论文部分内容阅读
东风汽车公司在加工深孔零件时过去大多采用普通麻花钻,在加工过程中时常发生加工质量不合格或钻头折断现象,造成零件报废,有时废品率可达3%以上。究其原因,主要是因为用普通麻花钻进行深孔钻削时存在以下不利因素:①钻头细长,刚性差,加工时容易弯曲和振动,难以保证孔的直线度;②普通麻花钻的横刃为负前角,钻削时横刃处于挤刮状态,易引起钻头振动;③切屑长,且排屑通道长而窄,断屑、排屑困难;④切削液不易进入切削区,钻头易磨损;⑤钻头螺旋角和主切削刃前角较小,切削刃不锋利,排屑不畅。 为提高深孔加工质量和加工效率,我们采用