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摘要:夏季热网加热器停(备)用后,应进行维护和保养,避免热网加热器在停(备)用期间遭受腐蚀,使加热器管束内结垢,影响换热效率,甚至腐蚀严重引起管路漏泄,待供热机组运行时暴露出问题,热网疏水回收到除氧器至水汽系统,将造成整个水汽循环系统结垢,影响机组安全生产。而热网疏水不予回收,将浪费大量的热水,不利于机组的经济运行,为此,对于热网加热器,停(备)用期间防锈蚀工作的深入研究具有重要意义。
关键词:热网加热器 防锈蚀 安全生产
中图分类号:TM621.4 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2012)011-054-02
热网加热器是供热电厂冬季采暖必不可少的主要设备,用来加热送至热网系统的采暖用水,加热所需蒸汽是由汽轮机抽汽作为热源,将热网水加热到一定温度送往用户,提高热能效率,降低企业运行成本。热网加热器运行和停(备)用都需要进行监督,运行时监督水质,停(备)用时做好防锈蚀,从而保证设备运行的经济性和可靠性,延长设备的使用寿命。
1 热网加热器停(备)用后腐蚀的产生
1.1 概述
某供热电厂2台2 300MW机组,分别各装有4台热网加热器,加热器型号HB1700-1.9/0.6-1200-QS/W,卧式,总传热面积1230 m2,传热管材质为不锈钢,外径€妆诤裎狣N25€?.5 mm,加热管数2100根,管内流速1.36 m/s,每年冬季供热期投入运行,根据供热温度随时调整设备运行方式,供热期结束后,热网系统停止运行备用。停(备)用时间大约是7个月,运行时间约5个月。
1.2 产生腐蚀的原因
热网加热器在停(备)用这段时间内,如果不采取任何措施,水、汽侧的金属表面就会发生严重的腐蚀,也就是微生物腐蚀、氧腐蚀和点腐蚀。主要原因是热网加热器内残留的水及细微泥沙滞留在管中,可以逐渐沉积至管内壁,由于加热器管表面污垢的隔离,形成了管内壁闭塞区,氧浓度开始大幅度下降,在pH和温度适合的情况下,硫酸盐还原菌在闭塞区的管内壁大量滋生繁殖,微生物生命活动间接对金属腐蚀产生电化学过程,形成电化学腐蚀。热网加热器停(备)用期间,设备不加以维护,空气从设备和阀门等部位的不严密处大量进入热网加热器内部,溶解在水中,使氧腐蚀迅速进行。另外,潮湿的环境又是氯离子聚集发生腐蚀的高发期,氯离子极易吸附在钝化膜上,把氧原子排挤掉,最后和钝化膜中阳离子结合而形成可溶性氯化物,结果在露出来的机体金属上,腐蚀了一个小坑。这些小坑被视为点蚀核。因为氯化物容易水解,使小坑内溶液pH值下降,溶液成酸性,溶解一部分氧化膜,形成多余的金属离子,为了平衡腐蚀坑内的电中性,外部的氯离子将不断向坑内迁移,使坑内金属又进一步水解。如此反复循环,不锈钢将不断的受到腐蚀,越来越快,并且向腐蚀坑的深度方向发展,直至形成管路穿孔。由于氯离子在水中经常存在,又是引起不锈钢局部腐蚀的所谓“特性离子”,如果进入缝隙或蚀孔内,还会与H+生成盐酸,使腐蚀加速进行。同时,氯离子的存在对不锈钢的钝化状态起到直接的破环作用。
由于局部钝化膜破坏和其余保持完好的保护膜同时存在,这种条件下点蚀就得以实现和加强。根据电化学产生的机理,处在活化态的不锈钢比钝化态的不锈钢,其電极电位要高很多,电解质溶液刚好满足电化学腐蚀热力学的条件,活化状态的不锈钢成为阳极,钝化状态的不锈钢成为阴极。腐蚀点只涉及到金属的一小部分,其余的表面还是一个比较大的阴极面积。这样,在电化学反应中,阴极反应和阳极反应,是以相同的速度进行,因此,集中到阳极腐蚀点的腐蚀速度非常显著,有很明显的穿透作用,形成了点腐蚀,最后致使管穿孔泄漏。
1.3 腐蚀的危害
