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[摘 要]冲程损失是在油井正常生产过程中抽油杆的弹性形变引起,它是活塞冲程小于光杆冲程,减少活塞让出体积,从而降低了泵效。在实际生产过程中,通常运用调节生产参数来减少冲程损失,尽量使油井出液和其参数相匹配来提高泵效。
[关键词]活塞冲程;冲程损失 ;泵效;静载荷;惯性载荷
中图分类号:TE933.1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)33-0006-01
王西管理区油井有油层埋藏深,泵挂深,单井采液量低,泵效低,机采效率低,能耗高的特点,在2016年,管理区作业井数高达83井次,作业频次高达0.86,全年综合泵效仅有39.7%。频繁作业的主要原因就是生产参数不合理,而其中大部分作业井都有冲程损失大泵效低的特点。管理区针对作业井次多的问题,制定了作业一口井,治理一口井的对策。全年优化生产参数井次达89口,取得了很好的效果。2017年继续实行此方针,截至7月,结合检泵调整27井次,综合泵效上升由年初44.8%上升至46%,得到了显著的改善。
1 冲程损失的影响
由于抽油杆、油管在工作过程中承受交变载荷,从而引起抽油杆和油管的弹性伸缩,使活塞冲程小于光杆冲程,并减少了活塞让出体积,造成泵效降低。静载荷和惯性载荷引起抽油杆、油管弹性变形,及其对活塞冲程的影响进行计算。
1.1 静载荷对活塞冲程损失的影响
当驴头从下死点开始上行时,游动凡尔关闭,液柱重量作用在活塞上,使抽油杆发生弹性伸长,抽油杆虽然由下死点向上走了λr距离,即悬点从位置A移动到B,但活塞尚未发生移动,所以抽不出油,λr即为抽油杆柱的伸长。
油管由于卸去液柱重量而缩短一段距离λt,悬点位置由B移至C,此时虽然通过抽油杆带着活塞一起向上走了λt的距离,但活塞和泵筒之间任无相对运动,因此,抽不出油,吸入凡尔仍然是关闭的。
当驴头位置由C继续向上移动时,活塞才与泵筒发生相对位移,井口出油,吸入凡尔打开吸入液体,一直移到上死点D点,走完上冲程。
由上述可知:驴头冲程为s而活塞冲程为SP。
则s-sp=λ=λr+λt (公式1)
同理,悬点由上死点开始下冲程时,吸入凡尔关闭,排出凡尔打开,液柱载荷由抽油杆移到油管上,使抽油杆缩短λr,油管伸长λt。当驴头下行λ=λr+λt距离后,活塞和泵筒才有相对运动,才开始排油。因此,下冲程和上冲程一样,活塞冲程比驴头冲程小λ值,称为冲程损失。
冲程损失使泵效降低的数值ηλ`
ηλ`=s-sp/s=λ/s (公式2)
根据虎克定律算出:、
λ=W1`L/E(1/fr+1/ft)=fpr1L2/E(1/fr+1/ft) (公式3)
λ-冲程损失(m)
W1-上下冲程中静载荷之差,即液柱载荷(N),W1=fprL*10-4
fp、fr、ft-活塞、抽油杆、油管截面积(cm2)
L-抽油杆总长度
E-钢的弹性模数
L1L2-每级抽油杆的长度(m)
fr1fr2-每级抽油杆的截面积(cm2)
1.2 惯性载荷对活塞冲程的影响
悬点上升到上死点时,抽油杆在向上最大惯性载荷作用下减载而缩短,因此,悬点到上死点后,抽油杆在惯性力作用下带着活塞继续上行,使活塞比静载变形时,向上多移动一段距离λ``,同理,悬点到下死点时又比静载荷变形时向下多移动一段距离λ``,由上述可知:在惯性载荷作用下,使活塞冲程比只有静载荷变形时要增加λp:
λp=λ`+λ`` (公式4)
式中:
λp-由于惯性载荷的作用,使活塞冲程增加的数值。
根据虎克定律计算:
λp=λ`+λ``
=L/frE.Wrsn2/2*1790(1-r/l)+L/frE.Wrsn2/2*1790(1+r/l)
=Wrsn2L/1790frE
上式中由于抽油杆柱上各点所承受的惯性力不同个,计算中取平均值,即悬点惯性载荷的一半。
惯性载荷引起的抽油杆柱变形会使活塞冲程增大,有利于提高泵效。但惯性载荷增加会使悬点最大载荷增加,最小载荷减小,抽油杆受力情况变坏。因此,通常不采用快速抽汲增加惯性载荷的办法来增加活塞冲程。
2 現场应用
2.1 情况说明
