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【摘 要】随着我国经济的不断发展和社会的进步,人们对资源和环境的保护意识也逐渐提高。近年来,国家对水资源管理要求越来越高,陆续颁布了最严格水资源管理制度法律法规,并实施最严格的水资源管理,电厂作为用水大户,是国家重点监管的对象,电厂如何进行废水综合利用,对系统进行了水平衡测试和水质分析,结合各用水系统的水质要求,提出了实现废水回用的方法与工艺流程,可以回收大量废水,实现节水的目的.
【关键词】燃煤电厂;废水;水平衡测试
火力发电的用水项目主要有凝汽器及辅机冷却器的冷却水、冲灰及冲渣水、锅炉补给水、工业冷却水以及生活用水等。耗水主要包括循环水的蒸发、排污、冲灰水的消耗、废水排放及煤场喷淋等,各用水项目对水质要求不同,水量差别大,火电厂消耗大量的水资源,节水要求较为迫切。在目前开展节水的工作中,主要在水平衡测试的基础上,综合采取提高循环水浓缩倍率、降低水灰比等措施,实现分级使用和废水回收。该电厂机组投产早,在用水量控制方面比较粗放,存在用水效率低的问题,因此需要进行废水综合利用和“零排放”技术研究,以满足国家对电厂取、用水管理的要求。
一、电厂废水系统介绍
电厂的废水主要有:一是电厂生产过程使用的纯水、工业水等经过机组使用后产生的废水;二是化学制水车间取长江原水制生产用的工业水、纯水过程中产生的废水;三是脱硫工艺系统废水. 第1 部分和第2 部分废水集中排放到化学水处理站集中处理达标后排放,第3部分废水经过脱硫区域pH 值调整、絮凝、沉淀以及中和等步骤处理达标后,合并前两路废水,从电厂废水排口排入长江. 早期的系统设计没有考虑到废水回用废水排入长江. 废水检测指标主要包括化学需氧量COD、石油类污染物含量、氨氮、钙、镁等,目前电厂废水全部达标排放,几乎没有废水回收再利用。
二、电厂水平衡测试和水质分析
水平衡测试是客观反映电厂实际用水需求和管理水平的必要环节,对电厂生产用水和生活用水进行了水平衡测试,水平衡测试通过对全厂各系统供用水管网,以及取、用、排、耗水量和水质进行检测分析,掌握全厂取用水、排水现状,评估现有用水状况及相应水平。根据现有用水和排废水状况,结合废水处理新技术,研究和制定节水措施和复用适用技术,编制节水规划,研究排废水复用的途径与方案以及废水零排放的可行性方案。通过水平衡测试梳理了全厂取用水、废水现状,同时对各路废水进行了水质检测,主要的废水水量和水质情况,通过水质检测发现,真空脱碳器冷却水排水水质与原水相同,仅温度升高,可降温后回用;循泵冷却用水排水水质为工业水,可直接回用;化学制水系统中含泥废水、反洗水、RO 浓水水质相对较好,可简单处理后回用;锅炉排污水水质优于工业水,可直接回用;机组公共及杂用排水水质较复杂,需集中处理;脱硫废水虽经单独处理,但是水质仍然很差,需进一步集中处理。
三、电厂废水综合利用
水平衡测试全厂用水水平尽管符合国家标准的用水定额,但与优等用水水平相比仍有差距. 根据现有用水、排水状况,结合电厂现有用户对水量、水质的需求,废水综合利用可以分近期措施和远期措施来实施.