在停(备)用期间,热网加热器停用状态下的氧腐蚀与运行下的氧腐蚀相同,也属于电化学腐蚀,腐蚀损伤呈溃疡状,但比运行的热网加热器严重,它在短时期内使金属表面发生大面积损伤,腐蚀产物三氧化二铁,在热网加热器投入运行时转入炉水和蒸汽中,造成炉水及蒸汽含铁量、硅含量增大,还有可能在某些部位沉积,在沉积的部位下面发生严重的腐蚀,热网加热器停(备)用腐蚀部位成为运行腐蚀新起点,因为这些部位往往粗糙不平,其电位比周围金属电位低,成为腐蚀电极的阳极继续遭到腐蚀。例如:某供热电厂2009年11月24日14:00时,新投入热网加热器,运行值班员发现水质出现异常,测定炉水二氧化硅247ug/L(标准≤200 ug/L),铁离子349 ug/L,过热蒸汽二氧化硅29 ug/ kg(标准≤10 ug/kg),铁离子30 ug/ kg(标准≤5 ug/kg)[以上水质采用的标准均按照《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T12145-2008)],在线电导率表也有不同程度的上涨,立即通知锅炉并要求加强定期和连续排污,值长通知将热网加热器水质排掉。经过2天时间,水汽循环系统水质才完全达到合格,这明显就是在停(备)用时,产生的腐蚀产物进入系统影响所致,排污造成大量水质浪费。然而热网加热器停(备)用期间发生的氯离子点蚀更是致命的,危害极大,如果冬季热网加热器运行时一旦腐蚀穿孔泄漏,热网水进入疏水内,参与整个水汽系统循环,势必造成给水、炉水、凝结水等水汽品质严重劣化,热网加热器必须停运处理,这样,将影响到千家万户的供热,热电厂所承担的社会责任也难于履行,给企业带来无法弥补的损失。
2 停(备)用热网加热器防锈蚀
随着电力事业的不断发展,科学管理电力生产设备是一项重要的基础工作,为了保证电力系统安全生产,化学监督工作也是必不可少的重要环节,为了切实贯彻化学监督“预防为主,质量第一”的方针,结合生产实际,从2010年开始遵循防锈蚀的基本原则,在热网加热器停(备)用期间,阻止空气进入热力系统设备内部,降低热力设备水汽系统内部的相对湿度,加干燥剂使其起到干燥的作用,在热网加热器停(备)用期间,采取最佳的防锈蚀措施。
2.1 干燥剂法 根据现场的运行方式及设备状况,在2010年4-10月,热网加热器停(备)用时,排空各台热网加热器水侧的热网水,打开水侧人孔门,检查热网加热器管内的洁净程度,发现有泥及其它杂物,分别进行冲洗,然后,用压缩空气将热网加热器内不锈钢管吹干,并清扫干净。采用生石灰作为干燥剂,按照2-3kg/m3的数量,分别放入8台热网加热器内水侧,完成上述工作后,立即封闭热网加热器人孔门及所有截门,热网加热器进入保护期。经7-10天以后,打开热网加热器人孔门,检查干燥剂情况,如已失效,立即进行更换,以后一个月检查一次干燥剂的失效情况,并做好记录。但在检查过程中,发现生石灰失效的比较快,热网加热器防锈蚀效果没有达到理想的状况。于是,在2011、2012两年期间,在热网加热器停(备)用时,按照以上相同的操作方法,具备放置干燥剂的条件时,在去年对热网加热器采取防护措施的基础上,积极推进新技术,采用吸附性能高、吸湿性很强、热稳定性好、化学性质稳定、有较高机械强度,而且可以再生重复使用的硅胶,按照1-2kg/m3的数量,生石灰按照2010年采取的措施,将两种干燥剂同时放入热网加热器水侧进行防锈蚀,在热网供热前,将干燥剂取出,硅胶待再生后重新使用。
2.2 防锈蚀后评价
为了实施全方位的技术监控和闭环管理,对运行设备及停备用设备均非常重视,每台热网加热器投运前,热网疏水必须水质符合标准:铁离子≤50 ug/L,硬度≤2.5umol/L,才可以回收,并在热网加热器投运初期,对水汽循环系统各项水质按要求进行分析化验,各项水質均在合格范围内。供热前,重点对热网加热器内部进行了检查,水侧及管内干燥,没有腐蚀痕迹和腐蚀产物,达到了预期的防锈蚀效果。
3 结束语
经过三年的热网加热器停(备)用防锈蚀工作,感到此项工作不容忽视,化学监督工作涉及面广,和整个电力生产的水汽循环系统相连,技术性强,所采用的监督、控制、处理等工作,都需要以科学合理的方式方法,责任重大,与百姓的生活息息相关。热网加热器停(备)用期间的腐蚀,不仅仅是热网加热器内管材的损坏,延伸至无法对外供热,影响到企业形象。更重要的是引起机组内“四管”的腐蚀、结垢乃至爆管,危害极大。热网加热器停(备)用防锈蚀工作,也得到了大唐吉林发电有限公司的高度重视,专门以文件的形式下发,大唐吉电制【2011】295号关于印发《大唐吉林发电有限公司热网加热器夏季维护与保养(试行)》的通知,文件中要求各电厂加强对热网加热器停(备)用期间维护与保养,以确保对外供热工作的可靠进行,为企业安全经济运行奠定基础。
参考文献:
[1] 火力发电职业技能培训编委会.电厂化学设备运行[M].北京:中国电力出版社,2005.
