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摘要:结合A油田B区某块三元复合驱工业试验区块现场情况,分析了三元抽油机井卡泵前的各种特征,根据单井情况,有针对性地及时采取预防措施,有效防止三元油井卡泵,节约开发成本。
关键词:三元复合驱;结垢;卡泵
中图分类号:TE34 文献标识码:A 文章编号:
强碱三元复合驱油技术可以大幅度提高采收率,但在采出井暴露出结垢的问题,抽油机井频繁卡泵,严重影响了油井时率,增加了开采难度。2007年8月注入前置聚合物段塞,2007年11月开始注三元主段塞,2008年6月出现第一口垢卡井。2009年1月到8月该区块因卡泵影响的时率达到1.9%,也影响了综合经济效益。目前该区块主要以化学防垢为主,物理防垢为辅,通过不断实践,对该区块不断有新的认识。通过分析抽油机井卡泵前特征,结合单井情况,及时采取预防措施,有针对性地投加防垢药剂,有效防止卡泵且节约成本。
1三元抽油机井卡泵前特征
1.1采出液离子变化
三元复合驱随着碱的注入,地层原有的离子平衡被打破,HCO3-转化为C032-,使地层中的C032-含量上升,生成碳酸盐沉淀。碳酸盐垢形成是先形成晶核后着附,属有晶型垢,主要是溶液中离子达到饱和状态后结晶析出。而硅垢的形成主要是碱溶蚀岩石,硅以可溶性硅酸盐的形式转移,硅酸根水解形成硅酸,硅酸在碱性条件下连续缩合生成凝胶,凝胶脱水最终生成无定型二氧化硅。硅垢可为碳酸盐垢提供晶核,碳酸盐垢可为硅酸盐胶体提供着附表面,两者有相互促进作用。A油田B区某块垢组分以碳酸盐垢为主,除了含有钙、镁、硅垢之外,还出现了钡垢、锶垢,钡垢含量达到30%~50%。碱是导致结垢的主要因素,另外钙、镁的存在降低了可溶性硅离子浓度,加速结垢。B区某块三元污水pH一般在8.5左右,统计 143口三元采出井中作业发现结垢的有47口井,这47口结垢井有46口井作业发现结垢前pH值都达到9以上,统计表明,采出液pH在9以上此时三元井进入结垢期。一般结垢的临界点为钙、镁、硅离子突然减少,HCO3-转化为C032-也相应减少,形成碳酸盐垢。A41井在3月15日首次卡泵,由图1可知,该井在2008年12月开始结垢,主要是硅离子变化明显;A34井在2008年11月测试的pH值超过9,阳离子变化明显,见图2,此时该井开始进入结垢期,该井在2009年5月作业发现杆、管及泵结垢严重。相反PH值增加会使可溶性硅离子浓度增大,结垢趋势减弱,一般采出液pH值在10以上结垢基本属于末期,相对结垢不是很严重。通过单井采出液离子变化可预测三元井是否进入结垢期,及时采取预防措施。
图1 A41井离子变化曲线图2A34井离子变化曲线
1.2抽油机井电流变化
依照能量守恒的原理:当光杆上行时:电机做功+曲柄重力做功=抽油杆及液柱重力做功+摩擦载荷做功;当光杆下行时:电机做功+抽油杆及液柱重力做功=曲柄重力做功+摩擦载荷做功。而电机做功=U·I·t,在抽油机电压稳定的前提下,井下情況的变化就可以通过电机的电流变化体现出来。当井下结垢时,电机的电流变化比较大,大体规律是抽油机井上、下电流都增大。光杆上行时:抽油杆、液柱重力做功及曲柄重力做功不变,但摩擦载荷增大,故电机做功增大,电流变大;光杆下行时:抽油杆、液柱重力做功及曲柄重力做功不变,但摩擦载荷增大,故电机做功增大,电流变大。表2为结垢井与非结垢井电流变化,可以明显看出结垢井上下电流逐渐变大,未结垢井电流变化不大。电流是每天都录取的值,且比功图测试周期短,易于发现单井结垢程度,及时采取预防措施。
表2 结垢井与非结垢井电流变化对比