1、近期废水综合利用方案
(1)沉淀池溢流改造。对沉淀水池进、出水量的不平衡状况进行计算,水池溢流损失的水量约为800m3 /d. 溢流原因是沉淀水泵的吸水口设置的位置较高,为保证水泵不抽空,要经常保持沉淀水池的高水位,因而有时出现溢流造成损失.解决方法可有:更换水泵,选用合适的水泵以增加吸水口的深度;安装可靠的水位计,保持沉淀水池的水位不出现溢流;将溢流水收集回用至原水槽.其中,第一种方法较彻底;第二种方法会影响沉淀池的运行连续性;第三种方法浪费已净化的沉淀水,且增加沉淀池运行负荷,经济性较差.因此,建议采用第一种方法. 此措施可直接减少新水取水量800m3 /d。
(2)含泥废水外排方式改造。电厂化学水系统中澄清器及沉淀池的含泥废水排出量约为530m3 /d. 含泥废水的主要污染物是悬浮物,检测显示废水悬浮物浓度达到377mg /L,是原水的3~4 倍,而其他组分与原水相近.采用干法排泥的方式替代现有水力排泥方式,可回收90% 水量,澄清水可直接回用至沉淀池,此措施可减少新水取水量约为470m3 /d.
(3)化学水系统反洗水回用。化学水系统中,1 期滤池的反洗水约为18m3 /d,3 期滤池反洗水约为170m3 /d,超滤反洗水约为440m3 /d,3 期精密过滤器和活性炭过滤器的反洗水约为100m3 /d,合计650m3 /d. 滤池反洗水的水质测量显示,反洗水中主要污染物是悬浮物,经过对3 期反洗水的检测,悬浮物浓度为92 mg /L. 长江原水的悬浮物浓度测试值为115mg /L,两者结果相近. 因此,可将电厂化学水系统中反洗水回用至原水池,减少新水取水量约为660 m3 /d。
(4)循泵冷却水改造。从化学自制过滤水(滤池产水)经工业水泵供给取水循泵房的工业水为426m3 /d,从3#工业水管网供给循泵房工业水约为246m3 /d,从4#工业水管网供给循泵房工业水约为257m3 /d,合计为929m3 /d. 经现场观察,在循泵房,工业水用于轴封和冷却,水质基本不受污染,与工业水相近.因此,可将循泵冷凝水回用至脱硫系统,减少公司供工业水约为929m3 /d。
(5)真空脱碳器冷却水计量及排放方式改造。新增真空脱碳器的冷却使用原水,经测量平均水量为3400 m3 /d。这部分用水仅有温升,排入雨排水管网,进入护厂河。根据目前计量方式,该用水不属于直流冷却水,需要计入电厂用水指标,其水量约占电厂取水量(除直流冷却水的35%,对用水指标计算有较大影响.因此,可以将原水取水管流量计测点移至脱碳器冷却支管后,对新增真空脱碳器的冷却使用原水单独计量,且其排水并入电厂直流冷却水排放系统,此措施可减少电厂新水取水量约为3400m3 /d.
2、远期废水综合利用方案
(1)机组排水槽排水回用机组排水槽有一部分排水的水质较好,如扩容膨胀箱排水、蒸汽疏水、应急时炉水排放、机械轴冷排水等,4 台机组的这部分水量估算约为200m3 /d. 可采用分隔排水槽的方式,按照水质分别放置,水质好的可以直接回用至原水槽,水质较差的可回用至煤场系统.
(2)RO浓水回收利用化学水系统中,3期反渗透产生浓水约为370m3 /d,新增反渗透产生浓水约为520 m3 /d,二者合计为890 m3 /d. RO 浓水外观清澈透明,水质的主要特征是含盐量较高,氯根含量高. 经检测,3期RO 浓水的全固型物含量为975mg /L,氯根含量为141mg /L,浓缩倍率约为原水的4 倍,电厂对RO 浓水已设置了回收设施,将浓水回收至工业水箱,再回用到机组杂用。由于1 期机组的工业水用量较少,掺入后会影响工业水的水质,目前基本停止使用。可将水质较好的回用至脱硫系统用水,水质差的回用至煤场系统. 实施后可减少工业水约为1100m3/d,单位发电量取水量可从0.40m3 /MWh 降低至0.39m3 /MWh.
