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【摘 要】本文简要介绍了舞阳4100mm新宽厚板轧机一级跟踪系统的构成和原理,以及生产运行过程中出现的常见问题和改进措施。
【关键词】一级跟踪系统;控制交接;信号同步
Study and Improvement of Level 1 Tracking System of Wuyang 4100mm New Wide and Heavy Plate Mill
LI Wei SHI Yan-tao SUN Yan-yan
【Abstract】This article briefly describes the constitution and principle of Wuyang 4100mm Mill level 1 tracking System, And level 1 tracking process of double stand. Appeared problems and the modification during running.
【Key words】Level 1 Tracking System;Handover Control;Synchronization
0.前言
舞阳4100mm新宽厚板轧机是由德国西门子公司设计的厚板轧机。随着新生产线的投产运行,逐渐发现跟踪系统中有一些需要改进的地方。为了保证生产的顺利进行,我们对一级系统的现场设备进行了改造,对程序逻辑进行修改和完善。
1.跟踪系统概述
舞阳一级控制系统主要是由西门子PLC来实现的。轧线区域的PLC主要包括加热炉PLC、粗轧机PLC、粗轧辅助PLC、精轧机PLC、精轧机辅助PLC和快冷PLC。加热炉PLC主要负责炉子区域的辊道、装出钢机和炉内步进梁的移动等;粗轧机PLC和精轧机PLC主要负责轧机区域的辊道的传输和钢板的摆动停止位置,普通轧制和控制轧制的逻辑等;粗轧机和精轧机的辅助PLC主要负责换辊和液压站等;快冷PLC主要负责钢板的淬火和冷却。
2.跟踪信号的交接
2.1加热炉和粗轧机之间的信号交接
首先粗轧机发送出钢请求信号给加热炉,当加热炉收到信号后进行出钢。出钢完成后,加热炉会发送出钢完成信号给粗轧机的一级和二级。同时,加热炉发送辊道控制权交接,请求粗轧控制加热炉出炉辊道。当粗轧机开始轧制时,将出炉辊道的控制权返还给加热炉一级系统,完成信号交接。
2.2粗轧机和精轧机之间的信号交接
当粗轧机轧制即将完成的时候,粗轧机会向精轧机发出交接请求信号,当粗轧收到一个精轧机传送许可信号时,粗轧机将钢板跟踪的所有信息都将传送给精轧机,一旦交接数据传送完毕,粗轧机出口辊道将处于精轧机控制下。粗轧机轧制钢板交接给精轧机后,将在精轧机跟踪上建立一个新的精轧机输送钢板跟踪。将粗轧机跟踪上轧制钢板信号删除 。
3.跟踪的过程
3.1轧机区一级跟踪
图 1 轧线一级跟踪图
轧机区域的一级跟踪有9块跟踪,它们分别为Delivery plate,Rolling plate, Holding plate 1至Holding plate 6以及Finishing plate。它们之间的跟踪信号切换为:热轧钢在粗轧完成轧制后,直接产生了一个Delivery plate跟踪,自动程序将Delivery plate钢板从粗轧机传送到精轧机机前,经过推床夹钢后Delivery plate信号自动切换到Rolling plate位置,同时Delivery plate被自动吊销。在精轧机Rolling plate完成轧制后直接从Rolling plate切换到Finishing plate位置并被ACC传送离开。
控制轧制时,在粗轧机完成一阶段轧制后,直接产生了一个Holding plate1钢板跟踪。由控轧程序将Holding plate1钢板自动送至精轧机机前辊道并自动摆动等待TCR重启。如果钢板的晾钢时间结束或者操作工按下TCR重启按钮则开始轧制。如果又有一块控轧钢从粗轧机完成,则产生Holding plate 2跟踪信号,以此类推。
3.2 ACC区一级跟踪
ACC区域一级跟踪有7块跟踪,它们为别为Finishing plate、Cooling plate、Holding plate1- Holding plate5。Finishing plate是ACC跟踪的第一块钢板,当轧机完成钢板的轧制后,从精轧所跟踪的Rolling plate切换到ACC跟踪的Finishing plate,同时把Rolling plate的数据(板坯的ID号、头尾位置、长度等)继承过来,用于跟踪。Cooling plate是ACC跟踪的第二块钢板,当Finishing plate的头部位置大于G1辊道的位置时,钢板跟踪自动切换到Cooling plate。在ACC区域一级的跟踪上,一共有5块Holding plate,在自动程序中每一个Holding plate,都有一个自动顺序,从热矫机完成矫直到传送到H8辊道。它们之间的切换前提是想要切换到的钢板必须没有跟踪,比如要想从Holding plate5切换到Holding plate4,则必Holding plate5上有跟踪的钢板而Holding plate4上没有跟踪,其它Holding plate之间的切换也一样。
4.跟踪系统的常见问题
4.1热矫直机不进钢问题
在生产过程中会出现,钢板在热矫直机前但自动程序不能控制机前辊道。检查程序后发现通讯块有故障,程序会在收到故障后进行自动复位,所以才时好时坏。我们对程序修改和完善,彻底解决了热矫直机不进钢的问题。
4.2精轧机抛钢距离问题
为了提高轧制速度,西门子奥钢联工程师对抛钢的距离逻辑进行了修改,但在进行板坯尺寸较小时,会出现速度传送问题,影响了正常的轧制。我们针对此问题进行了反复测试,检查发现了程序中延时限制时间有错误,在进行修改后轧制正常。
5.跟踪系统改进措施
5.1精轧机自动侧吹的改进
精轧机在轧制薄板的过程中,会出现钢板表面积水严重的问题。我们对精轧机侧吹功能进行了改进,在程序完善后进行了测试,钢板表面基本没有积水,保证了生产的顺利进行。
5.2冷床自动摆钢的完善
在VAI调试完冷床自动上钢后,仍然出现了一些问题。如:钢板在摆动的过程两块钢之间相撞。在熟悉程序后进行了修改,我们通过增加延时和设置钢板摆动的时间和速度,避免此问题的出现。
6.结束语
通过几年来的对轧线一级系统的维护和改进,目前舞阳一级系统运行稳定。特别是双机架投产以来,粗轧机和精轧机之间的跟踪更加稳定,为舞阳的快节奏高质量的生产提供了有力的保证。
【参考文献】
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