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[摘要]通过分析Q215漏钢产生的原因,提出杜绝Q215漏钢的措施和取得的效果。
[关键词]Q215钢 原因实践
中图分类号:TF7 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2008)0610116-01
日照钢铁有限公司一炼钢厂小方坯连铸机共计三台,生产钢种以普碳钢以及低合金钢为主。目前160×160mm2Q215钢漏钢事故制约了炼钢厂的生产,Q215钢属于包晶钢系列,成分介于Q195和Q235之间,在生产过程中漏钢次数最多达到5-6次/班,严重影响了钢水收得率以及一炼钢的生产节奏,生产常常出于被动局面,攻关组根据漏钢情况从工艺及设备角度进行了分析,确立了生产Q215钢的各项参数,最终杜绝了Q215钢漏钢现象提高了铸机的产能。
一、生产条件
浇注过程各工艺参数:机型:六机六流小方坯连铸机,(刚性引锭杆弧型连铸机)。铸坯断面:150×150mm2,160×160mm2。生产钢种:Q195,Q215,Q235,20MnSi。铸机产量:90万吨/年。铸机圆弧半径:R 8m。铸坯定尺:6-12 m。流间距:1200mm。连铸机的作业率:90%。
浇铸速度1.8-2.2m/min,中包过热度25~35℃之间,结晶器水流量130m3 /h,比水量为1.5kg/t,结晶器总管压力1.0MPa,二冷水总管压力1.0 MPa,结晶器水温达到44℃,二冷水温度都在43℃左右,水温较高,结晶器进出水温差在5℃左右。
钢种特性:Q215成分范围:
Q215属于包晶钢,固液两相区温差较小为28℃,凝固结晶过程有包晶转变,体积收缩和线收缩比较大,容易产生裂纹,属于裂纹敏感性钢种。
二、攻关情况
根据现场跟踪情况来看,漏钢全部是纵裂纹漏钢,其中在足辊区域漏钢占98%,在三段区域漏钢占2%,攻关组根据实际情况制定了一系列的措施,具体情况如下:
1.首先降低钢水过热度,和调度室联系钢水,将过热度控制在15~25℃,效果比较明显,漏钢次数有所减少。
2.由于大部分铸坯出结晶器后就出现纵裂漏钢,说明铸坯在结晶器内冷却不均,根据目前生产条件,将结晶器水流量调整到100m3/h后,水温差控制在7~10℃漏钢次数减少一半,由以前的4~5次/班减少到2-3次/班。
3.根据漏钢坯壳测量,铸坯出结晶器坯壳厚度在10mm左右,为了确保铸坯能够形成具有足够抵抗钢水静压力的坯壳厚度,将二冷足辊水流量加大到15m3/h。
4.根据漏钢坯壳显示:表面出现大大小小的凹坑,说明保护渣融化不良,需调整保护渣理化性能(可将粘度提高),联系西保厂家,对保护渣做了调整,确立了Q215专用保护渣,漏钢现象基本杜绝。
5.在攻关组跟踪过程中,发现当钢水成分S、P超标0.040%以上时,Q215钢漏钢次数比较多,为此联系转炉控制成分,确保S、P在0.030%以下,同时车间在浇铸过程中尽量降低拉速。
6.推行标准化操作。
7.建立了二冷水过滤器及喷嘴定期清理的制度,确保二次冷却。
在采取以上措施之后,漏钢现象基本杜绝。
三、原因分析
(一)中包过热度高
钢水过热度通常控制在15-25℃,而我厂Q215钢控制在25-35℃之间,过热度过高,在结晶器内凝固的坯壳会被过热的钢水溶掉一部分,过热度每提高10℃,钢水的对流运动“熔掉”凝固壳约2mm,在拉速正常条件下,使出结晶器的坯壳过薄而造成漏钢。
(二)钢水情况
目前转炉控制C成分Q195在0.07%~0.08%,Q235在0.14%~0.15%以上,而Q215在0.10%~0.12%之间,包晶反应线收缩最大(见下表)、铸坯冷却过程中造成铸坯与铜管之间气隙增大,坯壳冷却不均、容易产生裂纹。钢水S、P超标,铸坯脆性加大,冷却过程中极易产生铸坯裂纹,加大裂纹漏钢的可能性。
如下图:碳含量和坯壳不均匀度的关系。
由此图可知,该图与生产实践很好的吻合。
(三)保护渣性能的影响