通過综合利用方案,在回用过程中充分考虑到系统用户对水质和水量的要求,改造工程较小,工艺技术相对成熟对于剩下的少量废水和脱硫废水,在后续工作中将进一步研究处理方案,拟通过采用“软化预处理+ 膜法高盐水浓缩正渗透浓缩+ 结晶干燥”的工艺最终实现电厂废水零排放,从而满足国家最严格水资源管理要求,使电厂成为环保电厂。
(作者单位:安徽皖能电力运营检修有限公司)
【关键词】燃煤电厂;废水;水平衡测试
火力发电的用水项目主要有凝汽器及辅机冷却器的冷却水、冲灰及冲渣水、锅炉补给水、工业冷却水以及生活用水等。耗水主要包括循环水的蒸发、排污、冲灰水的消耗、废水排放及煤场喷淋等,各用水项目对水质要求不同,水量差别大,火电厂消耗大量的水资源,节水要求较为迫切。在目前开展节水的工作中,主要在水平衡测试的基础上,综合采取提高循环水浓缩倍率、降低水灰比等措施,实现分级使用和废水回收。该电厂机组投产早,在用水量控制方面比较粗放,存在用水效率低的问题,因此需要进行废水综合利用和“零排放”技术研究,以满足国家对电厂取、用水管理的要求。
一、电厂废水系统介绍
电厂的废水主要有:一是电厂生产过程使用的纯水、工业水等经过机组使用后产生的废水;二是化学制水车间取长江原水制生产用的工业水、纯水过程中产生的废水;三是脱硫工艺系统废水. 第1 部分和第2 部分废水集中排放到化学水处理站集中处理达标后排放,第3部分废水经过脱硫区域pH 值调整、絮凝、沉淀以及中和等步骤处理达标后,合并前两路废水,从电厂废水排口排入长江. 早期的系统设计没有考虑到废水回用废水排入长江. 废水检测指标主要包括化学需氧量COD、石油类污染物含量、氨氮、钙、镁等,目前电厂废水全部达标排放,几乎没有废水回收再利用。
二、电厂水平衡测试和水质分析
水平衡测试是客观反映电厂实际用水需求和管理水平的必要环节,对电厂生产用水和生活用水进行了水平衡测试,水平衡测试通过对全厂各系统供用水管网,以及取、用、排、耗水量和水质进行检测分析,掌握全厂取用水、排水现状,评估现有用水状况及相应水平。根据现有用水和排废水状况,结合废水处理新技术,研究和制定节水措施和复用适用技术,编制节水规划,研究排废水复用的途径与方案以及废水零排放的可行性方案。通过水平衡测试梳理了全厂取用水、废水现状,同时对各路废水进行了水质检测,主要的废水水量和水质情况,通过水质检测发现,真空脱碳器冷却水排水水质与原水相同,仅温度升高,可降温后回用;循泵冷却用水排水水质为工业水,可直接回用;化学制水系统中含泥废水、反洗水、RO 浓水水质相对较好,可简单处理后回用;锅炉排污水水质优于工业水,可直接回用;机组公共及杂用排水水质较复杂,需集中处理;脱硫废水虽经单独处理,但是水质仍然很差,需进一步集中处理。
三、电厂废水综合利用
水平衡测试全厂用水水平尽管符合国家标准的用水定额,但与优等用水水平相比仍有差距. 根据现有用水、排水状况,结合电厂现有用户对水量、水质的需求,废水综合利用可以分近期措施和远期措施来实施.
1、近期废水综合利用方案
(1)沉淀池溢流改造。对沉淀水池进、出水量的不平衡状况进行计算,水池溢流损失的水量约为800m3 /d. 溢流原因是沉淀水泵的吸水口设置的位置较高,为保证水泵不抽空,要经常保持沉淀水池的高水位,因而有时出现溢流造成损失.解决方法可有:更换水泵,选用合适的水泵以增加吸水口的深度;安装可靠的水位计,保持沉淀水池的水位不出现溢流;将溢流水收集回用至原水槽.其中,第一种方法较彻底;第二种方法会影响沉淀池的运行连续性;第三种方法浪费已净化的沉淀水,且增加沉淀池运行负荷,经济性较差.因此,建议采用第一种方法. 此措施可直接减少新水取水量800m3 /d。
(2)含泥废水外排方式改造。电厂化学水系统中澄清器及沉淀池的含泥废水排出量约为530m3 /d. 含泥废水的主要污染物是悬浮物,检测显示废水悬浮物浓度达到377mg /L,是原水的3~4 倍,而其他组分与原水相近.采用干法排泥的方式替代现有水力排泥方式,可回收90% 水量,澄清水可直接回用至沉淀池,此措施可减少新水取水量约为470m3 /d.
