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摘要:阐述了通过补孔完善注采关系进行剩余油挖潜的做法。对X区块三次加密补孔井效果进行了详细分析,包括通过补孔完善不同层系水驱注采关系、水驱井补孔完单砂体注采关系等,确定了经济有效的措施类型。实践表明,通过补孔措施,灵活运用水驱低产井完善水驱不同井网注采关系,挖潜不完善井区的剩余油,可以取得较好开发效果。
关键词:三次加密 补孔 低效井水
中图分类号:TD353.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)29-102-01
1前言
虽然目前X区块已进入高含水开采阶段,但从取心井资料和数模结果看,还存在一定比例的低未水洗厚度和零散剩余油分布,尤其在注采关系不完善、井网控制不住的部位还存在一定量的剩余油。对于一些不具备加密开采条件的高度分散的剩余油,可以通过补孔完善单砂体注采关系,进行剩余油的挖潜。近两年,X区块在精细地质研究和油藏数值模拟方面做了大量工作,全面完成了精细储层描述,准确地揭示了砂体的客观存在形态和接触关系,使砂体的空间展布更为清楚,为完善单砂体注采关系提供了可靠的地质依据;井网密度由投产初期的7.0口/km2调整到目前的44.3口/km2。
X区块井网部署情况
为此,充分运用精细地质和油藏数值模拟研究成果,利用三次加密后的井网,通过补孔措施进一步完善单砂体注采关系,可对剩余油进行有效挖潜。
2补孔的基本原则
针对局部注采不完善井区,开展了不同类型的补孔工作。对限流法压裂投产的低效井进行限流段重射补孔,改善井筒附近渗流条件;通过补孔完善注采关系,改善油井低效状况;通过水驱井补孔,完善单砂体注采关系,改善水井注水质量;对断层附近剩余油分布较多的井区井进行补孔挖潜等,取得了一定的效果。X区块目前虽然已进入特高含水开采阶段,但采出程度仍然较低,今后还要对T3油层聚驱开采,因此在完善单砂体注采关系时,既要考虑目前的注采需要,又要从长远考虑,为以后的调整挖潜留有余地。
补孔时遵循的原则:①完善单砂体注采关系,提高油层动用程度;②聚驱开采的目的层以及聚驱上返潜力层原则上不作为调整对象;③原则上不打乱开发层系,在层系范围内拓宽调整对象;④低效井优先治理。
3补孔的具体做法
3.1低效井补孔
X区块低效井主要是三次加密井,由于三次加密井的开采ZY表外及表内薄层,油层发育差,投产时有近94%的井是限流法完井。在限流段,由于炮眼的直径较小,随注水受效,油井产液强度和炮眼磨阻不断增大,在一些出液能力较强的油层出现非径向流,阻碍了产能的进一步增大。导致三次加密井递减速度加快,使三次加密井中部分高效井变为低效井、无效井,对这部分井层及时进行补孔,可以降低井筒附近的渗流阻力,释放油层产能。只施实原层补孔措施,不仅增油量较低,改善井筒附近油层渗流条件的能力也非常有限。一般射孔弹穿深为0.5-0.6m,最新研究的1m弹穿深最大也只能达到0.8m,由于穿透半径小,改善油层能力非常有限。从累计增油量方面看,补射剩余油潜力层的措施,效果较好。统计13口低效井,平均单井射开砂岩15.2m,有效4.1m,平均单井日产液由补孔前7t,提高到补孔后23t,平均单井增液16t,平均单井日产油量由补孔前0.5t,提高到补孔后3.0t,平均单井增油2.5t,含水由补孔前91.9%,下降到补孔后87.1%,下降4.8%),通过对低效井补孔,完善单砂体。
3.2通过补孔完善注采关系、改善油层动用厚度
部分窄小河道砂体由于调整井未射孔注采不完善。统计X区块窄小河道砂体的水驱控制程度只有75.9%,低于全区水驱控制程度9.4个百分点,且以单向连通为主(见表3-2-1)。
同时利用精细油藏描述和油藏数值模拟结果,逐井逐层分析剩余油潜力,制定油井补孔方案。
