论文部分内容阅读
摘要:四辊破碎机在韶钢烧结厂主要用于焦炭的二次破碎,生产出满足粒度要求的焦粉,并用于烧结矿粉的配加。四辊破碎机的稳定运行对烧结矿质量稳定意义重大;同时,尝试采用四辊破碎机变频驱动技术[1],能针对性强地解决四辊存在的现场问题。
关键词:四辊破碎机;变频驱动;电气控制;
1 前言
韶钢烧结分厂6#烧结机用焦粉作为矿粉烧结的固体燃料,其中焦粉的二次破碎由2台四辊破碎机负责,出料直接通过胶带机输送到燃料配料仓。四辊破碎机主要由电气驱动控制系统、液压系统[2]、破碎机本体构成,通过液压调整两辊轮的间隙来控制破碎料的粒度,当活动辊靠近固定辊时,两轮间隙变小,出料粒度变小;反之亦然。通过分析近年的四辊设备运行情况,特采取了对四辊破碎机进行变频控制的改造。
2 四辊破碎机改造前的运行分析
韶钢烧结分厂6#烧结机的四辊破碎机由1台上辊电机(YE3-315M-6 90KW)和1台下辊电机(Y280S-8 55KW)共同在同侧驱动主动辊,对侧则由皮带分别带动被动辊。该四辊的电气驱动方式为直起方式,四辊正常的启动方式为:①启动液压进行松辊;②操作箱打到破碎位,并启动四辊;③破碎工通过控制液压站进行调辊;④调辊完毕,开始送料破碎。
四辊在经过多年的运行后,各方面的问题逐渐凸显:①辊皮到了更换周期却得不到及时的更换,为了保证破碎粒度,压辊运行情况时有发生;②液压系统非同步液压缸,多年运行后出现了进辊幅度不一的情况;③在被动轮侧,因为启动四辊时皮带会时不时掉落,破碎工采取了点动四辊检查的方式,导致四辊快速启动和停止,对电机本身、主接触器本身都造成了较大冲击,电机烧坏频率、接触器更换频率也大幅增加。
四辊设备的备件问题、液压问题、操作问题最后导致了四辊电气故障频率增加。单纯从电气角度分析如下:①四辊作为惯性大的机械设备,短时间的启动、停止,大电流(额定电流的5~7倍)对电机产生冲击,容易对电机定子本身的绝缘造成伤害;②短时间的启动、停止,大电流在接触器的主触头上产生拉弧,短时间内产生的热量叠加,加快了主触头的烧蚀、氧化,甚至缺相;③四辊破料时,运行电流长期比额定电流稍大,如果遇到大块焦炭或异物时,会产生堵转效果,电流急剧上升;④四辊的电气保护主要是过电流保护,通过三个互感器将主回路电流转变成0~5A的电流,接入热继电器;而热继电器的动作是通过电流的热积累效应。
综上所述,我们希望通过四辊电气方面的改造尝试,更好的解决现场四辊存在的问题。
3 变频驱动技术在四辊破碎机上的应用
3.1 變频驱动技术的优点
变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元及微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的;另外,变频器还有很多保护功能,如过流、过压、过载保护等。在四辊的变频驱动应用上,我们主要利用了变频器[3]速度可调、保护灵敏完善、在50Hz运行时等同于工频运行的特点。
3.2 变频驱动技术在四辊破碎机上的实施
在这次四辊的变频驱动改造中,①我们分别采用输出功率75KW、110KW的变频器来驱动上辊电机(55KW)、下辊电机(90KW),保证了足够的输出功率;②合理设置上下辊电机的加速时间,让四辊电机缓慢升速到额定转速,减小启动电流的冲击,同时大大减小四辊皮带脱落的概率;③设置合适保护参数值,检测出电流、电压的不合理变化并及时保护停机;④改造后的主回路没有主接触器,维护工作量大减;⑤改造后的四辊采用变频启动、工频运行的方式;上下辊配有调速用电位器,方便四辊车辊时使用。
3.3 四辊在变频改造后的效果
在完成了此次6#烧结机四辊变频驱动改造后,四辊的电气故障率明显降低,主要体现在烧电机的情况基本杜绝;因为改造后四辊不需要大接触器来控制,所以主接触器的维护、因主接触器缺相而导致的烧电机的情况也完全解决了。
总的来说,四辊的变频驱动改造实现了预期效果,四辊电气故障率大大降低,设备的稳定运行在电气方面得到了有效保证。
4 结束语
通过对四辊的变频驱动改造,很好地解决了现场的电气问题。作为从事电气设备维护管理工作的一员,我们既要熟悉生产工艺,又要了解设备的机械知识,更要熟悉掌握它们的电气控制原理,在观察总结中学习,在寻求解决方案中求得进步。
参考文献:
[1]周长勇. 变频调速的应用与可靠性的研究[D].山东大学,2012.
