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摘要:南京地铁十号线过江隧道盾构机在江底掘进至408环时发生刀盘扭矩与推力急剧增大、掘进速度急剧下降的情况,掘进受阻达20天。本文通过对比盾构机各项参数记录,分析了可能的原因,并通过刀具检查、潜水员进仓检查与取样最终确定了掘进受阻的原因。随后,采取了针对性措施,顺利恢复了正常掘进。
关键词:泥水盾构 掘进受阻原因分析
中图分类号:U45 文献标识码:A 文章编号:
过程介绍
南京长江隧道掘进自408环开始,推进速度在20-30之间,刀盘扭矩在12MNM-14MNM之间,随掘进速度变化偶有15-16MNM的数据出现,至次日早晨推进411环时开始出现速度下降,扭矩居高不下的情况。如图1所示:
图125日夜班(408-411环)推进速度与扭矩曲线图
说明:途中蓝色为推进速度曲线,红色为对应的刀盘扭矩曲线
在推进412环时,出现了扭矩升高,并影响推进速度的情况。刀盘反转之后扭矩有少许下降。尝试将掘进速度维持在15mm/min左右,扭矩维持在14-16MNM左右,该环平均速度10mm/min,推进时间达到了210min,扭矩变化与掘进速度变化成正比。413环掘进时,加强掘进参数控制,将掘进速度维持在较低较平稳状态(15mm/min),扭矩维持14-16MNM,如图2所示:
图27月26日白班(412-414)推进速度与刀盘扭矩曲线图
说明:途中蓝色为推进速度曲线,红色为刀盘扭矩曲线。
413-415环推进速度维持在10-12mm/min时,扭矩在12-14MNM之间,随推进速度增加至15mm/min时,扭矩增大至15-16MNM。扭矩一旦超过16MNM,马上停止掘进,空转刀盘,待扭矩降至2-3MNM后,恢复推进,速度可以增大至20-25mn/min,偶尔可达30mm/min以上,维持大约1min后扭矩上升。如图3所示。
图3 415环速度-扭矩曲线
由于扭矩已接近额定扭矩,而速度一直维持在较低水平,开始呈现反比趋势,担心刀具损坏,在415环掘进过程中决定停机,检查刀具磨损情况,分析可能的原因。
根据主要掘进参数,分析可能的原因
2.1第350环至415环的扭矩变化趋势
根据出渣记录,自658环开始出现少量砾石,盾构机开始触及底部的砾砂、卵石地层,现将350环至415环共65环的扭矩曲线进行对比。
图4 第350环-415环扭矩变化曲线图
红色代表扭矩(数值在右),蓝色代表推进速度(数值在左)
由图示可知,在354环-415环区间内,扭矩呈现较大变化,其中,350-353环扭矩偏大是由于在粘土层中未开启中心冲刷,开启后扭矩下降较多;370环开始,扭矩开始增大,速度开始逐渐下降。
2.2反转或空转刀盘时扭矩降低
在扭矩增大后,我们尝试进行了刀盘反转,发现扭矩可以在短时间内下降到可以接受的范围,并且推进速度有所提升;在415环推进的过程中,我们在不断的进行刀盘的空转,也发现每次空转刀盘后,都能在短时间内降低部分扭矩,并能取得5-10mm的进尺。
2.3推力变化情况
在分析过程中发现,推力自390环开始呈现增大的趋势,402环开始明显增大,由之前的70000-80000KN增大至100000KN还多(已达300bar油压最大推力),同时对应了明显的速度下降、扭矩增大:
图5390-415环推力-速度曲线
红色代表推力(数值在右),蓝色代表推进速度(数值在左)
2.4可能的几种情况
2.4.1地层变化,导致刀具不适应或磨损严重