王西采油管理区根据生产实际情况优化油井生产参数,降低冲程损失,截至2017年7月结合作业共调整27井次。其中更换泵径尺寸15井次,冲次调整16井次。对比调整前,合计平均日增油2吨。
2.2 工程调整
2.2.1 管杆调整
1-7月作业36口,管杆调整36口,完井后,作业井的冲程损失都有不同程度降低。例如广14斜-2B是中区43油井,结合示功图和作业史,发现其冲程损失大,最大载荷达12吨,通过作业过程中取消部分扶正器,降低动载荷,调整后冲程损失减小,最大载荷减少20KN,折算应力减少24Mpa,泵效由调整前的46.8%↑54%。从产量对比表中可以看出,检泵调整后日产油有明显上升的过程。
2.2.2 泵径调整
在调整过程中,泵径调整一共15井次,其中换大泵7井次,换小泵8井次。其中换大泵主要针对液量大,液面浅,需要提液和降低冲次的油井,通过调整后,泵效均有不同程度改善。最显著的是王新斜3泵效由55%提升至77%。
泵径调小8井次,泵效提高效果如表1:
其中王4斜-3-17为难管井,低液间出,调整泵径后泵效提高31.3%。
2.2.3 泵挂上提降低冲程损失
2017年1-7月泵挂上提14井次,提高泵挂降低冲程损失的原理为减少抽油杆弹性形变。例如广15斜-11,王广上段油井,结合作业将泵挂由2677米上提至2600米,调整后泵效由21.9%↑60.5%,最大载荷由下降了5KN,从下列产量对比表里看出日产油由1.8吨上升至4.5吨。
总结以上效果明显的油井,其共同特点就是合理生产参数,使油井的出液能力与其生产参数相匹配,降低在生产过程中的冲程损失,提升泵效,在延长检泵周期的基础上增油。
3 综述
1)、相同条件下,下泵越深,冲程损失越大,我们要根据油井的具体情况,尽可能把抽油泵下得浅一些。
2)、在相同条件下,泵径越大,油井负荷越大,冲程损失越大,抽油井泵效越低。
3)、冲次越慢,惯性载荷越小,冲程损失越小,油井泵效越高。
4)、我们要定期清洁井筒,防止蜡、盐等造成油井负荷上升,冲程损失增加,泵效降低。
5)、应用成熟的软件设计抽油杆组合,减小冲程损失,提高泵效。
参考文献
[1]尹喜永,姜凤军,高连长等.低渗透油田抽油机节能技术研究与应用.中外能源,2007.6.
[2]覃亚.八面河油田泵效影响因素浅析.江汉石油职工大学学报,2016.7.
[3]陈德民,刘卫红.机采井增抽提效技术.石油钻采工艺,2003.8.
[关键词]活塞冲程;冲程损失 ;泵效;静载荷;惯性载荷
中图分类号:TE933.1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)33-0006-01
王西管理区油井有油层埋藏深,泵挂深,单井采液量低,泵效低,机采效率低,能耗高的特点,在2016年,管理区作业井数高达83井次,作业频次高达0.86,全年综合泵效仅有39.7%。频繁作业的主要原因就是生产参数不合理,而其中大部分作业井都有冲程损失大泵效低的特点。管理区针对作业井次多的问题,制定了作业一口井,治理一口井的对策。全年优化生产参数井次达89口,取得了很好的效果。2017年继续实行此方针,截至7月,结合检泵调整27井次,综合泵效上升由年初44.8%上升至46%,得到了显著的改善。
1 冲程损失的影响
由于抽油杆、油管在工作过程中承受交变载荷,从而引起抽油杆和油管的弹性伸缩,使活塞冲程小于光杆冲程,并减少了活塞让出体积,造成泵效降低。静载荷和惯性载荷引起抽油杆、油管弹性变形,及其对活塞冲程的影响进行计算。
1.1 静载荷对活塞冲程损失的影响
当驴头从下死点开始上行时,游动凡尔关闭,液柱重量作用在活塞上,使抽油杆发生弹性伸长,抽油杆虽然由下死点向上走了λr距离,即悬点从位置A移动到B,但活塞尚未发生移动,所以抽不出油,λr即为抽油杆柱的伸长。
油管由于卸去液柱重量而缩短一段距离λt,悬点位置由B移至C,此时虽然通过抽油杆带着活塞一起向上走了λt的距离,但活塞和泵筒之间任无相对运动,因此,抽不出油,吸入凡尔仍然是关闭的。
当驴头位置由C继续向上移动时,活塞才与泵筒发生相对位移,井口出油,吸入凡尔打开吸入液体,一直移到上死点D点,走完上冲程。
由上述可知:驴头冲程为s而活塞冲程为SP。
则s-sp=λ=λr+λt (公式1)