(3)化学水系统反洗水回用。化学水系统中,1 期滤池的反洗水约为18m3 /d,3 期滤池反洗水约为170m3 /d,超滤反洗水约为440m3 /d,3 期精密过滤器和活性炭过滤器的反洗水约为100m3 /d,合计650m3 /d. 滤池反洗水的水质测量显示,反洗水中主要污染物是悬浮物,经过对3 期反洗水的检测,悬浮物浓度为92 mg /L. 长江原水的悬浮物浓度测试值为115mg /L,两者结果相近. 因此,可将电厂化学水系统中反洗水回用至原水池,减少新水取水量约为660 m3 /d。
(4)循泵冷却水改造。从化学自制过滤水(滤池产水)经工业水泵供给取水循泵房的工业水为426m3 /d,从3#工业水管网供给循泵房工业水约为246m3 /d,从4#工业水管网供给循泵房工业水约为257m3 /d,合计为929m3 /d. 经现场观察,在循泵房,工业水用于轴封和冷却,水质基本不受污染,与工业水相近.因此,可将循泵冷凝水回用至脱硫系统,减少公司供工业水约为929m3 /d。
(5)真空脱碳器冷却水计量及排放方式改造。新增真空脱碳器的冷却使用原水,经测量平均水量为3400 m3 /d。这部分用水仅有温升,排入雨排水管网,进入护厂河。根据目前计量方式,该用水不属于直流冷却水,需要计入电厂用水指标,其水量约占电厂取水量(除直流冷却水的35%,对用水指标计算有较大影响.因此,可以将原水取水管流量计测点移至脱碳器冷却支管后,对新增真空脱碳器的冷却使用原水单独计量,且其排水并入电厂直流冷却水排放系统,此措施可减少电厂新水取水量约为3400m3 /d.
2、远期废水综合利用方案
(1)机组排水槽排水回用机组排水槽有一部分排水的水质较好,如扩容膨胀箱排水、蒸汽疏水、应急时炉水排放、机械轴冷排水等,4 台机组的这部分水量估算约为200m3 /d. 可采用分隔排水槽的方式,按照水质分别放置,水质好的可以直接回用至原水槽,水质较差的可回用至煤场系统.
(2)RO浓水回收利用化学水系统中,3期反渗透产生浓水约为370m3 /d,新增反渗透产生浓水约为520 m3 /d,二者合计为890 m3 /d. RO 浓水外观清澈透明,水质的主要特征是含盐量较高,氯根含量高. 经检测,3期RO 浓水的全固型物含量为975mg /L,氯根含量为141mg /L,浓缩倍率约为原水的4 倍,电厂对RO 浓水已设置了回收设施,将浓水回收至工业水箱,再回用到机组杂用。由于1 期机组的工业水用量较少,掺入后会影响工业水的水质,目前基本停止使用。可将水质较好的回用至脱硫系统用水,水质差的回用至煤场系统. 实施后可减少工业水约为1100m3/d,单位发电量取水量可从0.40m3 /MWh 降低至0.39m3 /MWh.
通過综合利用方案,在回用过程中充分考虑到系统用户对水质和水量的要求,改造工程较小,工艺技术相对成熟对于剩下的少量废水和脱硫废水,在后续工作中将进一步研究处理方案,拟通过采用“软化预处理+ 膜法高盐水浓缩正渗透浓缩+ 结晶干燥”的工艺最终实现电厂废水零排放,从而满足国家最严格水资源管理要求,使电厂成为环保电厂。
(作者单位:安徽皖能电力运营检修有限公司)