单螺杆泵万向节的改进与现场应用

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  摘 要:单螺杆泵担负着将聚合物溶液从配液站输送到注入站的任务,属于连续不间断运转设备。其运转性能直接关系到注聚质量的高低。其中万向节的工作状况对外输泵的优质高效运行起着决定性的作用。通过对注聚用单螺杆外输泵损坏情况的统计和分析,以及对万向节主要损坏部件原因分析,对相应的问题提出了改进方法,并进行了实际操作,对改进后的使用效果进行了跟踪,确定改进后的使用价值与经济效益。对降低单螺杆泵的维修成本、提高注聚质量有着重要意义。
  关键词:聚合物驱;单螺杆泵;万向节;改进
  1 单螺杆外输泵在注聚生产中的作用
  在聚合物驱中,单螺杆泵是将一定浓度的聚合物溶液从配液站输送到注入站的一次升压设备。其运转性能直接关系到注聚质量的高低,因此如何保证泵的高效运行就成为管理中的一项重要工作。万向节的工作状况对单螺杆外输泵优质运行起着决定性的作用。加强单螺杆外输泵的日常维护、保养是提高其性能的有效措施,也是注聚生产工作的重要组成部分。提高单螺杆泵的性能的同时也大大提高了注聚时率[1]。
  2 单螺杆外输泵的主要损坏部位及原因
  2.1单螺杆外输泵损坏的影响
  单螺杆泵主要由动力系统、传动系统、泵体三大部分组成(图1)。
  
  图1 单螺杆泵示意图
  为保证母液连续注入,在用的外输泵处于24小时连续高效运转状态,当在用泵出现泵效不足、排量较低、部件损坏等故障时就必须启用备用泵替代运转,并对损坏的外输泵进行及时修理,以保障注聚时率。现场单螺杆外输泵频繁出现故障就无法保证聚合物母液连续注入,从而降低区块注聚效果;更换外输泵配件频繁,增加了维修成本,职工劳动强度也随之增大。
  2.2单螺杆泵的主要损坏部位
  由于单螺杆泵的运转特性,易损部位为泵体部分,泵体主要由泵壳、万向节、中间轴、转子及定子组成。通过对2009年单螺杆泵维修统计表(表1),发现单螺杆泵的主要损坏部位多存在于泵体。2009年泵体的维修发生了36次,占整个单螺杆泵维修次数的80%。
  表1 2009年单螺杆泵维修统计表
  从万向节组成来看,一套万向节主要由两个拨叉、一个十字轴、四个轴套、一个橡胶皮套等组成(图3)。两组万向节通过中间轴相连接,统称为万向联轴节;万向联轴节(图4)位于单螺杆泵腔内,一端连接传动系统,另一端连接转子,其作用是传递动力和调整转子偏心距。
  为了进一步确认维修工作量的发生,对18套损坏的单螺杆泵万向节使用寿命做了调查统计,通过统
  计(表2)可以看出各个外输泵每年更换的万向节数量。
  表2 注聚一站年损坏万向节情况统计
  3 万向节损坏原因及存在问题
  对2009年损坏的万向节进行了调查后发现,其损坏的部位主要集中在十字轴轴头和拨叉顶部。其主要原因是密封失造成轴、套磨损加速,最终导至拨叉损坏。针对这几方面进行了实际测量与详细的分析:
  (1)密封失效的原因
  在外输泵电机的带动作用下,万向节在单螺杆泵腔内频繁变向运动(137r/min)其作用主要是传递动力和调整转子偏心距。单螺杆泵采用橡胶皮套对万向节进行密封,是为了防止万向节与聚合物溶液直接接触。橡胶皮套两端固定在拨叉密封槽内,受单螺杆泵运转特性的影响,橡胶皮套中部长时间反复拉伸弯折,从而引起疲劳断裂,造成密封失效。由于橡胶皮套破损,导致聚合物溶液浸入,润滑脂失效,起不到润滑作用。
  (2)轴、套磨损加速原因
  密封失效以后受聚合物溶液(PH值7.5-8.5)腐蚀的影响,容易导致万向节部件因锈蚀而损坏,由于聚合物溶液粘度大(4200mPa·s)输送距离远(3km),造成外输压力高(1.1MPa),导致万向节运转扭矩大,易损坏。在万向节运动过程中,轴与轴套之间是滑动摩擦(滑动摩擦系数是0.05-0.1),特别在润滑脂失效后,加剧了轴、套间的磨损,间隙增大[2]。
  (3)万向节拨叉损坏原因分析
  对未磨损的万向节进行了现场实际测量,得出两个拨叉之间的装配间隙为5mm,其最大允许偏转角度为5°,对其相关数据进行了计算。
  b1=75mm bb1=33mm a1b=5mm oa=ob
