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摘 要:空心抽油杆热洗工艺是热洗清蜡的一种重要手段,本文主要介绍该工艺的技术特点和杆柱设计方法,并对空心抽油杆在现场的使用情况进行了分析和总结。
关键词:空心抽油杆 热洗 评价
一、空心杆工艺技术特点
空心抽油杆热洗,就是从空心抽油杆内注入热油,从抽油杆与油管环形空间返回井口,从而提高油管内液体温度,达到熔蜡降粘的目的,延长油井的热洗、检泵周期。与其它井筒热洗清蜡工艺相比,该工艺具有投资少、热效率高、对地层无污染等特点。
1.机械性能
空心杆柱由悬接器、空心光杆、空心抽油杆及单向掺水阀等组成。
2.密封性能
空心杆在井下工作时,杆体外部液体压力高于内部液体压力,故内外存在压差,其值可通过下式计算:
P=ρ1·H/100+P0-ρ2·H/100
式中:P-内外压差,MPa;ρ1-抽油杆与油管环空液体比重;H-取点深度,m;ρ2-空心抽油杆内液体比重。
空心杆长时间往复运动,承受着交变载荷,且存在内外液柱压差,连接部位的密封是空心杆中最薄弱环节,也是其内在质量的主要体现。目前,空心杆采用φ36mm普通抽油杆扣连接,丝扣根部使用双“O”型密封圈,接箍端面内侧加工为粗糙度很小的半圆型倒角,避免上卸扣时将密封圈破坏,从而达到密封要求。
二、机抽杆柱设计
1.杆柱组配
空心杆的下入深度需根据油井井筒温度、结蜡深度、原油物性、抽油机载荷等确定。油井产量高、原油物性好,相对而言井筒温度高,结蜡位置在中上部,则空心杆下深较浅;油井产量低、原油物性差,结蜡位置在中下部,则空心杆下入应适当加深。既要保证空心杆有足够的下入深度,又要考虑空心杆的强度及驴头悬点载荷。对于泵深较浅的井(1000m左右),可全部采用空心杆柱;对于深抽井,由于中下部液温、压力较高,原油流动性好,析蜡量极少,故对应部位可采用普通实心杆,上部则用空心杆,采用这样的混合抽油杆柱既可满足熔蜡降粘要求,又减轻了整个杆柱重量(相对于整井空心杆而言),降低了生产成本。
2.强度校核
与同等外径的实心杆相比,空心杆的受力面积远远要小,因此空心杆必须以等效直径来设计。如杆体外径36mm、内径25mm的抽油杆,截面积为526.735mm2,等效直径为26mm,类似φ25mm实心杆,因此机抽设计时应对抽油杆柱强度进行校核,校核主要包括以下几个方面:
2.1许用载荷P1=0.08×10-3(D2-d2)·σX 公式(1)
式中P1-许用载荷,t;σX-许用应力,120MPa;D-杆体外径,mm;d-杆体内径,mm。
2.2抗拉极限 P2=0.08×10-3(D2-d2)·σS 公式(2)
式中P2-抗拉极限,t;σS-屈服极限,750MPa。
2.3抗外压挤毁
式中:P3-抗外压挤毁压力,MPa ;e-椭圆度,0.01 ;E-弹性系数,2.1×105MPa ;其中δ=(D-d)/2,δmin=0.875δ,δ0=0.904δ,kmin =δmin /D,k0=δ0/D,p= k0 / kmin =δ0 / δmin。
三、现场应用
2012年在长庆五里湾油田柳85-46井进行空心抽油杆热洗试验。该井含水0.8%,在采取空心抽油杆采油工艺以前,主要以井口加药、热洗清蜡为主,作为延长油井的检泵周期主要途径。 2012年7月14日,采用空心杆采油工艺,下入 38mm深井泵生产,杆柱自下而上: 19mm×408m+ 22mm×352m+ 36mm×792m,抽汲参数为:泵深1589m* 38mm*冲程3m*冲次6次。
2012年10月7日对该井进行热洗,监测数据如下:
从上表看出,热洗前后抽油机上下冲程电流均有所降低,表明热洗效果良好。
四、经济效益评价
采用该装置以前,要维持正常的生产,用于清防蜡的费用平均每月至少在1万元左右(其中热洗费用6000元,加清防蜡剂4500元),由于存在各种客观因素,从该井的上修情况来看,清防蜡效果不是很理想。空心抽油杆采油工艺每热洗一井次,节约2部罐车拉油费用2880元。
五、结论
空心抽油杆采油工艺通过在该区柳85-46井等9口井的应用,结合采油现场出现的实际情况,得出以下几点结论:
1.对于高粘度、高含蜡、低出口液温油井,采用该工艺能在井筒中上部建立热力场,熔蜡降粘,故能维持油井正常生产,延长油井热洗检泵周期,为开采和开发双高油藏提供一种重要手段。
2.减少常规热洗施工作业时间,增加生产时效,且降低原油流动阻力,有利于提高油井产量。
3.热洗液量小,热洗效果好,降低了采油成本。
4.对于水敏性较强的油层,避免了热洗井等施工作业造成的污染,有利于保护油气层。
5.该工艺的应用受到油井造斜点、结蜡井段位置、抽油杆柱设计、产品质量(如密封性能、抗拉强度)的一定限制。如果下井后其故障频繁,不但不能延长检泵周期,反而会增加施工作业量,因此,在引进、下井作业时,必须坚持质量第一的原则,精心设计,精心施工。
作者简介:李春(1972)男,汉,吉林扶余人,油气田开发工程师。