由于坯壳收缩较大,而目前保护渣是按照低合金钢的要求配制,熔点相应比较低,而浇注Q215时钢水温度较高,保护渣熔化过快,不能形成稳定的三层结构,保护渣不均匀的渗入铸坯与铜管之间,造成坯壳冷却不均,局部应力过大,产生裂纹,出结晶器后由于二冷水的直接冷却,加剧裂纹形成,严重时钢水从裂纹处漏出。由于小方坯长期以来生产钢种以HRB335为主,其成分范围控制并不属于包晶反应区,因此保护渣配制一般偏向于润滑,结晶质膜薄,玻璃质膜厚,而Q215钢属于裂纹敏感钢种,所以保护渣的配制也应该偏向于传热方面,即结晶质膜加厚,限制钢坯在结晶器内的传热。
(四)结晶器水流量
水量偏大水温高,水流速过快,结晶器进出水温差过低,影响了初生坯壳的均匀生长,局部出现薄弱点会导致纵裂纹的产生,3#机漏钢后,将水量由130m3/h减少到100m3/h(确保结晶器进出水温差尽量保持在7℃以上)避免铸坯在结晶器内过强冷却,产生裂纹,效果非常明显。
(五)二冷水控制
由于结晶器采取弱冷,为了弥补出结晶器坯壳过薄的现象,将足辊水加大到15m3/h以上,迅速增加坯壳厚度。喷嘴堵塞严重,喷水冷却不均,到三段后出现裂纹漏钢现象,说明冷却效果不佳,铸坯回温造成,所以二冷室各段水量也要适当加大。
(六)操作的影响
操作工对Q215钢产生抵触心理,部分班组过程管理失控,机班长不能很好的约束当班拉钢工标准化操作,套管偏移、保护渣加入不标准,渣条挑的不及时等等,在浇注低合金钢时没出现大的问题,但当浇注Q215时,却成了造成漏钢的一个比较重要的因素。
四、采取的措施
生产Q215时,为了杜绝漏钢,应尽量做到如下几点:
1.钢水过热度控制在合理范围内,不能过高,一般控制在15~25℃。
2.对于钢水S、P成分超标的钢水要适当降低拉速。
3.必须选择合适的保护渣能够满足Q215钢的本身凝固特性。
4.结晶器水量严格控制在95~105 m3/h之间、保证结晶器进出水温差7℃以上,最好在8~9℃之间。
5.将足辊水流量提高到15m3/h以上,保证铸坯出结晶器后急冷迅速增加坯壳厚度,同时将其他各段水适量增加,减少铸坯回温的影响。
6.标准化操作、保护渣加入、水口对中、液面控制等等必须严格按照操作规程执行、保证坯壳冷却均匀。
7.水条要严格对中,同时要利用检修时间将各段喷嘴彻底清洗,二冷水过滤器要定期清洗。
五、取得的效果
以后在生产Q215钢时,漏钢现象基本杜绝,拉速平均达到了2.5m/min,促进了连铸的高效化进程,保证了炼钢厂的生产顺行。
[关键词]Q215钢 原因实践
中图分类号:TF7 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2008)0610116-01
日照钢铁有限公司一炼钢厂小方坯连铸机共计三台,生产钢种以普碳钢以及低合金钢为主。目前160×160mm2Q215钢漏钢事故制约了炼钢厂的生产,Q215钢属于包晶钢系列,成分介于Q195和Q235之间,在生产过程中漏钢次数最多达到5-6次/班,严重影响了钢水收得率以及一炼钢的生产节奏,生产常常出于被动局面,攻关组根据漏钢情况从工艺及设备角度进行了分析,确立了生产Q215钢的各项参数,最终杜绝了Q215钢漏钢现象提高了铸机的产能。
一、生产条件
浇注过程各工艺参数:机型:六机六流小方坯连铸机,(刚性引锭杆弧型连铸机)。铸坯断面:150×150mm2,160×160mm2。生产钢种:Q195,Q215,Q235,20MnSi。铸机产量:90万吨/年。铸机圆弧半径:R 8m。铸坯定尺:6-12 m。流间距:1200mm。连铸机的作业率:90%。
浇铸速度1.8-2.2m/min,中包过热度25~35℃之间,结晶器水流量130m3 /h,比水量为1.5kg/t,结晶器总管压力1.0MPa,二冷水总管压力1.0 MPa,结晶器水温达到44℃,二冷水温度都在43℃左右,水温较高,结晶器进出水温差在5℃左右。
钢种特性:Q215成分范围:
Q215属于包晶钢,固液两相区温差较小为28℃,凝固结晶过程有包晶转变,体积收缩和线收缩比较大,容易产生裂纹,属于裂纹敏感性钢种。
二、攻关情况
根据现场跟踪情况来看,漏钢全部是纵裂纹漏钢,其中在足辊区域漏钢占98%,在三段区域漏钢占2%,攻关组根据实际情况制定了一系列的措施,具体情况如下:
1.首先降低钢水过热度,和调度室联系钢水,将过热度控制在15~25℃,效果比较明显,漏钢次数有所减少。
