论文部分内容阅读
【摘要】近几年我国化工、煤矿、石油以及冶金等产业的迅速发展,空压机是工厂最重要的机器设备之一,为使空压机能提供稳定的压力及运转模式,节约能源,提高企业的竞争力。本文对2#ASU空压机电机驱动端声音异常故障原因进行分析,供参考。
【关键词】空压机电机;声音异常;分析及处理
概述
云南梅塞尔玉溪现场2#ASU空压机是2008年建成投用的10000Nm3/h空分生产提供原料压缩空气的第一个动力设备。该空压机机是cooper公司设计生产的3MGEP-16/15型透平压缩机。空气由吸气室吸入,经过叶轮做功获得能量,使气体的压力速度提供,并同时提高气体温度,然后进入扩压器扩压,使速度降低,压力进一步提高。弯道和回流器主要起引导作用,使气流顺利进入下一级压缩;最后由末级出来的高压气体经蜗壳和出气管排出。
由于气体在压缩过程中温度会逐渐升高,而气体在高温下压缩会消耗更大的压缩功,因此一级压缩出来的高温气体进入中间冷却器冷却,冷却后的低温气体再进入二级压缩,二级压缩气体压缩出来后进入末端冷却器,末级出来后的气体进入三级压缩。三级出来的高温气体进入空冷塔洗涤换热。
一、空压机技术参数
空压机型号:3MSGEP-16/15
系列号:CB-15666
排气压力:5.75bar(A) 流量:53000Nm3/h
温度:25℃ 电机转速:1494rpm
二、空压机故障原因分析
2011.3.14.空压机运行DCS趋势图油过滤器阻力缓慢上升,根据一个月空压机运行趋排气压力:5.75bar(A)(多了l)流量:流量没有写(为53000Nm3/h)势图分析,初步分析空压机异常,首先决定对空压机油过滤器进行拆检。
2011.3.15.空压机油过滤器拆检,发现油过滤器的油面上漂浮有许多铜屑,于是决定把油过滤器内的润滑油放到准备好的油盆里,经过几分钟的沉淀,把油盆上部的润滑油倒入费油桶,看到盆底沉淀了一层铜屑。见趋势图(1、2、3)
根据润滑油中的铜屑分析原因:查看空压机说明书,压缩机齿轮箱部分没有铜部件,主油泵部分没有接触铜部件,剩下部分就是空压机电机两端轴承,轴承是巴氏合金,轴承间的甩油环是铜合金。
2011.4.12.空压机停机对电机两端轴承座底部放油检查,启动端放出的润滑油有铜屑,自由端未发现铜屑。当时由于没有甩油环备件,空压机检修时间是8小时,订购备件周期9个月,在其它部分都正常的情况下空压机继续运行。
2012.3.20.同玉钢协商停空压机更换甩油环
2014.3.5.由于油过滤器阻力缓慢上升,定期对油过滤器拆检,滤筒内任然有许多飘零铜屑。在生产允许的情况下,空压机停机进行检查,发现更换后的新甩油环同样出现磨损,把上次磨损的甩油环与这次拆出的甩油环进行比较,磨损基本相同。与东元电机专家交流,分析甩油环磨损不是变形引起的,而是轴承座设计缺陷引起。这次未更换新甩油环。
2014.8.20.东元电机免费提供电机驱动端总成更换,更换总成后运行至今,定期对空压机油过滤器阻力进行趋势跟踪,运行趋势线平稳,过滤拆检也未分析铜屑。
三、结束语
总之,空压机的安全平稳运行需要做好预防性维护,加强点巡检。润滑油是设备的血液,需要定期对润滑油进行检测,跟踪检测数据,发现润滑油异常要查找原因,同时对空压机DCS运行趋势查看跟踪,空压机运行时的复杂部分,可以通过轴振仪、热成像仪相结合进行数据分析。另外,还要不断总结工作经验,提高专业技术分析能力。
参考文献
[1]杨文勇.空气压缩机异常响声分析及其消除[J].压缩机技术,2000(05)
