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摘要:早期传统的门座式起重机(简称门机)起升机构采用继电器、接触器进行控制,交流绕线式异步电动机,转子回路串电阻的方法进行调速,这种控制可靠性差,故障率高,维修困难,将变频器改造,应用于早期老式门机起升控制系统,通过变频改造取得了良好效果。
關键词:门机;变频器;改造
一、概述
门机在港口码头有着广泛的应用,它能否正常工作直接影响到码头装卸效率,早期门机电气动力控制系统,采用交流绕线式异步电动机,转子回路串电阻的方法进行启动和调速,这种调速方法,电动机的机械特性很软,故障率较高,直接影响到港口的装卸效率,而且设备维修、保养的费用昂贵,调速系统的综合技术指标较差,已不能满足港口生产的特殊要求,对此,我们对早期营口港16T/28T-33m/20m门机起升系统进行变频改造,并引入改造变频调速装置。
二、营口港门座式起重机原来电气控制系统的主要缺点
改造前营口港16T/28T-33m/20m门机,起升电气控制系统的主要缺点有:
1、门机工作任务重,频繁高速的大负荷制动冲击造成门机金属结构变形、开焊问题多次出现。
2、起升电机过载严重,频繁的重载启动,多次造成电动机滑环出现麻点、定子绕组烧毁。
3、接触器衔铁和线圈损坏严重,接触器触头烧毁频繁出现,主接触器及加速接触器太多,故障修理及维护费用昂贵。
4、高负荷的机械抱闸制动,造成起升机构减速箱、变速箱及起升制动装置磨损严重。
5、电机转子所串电阻器烧毁和断裂时有发生,特别是夏季气温高,电阻散热不好,存在火灾安全隐患。
6、现场多台门机同时装卸时,同时的电机启动造成电网电压波动大,电压供电不足。
7、电气线路复杂,保护性差,频繁的出现电气线路故障,直接影响到码头的装卸生产效率和经济效益。
为了解决这些问题,我们将变频器调速控制,改造应用于早期门机的起升机构,代替了原来调速方式。
三、交流调速常用的调速方案及其性能比较
由电机学知,交流异步电动机的转速公式如下:
式中 n——电动机的转速
Pn——电动机定子绕阻的磁极对数;
f1——电动机定子电压供电频率;
s ——电动机的转差率。
从式(1-1)中可以看出,改变交流异步电动机的转速有三种方案。
(1) 改变电动机的磁极对数(2)变转差率调速(3)变频调速
这三种调速方案,变频调速是最理想的交流调速方案,门机起升系统须具备,零速时额定负载,能电制动保持数秒的功能,这非一般变频器所能承担,必须使用起重机专用变频器。起重机专用变频器必须具备以下最基本的功能:电源电压波动可为+10%~-15%,电源三相平衡度小于5%,具有大于150%过载60s及瞬间过电流200%的能力,能承受电网小于5%的三相不平衡度要求。
四、变频器的选择
在门机起升机构变频改造过程中利用原电动机,将绕线式异步电动机转子滑环短接,在选取变频器时验证其驱动电流是否大于电动机额定电流即可,结合港口实际情况,经对变频器产品质量、价格等因素综合考虑,在我公司16T/28T-33m/20m门机的改造中,最终确定了YASKAWA(安川)高性能变频器的驱动方案,以营口港改造门机型号为16T/28T-33m/20m为例,此门机最大起重量为28T,起升速度为30m/min,起升电动机功率为160KW,定子电流338 A,根据变频器说明书,结合实际电机的最大负荷电流,我们选用日本YASKAWA(安川)CIMA-G74220变频器,此变频器保护功能完善,保养维护简单,变频器效率可达98%以上,功率因数可达0.95以上,频率控制精度为+0.01Hz,该变频器标称输出功率为220KW,额定输出电流为450A则Icn =450A> Ie =338A,经查询验算通过。
