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【摘要】在75t/h循环流化床锅炉上掺烧30%、40%、50%开度比例的煤泥,对三个工况进行分析,运行正常,达到理想效果,为煤泥的出路提供很好的方向。本文通过实例,分析了掺烧煤泥对75t/h循环流化床锅炉的影响
【关键词】流化床 煤泥 掺烧 磨损
引言:煤泥是洗煤厂洗选加工过程中排放的一种细颗粒高水分的劣质燃料。是煤洗选加工过程中排放的废弃物。洗煤泥的排放對环境和生产威胁严重。由于其颗粒很细,水分高,粘性大,不易运输,而且在堆积状态下形态极不稳定。遇水即流失,风干即飞扬。因此,即使单纯作为废料遗弃,造成的问题也很大。如果不加以处理,不仅造成严重的环境污染,而且极大地制约了洗煤厂的生产,甚至因洗煤泥无出路而被迫减产或停产。
另一方面,从能源利用的角度看,洗煤泥的发热量较高,而且洗煤泥用作燃料不需要破碎和筛分,燃料预处理系统比较简单,灰渣也较容易处理。因此,回收利用洗煤泥效益高。
1.案例分析
韩城矿务局煤矸石电厂有两台四川锅炉厂设计生产的CG-75/3.82-M5型循环流化床锅炉。其中1#、2#锅炉均为采用方形水冷分离器、前吊后支框架结构的循环流化床锅炉,已相继投运有九年。根据综合利用的要求将二台锅炉改造成掺烧煤泥的循环流化床锅炉。
在对2台锅炉掺烧煤泥的不同工况进行了详细的计算,1#、2#锅炉掺烧煤泥的比例(热量比)分别为30%、40%、50%三种工况的计算。通过计算,发现随着掺烧煤泥的比例上提高,锅炉各段的烟气速度有所提高。对各工况下的烟速、排烟温度、锅炉效率进行对比分析
由上述数据可以看出,1#、2#循环流化床锅炉锅炉在掺烧煤泥后锅炉烟速<7m/s。均在循环流化床的设计范围内,不会加重锅炉磨损。通过计算及分析,二台循环流化床锅炉完全可以改造为掺烧煤泥的锅炉。
1#、2#锅炉炉顶各设计一个直径D=250mm的煤泥进口,开口设在炉膛对角线中心上方的水冷壁处。割去该处的水冷壁管,更换六根弯管,让出给煤泥口,并焊上密封罩、给煤泥管口。密封罩内浇注耐磨浇注料(管子上焊抓钉或销钉)。另外,为了进一步提高分离效,提高锅炉效率,减轻尾部受热面的磨损,对1#、2#锅炉分离器的中心筒进行了更换,并在下部增加一段锥体,提高了分离效果。
2.掺烧煤泥的实际运行效果:
2.1锅炉额定出力75t/h,额定汽温450℃,额定汽压3.82MPa保持不变。
2.2最佳工况的煤泥与矸石的混合比例(热量比):
1#、2#锅炉燃用40%煤泥+60%矸石燃烧较为稳定。最大能够燃用60%的煤泥。
2.3锅炉燃用煤泥的水份为30±3%,低位发热量大约为2800kcal/kg.4. 锅炉能够长期稳定燃烧,各受热面磨小,锅炉负荷调节性能好,除排烟温度有所提升外,其它指标达到原设计要求。
掺烧煤泥相对纯烧煤矸石有以下显著的优点:
2.3.1锅炉运行稳定,负荷可在锅炉额定负荷70%~110%之间任意调节。
2.3.2降低了炉膛内及尾部受热面烟尘中灰粒的直径和硬度,减轻了对承压部件的冲刷,锅炉承压部件的磨损大大降低。
2.3.3燃料燃尽率高于纯烧煤矸石5个百分点,锅炉排灰的可燃物含量同比下降2%~3%,排渣可燃物含量同比下降0.5%。
2.3.4解决了煤泥堆放及其带来的污染问题。由于流化床燃烧时可在煤泥中掺加石灰石脱硫。石灰石在流化炉内的反应时间长,脱硫较充分,各项环境监测指标均优于纯烧煤矸石的运行状态。
3.结语
近年来, 75 t/h循环流化床锅炉在小氮肥及小热电企业得到了广泛应用,要保证锅炉的长周期运行、减少维修费用、提高经济效益, 掺烧煤泥的工况就十分重要。公司设置2台75 t/h循环流化床锅炉,从建设施工到停车检修的过程中,通过不断的研究、处理问题,总结了很多经验,实用效果很好。
参考文献
[1]刘柏谦,王立刚.大型循环流化床锅炉及其化石燃料燃烧[M]. 北京:冶金工业出版社,2009:165-177.
[2]张敏,白强等循环流化床锅炉掺烧煤矸石试验研究[J].热力发电,2007:37-5
[3]刘柏谦.大型油页岩循环流化床锅炉设计的几个问题,锅炉技术,1998,(10).