例如: O1采油井是位于X区块的一口三次加密调整井, 2008年7月份投产,投产初期日产液8.8t,日产油2.4t,含水72%,流压1.57MPa,Z、Y两套层系合采。原始地层压力11.08MPa,油层中部深度1052.8m。完井时射开26小层,射开砂岩厚度29.5m,有效厚度7.3m。该井位于49#断层附近,连通3口注水井,分别是W1、W2、W3。O1井位于断层边部,在T22层于窄河道边部,注水井点、采出井点相对较少,含油饱和度相对较高,注采关系不完善,决定对该层进行补孔,同时为提高杏O1井供液能力,对W2井的T22层进行补孔。补孔后,O1井日产液增加20t/d,日产油增加10.2t/d。在T22层沉积单元,周围3口水井平均单井连通方向由2.3个增加到3.6个,三向以上连通比例由24.1%增加到100%。從补孔后测得的产液剖面看,补孔层相对产液量为52.94%,绝对产液量为13.5t,含水率为40.0%。目前该井生产状况良好,日产液21t/d,日产油10.3t/d,含水率51.0%,补孔措施长期有效,已累计增油432.5t。该井补孔层增油效果显著,说明在注采不完善井区还存在一定的剩余油,通过补孔完善注采关系后,可以使这部分剩余油得到利用。
补孔措施是完善注采关系和治理低效井的有效手段之一。2011年X区块实施油井补孔35口井,单砂体内局部注采关系得到完善,低效井得到有效治理。连通的81口注水井,连通方向数由2.1个增加到2.8个,增加了218个层,缓解了局部区域注大于采的矛盾,改善了注水井的吸水状况。35口井平均补开砂岩厚度14.6m,有效厚度3.6m,补孔后单井日增液18t/d,日增油2.7t/d,含水率下降3.2个百分点。为改善油井供液状况,实施注水井补孔11口井,补孔后平均单井日增注36m3/d。
4结论
①低效井治理中采取补孔措施,增加接替潜力层,是改善低效井开发效果、进行剩余油挖潜的重要手段。
②发育窄小河道砂体为主的T1、2油层,受平面矛盾影响,剩余油主要分布在注采不完善及河道边部区域。
③限流法压裂投产的井,单独进行补孔的效果一般,结合进行补压、补堵增油效果较好。
参考文献
[1]石成芳,程保庆.大庆喇萨杏油田三次加密调整实践与认识.大庆油田地质与开发2004,23(5):71-73
关键词:三次加密 补孔 低效井水
中图分类号:TD353.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)29-102-01
1前言
虽然目前X区块已进入高含水开采阶段,但从取心井资料和数模结果看,还存在一定比例的低未水洗厚度和零散剩余油分布,尤其在注采关系不完善、井网控制不住的部位还存在一定量的剩余油。对于一些不具备加密开采条件的高度分散的剩余油,可以通过补孔完善单砂体注采关系,进行剩余油的挖潜。近两年,X区块在精细地质研究和油藏数值模拟方面做了大量工作,全面完成了精细储层描述,准确地揭示了砂体的客观存在形态和接触关系,使砂体的空间展布更为清楚,为完善单砂体注采关系提供了可靠的地质依据;井网密度由投产初期的7.0口/km2调整到目前的44.3口/km2。
X区块井网部署情况
为此,充分运用精细地质和油藏数值模拟研究成果,利用三次加密后的井网,通过补孔措施进一步完善单砂体注采关系,可对剩余油进行有效挖潜。
2补孔的基本原则
针对局部注采不完善井区,开展了不同类型的补孔工作。对限流法压裂投产的低效井进行限流段重射补孔,改善井筒附近渗流条件;通过补孔完善注采关系,改善油井低效状况;通过水驱井补孔,完善单砂体注采关系,改善水井注水质量;对断层附近剩余油分布较多的井区井进行补孔挖潜等,取得了一定的效果。X区块目前虽然已进入特高含水开采阶段,但采出程度仍然较低,今后还要对T3油层聚驱开采,因此在完善单砂体注采关系时,既要考虑目前的注采需要,又要从长远考虑,为以后的调整挖潜留有余地。
