位置。车启动后,程序将停止辊道继续送坯。
③车到达相应的捞钢位置后,再进行一次判断,判断即将捞的坯是否为长坯。若是长坯,车将在此位置停留,而不再进行捞钢操作,直至无长坯信号为止。若判断坯正常,执行捞钢动作,捞到位后捞钢动作结束,启动行走机构向放钢位送钢。 ④送钢至放钢位后,判断“冷床自动”是否处于运行状态。若运行,说明上次自动流程与本次自动流程的时间隔过短,若此时放钢可能会因两根坯间距较小而碰坏捞钢钩子,程序将不进行放钢操作,直至“冷床自动”运行停止。这样可使冷床上钢坯间距恒定,既有利于钢坯的冷却,又可避免一些设备事故的发生。
⑤放钢到位后,停止放钢动作,启动车返回,同时启动冷床自动翻钢,冷床在翻钢19S后,停止翻钢动作。
⑥车自动返回5S后停止,整个车的自动流程全部结束。车停下后重新启动辊道继续送坯,待条件符合后,执行下一次自动流程。
这里需要对2流的优先权问题做详细说明。优先权在程序的设计中是相对的,而非绝对的。为了不使全自动控制下出现车误动作,只要1流坯符合条件并已启动车运行,2流坯才刚刚满足捞钢条件,这种情况下程序先捞1流坯,然后再捞2流坯,除此之外2流坯均具有先捞的优先权。
四、改造后的PLC电控系统与原电控系统的比较
①改造后的PLC电控系统与原电控系统相比,控制线路变得非常简单。由于在编程时启用了PLC内部标志位和计时器等功能,使原电控系统中的所有中间继电器和时间继电器在PLC电控系统中不再有使用价值。在新的电控系统中仅保留了具有保护电机作用的堵转继电器(线图电压为AC380V)。继电器的使用量减少许多,提高了系统的稳定性。
② 改造后PLC电控系统的功能较原电控系统有较大的改进和提高。PLC电控系统设置的半自动控制功能与原电控系统自动功能等同,但新的系统增加了许多保护功能,如防止误操作、误动作的功能。新系统还具备全自动功能,即无需人工操作,由PLC根据严谨的逻辑关系实现自动捞钢、放钢、冷床翻钢、停走辊道等一系列动作的准确执行,新电控系统使操作变得更简单。
③ 改造后的PLC电控系统操作台和生产现场所有的二次控制线路电壓均为DC24V,而原电控系统的电压多为DC220V。系统更安全,维护更方便。
④PLC电控系统的备件与连铸机常用的备品备件完全一致,可互备互用,方便维修和管理。
⑤ PLC电控系统的改造成本较小,仅仅是新增电控器件的费用,有更为优越的性能价格比。
五、结语
连铸机步进冷床PLC控制改造是成功的,与原电控系统相比具有很多优点。当然,在以后的生产中,还要根据具体情况对其不断完善和发展。
1、《节能交流接触器线圈控制分析》李强、胡景泰、潘志刚
2、《交流接触器在直流电路中使用应注意的问题》范福康