1.3抽油机井示功图变化
三元抽油机井结垢,主要是从下往上结垢依次减缓,活塞首先结垢,柱塞在泵内部分垢的附着强度大,杆管上垢的附着强度较弱。活塞结垢摩擦阻力增大导致抽油机悬点载荷增大,示功图上反应为悬点最大载荷增大,悬点最小载荷减少。目前该区块已作业发现结垢的44口抽油机井在卡泵前可以明显看出示功图载荷变化。图3最后一张功图为该井卡泵前示功图,可以看出载荷变化明显。可以通过连续的几个月的示功图对比可明显看出结垢井结垢程度,从而根据具体情况采取相应措施,如进行井口冲击式加药或加大化学防垢药剂的加入量,从而有效防止活塞卡死。
图3 A46井4个月功图对比图4 A37示功图
另外,三元井的示功图普遍都有一个特点,示功图增载线部分呈弧状,即抽油机悬点上冲程时增载缓慢,试验区102口抽油机井有34口井示功图显示此特征,其中有19口井作业时发现结垢严重。主要是因为活塞游动凡尔球与凡尔球座结垢,导致上冲程时凡尔球关闭不严,引起轻微泵漏失,示功图增载缓慢。目前该区块此类示功图多为供液不足,主要是因为产量低,井筒中液柱压力低,这样垢影响的漏失量会增大,示功图增载缓慢变得明显。A37井示功图显示此特征,作业时剖泵发现下游动凡尔球座结垢严重,功图见图4。示功图增载线呈弧状影响因素是多方面的,目前该区块三元井产气量大,每天外输气量在2万方左右,三元中转站外输液产生大量气泡,单井取样普遍存在大量气体。活塞上行时,油气混合物进入泵内,并且随着活塞继续向上运动,泵内压力降低,溶解在石油中的气体大量分离出来,同时气体产生膨胀,使光杆载荷不能很快地增加到最大理论值。因此,增载过程变慢也同样受气影响。另外试验区三元抽油机井长期不洗井,蜡影响导致游动凡尔关不严,引起轻微漏失同样会使功图产生此现象。
1.4抽油机井外部特征变化
结垢抽油机井在抽汲过程中由于负荷增大,会表现出一些明显的外部特征,如悬绳器下行过程中时产生明显晃动,由于活塞表面及泵衬套结垢不均匀,下行过程中摩擦阻力变化大导致悬点晃动。A47井作业发现结垢严重,该井有液体防垢装置,作业后4个月悬绳器晃动明显,功图显示载荷变化大,从而采用冲击式加药同时加大了防垢剂加入量,免修期已达到166天;三元井结垢严重最直接的反应就是皮带频繁磨断,主要是因为结垢严重井下冲程时受摩擦阻力影响悬点载荷明显减小,导致电机举升平衡块困难,电机负荷增大,电机轮与皮带相对运动不同步造成皮带磨损。目前该区块平均每天因结垢导致皮带断的井数占所有皮带断井数的75%;卡泵前有很多井都是首先发现光杆有时不同步,此特征明显,易于发现。试验区有4口井都是首先发现光杆偶尔不同步,采取冲击式加药后采用液体加药成功避免了卡泵。三元油井可以根据采出液离子变化来判断单井是否进入结垢期,进入结垢期的油井可以根据电流变化、功图载荷变化来判断单井结垢严重程度,油井卡泵前一般会表现出一些易于发现的明显外部特征,及时采取应对措施,可以成功避免卡泵。
2结论
(1)三元油井采出液pH值变为9以上,证明该井已开始进入结垢期。进入结垢期后抽油机井负荷开始增大,示功图显示悬点最大载荷增大,最小载荷减少,部分井示功图增载线呈弧状,油井上下电流增大,根据这些特征变化即可判断油井结垢严重程度,及时采取预防措施,有效防止卡泵。
(2)三元抽油机井在结垢严重时会表现出一些外部特征,如悬绳器晃动、皮带易断、电机过热偷停等,及时采取冲击式加药,同时增大防垢药剂加入量会避免一些井卡泵。
参考文献:
[1]贾忠伟.三元复合驱结垢机理及防垢技术研究[G].黑龙江省石油学会首届学术年会优秀论文集.北京:石油工业出版社,2003:144~152.