2.由于大部分铸坯出结晶器后就出现纵裂漏钢,说明铸坯在结晶器内冷却不均,根据目前生产条件,将结晶器水流量调整到100m3/h后,水温差控制在7~10℃漏钢次数减少一半,由以前的4~5次/班减少到2-3次/班。
3.根据漏钢坯壳测量,铸坯出结晶器坯壳厚度在10mm左右,为了确保铸坯能够形成具有足够抵抗钢水静压力的坯壳厚度,将二冷足辊水流量加大到15m3/h。
4.根据漏钢坯壳显示:表面出现大大小小的凹坑,说明保护渣融化不良,需调整保护渣理化性能(可将粘度提高),联系西保厂家,对保护渣做了调整,确立了Q215专用保护渣,漏钢现象基本杜绝。
5.在攻关组跟踪过程中,发现当钢水成分S、P超标0.040%以上时,Q215钢漏钢次数比较多,为此联系转炉控制成分,确保S、P在0.030%以下,同时车间在浇铸过程中尽量降低拉速。
6.推行标准化操作。
7.建立了二冷水过滤器及喷嘴定期清理的制度,确保二次冷却。
在采取以上措施之后,漏钢现象基本杜绝。
三、原因分析
(一)中包过热度高
钢水过热度通常控制在15-25℃,而我厂Q215钢控制在25-35℃之间,过热度过高,在结晶器内凝固的坯壳会被过热的钢水溶掉一部分,过热度每提高10℃,钢水的对流运动“熔掉”凝固壳约2mm,在拉速正常条件下,使出结晶器的坯壳过薄而造成漏钢。
(二)钢水情况
目前转炉控制C成分Q195在0.07%~0.08%,Q235在0.14%~0.15%以上,而Q215在0.10%~0.12%之间,包晶反应线收缩最大(见下表)、铸坯冷却过程中造成铸坯与铜管之间气隙增大,坯壳冷却不均、容易产生裂纹。钢水S、P超标,铸坯脆性加大,冷却过程中极易产生铸坯裂纹,加大裂纹漏钢的可能性。
如下图:碳含量和坯壳不均匀度的关系。
由此图可知,该图与生产实践很好的吻合。
(三)保护渣性能的影响
由于坯壳收缩较大,而目前保护渣是按照低合金钢的要求配制,熔点相应比较低,而浇注Q215时钢水温度较高,保护渣熔化过快,不能形成稳定的三层结构,保护渣不均匀的渗入铸坯与铜管之间,造成坯壳冷却不均,局部应力过大,产生裂纹,出结晶器后由于二冷水的直接冷却,加剧裂纹形成,严重时钢水从裂纹处漏出。由于小方坯长期以来生产钢种以HRB335为主,其成分范围控制并不属于包晶反应区,因此保护渣配制一般偏向于润滑,结晶质膜薄,玻璃质膜厚,而Q215钢属于裂纹敏感钢种,所以保护渣的配制也应该偏向于传热方面,即结晶质膜加厚,限制钢坯在结晶器内的传热。
(四)结晶器水流量
水量偏大水温高,水流速过快,结晶器进出水温差过低,影响了初生坯壳的均匀生长,局部出现薄弱点会导致纵裂纹的产生,3#机漏钢后,将水量由130m3/h减少到100m3/h(确保结晶器进出水温差尽量保持在7℃以上)避免铸坯在结晶器内过强冷却,产生裂纹,效果非常明显。
(五)二冷水控制
由于结晶器采取弱冷,为了弥补出结晶器坯壳过薄的现象,将足辊水加大到15m3/h以上,迅速增加坯壳厚度。喷嘴堵塞严重,喷水冷却不均,到三段后出现裂纹漏钢现象,说明冷却效果不佳,铸坯回温造成,所以二冷室各段水量也要适当加大。
(六)操作的影响
操作工对Q215钢产生抵触心理,部分班组过程管理失控,机班长不能很好的约束当班拉钢工标准化操作,套管偏移、保护渣加入不标准,渣条挑的不及时等等,在浇注低合金钢时没出现大的问题,但当浇注Q215时,却成了造成漏钢的一个比较重要的因素。
四、采取的措施
生产Q215时,为了杜绝漏钢,应尽量做到如下几点:
1.钢水过热度控制在合理范围内,不能过高,一般控制在15~25℃。
2.对于钢水S、P成分超标的钢水要适当降低拉速。
3.必须选择合适的保护渣能够满足Q215钢的本身凝固特性。
4.结晶器水量严格控制在95~105 m3/h之间、保证结晶器进出水温差7℃以上,最好在8~9℃之间。
5.将足辊水流量提高到15m3/h以上,保证铸坯出结晶器后急冷迅速增加坯壳厚度,同时将其他各段水适量增加,减少铸坯回温的影响。
6.标准化操作、保护渣加入、水口对中、液面控制等等必须严格按照操作规程执行、保证坯壳冷却均匀。
7.水条要严格对中,同时要利用检修时间将各段喷嘴彻底清洗,二冷水过滤器要定期清洗。
五、取得的效果
以后在生产Q215钢时,漏钢现象基本杜绝,拉速平均达到了2.5m/min,促进了连铸的高效化进程,保证了炼钢厂的生产顺行。