变频器应用在门机起升机构的关键点是,起升机构拖动位能性负载下放或急减速制动时,电动机将处于再生发电状态,若不采取相应的措施,当直流回路电容电压升到保护极限值后,变频器将过电压报警,解决变频器过电压有两种方案,一种为加装制动单元检测直流母线电压,由制动电阻消耗多余电能降低直流母线电压,另一种为直流母线回馈电网,降低直流母线电压。目前第二种方案一次性投资成本太高,后期维护投入成本较高,所以我们采用第一种方案,来降低直流母线电压,我们结合《安川变频器手册》,推荐单台160千瓦电机,选用YASKAWA(安川)CBDR 4220制动单元,匹配制动电阻器,将再生制动能量迅速释放,在调速过程中出现的过电压、溜钩、零速制动这些关键技术,我们在改造调试过程中通过修改变频器参数都迎刃而解。
五、变频调速技术在门座式起重机上应用的优点:
经改造后的门机,减少了电气维护的人力、物力消耗,改造后的门机5至10年内基本上不用投入更换配件,门机的设备完好率据统计能达到99.6%,彻底解决了以前故障率高的问题,多年来 ,采用变频调速的起升电机几乎没有损坏 ,另外门机起升机构制动性能非常好 ,采用变频调速,可以实现零速抱闸 ,减少抱闸闭合时的振动及磨损 ,从而使制动平稳 ,大大降低了对门机整体金属结构的振动冲击,彻底解决了门机因制动冲击,使金属结构出现开焊、开裂的现象,在制动器维护、保养、检查方面也大大降低了维护成本。
六、总结
近年来,我们陆续对营口港20多台16T/28T-33m/20m门机起升机构进行了变频改造,变频器在营口港老旧门座式起重机上改造应用,经过近几年的作业实践,也进一步证明改造费用物有所值,大大提高了生产收益率,老旧设备的连续无故障运行记录也再创新高,通过设备改造,提高了营口港机械公司技术人员的技能,也深刻认识到新技术对现代工业的重要性,同时对港口老旧起重设备的新技术改造积累了宝贵经验。
参考文献:
[1]《变频器使用说明书》,株式会社安川电机,2007年4月.
[2]黄柏辰《电机与拖动》,上海科学普及出版社, 1996年.
(作者单位:营口港务集团股份有限公司)
關键词:门机;变频器;改造
一、概述
门机在港口码头有着广泛的应用,它能否正常工作直接影响到码头装卸效率,早期门机电气动力控制系统,采用交流绕线式异步电动机,转子回路串电阻的方法进行启动和调速,这种调速方法,电动机的机械特性很软,故障率较高,直接影响到港口的装卸效率,而且设备维修、保养的费用昂贵,调速系统的综合技术指标较差,已不能满足港口生产的特殊要求,对此,我们对早期营口港16T/28T-33m/20m门机起升系统进行变频改造,并引入改造变频调速装置。
二、营口港门座式起重机原来电气控制系统的主要缺点
改造前营口港16T/28T-33m/20m门机,起升电气控制系统的主要缺点有:
1、门机工作任务重,频繁高速的大负荷制动冲击造成门机金属结构变形、开焊问题多次出现。
2、起升电机过载严重,频繁的重载启动,多次造成电动机滑环出现麻点、定子绕组烧毁。
3、接触器衔铁和线圈损坏严重,接触器触头烧毁频繁出现,主接触器及加速接触器太多,故障修理及维护费用昂贵。
4、高负荷的机械抱闸制动,造成起升机构减速箱、变速箱及起升制动装置磨损严重。
5、电机转子所串电阻器烧毁和断裂时有发生,特别是夏季气温高,电阻散热不好,存在火灾安全隐患。
6、现场多台门机同时装卸时,同时的电机启动造成电网电压波动大,电压供电不足。
7、电气线路复杂,保护性差,频繁的出现电气线路故障,直接影响到码头的装卸生产效率和经济效益。
为了解决这些问题,我们将变频器调速控制,改造应用于早期门机的起升机构,代替了原来调速方式。
三、交流调速常用的调速方案及其性能比较
由电机学知,交流异步电动机的转速公式如下:
式中 n——电动机的转速
