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摘 要 近期,SQ215D型切丝机[1]作为厂制丝部A线切叶丝设备,刀辊电机多次异常发热,造成变频器频繁跳闸,导致叶丝生产不连续,造成后续工序频繁出现停机断料状况,影响着切后烟丝质量。针对此情况,本文结合实际,逐一分析排查调整,并阐述相应措施和办法,使该问题得以迎刃而解。。
关键词 电机发热 切丝三要素 线速度 转速
0 引言
随着消费者对卷烟品质要求的不断提高,各生产企业和各生产厂商均在卷烟生产精细化上下工夫,同时对设备稳定性和精确度的要求也相应提高。此时降低设备故障率,保持生产连贯性、稳定性及降低维修费用,提高设备对卷烟品质的保障就成为了设备管理工作的关键课题。
1 SQ215D型切丝机是制丝生产线上的核心设备
SQ215D型切丝机机为直刃倾斜滚刀式切丝机[2],其主要性能指标及结构参数为以下:切丝宽度0.3~1.5mm,生产能力:4800kg/h,刀辊转速:150~660转/分钟,刀门高度65~125mm。主要结构有送料系统、切削与磨刀系统、喂料装置、气动系统及电气系统等,其结构见图1:
2 存在问题
SQ215D型切丝设备在调试过程中采用的烟叶等级很差,烟叶在排链压实过程中可压缩量很大,加之前期的环境温度比较低,故该设备在调试过程中,按当时的参数设置,勉强达到各项工艺技术指标。
随着天气转热,环境温度升高,此时加之生产的卷烟品牌发生变化,所使用的烟叶等级提高,烟叶质地紧密,在铜排链压实过程中,可压缩量变小。如果生产过程中的设定参数和原来一致的话,则烟饼的厚度就会加大,尤其是生产云烟(小熊猫)、云烟(软小熊猫)及几个卷烟档次更高的试制品时,烟饼的厚度就会更厚,刀辊切削阻力也随之更大,导致刀辊电机异常发热,造成变频器频繁跳闸。下面为对A2切叶丝机切云烟(软小熊猫)品牌的跟踪情况,见表一:
由于上述跳闸问题的影响产生了每过一个批次(100箱)都导致后道工序断料(2~3)次的情况。该故障的停机对整条制叶丝线的生产连续性有着严重的影响,进而波及到后道工序(薄板烘线机)对烟丝水份的控制,且每生产一批次的烟丝均要出现几次料头料尾,大大增加了车间的物耗和能耗。
3 问题分析及解决方案
3.1 造成该问题产生的原因
经电气修理人员仔细检查,排除切丝设备电气方面存有故障的可能,而刀辊电机发热,变频器频繁跳闸则主要为其电机负荷过大造成。产生刀辊电机负荷过大的原因有很多方面,根据设备工作原理与传动方式,找出以下几个机械方面原因:一为刀片刃口易变形卷曲; 二为烟叶自身品质问题;三为前几道工序不到位,造成烟叶水分过大;四为刀门压力设置过大;五为变频器发生异常;六为“烟饼”过厚造成切削阻力过大。 其中通过现场查看和多次重复测试,刀片磨削不够锋利和“烟饼”过厚造成切削阻力过大是引起该问题的主要原因。
3.2主要原因分析及對应解决方案
3.2.1刀片易变形卷曲方面
3.2.1.1原因分析
从刀片和砂轮材质方面入手,经向对应生产厂家求证及现场磨削核实,两种材质均符合设备生产运行要求,除此之外,可调整刀片和砂轮磨削形式来使刀片变得更加锋利。
打开切丝设备机头,检查刀片磨削情况,发现刀刃口卷曲,有毛边。且刀口的磨削角度太过平滑(刚强度不够)。关上机头,打开机头罩,点动砂轮电机,观察砂轮磨削刀片产生的火花情况。发现火花产生的位置在砂轮端面靠近内圆的地方,得出结轮是当初调整的磨削位置确实不好。
现对刀门刃口平滑度进行受力分析[3]如下:由于所切物料相同,故物料施加给刀片的力大小相同,方向不同,如图2所示。从图中可以看出,刀门刃口平滑一些的受力为F1,刀门刃口陡一些的受力为F2, 正交分解得到F1 在X轴上的分力小于F2在X轴上的分力,即F1′ 3.2.1.2解决方案