基于以上对“速度-扭矩”、“速度-推力”参数对比的分析,反映了刀具开挖性已与掌子面情况不相适应。这说明:要么掌子面极为致密坚硬,刀具开挖极为困难;要么刀具,尤其是外缘刀,已经磨损严重,失去开挖功能。
2.4.2孤石或沉船等异物
若存在孤石或异物,会造成在推进过程中推力突然大幅度增大,扭矩则会呈现不规则变化情况。本次受阻,推力自390环开始逐渐增大,扭矩也呈现逐渐增大的趋势,而不是在某一特定环突然变大,说明存在异物的可能性较低。
2.4.3土仓内外堆积石块
基本可以排除土仓内堆积的可能。因为对比速度与出浆比重曲线,未发现异常反比曲线出现:
图6410-414速度-出浆比重曲线图7 415环速度-出浆比重曲线
红色代表出浆比重(数值在右),蓝色代表推进速度(数值在左)黑色代表出浆比重(数值在右)
3 刀具检查情况
本盾构机刀盘设计为刀具可以常压更换,常压下检查了部分先行刀和边缘刮刀:
3.1先行刀:刀盘边缘比中心磨损严重
表1、5-21号先行刀磨损量示意图
如上述图表所示,外缘刀具磨损明显快于中心部位刀具,这是因为由于所处刀盘半径位置不同,外缘刀具的线速度和总位移高于内部刀具。
3.2先行刀:RF18/RF19刀具刀体非对称磨损严重
如图4所示,RF18/RF19刀具刀体非对称磨损较严重,尤其是RF18,已经伤及刀座。经分析,原因为:
这两把刀布置在刀盘外缘轨迹转角区域,安装角度倾斜,偏磨的一侧超出正常垂直安装的刀具,造成超出部位磨损。如图8、9所示:
图8 RF18刀体一侧磨损严重图9 外缘先行刀轨迹图
3.3刮刀:刀盘边缘部分SG20轨迹刀具磨损严重
图10 SG20半侧磨损严重
如图10所示,SG20刀具靠近刀盘外缘的部位磨损严重。但同时,与其轨迹相连的更外缘的SG21刀具磨损不是很严重,只有与SG20轨迹相连接的前角有24mm的磨损。如图11所示:
图11 SG21磨损情况图12 边缘刀具磨损情况示意图
4 潜水员高压进仓检查情况
为确定推进受阻是否是因掌子面太过致密或存在异物,我们邀请了德国北海潜水公司在高达5.5bar的气压下进入开挖仓,对刀盘进行了检查,对掌子面进行了取样。
4.1边缘刀具磨损情况
由图13及先行刀轨迹可知,SG20磨损区域正好处于RF19与RF20轨迹之间。两个开挖轨迹之间形成的空隙内,在掌子面底部易产生砾石堆积,在掌子面上部易产生泥饼。这两个原因导致SG20号刀具半侧磨损严重,也解釋了RF19刀具外侧刀体磨损严重的原因。
图13 SG20刀具磨损情况照片
4.2正面刮刀:SG15刮刀非对称磨损
根据潜水员进仓检查的图片,可发现SG15刀具也存在和SG20一样的磨损情况:
图14 SG15磨损状况照片
4.3、掌子面取样
图15 掌子面全貌图16 掌子面样品
如图15所示,掌子面表现出很好的完整性,似乎地层非常致密。随后,潜水员对掌子面进行了取样。
取样结果如上图,事实证明,掌子面表面形成了一层25mm厚的致密、均匀的泥饼。
结论
推进受阻的原因可确定为:
由于边缘刀具和先行刀具的磨损,导致掘进速度的下降和扭矩的上升。同时,由于泥浆质量较好,掘进过程中的泥膜较易形成,在掘进速度大幅降低时,掘进耗时过长,泥膜在刀具的挤压与摩擦之下逐步加厚、致密,形成一层泥饼,致密的泥饼又导致扭矩更大。
应对措施
原因分析清楚之后,采取了如下针对性措施,恢复了正常推进。
6.1更换磨损的刀具,确保刀盘具备良好的开挖能力;
6.2恢复掘进前使用低粘度低比重的浆液长时间(约3小时)循环,同时空转刀盘,将将开挖仓内粘性颗粒尽量携带出去;
6.3恢复掘进后,继续使用低粘低比重浆液缓慢推进,缓慢磨削泥饼,确保将泥饼破坏。