Pn——电动机定子绕阻的磁极对数;
f1——电动机定子电压供电频率;
s ——电动机的转差率。
从式(1-1)中可以看出,改变交流异步电动机的转速有三种方案。
(1) 改变电动机的磁极对数(2)变转差率调速(3)变频调速
这三种调速方案,变频调速是最理想的交流调速方案,门机起升系统须具备,零速时额定负载,能电制动保持数秒的功能,这非一般变频器所能承担,必须使用起重机专用变频器。起重机专用变频器必须具备以下最基本的功能:电源电压波动可为+10%~-15%,电源三相平衡度小于5%,具有大于150%过载60s及瞬间过电流200%的能力,能承受电网小于5%的三相不平衡度要求。
四、变频器的选择
在门机起升机构变频改造过程中利用原电动机,将绕线式异步电动机转子滑环短接,在选取变频器时验证其驱动电流是否大于电动机额定电流即可,结合港口实际情况,经对变频器产品质量、价格等因素综合考虑,在我公司16T/28T-33m/20m门机的改造中,最终确定了YASKAWA(安川)高性能变频器的驱动方案,以营口港改造门机型号为16T/28T-33m/20m为例,此门机最大起重量为28T,起升速度为30m/min,起升电动机功率为160KW,定子电流338 A,根据变频器说明书,结合实际电机的最大负荷电流,我们选用日本YASKAWA(安川)CIMA-G74220变频器,此变频器保护功能完善,保养维护简单,变频器效率可达98%以上,功率因数可达0.95以上,频率控制精度为+0.01Hz,该变频器标称输出功率为220KW,额定输出电流为450A则Icn =450A> Ie =338A,经查询验算通过。
变频器应用在门机起升机构的关键点是,起升机构拖动位能性负载下放或急减速制动时,电动机将处于再生发电状态,若不采取相应的措施,当直流回路电容电压升到保护极限值后,变频器将过电压报警,解决变频器过电压有两种方案,一种为加装制动单元检测直流母线电压,由制动电阻消耗多余电能降低直流母线电压,另一种为直流母线回馈电网,降低直流母线电压。目前第二种方案一次性投资成本太高,后期维护投入成本较高,所以我们采用第一种方案,来降低直流母线电压,我们结合《安川变频器手册》,推荐单台160千瓦电机,选用YASKAWA(安川)CBDR 4220制动单元,匹配制动电阻器,将再生制动能量迅速释放,在调速过程中出现的过电压、溜钩、零速制动这些关键技术,我们在改造调试过程中通过修改变频器参数都迎刃而解。
五、变频调速技术在门座式起重机上应用的优点:
经改造后的门机,减少了电气维护的人力、物力消耗,改造后的门机5至10年内基本上不用投入更换配件,门机的设备完好率据统计能达到99.6%,彻底解决了以前故障率高的问题,多年来 ,采用变频调速的起升电机几乎没有损坏 ,另外门机起升机构制动性能非常好 ,采用变频调速,可以实现零速抱闸 ,减少抱闸闭合时的振动及磨损 ,从而使制动平稳 ,大大降低了对门机整体金属结构的振动冲击,彻底解决了门机因制动冲击,使金属结构出现开焊、开裂的现象,在制动器维护、保养、检查方面也大大降低了维护成本。
六、总结
近年来,我们陆续对营口港20多台16T/28T-33m/20m门机起升机构进行了变频改造,变频器在营口港老旧门座式起重机上改造应用,经过近几年的作业实践,也进一步证明改造费用物有所值,大大提高了生产收益率,老旧设备的连续无故障运行记录也再创新高,通过设备改造,提高了营口港机械公司技术人员的技能,也深刻认识到新技术对现代工业的重要性,同时对港口老旧起重设备的新技术改造积累了宝贵经验。
参考文献:
[1]《变频器使用说明书》,株式会社安川电机,2007年4月.
[2]黄柏辰《电机与拖动》,上海科学普及出版社, 1996年.
(作者单位:营口港务集团股份有限公司)