关键词:三元复合驱;结垢;卡泵
中图分类号:TE34 文献标识码:A 文章编号:
强碱三元复合驱油技术可以大幅度提高采收率,但在采出井暴露出结垢的问题,抽油机井频繁卡泵,严重影响了油井时率,增加了开采难度。2007年8月注入前置聚合物段塞,2007年11月开始注三元主段塞,2008年6月出现第一口垢卡井。2009年1月到8月该区块因卡泵影响的时率达到1.9%,也影响了综合经济效益。目前该区块主要以化学防垢为主,物理防垢为辅,通过不断实践,对该区块不断有新的认识。通过分析抽油机井卡泵前特征,结合单井情况,及时采取预防措施,有针对性地投加防垢药剂,有效防止卡泵且节约成本。
1三元抽油机井卡泵前特征
1.1采出液离子变化
三元复合驱随着碱的注入,地层原有的离子平衡被打破,HCO3-转化为C032-,使地层中的C032-含量上升,生成碳酸盐沉淀。碳酸盐垢形成是先形成晶核后着附,属有晶型垢,主要是溶液中离子达到饱和状态后结晶析出。而硅垢的形成主要是碱溶蚀岩石,硅以可溶性硅酸盐的形式转移,硅酸根水解形成硅酸,硅酸在碱性条件下连续缩合生成凝胶,凝胶脱水最终生成无定型二氧化硅。硅垢可为碳酸盐垢提供晶核,碳酸盐垢可为硅酸盐胶体提供着附表面,两者有相互促进作用。A油田B区某块垢组分以碳酸盐垢为主,除了含有钙、镁、硅垢之外,还出现了钡垢、锶垢,钡垢含量达到30%~50%。碱是导致结垢的主要因素,另外钙、镁的存在降低了可溶性硅离子浓度,加速结垢。B区某块三元污水pH一般在8.5左右,统计 143口三元采出井中作业发现结垢的有47口井,这47口结垢井有46口井作业发现结垢前pH值都达到9以上,统计表明,采出液pH在9以上此时三元井进入结垢期。一般结垢的临界点为钙、镁、硅离子突然减少,HCO3-转化为C032-也相应减少,形成碳酸盐垢。A41井在3月15日首次卡泵,由图1可知,该井在2008年12月开始结垢,主要是硅离子变化明显;A34井在2008年11月测试的pH值超过9,阳离子变化明显,见图2,此时该井开始进入结垢期,该井在2009年5月作业发现杆、管及泵结垢严重。相反PH值增加会使可溶性硅离子浓度增大,结垢趋势减弱,一般采出液pH值在10以上结垢基本属于末期,相对结垢不是很严重。通过单井采出液离子变化可预测三元井是否进入结垢期,及时采取预防措施。
图1 A41井离子变化曲线图2A34井离子变化曲线
1.2抽油机井电流变化
依照能量守恒的原理:当光杆上行时:电机做功+曲柄重力做功=抽油杆及液柱重力做功+摩擦载荷做功;当光杆下行时:电机做功+抽油杆及液柱重力做功=曲柄重力做功+摩擦载荷做功。而电机做功=U·I·t,在抽油机电压稳定的前提下,井下情況的变化就可以通过电机的电流变化体现出来。当井下结垢时,电机的电流变化比较大,大体规律是抽油机井上、下电流都增大。光杆上行时:抽油杆、液柱重力做功及曲柄重力做功不变,但摩擦载荷增大,故电机做功增大,电流变大;光杆下行时:抽油杆、液柱重力做功及曲柄重力做功不变,但摩擦载荷增大,故电机做功增大,电流变大。表2为结垢井与非结垢井电流变化,可以明显看出结垢井上下电流逐渐变大,未结垢井电流变化不大。电流是每天都录取的值,且比功图测试周期短,易于发现单井结垢程度,及时采取预防措施。
表2 结垢井与非结垢井电流变化对比
1.3抽油机井示功图变化