[2]门万生.压缩机活塞故障分析及处理措施[J].压缩机技术,2005(06)
[3]郁永章,高秀峰.国内外压缩机学术研究近况[J].压缩机技术,2003(04)
【关键词】空压机电机;声音异常;分析及处理
概述
云南梅塞尔玉溪现场2#ASU空压机是2008年建成投用的10000Nm3/h空分生产提供原料压缩空气的第一个动力设备。该空压机机是cooper公司设计生产的3MGEP-16/15型透平压缩机。空气由吸气室吸入,经过叶轮做功获得能量,使气体的压力速度提供,并同时提高气体温度,然后进入扩压器扩压,使速度降低,压力进一步提高。弯道和回流器主要起引导作用,使气流顺利进入下一级压缩;最后由末级出来的高压气体经蜗壳和出气管排出。
由于气体在压缩过程中温度会逐渐升高,而气体在高温下压缩会消耗更大的压缩功,因此一级压缩出来的高温气体进入中间冷却器冷却,冷却后的低温气体再进入二级压缩,二级压缩气体压缩出来后进入末端冷却器,末级出来后的气体进入三级压缩。三级出来的高温气体进入空冷塔洗涤换热。
一、空压机技术参数
空压机型号:3MSGEP-16/15
系列号:CB-15666
排气压力:5.75bar(A) 流量:53000Nm3/h
温度:25℃ 电机转速:1494rpm
二、空压机故障原因分析
2011.3.14.空压机运行DCS趋势图油过滤器阻力缓慢上升,根据一个月空压机运行趋排气压力:5.75bar(A)(多了l)流量:流量没有写(为53000Nm3/h)势图分析,初步分析空压机异常,首先决定对空压机油过滤器进行拆检。
2011.3.15.空压机油过滤器拆检,发现油过滤器的油面上漂浮有许多铜屑,于是决定把油过滤器内的润滑油放到准备好的油盆里,经过几分钟的沉淀,把油盆上部的润滑油倒入费油桶,看到盆底沉淀了一层铜屑。见趋势图(1、2、3)
根据润滑油中的铜屑分析原因:查看空压机说明书,压缩机齿轮箱部分没有铜部件,主油泵部分没有接触铜部件,剩下部分就是空压机电机两端轴承,轴承是巴氏合金,轴承间的甩油环是铜合金。
2011.4.12.空压机停机对电机两端轴承座底部放油检查,启动端放出的润滑油有铜屑,自由端未发现铜屑。当时由于没有甩油环备件,空压机检修时间是8小时,订购备件周期9个月,在其它部分都正常的情况下空压机继续运行。
2012.3.20.同玉钢协商停空压机更换甩油环
2014.3.5.由于油过滤器阻力缓慢上升,定期对油过滤器拆检,滤筒内任然有许多飘零铜屑。在生产允许的情况下,空压机停机进行检查,发现更换后的新甩油环同样出现磨损,把上次磨损的甩油环与这次拆出的甩油环进行比较,磨损基本相同。与东元电机专家交流,分析甩油环磨损不是变形引起的,而是轴承座设计缺陷引起。这次未更换新甩油环。
2014.8.20.东元电机免费提供电机驱动端总成更换,更换总成后运行至今,定期对空压机油过滤器阻力进行趋势跟踪,运行趋势线平稳,过滤拆检也未分析铜屑。
三、结束语
总之,空压机的安全平稳运行需要做好预防性维护,加强点巡检。润滑油是设备的血液,需要定期对润滑油进行检测,跟踪检测数据,发现润滑油异常要查找原因,同时对空压机DCS运行趋势查看跟踪,空压机运行时的复杂部分,可以通过轴振仪、热成像仪相结合进行数据分析。另外,还要不断总结工作经验,提高专业技术分析能力。
参考文献
[1]杨文勇.空气压缩机异常响声分析及其消除[J].压缩机技术,2000(05)
[2]门万生.压缩机活塞故障分析及处理措施[J].压缩机技术,2005(06)
[3]郁永章,高秀峰.国内外压缩机学术研究近况[J].压缩机技术,2003(04)