6.4后续掘进过程中,控制新鲜泥浆比重不超过1.25kg/cm³,增大泥浆流量,控制出浆比重不超过1.35 kg/cm³,以减少边缘刀具的二次磨损,减少粘土成块的机会。
关键词:泥水盾构 掘进受阻原因分析
中图分类号:U45 文献标识码:A 文章编号:
过程介绍
南京长江隧道掘进自408环开始,推进速度在20-30之间,刀盘扭矩在12MNM-14MNM之间,随掘进速度变化偶有15-16MNM的数据出现,至次日早晨推进411环时开始出现速度下降,扭矩居高不下的情况。如图1所示:
图125日夜班(408-411环)推进速度与扭矩曲线图
说明:途中蓝色为推进速度曲线,红色为对应的刀盘扭矩曲线
在推进412环时,出现了扭矩升高,并影响推进速度的情况。刀盘反转之后扭矩有少许下降。尝试将掘进速度维持在15mm/min左右,扭矩维持在14-16MNM左右,该环平均速度10mm/min,推进时间达到了210min,扭矩变化与掘进速度变化成正比。413环掘进时,加强掘进参数控制,将掘进速度维持在较低较平稳状态(15mm/min),扭矩维持14-16MNM,如图2所示:
图27月26日白班(412-414)推进速度与刀盘扭矩曲线图
说明:途中蓝色为推进速度曲线,红色为刀盘扭矩曲线。
413-415环推进速度维持在10-12mm/min时,扭矩在12-14MNM之间,随推进速度增加至15mm/min时,扭矩增大至15-16MNM。扭矩一旦超过16MNM,马上停止掘进,空转刀盘,待扭矩降至2-3MNM后,恢复推进,速度可以增大至20-25mn/min,偶尔可达30mm/min以上,维持大约1min后扭矩上升。如图3所示。
图3 415环速度-扭矩曲线
由于扭矩已接近额定扭矩,而速度一直维持在较低水平,开始呈现反比趋势,担心刀具损坏,在415环掘进过程中决定停机,检查刀具磨损情况,分析可能的原因。
根据主要掘进参数,分析可能的原因
2.1第350环至415环的扭矩变化趋势
根据出渣记录,自658环开始出现少量砾石,盾构机开始触及底部的砾砂、卵石地层,现将350环至415环共65环的扭矩曲线进行对比。
图4 第350环-415环扭矩变化曲线图
红色代表扭矩(数值在右),蓝色代表推进速度(数值在左)
由图示可知,在354环-415环区间内,扭矩呈现较大变化,其中,350-353环扭矩偏大是由于在粘土层中未开启中心冲刷,开启后扭矩下降较多;370环开始,扭矩开始增大,速度开始逐渐下降。
2.2反转或空转刀盘时扭矩降低
在扭矩增大后,我们尝试进行了刀盘反转,发现扭矩可以在短时间内下降到可以接受的范围,并且推进速度有所提升;在415环推进的过程中,我们在不断的进行刀盘的空转,也发现每次空转刀盘后,都能在短时间内降低部分扭矩,并能取得5-10mm的进尺。
2.3推力变化情况
在分析过程中发现,推力自390环开始呈现增大的趋势,402环开始明显增大,由之前的70000-80000KN增大至100000KN还多(已达300bar油压最大推力),同时对应了明显的速度下降、扭矩增大:
图5390-415环推力-速度曲线
红色代表推力(数值在右),蓝色代表推进速度(数值在左)
2.4可能的几种情况
2.4.1地层变化,导致刀具不适应或磨损严重
基于以上对“速度-扭矩”、“速度-推力”参数对比的分析,反映了刀具开挖性已与掌子面情况不相适应。这说明:要么掌子面极为致密坚硬,刀具开挖极为困难;要么刀具,尤其是外缘刀,已经磨损严重,失去开挖功能。
2.4.2孤石或沉船等异物