同理,悬点由上死点开始下冲程时,吸入凡尔关闭,排出凡尔打开,液柱载荷由抽油杆移到油管上,使抽油杆缩短λr,油管伸长λt。当驴头下行λ=λr+λt距离后,活塞和泵筒才有相对运动,才开始排油。因此,下冲程和上冲程一样,活塞冲程比驴头冲程小λ值,称为冲程损失。
冲程损失使泵效降低的数值ηλ`
ηλ`=s-sp/s=λ/s (公式2)
根据虎克定律算出:、
λ=W1`L/E(1/fr+1/ft)=fpr1L2/E(1/fr+1/ft) (公式3)
λ-冲程损失(m)
W1-上下冲程中静载荷之差,即液柱载荷(N),W1=fprL*10-4
fp、fr、ft-活塞、抽油杆、油管截面积(cm2)
L-抽油杆总长度
E-钢的弹性模数
L1L2-每级抽油杆的长度(m)
fr1fr2-每级抽油杆的截面积(cm2)
1.2 惯性载荷对活塞冲程的影响
悬点上升到上死点时,抽油杆在向上最大惯性载荷作用下减载而缩短,因此,悬点到上死点后,抽油杆在惯性力作用下带着活塞继续上行,使活塞比静载变形时,向上多移动一段距离λ``,同理,悬点到下死点时又比静载荷变形时向下多移动一段距离λ``,由上述可知:在惯性载荷作用下,使活塞冲程比只有静载荷变形时要增加λp:
λp=λ`+λ`` (公式4)
式中:
λp-由于惯性载荷的作用,使活塞冲程增加的数值。
根据虎克定律计算:
λp=λ`+λ``
=L/frE.Wrsn2/2*1790(1-r/l)+L/frE.Wrsn2/2*1790(1+r/l)
=Wrsn2L/1790frE
上式中由于抽油杆柱上各点所承受的惯性力不同个,计算中取平均值,即悬点惯性载荷的一半。
惯性载荷引起的抽油杆柱变形会使活塞冲程增大,有利于提高泵效。但惯性载荷增加会使悬点最大载荷增加,最小载荷减小,抽油杆受力情况变坏。因此,通常不采用快速抽汲增加惯性载荷的办法来增加活塞冲程。
2 現场应用
2.1 情况说明
王西采油管理区根据生产实际情况优化油井生产参数,降低冲程损失,截至2017年7月结合作业共调整27井次。其中更换泵径尺寸15井次,冲次调整16井次。对比调整前,合计平均日增油2吨。
2.2 工程调整
2.2.1 管杆调整
1-7月作业36口,管杆调整36口,完井后,作业井的冲程损失都有不同程度降低。例如广14斜-2B是中区43油井,结合示功图和作业史,发现其冲程损失大,最大载荷达12吨,通过作业过程中取消部分扶正器,降低动载荷,调整后冲程损失减小,最大载荷减少20KN,折算应力减少24Mpa,泵效由调整前的46.8%↑54%。从产量对比表中可以看出,检泵调整后日产油有明显上升的过程。
2.2.2 泵径调整
在调整过程中,泵径调整一共15井次,其中换大泵7井次,换小泵8井次。其中换大泵主要针对液量大,液面浅,需要提液和降低冲次的油井,通过调整后,泵效均有不同程度改善。最显著的是王新斜3泵效由55%提升至77%。
泵径调小8井次,泵效提高效果如表1:
其中王4斜-3-17为难管井,低液间出,调整泵径后泵效提高31.3%。
2.2.3 泵挂上提降低冲程损失
2017年1-7月泵挂上提14井次,提高泵挂降低冲程损失的原理为减少抽油杆弹性形变。例如广15斜-11,王广上段油井,结合作业将泵挂由2677米上提至2600米,调整后泵效由21.9%↑60.5%,最大载荷由下降了5KN,从下列产量对比表里看出日产油由1.8吨上升至4.5吨。
总结以上效果明显的油井,其共同特点就是合理生产参数,使油井的出液能力与其生产参数相匹配,降低在生产过程中的冲程损失,提升泵效,在延长检泵周期的基础上增油。
3 综述
1)、相同条件下,下泵越深,冲程损失越大,我们要根据油井的具体情况,尽可能把抽油泵下得浅一些。
2)、在相同条件下,泵径越大,油井负荷越大,冲程损失越大,抽油井泵效越低。
3)、冲次越慢,惯性载荷越小,冲程损失越小,油井泵效越高。
4)、我们要定期清洁井筒,防止蜡、盐等造成油井负荷上升,冲程损失增加,泵效降低。
5)、应用成熟的软件设计抽油杆组合,减小冲程损失,提高泵效。
参考文献
[1]尹喜永,姜凤军,高连长等.低渗透油田抽油机节能技术研究与应用.中外能源,2007.6.
[2]覃亚.八面河油田泵效影响因素浅析.江汉石油职工大学学报,2016.7.
[3]陈德民,刘卫红.机采井增抽提效技术.石油钻采工艺,2003.8.