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【摘要】以喇二联合站安全隐患治理工程5000m3污水沉降罐的整体搬迁为例,介绍了5000m3储罐加固措施有限元软件分析技术、罐体形变量控制技术和大型储罐采用单台550t履带吊车整体吊装搬迁施工工艺,对其他同类设备整体搬迁具有很好的参考价值。
【关键词】储罐;吊车;整体搬迁
前言
随着大庆油田的开发,油田场站改造工程呈逐年增多趋势,为节约项目投资,改造场站的部分设备、设施需要利旧。2014年,大庆油田喇二联合站安全隐患治理工程1台5000m3污水沉降罐按设计要求进行利旧,并搬迁到49m外的新建基础上。由于场地空间小,储罐重量大,给整体搬迁造成很大难度。结合现场实际,通过各种搬迁方法分析比较,最终采用1台550t履带吊车完成了储罐整体搬迁工作。搬迁后的储罐各项质量指标均满足设计要求,取得了良好的经济效益和社会效益。下面以5000m3沉降罐为例,介绍采用吊车整体整体搬迁储罐施工技术。
1、搬迁准备工作
1.1 基本情况
储罐参数
储罐 型号(m) 质量(t) 迁移距离(m)
5000m?污水沉降罐 H15.29×D22.4 143 49
1.2 施工现场准备
根据吊装要求,拆除所有与罐主体连接的管道、防雷接地及罐内附件等影响吊装的设施;将吊车站位地点进行地基承载力计算,并依据计算结果进行场地夯实碾压处理;准备吊装锁具及工卡具。
1.3 加固方案准备
依据加固方案内容,利用有限元软件建立三维实体分析模型,应用数值分析(有限元分析)软件进行相应的水平工况、平衡工况和就位工况下的数值仿真分析,分析结构杆件的应力,复核吊装方式的可行性和确定合理的加固措施。
通过数据分析,计算加固方案各节点所受应力及罐体形变量。
计算结果表明,罐体加固部件所受最大应力值为83MPa,远小于加固钢管材质的屈服强度153MPa,满足应力要求。罐体最大位移处在罐底外侧位置,最大位移量为25mm(见图1),属于弹性变形范围以内,满足形变量要求。
图1 罐体各部位受力后位移效果图
通过有限元软件理论计算,加固方案具有充分的可行性,具体加固方案为:
1)罐顶加固采用四层加固结构,顶层采用锥形和“米”字加固结构,下面3层为水平加固结构;2)罐壁加固结构,在储罐内壁均匀布置8根立柱,每根立柱与壁板设置5处连接点,连接处采用箱式焊接;3)罐底加固采用锥形和“米”字加固结构。
2、施工方法及步骤
2.1 储罐加固
首先在罐壁纵向均布5点与8根立柱采用箱式结构加固焊接,焊道角焊缝根据焊接工艺规程采用满焊焊接。
罐板加固完成后,进行罐顶加固,自上而下分为四层加固结构,第一层为锥形加固结构,第二层为外八边形、内米字型加固结构,第三层与第四层为2个交错的正方形水平加固结构,加固构件的连接采用手工电弧焊满焊焊接。加固效果见图2。
最后进行罐底加固,采用“米”字及锥形结构将中心柱与周围立柱进行焊接,底板与锥形结构加设提拉及斜拉加固管,连接部位加设补强圈增加连接强度。加固效果见图3。
图2 罐顶加固效果 图3 罐底加固效果
2.2 550t履带吊车装配及就位
加固完成后,在吊车站位地点进行550履带吊车主机安装,使用拖车及两台吊车协同完成,主机安装完进行副臂安装,然后进行主臂安装。
2.3 试吊及罐体整体平移
1)试吊准备,检查罐体各加固部件焊道是否全部焊接到位,并在罐顶加固部件受力集中点做标记,以检验加固部件是否变形、焊道是否变形。2)重心调整及试吊,调整吊点至罐体正中心,为保证罐体起落平稳,受力均衡,罐周围8个吊点使用4根钢丝绳,每相邻2个吊点用1根钢丝绳,栓挂主吊绳扣进行试吊。3)罐体平移吊装,第一次起吊重量为50t,每加载10t起吊重量间隔20分钟,期间注意观察罐体各部位变化,当起吊重量接近罐体总重量时停止起吊,仔细观察罐体变化并及时通知地面指挥人员。4)罐体平稳离开地面起吊至1m高位置时,查看罐底变形情况及是否有其他附着物,如果有附着物需将其清除,然后进行罐体水平匀速转向平移,平移速度控制在0.3m/s左右,避免罐体左右晃动或骤停。5)罐体就位,当罐体平稳转动平移至新建基础正上方时,核对新建基础的标记位置对应罐体的清扫孔位置进行就位,位置对中以后缓慢减小起吊重量,使罐体缓慢的落在新建基础上,完成罐体整体平移。
3、结论
通过5000m3沉降罐整体搬迁的实践,证明利用吊车整体搬迁储罐,具有工期短、人员机械投入少、作业范围小、安全性可靠等特点,对整体搬迁5000m3及以下储罐是比较理想的方法,在同类施工中具有较好的推广价值。
参考文献
[1]石磊,余雷.大型储罐整体搬迁施工技术.施工技术,2007年9月TE972.1.B.1001-2206(2007)06-0053-03.
