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摘 要 在新产品的小批生产阶段,为了节省投资,在有限的加工条件下,通过工艺的改进,解决了油缸固定座的孔位加工偏差、装配定位及焊接变形问题,节省大量机加时间和成本,提高部件制作效率和制作质量,以达提高部件质量稳定性的目的。
关键词 加工偏差;焊接变形;成本
中图分类号 TG 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2011)101-0154-01
随着我国城镇化的进行,垃圾收运已形成一个新兴的产业,并且其需求在快速增长,垃圾收运产品也已成为该新兴产业链的一个重要环节。为了提供更好的垃圾收运产品满足现今社会需要,公司与日本极东公司合作,生产新型后装压缩式垃圾车。该车型在垃圾收运时,将垃圾直接压缩,满载后直接送到垃圾場,减少垃圾中转,运输过程的二次污染问题。油缸固定座是该车型的重要部件之一,如图1所示。
1 改进前零部件及制作工艺
1)支撑板1(左),支撑板2(左)。
加工方案1:留出加工余量,用数控切割机切割出零件的各孔,定位点焊、焊接支撑板1(左),支撑板2(左)各零件;加工各孔位(D1,D2,D3,Φ50)。由于切割孔的圆度不够,孔距不一,机加工难度大。
加工方案2:定位点焊、焊接支撑板1(左),支撑板2(左)各零件;加工各孔位(D1,D2,D3,Φ50)。
经过比较,选择加工方案2。
2)通过焊夹具(如图2),点焊、焊接油缸固定座各零部件。
3)焊后加工D4,D5,各孔,消除焊接变形的影响。
2 改进前零部件制作工艺存在问题
1)支撑板1(左),支撑板2(左)孔位加工需要制作钻模;焊接加强板后,不便叠起来加工,效率较低;板材为Q345,孔径大于50,机加工工作量很大,效率很低。
2)Φ50孔因焊接变形造成不同心,也需要留出加工余量再加工。
3)焊夹具只是保证了Φ50孔及轴套1,2的同心,其他主要尺寸精度无法保证。
4)若因支撑板1(左),支撑板2(左)各孔距尺寸不一致,造成其高度定位基准(如图1所示)在焊夹具上装配定位时无法到位,机加工时难以找准定位基准,将造成油缸固定座主要尺寸超差。
3 问题分析
1)上述问题的关键原因是:支撑板1(左),支撑板2(左)各孔孔距尺寸偏差。
2)解决问题的关键是:保证各轴套的轴线平行及间距。
4 零部件制作工艺改进
1)通过加大孔径,消除各孔距的加工偏差。
具体方法是:将支撑板1(左),支撑板2(左)中各零件孔的尺寸加大3mm(D1+3,D2+3,D3+3),Φ50孔改为焊后加工,用数控切割机切割下料。按图要求点焊、焊接加强板1,加强板2。
2)改进焊夹具。(见图3)
具体方法如下:
1)设计制作两个定位销1及其固定座,定位两轴套;设计制作定位销2及其固定座,定位轴套1、轴套2,保证各轴套的轴线平行及间距尺寸;同时定位支撑板1(左),支撑板2(左)左右位置尺寸。如图3
所示。
2)支撑板1(左),支撑板2(左)高度方向的尺寸定位基准,如图1所示。
由于孔径加大,上述装配定位方式得以较好的完成,油缸固定座各主要尺寸精度得以保证。
3)装配点焊注意事项:装配上各零件后,适当调整各轴套与板1、2孔的间隙,使其前后间隙相当,定位销可转动,将各零件夹紧。
点焊时,先在支撑板1(左),支撑板2(左)内侧与轴套缝隙较小处轻点一点,再在对称位置点焊,回头补点第一次点焊点。然后在支撑板1(左),支撑板2(左)外侧与轴套对称均分点焊四点,点焊牢靠。出模,按图纸要求焊接牢靠。
4)通过设计活动衬套(如图3所示)的方式,调换衬套,定位销2可以转向180°,该焊夹具即可用于制作与油缸固定座1对称的油缸固定
(下转第171页)
(上接第154页)
座2。
5)轴套内孔留出3mm的加工余量(D4-3);轴套1,轴套2内孔留出5mm的加工余量(D5-5),如图1所示。将图1所示高度定位基准定位于专用等高块,靠紧、压紧。以轴套孔中心为定位基准,按图纸尺寸要求镗出各孔位。
6)完善未焊接零件。
5 零部件制作工艺改进后的积极效果
1)节省大量机加工时间和成本。支撑板1(左),支撑板2(左)中各零件,通过加大孔径,可以在数控切割下料时一次性加工完成,不需制作钻模,节省大量机加工时间和成本,而切割成本只是少量增加。
2)解决了焊接变形对零部件尺寸精度的影响。通过改进焊夹具,重点保证了零部件的主要尺寸精度(通过加大孔径,消除各孔距的加工偏差,各零件得以准确定位)。使后期的机加工修正得以顺利进行,各主要尺寸满足零部件设计要求,合格率100%。很好地解决了装配定位和焊接变形对零部件尺寸精度的影响。
综上所述,油缸固定座部件制作加工工艺经过改进后,部件的质量合格稳定,加工效率显著提高,因此节省了生产成本,具有较好的经济效益,是一个值得应用推广的可行工艺技术。
参考文献
[1]宫成立.金属工艺学[M].机械工业出版社,2010.