从砂轮装置方面入手,因为整个砂轮整体材质一致,在砂轮的端面上,其刚强度最大的位置是端面中部的几个同心圆位置,越靠内圆或者靠外圆其刚强度越低。而在端面上,砂轮在砂轮电机的带动下以3000转/min的速度转动,其角速度都是一致的,在端面越靠外圆,转动半径越大,其线速度就越大,与刀片磨削接触的速度越快,磨削的刀片锋利程度越高。反之越靠近内圆,转动半径越小,线速度越小,磨削效果就越差。当然如果调整角度过大,接触点太靠近端面外圆边上,砂轮的刚强度也会下降,磨削刀片的效果也会下降。
下为砂轮装置图4:砂轮装置主要由砂轮架1、转动架2、碗形砂轮3及进给装置等组成。砂轮的进给量是可以无级调整的。(注:刀片刃口距砂轮内孔边缘10mm处开始进入磨削区域。)
综上,对砂轮往复支架作调整,经过反复的调整,最终使砂轮与刀片的磨削调整到砂轮端面上靠近外圆(离外圆边3-5mm处),见图5所示。该次的调整,使得砂轮端面角度抬高,与刀片接触角度有所立起,磨削区域面积有所减小,磨削后的刀片刃口强度和刚度更大,刃口不易变形。而磨削点位置外移,其磨削点半径增大,其线速度增大后,磨削后的刀片就更锋利,这样调整后,刀辊电机的工作阻力就变小,其负荷自然就大大降低。
3.2.2“烟饼”过厚造成切削阻力过大 3.2.2.1原因分析
原昆船技术人员在调机时,设定的刀辊转速是300r/min左右,超声波来料料位高料位是650mm。由于调试时使用的烟叶品质差,质地粗燥,在上下铜排链同步向前输送过程中,其可压缩量很大。在上刀门气缸的压力作用下,在刀门处(切削位置)形成的烟饼厚度为75mm左右,即刀门高度为75mm。而在正式投产后,使用的烟叶品质提高,其质地变得更紧密,再用原来设定的参数运行,刀门高度就被抬高到95mm左右,造成烟饼厚度增加。
烟饼厚度增加,刀辊电机的负荷就会加大,其发热导致变频器频繁跳闸就发生了。查阅SQ215D切丝机的资料,得到其主要参数为:刀辊最高转速为660r/min,刀门高度最低为65mm,两项参数的调整空间都很大。
3.2.2.1解决方案
首先根据切丝宽度公式,分析产量Q,烟丝宽度S及刀门高度h之间的关系:切丝宽度为刀辊转动1/Z圆周用时t与输送链速度V的乘积,即:S=V×t=V×1/n×1/z=V/nz(mm),由公式推出如下关系,见表二:
切丝宽度不变,提高刀辊转速,降低刀门高度,同样能保证切丝产量(使原来刀辊电机重载慢跑变为轻载快跑来运行)。将刀辊转速设定为370r/mm,把超声波高料位设定为500 mm。启动切丝设备运行一段时间后,刀门高度显示降为73mm左右,机器运行平稳,见图7所示,在设定范围之内,一整批次料生产结束,未发生电机变频器跳闸现象。但切丝机前面的皮运机在超声波检测仪作用下,频繁起停,造成喂料小车内烟叶布料不太平稳,时有高低波动,造成压实后的烟饼紧密程度波动,切后烟丝质量有波动,且皮运机、高空振槽频繁启停,对其各组件也会加大冲击损伤;因此,采用适当调高超声波高位值为 550 mm,降低来料速度来解决此问题。
将进料喂料提升机上的均料辊位置调低30mm后,再把电机频率由原来的50HZ逐渐往下调,反复试验,最后设定为:当后道工序-----烘丝机生产流量为4300kg/h的品牌烟时,刀辊转速设定为370r/min,提升机电机频率为48HZ,当后工序生产流量为3000kg/h,刀辊转速设定为340r/min,提升机电机频率为38HZ;通过这样调整后,刀辊电机异常发热,变频器跳闸未再发生,且烟丝质量也得到很好保证。
4 总结
虽然仅只调整了砂轮磨削位置、刀辊转速和刀门高度,SQ215D型切丝机刀辊电机变频器跳闸问题就迎刃而解,但在调整之前,需要大量的数据理论分析和现场实践,同时也需要各方面人员的尽力及协同配合,才能将对应的一系列关系理清、校准,才能将问题的“症结”彻底根治。因此,面对处理设备故障时,只要秉持“理论+实践+技术”,并一以贯之,最终就能将其迅速“侦破”。
参 考 文 献
[1]《SQ215D型切丝机使用说明》.昆明船舶集团有限公司
[2]《烟机设备修理工(制丝)专业知识》编写组. 烟机设备修理工(制絲)专业知识[M].郑州:河南科学技术出版社, 2013.4.