[4]洪邦俊,国产75t/h流化床锅炉运行情况浅析及改造对策.动力工程,1993,13(6).
【关键词】流化床 煤泥 掺烧 磨损
引言:煤泥是洗煤厂洗选加工过程中排放的一种细颗粒高水分的劣质燃料。是煤洗选加工过程中排放的废弃物。洗煤泥的排放對环境和生产威胁严重。由于其颗粒很细,水分高,粘性大,不易运输,而且在堆积状态下形态极不稳定。遇水即流失,风干即飞扬。因此,即使单纯作为废料遗弃,造成的问题也很大。如果不加以处理,不仅造成严重的环境污染,而且极大地制约了洗煤厂的生产,甚至因洗煤泥无出路而被迫减产或停产。
另一方面,从能源利用的角度看,洗煤泥的发热量较高,而且洗煤泥用作燃料不需要破碎和筛分,燃料预处理系统比较简单,灰渣也较容易处理。因此,回收利用洗煤泥效益高。
1.案例分析
韩城矿务局煤矸石电厂有两台四川锅炉厂设计生产的CG-75/3.82-M5型循环流化床锅炉。其中1#、2#锅炉均为采用方形水冷分离器、前吊后支框架结构的循环流化床锅炉,已相继投运有九年。根据综合利用的要求将二台锅炉改造成掺烧煤泥的循环流化床锅炉。
在对2台锅炉掺烧煤泥的不同工况进行了详细的计算,1#、2#锅炉掺烧煤泥的比例(热量比)分别为30%、40%、50%三种工况的计算。通过计算,发现随着掺烧煤泥的比例上提高,锅炉各段的烟气速度有所提高。对各工况下的烟速、排烟温度、锅炉效率进行对比分析
由上述数据可以看出,1#、2#循环流化床锅炉锅炉在掺烧煤泥后锅炉烟速<7m/s。均在循环流化床的设计范围内,不会加重锅炉磨损。通过计算及分析,二台循环流化床锅炉完全可以改造为掺烧煤泥的锅炉。
1#、2#锅炉炉顶各设计一个直径D=250mm的煤泥进口,开口设在炉膛对角线中心上方的水冷壁处。割去该处的水冷壁管,更换六根弯管,让出给煤泥口,并焊上密封罩、给煤泥管口。密封罩内浇注耐磨浇注料(管子上焊抓钉或销钉)。另外,为了进一步提高分离效,提高锅炉效率,减轻尾部受热面的磨损,对1#、2#锅炉分离器的中心筒进行了更换,并在下部增加一段锥体,提高了分离效果。
2.掺烧煤泥的实际运行效果:
2.1锅炉额定出力75t/h,额定汽温450℃,额定汽压3.82MPa保持不变。
2.2最佳工况的煤泥与矸石的混合比例(热量比):
1#、2#锅炉燃用40%煤泥+60%矸石燃烧较为稳定。最大能够燃用60%的煤泥。
2.3锅炉燃用煤泥的水份为30±3%,低位发热量大约为2800kcal/kg.4. 锅炉能够长期稳定燃烧,各受热面磨小,锅炉负荷调节性能好,除排烟温度有所提升外,其它指标达到原设计要求。
掺烧煤泥相对纯烧煤矸石有以下显著的优点:
2.3.1锅炉运行稳定,负荷可在锅炉额定负荷70%~110%之间任意调节。
2.3.2降低了炉膛内及尾部受热面烟尘中灰粒的直径和硬度,减轻了对承压部件的冲刷,锅炉承压部件的磨损大大降低。
2.3.3燃料燃尽率高于纯烧煤矸石5个百分点,锅炉排灰的可燃物含量同比下降2%~3%,排渣可燃物含量同比下降0.5%。
2.3.4解决了煤泥堆放及其带来的污染问题。由于流化床燃烧时可在煤泥中掺加石灰石脱硫。石灰石在流化炉内的反应时间长,脱硫较充分,各项环境监测指标均优于纯烧煤矸石的运行状态。
3.结语
近年来, 75 t/h循环流化床锅炉在小氮肥及小热电企业得到了广泛应用,要保证锅炉的长周期运行、减少维修费用、提高经济效益, 掺烧煤泥的工况就十分重要。公司设置2台75 t/h循环流化床锅炉,从建设施工到停车检修的过程中,通过不断的研究、处理问题,总结了很多经验,实用效果很好。
参考文献
[1]刘柏谦,王立刚.大型循环流化床锅炉及其化石燃料燃烧[M]. 北京:冶金工业出版社,2009:165-177.
[2]张敏,白强等循环流化床锅炉掺烧煤矸石试验研究[J].热力发电,2007:37-5
[3]刘柏谦.大型油页岩循环流化床锅炉设计的几个问题,锅炉技术,1998,(10).
[4]洪邦俊,国产75t/h流化床锅炉运行情况浅析及改造对策.动力工程,1993,13(6).