[2]陈强.机械制造基础[M].大连理工大学出版社,2011.
[3]春田霞.数控加工工艺[M].机械工业出版社,2010.
关键词 加工偏差;焊接变形;成本
中图分类号 TG 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2011)101-0154-01
随着我国城镇化的进行,垃圾收运已形成一个新兴的产业,并且其需求在快速增长,垃圾收运产品也已成为该新兴产业链的一个重要环节。为了提供更好的垃圾收运产品满足现今社会需要,公司与日本极东公司合作,生产新型后装压缩式垃圾车。该车型在垃圾收运时,将垃圾直接压缩,满载后直接送到垃圾場,减少垃圾中转,运输过程的二次污染问题。油缸固定座是该车型的重要部件之一,如图1所示。
1 改进前零部件及制作工艺
1)支撑板1(左),支撑板2(左)。
加工方案1:留出加工余量,用数控切割机切割出零件的各孔,定位点焊、焊接支撑板1(左),支撑板2(左)各零件;加工各孔位(D1,D2,D3,Φ50)。由于切割孔的圆度不够,孔距不一,机加工难度大。
加工方案2:定位点焊、焊接支撑板1(左),支撑板2(左)各零件;加工各孔位(D1,D2,D3,Φ50)。
经过比较,选择加工方案2。
2)通过焊夹具(如图2),点焊、焊接油缸固定座各零部件。
3)焊后加工D4,D5,各孔,消除焊接变形的影响。
2 改进前零部件制作工艺存在问题
1)支撑板1(左),支撑板2(左)孔位加工需要制作钻模;焊接加强板后,不便叠起来加工,效率较低;板材为Q345,孔径大于50,机加工工作量很大,效率很低。
2)Φ50孔因焊接变形造成不同心,也需要留出加工余量再加工。
3)焊夹具只是保证了Φ50孔及轴套1,2的同心,其他主要尺寸精度无法保证。
4)若因支撑板1(左),支撑板2(左)各孔距尺寸不一致,造成其高度定位基准(如图1所示)在焊夹具上装配定位时无法到位,机加工时难以找准定位基准,将造成油缸固定座主要尺寸超差。
3 问题分析
1)上述问题的关键原因是:支撑板1(左),支撑板2(左)各孔孔距尺寸偏差。
2)解决问题的关键是:保证各轴套的轴线平行及间距。
4 零部件制作工艺改进
1)通过加大孔径,消除各孔距的加工偏差。
具体方法是:将支撑板1(左),支撑板2(左)中各零件孔的尺寸加大3mm(D1+3,D2+3,D3+3),Φ50孔改为焊后加工,用数控切割机切割下料。按图要求点焊、焊接加强板1,加强板2。
2)改进焊夹具。(见图3)
具体方法如下:
1)设计制作两个定位销1及其固定座,定位两轴套;设计制作定位销2及其固定座,定位轴套1、轴套2,保证各轴套的轴线平行及间距尺寸;同时定位支撑板1(左),支撑板2(左)左右位置尺寸。如图3
所示。
2)支撑板1(左),支撑板2(左)高度方向的尺寸定位基准,如图1所示。
由于孔径加大,上述装配定位方式得以较好的完成,油缸固定座各主要尺寸精度得以保证。
3)装配点焊注意事项:装配上各零件后,适当调整各轴套与板1、2孔的间隙,使其前后间隙相当,定位销可转动,将各零件夹紧。
点焊时,先在支撑板1(左),支撑板2(左)内侧与轴套缝隙较小处轻点一点,再在对称位置点焊,回头补点第一次点焊点。然后在支撑板1(左),支撑板2(左)外侧与轴套对称均分点焊四点,点焊牢靠。出模,按图纸要求焊接牢靠。
4)通过设计活动衬套(如图3所示)的方式,调换衬套,定位销2可以转向180°,该焊夹具即可用于制作与油缸固定座1对称的油缸固定
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座2。
5)轴套内孔留出3mm的加工余量(D4-3);轴套1,轴套2内孔留出5mm的加工余量(D5-5),如图1所示。将图1所示高度定位基准定位于专用等高块,靠紧、压紧。以轴套孔中心为定位基准,按图纸尺寸要求镗出各孔位。
6)完善未焊接零件。
5 零部件制作工艺改进后的积极效果
1)节省大量机加工时间和成本。支撑板1(左),支撑板2(左)中各零件,通过加大孔径,可以在数控切割下料时一次性加工完成,不需制作钻模,节省大量机加工时间和成本,而切割成本只是少量增加。
2)解决了焊接变形对零部件尺寸精度的影响。通过改进焊夹具,重点保证了零部件的主要尺寸精度(通过加大孔径,消除各孔距的加工偏差,各零件得以准确定位)。使后期的机加工修正得以顺利进行,各主要尺寸满足零部件设计要求,合格率100%。很好地解决了装配定位和焊接变形对零部件尺寸精度的影响。
综上所述,油缸固定座部件制作加工工艺经过改进后,部件的质量合格稳定,加工效率显著提高,因此节省了生产成本,具有较好的经济效益,是一个值得应用推广的可行工艺技术。
参考文献
[1]宫成立.金属工艺学[M].机械工业出版社,2010.
[2]陈强.机械制造基础[M].大连理工大学出版社,2011.
[3]春田霞.数控加工工艺[M].机械工业出版社,2010.