[2] 曹长武,宋丽莎,罗竹杰.火力发电厂化学监督技术[M].北京:中国电力出版社,2005.
关键词:热网加热器 防锈蚀 安全生产
中图分类号:TM621.4 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2012)011-054-02
热网加热器是供热电厂冬季采暖必不可少的主要设备,用来加热送至热网系统的采暖用水,加热所需蒸汽是由汽轮机抽汽作为热源,将热网水加热到一定温度送往用户,提高热能效率,降低企业运行成本。热网加热器运行和停(备)用都需要进行监督,运行时监督水质,停(备)用时做好防锈蚀,从而保证设备运行的经济性和可靠性,延长设备的使用寿命。
1 热网加热器停(备)用后腐蚀的产生
1.1 概述
某供热电厂2台2 300MW机组,分别各装有4台热网加热器,加热器型号HB1700-1.9/0.6-1200-QS/W,卧式,总传热面积1230 m2,传热管材质为不锈钢,外径€妆诤裎狣N25€?.5 mm,加热管数2100根,管内流速1.36 m/s,每年冬季供热期投入运行,根据供热温度随时调整设备运行方式,供热期结束后,热网系统停止运行备用。停(备)用时间大约是7个月,运行时间约5个月。
1.2 产生腐蚀的原因
热网加热器在停(备)用这段时间内,如果不采取任何措施,水、汽侧的金属表面就会发生严重的腐蚀,也就是微生物腐蚀、氧腐蚀和点腐蚀。主要原因是热网加热器内残留的水及细微泥沙滞留在管中,可以逐渐沉积至管内壁,由于加热器管表面污垢的隔离,形成了管内壁闭塞区,氧浓度开始大幅度下降,在pH和温度适合的情况下,硫酸盐还原菌在闭塞区的管内壁大量滋生繁殖,微生物生命活动间接对金属腐蚀产生电化学过程,形成电化学腐蚀。热网加热器停(备)用期间,设备不加以维护,空气从设备和阀门等部位的不严密处大量进入热网加热器内部,溶解在水中,使氧腐蚀迅速进行。另外,潮湿的环境又是氯离子聚集发生腐蚀的高发期,氯离子极易吸附在钝化膜上,把氧原子排挤掉,最后和钝化膜中阳离子结合而形成可溶性氯化物,结果在露出来的机体金属上,腐蚀了一个小坑。这些小坑被视为点蚀核。因为氯化物容易水解,使小坑内溶液pH值下降,溶液成酸性,溶解一部分氧化膜,形成多余的金属离子,为了平衡腐蚀坑内的电中性,外部的氯离子将不断向坑内迁移,使坑内金属又进一步水解。如此反复循环,不锈钢将不断的受到腐蚀,越来越快,并且向腐蚀坑的深度方向发展,直至形成管路穿孔。由于氯离子在水中经常存在,又是引起不锈钢局部腐蚀的所谓“特性离子”,如果进入缝隙或蚀孔内,还会与H+生成盐酸,使腐蚀加速进行。同时,氯离子的存在对不锈钢的钝化状态起到直接的破环作用。
由于局部钝化膜破坏和其余保持完好的保护膜同时存在,这种条件下点蚀就得以实现和加强。根据电化学产生的机理,处在活化态的不锈钢比钝化态的不锈钢,其電极电位要高很多,电解质溶液刚好满足电化学腐蚀热力学的条件,活化状态的不锈钢成为阳极,钝化状态的不锈钢成为阴极。腐蚀点只涉及到金属的一小部分,其余的表面还是一个比较大的阴极面积。这样,在电化学反应中,阴极反应和阳极反应,是以相同的速度进行,因此,集中到阳极腐蚀点的腐蚀速度非常显著,有很明显的穿透作用,形成了点腐蚀,最后致使管穿孔泄漏。
1.3 腐蚀的危害
