港珠澳大桥工程主塔吊具的研发

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  摘要:桥梁建设中,尤其是跨海大桥的建设,为尽量减少海上作业时间,普遍采用变海上施工为陆上施工,采用工厂化、大型化、机械化、模块化的设计和施工原则。模块越做越大,重量越来越重。本文以港珠澳大桥主塔吊装为例,详细叙述了主塔吊具的设计过程。利用有限元分析软件ANSIS对整个吊具进行分析,结果表明,吊具满足设计要求。该吊具已顺利在港珠澳工程中得到应用。
  关键词:港珠澳大桥;主塔;整体吊装;
  1.概述
  本次吊装的主塔为箱型钢结构。底部尺寸9x9m,高110m,重2800吨。主塔分三部分,中间为主塔柱,主塔柱一侧为副塔柱,另一侧为装饰块。吊具位于主塔柱与副塔柱中间,81m标高处。主塔卧放运输,竖直吊装就位。
  根据以上条件,为保证吊装的安全性,吊具的设计需满足以下要求:
  (1)需满足高空拆卸方便;
  (2)需满足主塔由卧变立,竖直吊装就位的要求;
  2.设计过程
  本次吊装用浮吊主钩间距24x5.4m,4吊钩,单钩起重能力800吨,起升高度100m。
  吊具主要由三部分组成:主梁、端梁、绳圈。整体结构形式见图1。
  吊具与主塔的连接形式成为设计中的难点。首先,要保证吊装安全性,其次保证拆卸方便。设计之初,吊具与主塔间采用螺栓组连接,后考虑螺栓数量较多,受力均匀性不好,且制做、安装、拆卸工艺性较差,本方案未予采纳。后经讨论研究,决定采用销轴形式连接。吊具与主塔件采用8根销轴连接,每侧4根,提高了销轴受力均匀性,降低了工艺难度。同时方便拆卸。满足了概述中第(1)条要求。
  吊具主梁与端梁通过铰轴连接,端梁可绕铰轴相对主梁360°旋转,主塔由卧变立时端梁始终水平,主梁随主塔角度变化而变化。满足了概述中第(2)条要求。
  3.吊具强度校核
  根据GB/T3811-2008《起重机设计规范》中的4.2.1.1,计算载荷和载荷系数。考虑起升冲击系数φ1和起升动载系数φ2,φ1=1.1,φ2=1.2。因吊具结构和浮吊柔性连接,取吊装浮吊机构驱动加(减)速动载系数φ5=1。按GB/T3811-2008《起重机设计规范》中的表G.11:安全系数n=1.34。
  Ansys分析云图见图2~图3。
  图2 主吊具结构等效应力云图 图3 主塔吊具结构一阶失稳云图
  经以上分析,主塔吊具结构等效应力及稳定性均满足设计依据的要求。
  4.吊具拆除
  吊具的拆除是本次设计过程中另一关键过程,拆卸步骤如下:
  (1)主塔吊装到位后下放浮吊4个主钩至吊钩松弛;
  (2)拆除左、右侧端梁及绳圈;
  (3)浮吊左侧吊钩钢丝绳与主梁上部吊耳1连接,右侧吊钩钢丝绳与主梁上部吊耳4连接。
  (4)同时起升4个主钩;
  (5)拆除吊具与主塔连接的8个销轴;
  (6)浮吊前移,主梁从主塔柱脱离;
  (7)浮吊左移至右侧吊钩贴近主塔柱时停止,此时吊耳2已从主塔中脱出;
  (8)另一辅助浮吊上吊钩悬挂起吊钢丝绳与吊耳2、吊耳3连接;
  (9)辅助浮吊起钩,原浮吊落钩,完成浮吊转换;
  (10)完成吊具拆除。
  5.结束语
  到目前为止,国内还未见如此大型主塔的吊装案例。本文中,主塔变海上施工为工厂预制,最后整体吊装,该模式大大缩短了工程施工周期,不失为一种先进的施工模式,相信今后还会有更多该类型的吊装。本文介绍的设计思路为其他同类型构件的吊装提供了可借鉴的经验。
  参考文献
  [1]张质文,虞和谦. 起重机设计手册.北京:中国铁道出版社,1997
  [2]GB/T 3811-2008.起重機设计规范
  [3]GB50017-2003.钢结构设计规范
  [4]GB/T 16762-2009.一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件
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