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摘 要:气井无阻流量是计算气井产能重要参数之一。气井无阻流量确定的主要方法是二项式法、指数式法、一点法、数值模拟法等。但对于碳酸盐岩缝洞型凝析气藏,目前国内外缺少此类气藏成熟开发技术,由于受到油藏特征、测试精度及生产成本等多方面要求,也限制在现场的广泛应用。通过对塔河碳酸盐岩缝洞型凝析气藏实际条件计算分析,优选适合此区域的合理无阻流量确定方法,指导现场。
关键词:碳酸盐岩缝洞型凝析气藏;无阻流量;影响因素
1. 无阻流量计算方法
目前碳酸盐岩缝洞型凝析气藏主要是通过二项式、指数式法和一点法来计算气井无阻流量,下面通过区域典型A井来进行论述。
1.1二项式、指数式法
A井进行了5个制度的系统试井,取得全套的产量、压力、油、气资料。
由公式(2-1)和(2-5)可知,气井的无阻流量与地层压力成正比;在地层压力一定的条件下,气井的产能与产能方程系数A、B成反比。产能方程系数B表征气井的非达西流程度,而产能方程系数A是储层物性、测试时间、气井边界等多因素的综合体现。因此影响产能方程系数A和B的因素是影响气井产能的因素。
陈元千的“一点法”产能公式是由四川多口气藏实测的产能归纳出来的二项式公式,具有一定实用性。但目前气井的测试时间短,大部分气井井底压力未稳定。为消除测试时间对气井产能的影响,对一点法进行改进,对气井的产能采用模拟方法校正。
具体方法:采用试井解释的储层参数,模拟单点产能试井过程,试气过程中压力变化确定达到拟稳定阶段的井底流动压力。用一点法公式计算每个工作制度下的无阻流量,进行比较后求取合理无阻流量(表2-2):
各方法计算的无阻流量差异较大,认为本井生产期间井底流压呈下降趋势,并且指数法与二项式法为曲线拟合得到的无阻流量,未考虑储层物性、表皮系数、流动状态等参数的影响,因此初步选择改进后一点法计算的无阻流量为162×104m3/d。
2. 合理无阻流量的确定
2.1无阻流量计算结果影响因素
根据A井系统试井期间井底流压呈下降趋势,井底流压未达到稳定,导致指数法和二项式法计算的无阻流量偏大,主要原因为:
(1)系统试井采用5个制度,每个制度测试时间约3-6天,时间短,同时在完井期间漏失液的排放也会造成井底流压未达到稳定状态,影响试井准确性;
(2)该气藏地露压差为0MPa,测试时井底流压低于露点压力,发生反凝析现象,井筒中气液两相共存,关井后井筒液柱压力导致井底压力变化异常,影响测试结果;
(3)气井关井恢复时间较长,但开井时间短,泄气半径小,压力恢复主要反映井筒附近储层特征,存在多解性。
2.2压力校正及合理无阻流量确定
根据系统试井期间井底流压变化,认为A井测试期间压力呈下降趋势,井底流压未达到稳定,导致计算的无阻流量偏高,因此需要对测试时间进行校正,即对井底压力校正。
通过saphir软件对时间进行校正,建立试井模型,将渗流半径调整为1000m,将各个制度测试的试井延长,建立井底压力变化趋势。
进行时间校正后3-4-5mm制度井底流压达到了稳定,但是6-7mm流压未稳定,分析是内区半径的影响。
利用时间校正方法对A井系统试井的产能进行校正。一点法:原来QAOF=162×104 m3/d ;校正后:QAOF=125×104 m3/d
综合分析,塔河碳酸盐岩缝洞型凝析气藏单井合理无阻流量为125×104m3/d。
3 结论
通过对塔河缝洞型凝析气藏A井无阻流量计算结果及影响因素分析得出以下结论:
(1)由于受到生产不稳定因素、储层参数、表层系数、流动参数等因素影响,通过二项式、指数式法和一点法来计算的无阻流量偏差较大,影响气井的产能评价结果;
(2)通过软件拟合,对测试时间进行校正,延长测试时间,校正出稳定的状态下的井底流压,建立井底压力变化趋势,提高了气井无阻流量的计算精度;
(3)在产能试井过程中尽量延长测试时间,得到稳定状态下的参数,可提高气井无阻流量计算精度。
参考文献
[1] 陈元千,等. 确定气井绝对无阻流量的快速方法. 油气井测试,2003
[2] 李勇,等. 塔里木油田气井无阻流量计算公式探讨. 新疆石油地质,2004
[3] 梁海云,等. 塔里木油田气井无阻流量计算公式探讨. 天然气工业,2006