作者简介
郭道厚,男,高级工程师,毕业于哈尔滨工业大学焊接专业,现任大庆油田工程建设有限公司油建公司总工程师。
【关键词】储罐;吊车;整体搬迁
前言
随着大庆油田的开发,油田场站改造工程呈逐年增多趋势,为节约项目投资,改造场站的部分设备、设施需要利旧。2014年,大庆油田喇二联合站安全隐患治理工程1台5000m3污水沉降罐按设计要求进行利旧,并搬迁到49m外的新建基础上。由于场地空间小,储罐重量大,给整体搬迁造成很大难度。结合现场实际,通过各种搬迁方法分析比较,最终采用1台550t履带吊车完成了储罐整体搬迁工作。搬迁后的储罐各项质量指标均满足设计要求,取得了良好的经济效益和社会效益。下面以5000m3沉降罐为例,介绍采用吊车整体整体搬迁储罐施工技术。
1、搬迁准备工作
1.1 基本情况
储罐参数
储罐 型号(m) 质量(t) 迁移距离(m)
5000m?污水沉降罐 H15.29×D22.4 143 49
1.2 施工现场准备
根据吊装要求,拆除所有与罐主体连接的管道、防雷接地及罐内附件等影响吊装的设施;将吊车站位地点进行地基承载力计算,并依据计算结果进行场地夯实碾压处理;准备吊装锁具及工卡具。
1.3 加固方案准备
依据加固方案内容,利用有限元软件建立三维实体分析模型,应用数值分析(有限元分析)软件进行相应的水平工况、平衡工况和就位工况下的数值仿真分析,分析结构杆件的应力,复核吊装方式的可行性和确定合理的加固措施。
通过数据分析,计算加固方案各节点所受应力及罐体形变量。
计算结果表明,罐体加固部件所受最大应力值为83MPa,远小于加固钢管材质的屈服强度153MPa,满足应力要求。罐体最大位移处在罐底外侧位置,最大位移量为25mm(见图1),属于弹性变形范围以内,满足形变量要求。
图1 罐体各部位受力后位移效果图
通过有限元软件理论计算,加固方案具有充分的可行性,具体加固方案为:
1)罐顶加固采用四层加固结构,顶层采用锥形和“米”字加固结构,下面3层为水平加固结构;2)罐壁加固结构,在储罐内壁均匀布置8根立柱,每根立柱与壁板设置5处连接点,连接处采用箱式焊接;3)罐底加固采用锥形和“米”字加固结构。
2、施工方法及步骤
2.1 储罐加固
首先在罐壁纵向均布5点与8根立柱采用箱式结构加固焊接,焊道角焊缝根据焊接工艺规程采用满焊焊接。
罐板加固完成后,进行罐顶加固,自上而下分为四层加固结构,第一层为锥形加固结构,第二层为外八边形、内米字型加固结构,第三层与第四层为2个交错的正方形水平加固结构,加固构件的连接采用手工电弧焊满焊焊接。加固效果见图2。
最后进行罐底加固,采用“米”字及锥形结构将中心柱与周围立柱进行焊接,底板与锥形结构加设提拉及斜拉加固管,连接部位加设补强圈增加连接强度。加固效果见图3。
图2 罐顶加固效果 图3 罐底加固效果
2.2 550t履带吊车装配及就位
加固完成后,在吊车站位地点进行550履带吊车主机安装,使用拖车及两台吊车协同完成,主机安装完进行副臂安装,然后进行主臂安装。
2.3 试吊及罐体整体平移
1)试吊准备,检查罐体各加固部件焊道是否全部焊接到位,并在罐顶加固部件受力集中点做标记,以检验加固部件是否变形、焊道是否变形。2)重心调整及试吊,调整吊点至罐体正中心,为保证罐体起落平稳,受力均衡,罐周围8个吊点使用4根钢丝绳,每相邻2个吊点用1根钢丝绳,栓挂主吊绳扣进行试吊。3)罐体平移吊装,第一次起吊重量为50t,每加载10t起吊重量间隔20分钟,期间注意观察罐体各部位变化,当起吊重量接近罐体总重量时停止起吊,仔细观察罐体变化并及时通知地面指挥人员。4)罐体平稳离开地面起吊至1m高位置时,查看罐底变形情况及是否有其他附着物,如果有附着物需将其清除,然后进行罐体水平匀速转向平移,平移速度控制在0.3m/s左右,避免罐体左右晃动或骤停。5)罐体就位,当罐体平稳转动平移至新建基础正上方时,核对新建基础的标记位置对应罐体的清扫孔位置进行就位,位置对中以后缓慢减小起吊重量,使罐体缓慢的落在新建基础上,完成罐体整体平移。
3、结论
通过5000m3沉降罐整体搬迁的实践,证明利用吊车整体搬迁储罐,具有工期短、人员机械投入少、作业范围小、安全性可靠等特点,对整体搬迁5000m3及以下储罐是比较理想的方法,在同类施工中具有较好的推广价值。
参考文献
[1]石磊,余雷.大型储罐整体搬迁施工技术.施工技术,2007年9月TE972.1.B.1001-2206(2007)06-0053-03.
作者简介
郭道厚,男,高级工程师,毕业于哈尔滨工业大学焊接专业,现任大庆油田工程建设有限公司油建公司总工程师。