若存在孤石或异物,会造成在推进过程中推力突然大幅度增大,扭矩则会呈现不规则变化情况。本次受阻,推力自390环开始逐渐增大,扭矩也呈现逐渐增大的趋势,而不是在某一特定环突然变大,说明存在异物的可能性较低。
2.4.3土仓内外堆积石块
基本可以排除土仓内堆积的可能。因为对比速度与出浆比重曲线,未发现异常反比曲线出现:
图6410-414速度-出浆比重曲线图7 415环速度-出浆比重曲线
红色代表出浆比重(数值在右),蓝色代表推进速度(数值在左)黑色代表出浆比重(数值在右)
3 刀具检查情况
本盾构机刀盘设计为刀具可以常压更换,常压下检查了部分先行刀和边缘刮刀:
3.1先行刀:刀盘边缘比中心磨损严重
表1、5-21号先行刀磨损量示意图
如上述图表所示,外缘刀具磨损明显快于中心部位刀具,这是因为由于所处刀盘半径位置不同,外缘刀具的线速度和总位移高于内部刀具。
3.2先行刀:RF18/RF19刀具刀体非对称磨损严重
如图4所示,RF18/RF19刀具刀体非对称磨损较严重,尤其是RF18,已经伤及刀座。经分析,原因为:
这两把刀布置在刀盘外缘轨迹转角区域,安装角度倾斜,偏磨的一侧超出正常垂直安装的刀具,造成超出部位磨损。如图8、9所示:
图8 RF18刀体一侧磨损严重图9 外缘先行刀轨迹图
3.3刮刀:刀盘边缘部分SG20轨迹刀具磨损严重
图10 SG20半侧磨损严重
如图10所示,SG20刀具靠近刀盘外缘的部位磨损严重。但同时,与其轨迹相连的更外缘的SG21刀具磨损不是很严重,只有与SG20轨迹相连接的前角有24mm的磨损。如图11所示:
图11 SG21磨损情况图12 边缘刀具磨损情况示意图
4 潜水员高压进仓检查情况
为确定推进受阻是否是因掌子面太过致密或存在异物,我们邀请了德国北海潜水公司在高达5.5bar的气压下进入开挖仓,对刀盘进行了检查,对掌子面进行了取样。
4.1边缘刀具磨损情况
由图13及先行刀轨迹可知,SG20磨损区域正好处于RF19与RF20轨迹之间。两个开挖轨迹之间形成的空隙内,在掌子面底部易产生砾石堆积,在掌子面上部易产生泥饼。这两个原因导致SG20号刀具半侧磨损严重,也解釋了RF19刀具外侧刀体磨损严重的原因。
图13 SG20刀具磨损情况照片
4.2正面刮刀:SG15刮刀非对称磨损
根据潜水员进仓检查的图片,可发现SG15刀具也存在和SG20一样的磨损情况:
图14 SG15磨损状况照片
4.3、掌子面取样
图15 掌子面全貌图16 掌子面样品
如图15所示,掌子面表现出很好的完整性,似乎地层非常致密。随后,潜水员对掌子面进行了取样。
取样结果如上图,事实证明,掌子面表面形成了一层25mm厚的致密、均匀的泥饼。
结论
推进受阻的原因可确定为:
由于边缘刀具和先行刀具的磨损,导致掘进速度的下降和扭矩的上升。同时,由于泥浆质量较好,掘进过程中的泥膜较易形成,在掘进速度大幅降低时,掘进耗时过长,泥膜在刀具的挤压与摩擦之下逐步加厚、致密,形成一层泥饼,致密的泥饼又导致扭矩更大。
应对措施
原因分析清楚之后,采取了如下针对性措施,恢复了正常推进。
6.1更换磨损的刀具,确保刀盘具备良好的开挖能力;
6.2恢复掘进前使用低粘度低比重的浆液长时间(约3小时)循环,同时空转刀盘,将将开挖仓内粘性颗粒尽量携带出去;
6.3恢复掘进后,继续使用低粘低比重浆液缓慢推进,缓慢磨削泥饼,确保将泥饼破坏。
6.4后续掘进过程中,控制新鲜泥浆比重不超过1.25kg/cm³,增大泥浆流量,控制出浆比重不超过1.35 kg/cm³,以减少边缘刀具的二次磨损,减少粘土成块的机会。