三元抽油机井结垢,主要是从下往上结垢依次减缓,活塞首先结垢,柱塞在泵内部分垢的附着强度大,杆管上垢的附着强度较弱。活塞结垢摩擦阻力增大导致抽油机悬点载荷增大,示功图上反应为悬点最大载荷增大,悬点最小载荷减少。目前该区块已作业发现结垢的44口抽油机井在卡泵前可以明显看出示功图载荷变化。图3最后一张功图为该井卡泵前示功图,可以看出载荷变化明显。可以通过连续的几个月的示功图对比可明显看出结垢井结垢程度,从而根据具体情况采取相应措施,如进行井口冲击式加药或加大化学防垢药剂的加入量,从而有效防止活塞卡死。
图3 A46井4个月功图对比图4 A37示功图
另外,三元井的示功图普遍都有一个特点,示功图增载线部分呈弧状,即抽油机悬点上冲程时增载缓慢,试验区102口抽油机井有34口井示功图显示此特征,其中有19口井作业时发现结垢严重。主要是因为活塞游动凡尔球与凡尔球座结垢,导致上冲程时凡尔球关闭不严,引起轻微泵漏失,示功图增载缓慢。目前该区块此类示功图多为供液不足,主要是因为产量低,井筒中液柱压力低,这样垢影响的漏失量会增大,示功图增载缓慢变得明显。A37井示功图显示此特征,作业时剖泵发现下游动凡尔球座结垢严重,功图见图4。示功图增载线呈弧状影响因素是多方面的,目前该区块三元井产气量大,每天外输气量在2万方左右,三元中转站外输液产生大量气泡,单井取样普遍存在大量气体。活塞上行时,油气混合物进入泵内,并且随着活塞继续向上运动,泵内压力降低,溶解在石油中的气体大量分离出来,同时气体产生膨胀,使光杆载荷不能很快地增加到最大理论值。因此,增载过程变慢也同样受气影响。另外试验区三元抽油机井长期不洗井,蜡影响导致游动凡尔关不严,引起轻微漏失同样会使功图产生此现象。
1.4抽油机井外部特征变化
结垢抽油机井在抽汲过程中由于负荷增大,会表现出一些明显的外部特征,如悬绳器下行过程中时产生明显晃动,由于活塞表面及泵衬套结垢不均匀,下行过程中摩擦阻力变化大导致悬点晃动。A47井作业发现结垢严重,该井有液体防垢装置,作业后4个月悬绳器晃动明显,功图显示载荷变化大,从而采用冲击式加药同时加大了防垢剂加入量,免修期已达到166天;三元井结垢严重最直接的反应就是皮带频繁磨断,主要是因为结垢严重井下冲程时受摩擦阻力影响悬点载荷明显减小,导致电机举升平衡块困难,电机负荷增大,电机轮与皮带相对运动不同步造成皮带磨损。目前该区块平均每天因结垢导致皮带断的井数占所有皮带断井数的75%;卡泵前有很多井都是首先发现光杆有时不同步,此特征明显,易于发现。试验区有4口井都是首先发现光杆偶尔不同步,采取冲击式加药后采用液体加药成功避免了卡泵。三元油井可以根据采出液离子变化来判断单井是否进入结垢期,进入结垢期的油井可以根据电流变化、功图载荷变化来判断单井结垢严重程度,油井卡泵前一般会表现出一些易于发现的明显外部特征,及时采取应对措施,可以成功避免卡泵。
2结论
(1)三元油井采出液pH值变为9以上,证明该井已开始进入结垢期。进入结垢期后抽油机井负荷开始增大,示功图显示悬点最大载荷增大,最小载荷减少,部分井示功图增载线呈弧状,油井上下电流增大,根据这些特征变化即可判断油井结垢严重程度,及时采取预防措施,有效防止卡泵。
(2)三元抽油机井在结垢严重时会表现出一些外部特征,如悬绳器晃动、皮带易断、电机过热偷停等,及时采取冲击式加药,同时增大防垢药剂加入量会避免一些井卡泵。
参考文献:
[1]贾忠伟.三元复合驱结垢机理及防垢技术研究[G].黑龙江省石油学会首届学术年会优秀论文集.北京:石油工业出版社,2003:144~152.