300 MW直接空冷机组增设低温换热器的效果分析

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  DOI:10.19392/j.cnki.16717341.201720136
  摘要:通过对某300WM机组进行烟气余热回收装置的设计计算,将低温烟气余热回收装置布置于除尘器入口烟道上,该装置可全年投运,具有良好的节能环保效益,经计算BMCR工况下可将烟气温度从150℃降低到95℃,装置投运后,经计算可节约煤耗2.39(g/kW·h),节水15.91t/h。
  关键词:烟气余热;低温换热器;除尘效率
  内蒙古自治区主流300MW火电机组的锅炉排烟温度设计值大都在120℃~130℃之间,为了节水该地区大部分火电机组为直接空冷机组,在夏季由于环境溫度较高,机组背压经常维持在30kpa左右的高位运行,排烟温度通常会高于150℃,排烟温度高会导致锅炉效率降低、设备工作环境恶化等较多不利影响[1]。排烟损失是锅炉运行中最重要的一项热损失,一般约为4%~8%,占锅炉热损失的60%~70%,影响排烟热损失的主要因素是排烟温度,一般情况下,排烟温度每增加10℃,排烟热损失增加0.6%~1%,相应多耗煤1.2%~2.4%[2]。所以,降低排烟温度对于节约燃料和降低污染具有重要的实际意义,实践中以降低排烟温度为目的的锅炉技术改造较多。但由于大多数电厂尾部烟道空间太小,防磨、防腐要求较高,引风机的压头裕量不大等实际情况。为了降低排烟温度,减少排烟损失,提高电厂的运行经济性,可考虑在烟道上加装低温换热器。
  1 设计方案
  1.1 机组概况
  某电厂 2×300MW 机组配套哈尔滨锅炉厂按照美国ABBCE公司技术制造生产的HG1056/17.50YM39型,亚临界压力,自然循环单炉膛,单汽包,一次中间再热、平衡通风汽包炉。锅炉采用紧身封闭П型布置、固态排渣、全钢架悬吊结构。锅炉采用四角切园燃烧方式,制粉系统采用正压直吹式制粉系统。
  1.2 低温换热器系统概况
  低温换热器本体安装于空气预热器和除尘器之间的水平烟道内。每台锅炉空预热器和除尘器之间有四个水平烟道,对应每个入口水平烟道设置一台低温换热器。低温换热器的换热形式为烟气水换热器,换热器安装在除尘器入口烟道上;低温换热器取水点、回水点方案为7号低加入口与6号低加入口水混合至70℃取水,5号低加入口回水。低温换热器工艺布置图如下图所示。
  低温换热器工艺布置图
  本设计是在原有系统的烟道内设置低温换热器,将排烟温度由较高的150.0℃降低到95.0℃,实现降低排烟温度的节能改造;低温换热器回收的烟气余热加热凝结水,减少汽轮机抽汽,提高电厂效率;低温换热器是独立的控制系统,该系统设备发生故障时能够解列,不影响机组正常运行。
  2 机组节煤量分析
  排烟温度按150.0℃计算。低温换热器系统进口由7号低加入口与6号低加入口水混合至70.0℃取水,出口回水点位于5号低加入口。
  在非供暖期,低温换热器系统出口水温为115.1℃,经计算节省发电煤耗Δbs=3.43(g/kW·h)。与原工况相比,在保持发电功率与抽汽量不变的情况下,6号低加抽汽流量减少1614t/h,7号低加抽汽流量减少21.48t/h,由于发电量增加而导致的凝汽器进气量减少6.75t/h,总的凝汽器进气量增加3106t/h。
  某电厂非供暖期中5、8、9、10月低温换热器系统排挤抽汽31.06t/h,凝汽器进气量增加31.06t/h后,导致排汽压力从1666kPa升高到18.23kPa,由此造成的发电煤耗增加为1.70(g/kW·h)。则增设低温换热器后非供暖期中5、8、9、10月平均发电煤耗降低1.73(g/kW·h)。
  因此,机组增设低温换热器后在非供暖期平均降低煤耗135(g/kW·h)。
  供暖期低温换热器进口为7号低加入口与6号低加入口水混合至70.0℃取水,并由5号低加入口回水,回水温度为1151℃,经计算节省发电煤耗Δbs=3.43(g/kW·h)。由于冬季凝汽器进汽量增加不影响机组背压,供暖期节省发电煤耗Δbs=3.43(g/kW·h)。全年折合降低发电煤耗2.39(g/kW·h)。
  3 结论
  (1)采用增设低温换热器受热面方案是实现降低排烟温度的最佳方案;
  (2)在设计排烟温度下,每台机组改造后锅炉的排烟温度由150℃左右降低至95℃,回收烟气余热加热凝结水回水的同时,为锅炉后设备如除尘器提供安全可靠的运行温度条件;
  (3)每台机组改造后标准煤耗降低2.39(g/kW·h)。
  参考文献:
  [1]廖光明,王艳,高建强.背压变化对300MW直接空冷机组经济性影响的计算与分析[J].发电技术,2012,(3):3234.
  [2]叶江明.电厂锅炉原理与设备[M].北京:中国电力出版社,2010.14.
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