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为改善国内某厂在浇注亚包晶钢时出现的严重表面纵裂问题,对结晶器原水口出口结构进行了改进,并采用实验室1:1水模型研究了水口改进对结晶器流场的影响。结果表明,使用改进水口后,结晶器内液面波动与表面流速均有所降低。通过对该厂水口改进后结晶器内流场的现场测量,发现液面波动处于±3mm范围内的比例由80%增至90%以上,结晶器内外弧面平均热流量分别减少0.21,0.20MW/m^2,促进了结晶器的缓冷,改善了高质量亚包晶钢板坯的生产条件。