补孔时遵循的原则:①完善单砂体注采关系,提高油层动用程度;②聚驱开采的目的层以及聚驱上返潜力层原则上不作为调整对象;③原则上不打乱开发层系,在层系范围内拓宽调整对象;④低效井优先治理。
3补孔的具体做法
3.1低效井补孔
X区块低效井主要是三次加密井,由于三次加密井的开采ZY表外及表内薄层,油层发育差,投产时有近94%的井是限流法完井。在限流段,由于炮眼的直径较小,随注水受效,油井产液强度和炮眼磨阻不断增大,在一些出液能力较强的油层出现非径向流,阻碍了产能的进一步增大。导致三次加密井递减速度加快,使三次加密井中部分高效井变为低效井、无效井,对这部分井层及时进行补孔,可以降低井筒附近的渗流阻力,释放油层产能。只施实原层补孔措施,不仅增油量较低,改善井筒附近油层渗流条件的能力也非常有限。一般射孔弹穿深为0.5-0.6m,最新研究的1m弹穿深最大也只能达到0.8m,由于穿透半径小,改善油层能力非常有限。从累计增油量方面看,补射剩余油潜力层的措施,效果较好。统计13口低效井,平均单井射开砂岩15.2m,有效4.1m,平均单井日产液由补孔前7t,提高到补孔后23t,平均单井增液16t,平均单井日产油量由补孔前0.5t,提高到补孔后3.0t,平均单井增油2.5t,含水由补孔前91.9%,下降到补孔后87.1%,下降4.8%),通过对低效井补孔,完善单砂体。
3.2通过补孔完善注采关系、改善油层动用厚度
部分窄小河道砂体由于调整井未射孔注采不完善。统计X区块窄小河道砂体的水驱控制程度只有75.9%,低于全区水驱控制程度9.4个百分点,且以单向连通为主(见表3-2-1)。
同时利用精细油藏描述和油藏数值模拟结果,逐井逐层分析剩余油潜力,制定油井补孔方案。
例如: O1采油井是位于X区块的一口三次加密调整井, 2008年7月份投产,投产初期日产液8.8t,日产油2.4t,含水72%,流压1.57MPa,Z、Y两套层系合采。原始地层压力11.08MPa,油层中部深度1052.8m。完井时射开26小层,射开砂岩厚度29.5m,有效厚度7.3m。该井位于49#断层附近,连通3口注水井,分别是W1、W2、W3。O1井位于断层边部,在T22层于窄河道边部,注水井点、采出井点相对较少,含油饱和度相对较高,注采关系不完善,决定对该层进行补孔,同时为提高杏O1井供液能力,对W2井的T22层进行补孔。补孔后,O1井日产液增加20t/d,日产油增加10.2t/d。在T22层沉积单元,周围3口水井平均单井连通方向由2.3个增加到3.6个,三向以上连通比例由24.1%增加到100%。從补孔后测得的产液剖面看,补孔层相对产液量为52.94%,绝对产液量为13.5t,含水率为40.0%。目前该井生产状况良好,日产液21t/d,日产油10.3t/d,含水率51.0%,补孔措施长期有效,已累计增油432.5t。该井补孔层增油效果显著,说明在注采不完善井区还存在一定的剩余油,通过补孔完善注采关系后,可以使这部分剩余油得到利用。
补孔措施是完善注采关系和治理低效井的有效手段之一。2011年X区块实施油井补孔35口井,单砂体内局部注采关系得到完善,低效井得到有效治理。连通的81口注水井,连通方向数由2.1个增加到2.8个,增加了218个层,缓解了局部区域注大于采的矛盾,改善了注水井的吸水状况。35口井平均补开砂岩厚度14.6m,有效厚度3.6m,补孔后单井日增液18t/d,日增油2.7t/d,含水率下降3.2个百分点。为改善油井供液状况,实施注水井补孔11口井,补孔后平均单井日增注36m3/d。
4结论
①低效井治理中采取补孔措施,增加接替潜力层,是改善低效井开发效果、进行剩余油挖潜的重要手段。
②发育窄小河道砂体为主的T1、2油层,受平面矛盾影响,剩余油主要分布在注采不完善及河道边部区域。
③限流法压裂投产的井,单独进行补孔的效果一般,结合进行补压、补堵增油效果较好。
参考文献
[1]石成芳,程保庆.大庆喇萨杏油田三次加密调整实践与认识.大庆油田地质与开发2004,23(5):71-73