杨海军(1972)男,汉,甘肃高台人,机械助理工程师,长庆油田分公司采油三厂五里湾第二采油作业区,主要从事油气田开发管理工作。
关键词:空心抽油杆 热洗 评价
一、空心杆工艺技术特点
空心抽油杆热洗,就是从空心抽油杆内注入热油,从抽油杆与油管环形空间返回井口,从而提高油管内液体温度,达到熔蜡降粘的目的,延长油井的热洗、检泵周期。与其它井筒热洗清蜡工艺相比,该工艺具有投资少、热效率高、对地层无污染等特点。
1.机械性能
空心杆柱由悬接器、空心光杆、空心抽油杆及单向掺水阀等组成。
2.密封性能
空心杆在井下工作时,杆体外部液体压力高于内部液体压力,故内外存在压差,其值可通过下式计算:
P=ρ1·H/100+P0-ρ2·H/100
式中:P-内外压差,MPa;ρ1-抽油杆与油管环空液体比重;H-取点深度,m;ρ2-空心抽油杆内液体比重。
空心杆长时间往复运动,承受着交变载荷,且存在内外液柱压差,连接部位的密封是空心杆中最薄弱环节,也是其内在质量的主要体现。目前,空心杆采用φ36mm普通抽油杆扣连接,丝扣根部使用双“O”型密封圈,接箍端面内侧加工为粗糙度很小的半圆型倒角,避免上卸扣时将密封圈破坏,从而达到密封要求。
二、机抽杆柱设计
1.杆柱组配
空心杆的下入深度需根据油井井筒温度、结蜡深度、原油物性、抽油机载荷等确定。油井产量高、原油物性好,相对而言井筒温度高,结蜡位置在中上部,则空心杆下深较浅;油井产量低、原油物性差,结蜡位置在中下部,则空心杆下入应适当加深。既要保证空心杆有足够的下入深度,又要考虑空心杆的强度及驴头悬点载荷。对于泵深较浅的井(1000m左右),可全部采用空心杆柱;对于深抽井,由于中下部液温、压力较高,原油流动性好,析蜡量极少,故对应部位可采用普通实心杆,上部则用空心杆,采用这样的混合抽油杆柱既可满足熔蜡降粘要求,又减轻了整个杆柱重量(相对于整井空心杆而言),降低了生产成本。
2.强度校核
与同等外径的实心杆相比,空心杆的受力面积远远要小,因此空心杆必须以等效直径来设计。如杆体外径36mm、内径25mm的抽油杆,截面积为526.735mm2,等效直径为26mm,类似φ25mm实心杆,因此机抽设计时应对抽油杆柱强度进行校核,校核主要包括以下几个方面:
2.1许用载荷P1=0.08×10-3(D2-d2)·σX 公式(1)
式中P1-许用载荷,t;σX-许用应力,120MPa;D-杆体外径,mm;d-杆体内径,mm。
2.2抗拉极限 P2=0.08×10-3(D2-d2)·σS 公式(2)
式中P2-抗拉极限,t;σS-屈服极限,750MPa。
2.3抗外压挤毁
式中:P3-抗外压挤毁压力,MPa ;e-椭圆度,0.01 ;E-弹性系数,2.1×105MPa ;其中δ=(D-d)/2,δmin=0.875δ,δ0=0.904δ,kmin =δmin /D,k0=δ0/D,p= k0 / kmin =δ0 / δmin。
三、现场应用
2012年在长庆五里湾油田柳85-46井进行空心抽油杆热洗试验。该井含水0.8%,在采取空心抽油杆采油工艺以前,主要以井口加药、热洗清蜡为主,作为延长油井的检泵周期主要途径。 2012年7月14日,采用空心杆采油工艺,下入 38mm深井泵生产,杆柱自下而上: 19mm×408m+ 22mm×352m+ 36mm×792m,抽汲参数为:泵深1589m* 38mm*冲程3m*冲次6次。
2012年10月7日对该井进行热洗,监测数据如下:
从上表看出,热洗前后抽油机上下冲程电流均有所降低,表明热洗效果良好。
四、经济效益评价
采用该装置以前,要维持正常的生产,用于清防蜡的费用平均每月至少在1万元左右(其中热洗费用6000元,加清防蜡剂4500元),由于存在各种客观因素,从该井的上修情况来看,清防蜡效果不是很理想。空心抽油杆采油工艺每热洗一井次,节约2部罐车拉油费用2880元。
五、结论
空心抽油杆采油工艺通过在该区柳85-46井等9口井的应用,结合采油现场出现的实际情况,得出以下几点结论:
1.对于高粘度、高含蜡、低出口液温油井,采用该工艺能在井筒中上部建立热力场,熔蜡降粘,故能维持油井正常生产,延长油井热洗检泵周期,为开采和开发双高油藏提供一种重要手段。
2.减少常规热洗施工作业时间,增加生产时效,且降低原油流动阻力,有利于提高油井产量。
3.热洗液量小,热洗效果好,降低了采油成本。
4.对于水敏性较强的油层,避免了热洗井等施工作业造成的污染,有利于保护油气层。
5.该工艺的应用受到油井造斜点、结蜡井段位置、抽油杆柱设计、产品质量(如密封性能、抗拉强度)的一定限制。如果下井后其故障频繁,不但不能延长检泵周期,反而会增加施工作业量,因此,在引进、下井作业时,必须坚持质量第一的原则,精心设计,精心施工。
作者简介:李春(1972)男,汉,吉林扶余人,油气田开发工程师。
杨海军(1972)男,汉,甘肃高台人,机械助理工程师,长庆油田分公司采油三厂五里湾第二采油作业区,主要从事油气田开发管理工作。