[4] 李安琪,等. 气井“单点法”试井的影响因素研究. 油气井测试,2005
[5] 郝玉鸿,等. 地层压力下降对气井产能方程及无阻流量的影响分析. 天然气工业,2000
[6] 刘华,等. 井口产量不当调节对气藏产能预测影响的研究. 天然气工业,2007
关键词:碳酸盐岩缝洞型凝析气藏;无阻流量;影响因素
1. 无阻流量计算方法
目前碳酸盐岩缝洞型凝析气藏主要是通过二项式、指数式法和一点法来计算气井无阻流量,下面通过区域典型A井来进行论述。
1.1二项式、指数式法
A井进行了5个制度的系统试井,取得全套的产量、压力、油、气资料。
由公式(2-1)和(2-5)可知,气井的无阻流量与地层压力成正比;在地层压力一定的条件下,气井的产能与产能方程系数A、B成反比。产能方程系数B表征气井的非达西流程度,而产能方程系数A是储层物性、测试时间、气井边界等多因素的综合体现。因此影响产能方程系数A和B的因素是影响气井产能的因素。
陈元千的“一点法”产能公式是由四川多口气藏实测的产能归纳出来的二项式公式,具有一定实用性。但目前气井的测试时间短,大部分气井井底压力未稳定。为消除测试时间对气井产能的影响,对一点法进行改进,对气井的产能采用模拟方法校正。
具体方法:采用试井解释的储层参数,模拟单点产能试井过程,试气过程中压力变化确定达到拟稳定阶段的井底流动压力。用一点法公式计算每个工作制度下的无阻流量,进行比较后求取合理无阻流量(表2-2):
各方法计算的无阻流量差异较大,认为本井生产期间井底流压呈下降趋势,并且指数法与二项式法为曲线拟合得到的无阻流量,未考虑储层物性、表皮系数、流动状态等参数的影响,因此初步选择改进后一点法计算的无阻流量为162×104m3/d。
2. 合理无阻流量的确定
2.1无阻流量计算结果影响因素
根据A井系统试井期间井底流压呈下降趋势,井底流压未达到稳定,导致指数法和二项式法计算的无阻流量偏大,主要原因为:
(1)系统试井采用5个制度,每个制度测试时间约3-6天,时间短,同时在完井期间漏失液的排放也会造成井底流压未达到稳定状态,影响试井准确性;
(2)该气藏地露压差为0MPa,测试时井底流压低于露点压力,发生反凝析现象,井筒中气液两相共存,关井后井筒液柱压力导致井底压力变化异常,影响测试结果;
(3)气井关井恢复时间较长,但开井时间短,泄气半径小,压力恢复主要反映井筒附近储层特征,存在多解性。
2.2压力校正及合理无阻流量确定
根据系统试井期间井底流压变化,认为A井测试期间压力呈下降趋势,井底流压未达到稳定,导致计算的无阻流量偏高,因此需要对测试时间进行校正,即对井底压力校正。
通过saphir软件对时间进行校正,建立试井模型,将渗流半径调整为1000m,将各个制度测试的试井延长,建立井底压力变化趋势。
进行时间校正后3-4-5mm制度井底流压达到了稳定,但是6-7mm流压未稳定,分析是内区半径的影响。
利用时间校正方法对A井系统试井的产能进行校正。一点法:原来QAOF=162×104 m3/d ;校正后:QAOF=125×104 m3/d
综合分析,塔河碳酸盐岩缝洞型凝析气藏单井合理无阻流量为125×104m3/d。
3 结论
通过对塔河缝洞型凝析气藏A井无阻流量计算结果及影响因素分析得出以下结论:
(1)由于受到生产不稳定因素、储层参数、表层系数、流动参数等因素影响,通过二项式、指数式法和一点法来计算的无阻流量偏差较大,影响气井的产能评价结果;
(2)通过软件拟合,对测试时间进行校正,延长测试时间,校正出稳定的状态下的井底流压,建立井底压力变化趋势,提高了气井无阻流量的计算精度;
(3)在产能试井过程中尽量延长测试时间,得到稳定状态下的参数,可提高气井无阻流量计算精度。
参考文献
[1] 陈元千,等. 确定气井绝对无阻流量的快速方法. 油气井测试,2003
[2] 李勇,等. 塔里木油田气井无阻流量计算公式探讨. 新疆石油地质,2004
[3] 梁海云,等. 塔里木油田气井无阻流量计算公式探讨. 天然气工业,2006
[4] 李安琪,等. 气井“单点法”试井的影响因素研究. 油气井测试,2005
[5] 郝玉鸿,等. 地层压力下降对气井产能方程及无阻流量的影响分析. 天然气工业,2000
[6] 刘华,等. 井口产量不当调节对气藏产能预测影响的研究. 天然气工业,2007