[3]《烟机设备修理工基础知识》编写组. 烟机设备修理工基础知识
[4]《Solidworks 2012从入门到精通》. 胡仁喜等编著北京:机械工业出版社,2012.7;
关键词 电机发热 切丝三要素 线速度 转速
0 引言
随着消费者对卷烟品质要求的不断提高,各生产企业和各生产厂商均在卷烟生产精细化上下工夫,同时对设备稳定性和精确度的要求也相应提高。此时降低设备故障率,保持生产连贯性、稳定性及降低维修费用,提高设备对卷烟品质的保障就成为了设备管理工作的关键课题。
1 SQ215D型切丝机是制丝生产线上的核心设备
SQ215D型切丝机机为直刃倾斜滚刀式切丝机[2],其主要性能指标及结构参数为以下:切丝宽度0.3~1.5mm,生产能力:4800kg/h,刀辊转速:150~660转/分钟,刀门高度65~125mm。主要结构有送料系统、切削与磨刀系统、喂料装置、气动系统及电气系统等,其结构见图1:
2 存在问题
SQ215D型切丝设备在调试过程中采用的烟叶等级很差,烟叶在排链压实过程中可压缩量很大,加之前期的环境温度比较低,故该设备在调试过程中,按当时的参数设置,勉强达到各项工艺技术指标。
随着天气转热,环境温度升高,此时加之生产的卷烟品牌发生变化,所使用的烟叶等级提高,烟叶质地紧密,在铜排链压实过程中,可压缩量变小。如果生产过程中的设定参数和原来一致的话,则烟饼的厚度就会加大,尤其是生产云烟(小熊猫)、云烟(软小熊猫)及几个卷烟档次更高的试制品时,烟饼的厚度就会更厚,刀辊切削阻力也随之更大,导致刀辊电机异常发热,造成变频器频繁跳闸。下面为对A2切叶丝机切云烟(软小熊猫)品牌的跟踪情况,见表一:
由于上述跳闸问题的影响产生了每过一个批次(100箱)都导致后道工序断料(2~3)次的情况。该故障的停机对整条制叶丝线的生产连续性有着严重的影响,进而波及到后道工序(薄板烘线机)对烟丝水份的控制,且每生产一批次的烟丝均要出现几次料头料尾,大大增加了车间的物耗和能耗。
3 问题分析及解决方案
3.1 造成该问题产生的原因
经电气修理人员仔细检查,排除切丝设备电气方面存有故障的可能,而刀辊电机发热,变频器频繁跳闸则主要为其电机负荷过大造成。产生刀辊电机负荷过大的原因有很多方面,根据设备工作原理与传动方式,找出以下几个机械方面原因:一为刀片刃口易变形卷曲; 二为烟叶自身品质问题;三为前几道工序不到位,造成烟叶水分过大;四为刀门压力设置过大;五为变频器发生异常;六为“烟饼”过厚造成切削阻力过大。 其中通过现场查看和多次重复测试,刀片磨削不够锋利和“烟饼”过厚造成切削阻力过大是引起该问题的主要原因。
3.2主要原因分析及對应解决方案
3.2.1刀片易变形卷曲方面
3.2.1.1原因分析
从刀片和砂轮材质方面入手,经向对应生产厂家求证及现场磨削核实,两种材质均符合设备生产运行要求,除此之外,可调整刀片和砂轮磨削形式来使刀片变得更加锋利。
打开切丝设备机头,检查刀片磨削情况,发现刀刃口卷曲,有毛边。且刀口的磨削角度太过平滑(刚强度不够)。关上机头,打开机头罩,点动砂轮电机,观察砂轮磨削刀片产生的火花情况。发现火花产生的位置在砂轮端面靠近内圆的地方,得出结轮是当初调整的磨削位置确实不好。
现对刀门刃口平滑度进行受力分析[3]如下:由于所切物料相同,故物料施加给刀片的力大小相同,方向不同,如图2所示。从图中可以看出,刀门刃口平滑一些的受力为F1,刀门刃口陡一些的受力为F2, 正交分解得到F1 在X轴上的分力小于F2在X轴上的分力,即F1′
从砂轮装置方面入手,因为整个砂轮整体材质一致,在砂轮的端面上,其刚强度最大的位置是端面中部的几个同心圆位置,越靠内圆或者靠外圆其刚强度越低。而在端面上,砂轮在砂轮电机的带动下以3000转/min的速度转动,其角速度都是一致的,在端面越靠外圆,转动半径越大,其线速度就越大,与刀片磨削接触的速度越快,磨削的刀片锋利程度越高。反之越靠近内圆,转动半径越小,线速度越小,磨削效果就越差。当然如果调整角度过大,接触点太靠近端面外圆边上,砂轮的刚强度也会下降,磨削刀片的效果也会下降。