[2]杨林建. 破碎机液压系统改造设计研究[D].西南交通大学,2006.
[3]杨文凯. 变频调速系统中电动机保护的研究[D].山东大学,2015.
关键词:四辊破碎机;变频驱动;电气控制;
1 前言
韶钢烧结分厂6#烧结机用焦粉作为矿粉烧结的固体燃料,其中焦粉的二次破碎由2台四辊破碎机负责,出料直接通过胶带机输送到燃料配料仓。四辊破碎机主要由电气驱动控制系统、液压系统[2]、破碎机本体构成,通过液压调整两辊轮的间隙来控制破碎料的粒度,当活动辊靠近固定辊时,两轮间隙变小,出料粒度变小;反之亦然。通过分析近年的四辊设备运行情况,特采取了对四辊破碎机进行变频控制的改造。
2 四辊破碎机改造前的运行分析
韶钢烧结分厂6#烧结机的四辊破碎机由1台上辊电机(YE3-315M-6 90KW)和1台下辊电机(Y280S-8 55KW)共同在同侧驱动主动辊,对侧则由皮带分别带动被动辊。该四辊的电气驱动方式为直起方式,四辊正常的启动方式为:①启动液压进行松辊;②操作箱打到破碎位,并启动四辊;③破碎工通过控制液压站进行调辊;④调辊完毕,开始送料破碎。
四辊在经过多年的运行后,各方面的问题逐渐凸显:①辊皮到了更换周期却得不到及时的更换,为了保证破碎粒度,压辊运行情况时有发生;②液压系统非同步液压缸,多年运行后出现了进辊幅度不一的情况;③在被动轮侧,因为启动四辊时皮带会时不时掉落,破碎工采取了点动四辊检查的方式,导致四辊快速启动和停止,对电机本身、主接触器本身都造成了较大冲击,电机烧坏频率、接触器更换频率也大幅增加。
四辊设备的备件问题、液压问题、操作问题最后导致了四辊电气故障频率增加。单纯从电气角度分析如下:①四辊作为惯性大的机械设备,短时间的启动、停止,大电流(额定电流的5~7倍)对电机产生冲击,容易对电机定子本身的绝缘造成伤害;②短时间的启动、停止,大电流在接触器的主触头上产生拉弧,短时间内产生的热量叠加,加快了主触头的烧蚀、氧化,甚至缺相;③四辊破料时,运行电流长期比额定电流稍大,如果遇到大块焦炭或异物时,会产生堵转效果,电流急剧上升;④四辊的电气保护主要是过电流保护,通过三个互感器将主回路电流转变成0~5A的电流,接入热继电器;而热继电器的动作是通过电流的热积累效应。
综上所述,我们希望通过四辊电气方面的改造尝试,更好的解决现场四辊存在的问题。
3 变频驱动技术在四辊破碎机上的应用
3.1 變频驱动技术的优点
变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元及微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的;另外,变频器还有很多保护功能,如过流、过压、过载保护等。在四辊的变频驱动应用上,我们主要利用了变频器[3]速度可调、保护灵敏完善、在50Hz运行时等同于工频运行的特点。
3.2 变频驱动技术在四辊破碎机上的实施
在这次四辊的变频驱动改造中,①我们分别采用输出功率75KW、110KW的变频器来驱动上辊电机(55KW)、下辊电机(90KW),保证了足够的输出功率;②合理设置上下辊电机的加速时间,让四辊电机缓慢升速到额定转速,减小启动电流的冲击,同时大大减小四辊皮带脱落的概率;③设置合适保护参数值,检测出电流、电压的不合理变化并及时保护停机;④改造后的主回路没有主接触器,维护工作量大减;⑤改造后的四辊采用变频启动、工频运行的方式;上下辊配有调速用电位器,方便四辊车辊时使用。
3.3 四辊在变频改造后的效果
在完成了此次6#烧结机四辊变频驱动改造后,四辊的电气故障率明显降低,主要体现在烧电机的情况基本杜绝;因为改造后四辊不需要大接触器来控制,所以主接触器的维护、因主接触器缺相而导致的烧电机的情况也完全解决了。
总的来说,四辊的变频驱动改造实现了预期效果,四辊电气故障率大大降低,设备的稳定运行在电气方面得到了有效保证。
4 结束语
通过对四辊的变频驱动改造,很好地解决了现场的电气问题。作为从事电气设备维护管理工作的一员,我们既要熟悉生产工艺,又要了解设备的机械知识,更要熟悉掌握它们的电气控制原理,在观察总结中学习,在寻求解决方案中求得进步。
参考文献:
[1]周长勇. 变频调速的应用与可靠性的研究[D].山东大学,2012.
[2]杨林建. 破碎机液压系统改造设计研究[D].西南交通大学,2006.
[3]杨文凯. 变频调速系统中电动机保护的研究[D].山东大学,2015.