  a1a=5mm(测量得出的数据)
  ab=■=■=7.07mm
  ob=■ = ■=81.94mm
  cosα=■=■=0.9963
  α=arccosα=arccos0.9963= 4.95°
  通过计算,得出以下数据信息:万向节拨叉的装配间隙最大是5mm,在此间隙下,拨叉能发生的最大位移是7.07mm,转换角度为4.95度。而万向节受装配间隙的限制,十字轴与轴套发生磨损,配合间隙超过0.08mm,将导致万向节转向角度发生变化,至使拨叉发生碰撞。
  由此可以看出,万向节的损坏主要是因为其设计上存在缺陷,在这一问题存在的情况下,橡胶皮套极易损坏。橡胶皮套的损坏导致密封不严,聚合物溶液浸入,造成轴、套间润滑脂失效,加快了轴、套的磨损速度,进而造成万向十字轴与轴套间隙增大,拨叉运动位置发生改变,拨叉间相互撞击,致使拨叉顶部断裂。
  4 万向节的改进方法及实际应用
  4.1改进方法
  通过对万向节拨叉的损坏原因分析,针对其存在的问题对万向节实施了相应的改进。
  (1)更改密封方式
  由于橡胶皮套破损,导致聚合物溶液浸入,润滑脂失效,起不到润滑作用。而万向节的润滑部位在十字轴的轴端,根据潜水泵电机防护原理,认为采用油封密封轴端,可防止溶液进入到轴套内造成润滑脂失效。
  (2)降低轴、套间磨擦
  在万向节运动过程中,轴与轴套之间是滑动摩擦(滑动摩擦系数是0.05-0.1),特别在润滑脂失效时,加剧了轴、套间的磨损,间隙增大。借鉴载重汽车驱动系统的万向传动装置原理,将轴套改为滚针轴承,降低摩擦系数(滚动摩擦系数是0.001-0.005)[3]。   (3)增大拨叉偏转角度
  由于万向节轴、套发生磨损,配合间隙大于最大允许值0.08mm时,导致两个拨叉在旋转时相互碰撞。只要改变拨叉之间装配间隙,增大偏转角度,可避免两个拨叉在旋转时发生碰撞。由于受到单螺杆泵泵腔空间的限制,万向节的偏转角度不能大于5度,我们决定增大拨叉外径,由原来的Φ160加大到Φ180;将拨叉耳孔上移5mm,装配间隙加大到10mm,以满足现场需要(图5)。
  根据改进思路和现场测绘,绘制了设计图纸并对新万向节进行加工。
  4.2 实际应用效果
  2010年3月12日,在7#配液站对新型万向节进行安装实验。考虑到万向节外形的改变会对聚合物溶液的粘度损失有一定影响,为防止改变后粘损率过高,对万向节安装前后,外形对粘度的影响做了分析和对比:
  从统计表中可以看出:安装前溶液粘损率为2.6%,安装后溶液粘损率为3.1%,完全符合孤岛采油厂聚合物粘度损失率应不大于5%的考核指标。
  2010年6月12日,对7号站试用的新万向节各配件进行了现场拆检,万向节没有明显的磨损现象。因此,要求配件生产厂家按照新型万向节图纸进行加工。2010年6月26日对注聚一站另外4台单螺杆泵万向节进行统一更换,安装后单螺杆泵运转平稳。
  单螺杆泵运转3000小时后,按照设备使用管理规定[4],对新制作的万向节各部件进行检查并更换滚针轴承。2010年7月至12月,对万向节的维修仅更换了24套滚针轴承,大大减少了万向节维修费用。对2010年单螺杆泵维修情况进行了统计调查。统计表明,新万向节的年配件维修数量约为原万向节配件维修数量的一半,极大的降低了单螺杆泵的维修次数与职工的劳动强度,同时有效的提高了注聚时率,节约了维修成本。
  5 结论
  (1)新型单螺杆泵万向节使用后,延长了使用寿命,减少了维修次数,大大降低了职工劳动强度。
  (2)提高了单螺杆泵运转时率,有效保障了注聚质量和效果。由于原万向节的结构不合理,容易导致配件损坏,改进后有效避免了问题发生。
  参考文献
  [1]李杰训,聚合物驱油地面工程技术,北京,石油工业出版社,2008.3 : 40-48
  [2]钱可强,机械制图,北京,高等教育出版社,2008,7:184-185
  [3]卢颂峰,机械零件课程设计手册,北京,中央广播电视大学出版社,1981,1:4
  [4]亓和平,油田设备使用管理手册,东营,石油大学出版社,2001,10:358
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