下为砂轮装置图4:砂轮装置主要由砂轮架1、转动架2、碗形砂轮3及进给装置等组成。砂轮的进给量是可以无级调整的。(注:刀片刃口距砂轮内孔边缘10mm处开始进入磨削区域。)
综上,对砂轮往复支架作调整,经过反复的调整,最终使砂轮与刀片的磨削调整到砂轮端面上靠近外圆(离外圆边3-5mm处),见图5所示。该次的调整,使得砂轮端面角度抬高,与刀片接触角度有所立起,磨削区域面积有所减小,磨削后的刀片刃口强度和刚度更大,刃口不易变形。而磨削点位置外移,其磨削点半径增大,其线速度增大后,磨削后的刀片就更锋利,这样调整后,刀辊电机的工作阻力就变小,其负荷自然就大大降低。
3.2.2“烟饼”过厚造成切削阻力过大 3.2.2.1原因分析
原昆船技术人员在调机时,设定的刀辊转速是300r/min左右,超声波来料料位高料位是650mm。由于调试时使用的烟叶品质差,质地粗燥,在上下铜排链同步向前输送过程中,其可压缩量很大。在上刀门气缸的压力作用下,在刀门处(切削位置)形成的烟饼厚度为75mm左右,即刀门高度为75mm。而在正式投产后,使用的烟叶品质提高,其质地变得更紧密,再用原来设定的参数运行,刀门高度就被抬高到95mm左右,造成烟饼厚度增加。
烟饼厚度增加,刀辊电机的负荷就会加大,其发热导致变频器频繁跳闸就发生了。查阅SQ215D切丝机的资料,得到其主要参数为:刀辊最高转速为660r/min,刀门高度最低为65mm,两项参数的调整空间都很大。
3.2.2.1解决方案
首先根据切丝宽度公式,分析产量Q,烟丝宽度S及刀门高度h之间的关系:切丝宽度为刀辊转动1/Z圆周用时t与输送链速度V的乘积,即:S=V×t=V×1/n×1/z=V/nz(mm),由公式推出如下关系,见表二:
切丝宽度不变,提高刀辊转速,降低刀门高度,同样能保证切丝产量(使原来刀辊电机重载慢跑变为轻载快跑来运行)。将刀辊转速设定为370r/mm,把超声波高料位设定为500 mm。启动切丝设备运行一段时间后,刀门高度显示降为73mm左右,机器运行平稳,见图7所示,在设定范围之内,一整批次料生产结束,未发生电机变频器跳闸现象。但切丝机前面的皮运机在超声波检测仪作用下,频繁起停,造成喂料小车内烟叶布料不太平稳,时有高低波动,造成压实后的烟饼紧密程度波动,切后烟丝质量有波动,且皮运机、高空振槽频繁启停,对其各组件也会加大冲击损伤;因此,采用适当调高超声波高位值为 550 mm,降低来料速度来解决此问题。
将进料喂料提升机上的均料辊位置调低30mm后,再把电机频率由原来的50HZ逐渐往下调,反复试验,最后设定为:当后道工序-----烘丝机生产流量为4300kg/h的品牌烟时,刀辊转速设定为370r/min,提升机电机频率为48HZ,当后工序生产流量为3000kg/h,刀辊转速设定为340r/min,提升机电机频率为38HZ;通过这样调整后,刀辊电机异常发热,变频器跳闸未再发生,且烟丝质量也得到很好保证。
4 总结
虽然仅只调整了砂轮磨削位置、刀辊转速和刀门高度,SQ215D型切丝机刀辊电机变频器跳闸问题就迎刃而解,但在调整之前,需要大量的数据理论分析和现场实践,同时也需要各方面人员的尽力及协同配合,才能将对应的一系列关系理清、校准,才能将问题的“症结”彻底根治。因此,面对处理设备故障时,只要秉持“理论+实践+技术”,并一以贯之,最终就能将其迅速“侦破”。
参 考 文 献
[1]《SQ215D型切丝机使用说明》.昆明船舶集团有限公司
[2]《烟机设备修理工(制丝)专业知识》编写组. 烟机设备修理工(制絲)专业知识[M].郑州:河南科学技术出版社, 2013.4.
[3]《烟机设备修理工基础知识》编写组. 烟机设备修理工基础知识
[4]《Solidworks 2012从入门到精通》. 胡仁喜等编著北京:机械工业出版社,2012.7;