在停(备)用期间,热网加热器停用状态下的氧腐蚀与运行下的氧腐蚀相同,也属于电化学腐蚀,腐蚀损伤呈溃疡状,但比运行的热网加热器严重,它在短时期内使金属表面发生大面积损伤,腐蚀产物三氧化二铁,在热网加热器投入运行时转入炉水和蒸汽中,造成炉水及蒸汽含铁量、硅含量增大,还有可能在某些部位沉积,在沉积的部位下面发生严重的腐蚀,热网加热器停(备)用腐蚀部位成为运行腐蚀新起点,因为这些部位往往粗糙不平,其电位比周围金属电位低,成为腐蚀电极的阳极继续遭到腐蚀。例如:某供热电厂2009年11月24日14:00时,新投入热网加热器,运行值班员发现水质出现异常,测定炉水二氧化硅247ug/L(标准≤200 ug/L),铁离子349 ug/L,过热蒸汽二氧化硅29 ug/ kg(标准≤10 ug/kg),铁离子30 ug/ kg(标准≤5 ug/kg)[以上水质采用的标准均按照《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T12145-2008)],在线电导率表也有不同程度的上涨,立即通知锅炉并要求加强定期和连续排污,值长通知将热网加热器水质排掉。经过2天时间,水汽循环系统水质才完全达到合格,这明显就是在停(备)用时,产生的腐蚀产物进入系统影响所致,排污造成大量水质浪费。然而热网加热器停(备)用期间发生的氯离子点蚀更是致命的,危害极大,如果冬季热网加热器运行时一旦腐蚀穿孔泄漏,热网水进入疏水内,参与整个水汽系统循环,势必造成给水、炉水、凝结水等水汽品质严重劣化,热网加热器必须停运处理,这样,将影响到千家万户的供热,热电厂所承担的社会责任也难于履行,给企业带来无法弥补的损失。
2 停(备)用热网加热器防锈蚀
随着电力事业的不断发展,科学管理电力生产设备是一项重要的基础工作,为了保证电力系统安全生产,化学监督工作也是必不可少的重要环节,为了切实贯彻化学监督“预防为主,质量第一”的方针,结合生产实际,从2010年开始遵循防锈蚀的基本原则,在热网加热器停(备)用期间,阻止空气进入热力系统设备内部,降低热力设备水汽系统内部的相对湿度,加干燥剂使其起到干燥的作用,在热网加热器停(备)用期间,采取最佳的防锈蚀措施。
2.1 干燥剂法 根据现场的运行方式及设备状况,在2010年4-10月,热网加热器停(备)用时,排空各台热网加热器水侧的热网水,打开水侧人孔门,检查热网加热器管内的洁净程度,发现有泥及其它杂物,分别进行冲洗,然后,用压缩空气将热网加热器内不锈钢管吹干,并清扫干净。采用生石灰作为干燥剂,按照2-3kg/m3的数量,分别放入8台热网加热器内水侧,完成上述工作后,立即封闭热网加热器人孔门及所有截门,热网加热器进入保护期。经7-10天以后,打开热网加热器人孔门,检查干燥剂情况,如已失效,立即进行更换,以后一个月检查一次干燥剂的失效情况,并做好记录。但在检查过程中,发现生石灰失效的比较快,热网加热器防锈蚀效果没有达到理想的状况。于是,在2011、2012两年期间,在热网加热器停(备)用时,按照以上相同的操作方法,具备放置干燥剂的条件时,在去年对热网加热器采取防护措施的基础上,积极推进新技术,采用吸附性能高、吸湿性很强、热稳定性好、化学性质稳定、有较高机械强度,而且可以再生重复使用的硅胶,按照1-2kg/m3的数量,生石灰按照2010年采取的措施,将两种干燥剂同时放入热网加热器水侧进行防锈蚀,在热网供热前,将干燥剂取出,硅胶待再生后重新使用。
2.2 防锈蚀后评价
为了实施全方位的技术监控和闭环管理,对运行设备及停备用设备均非常重视,每台热网加热器投运前,热网疏水必须水质符合标准:铁离子≤50 ug/L,硬度≤2.5umol/L,才可以回收,并在热网加热器投运初期,对水汽循环系统各项水质按要求进行分析化验,各项水質均在合格范围内。供热前,重点对热网加热器内部进行了检查,水侧及管内干燥,没有腐蚀痕迹和腐蚀产物,达到了预期的防锈蚀效果。
3 结束语
经过三年的热网加热器停(备)用防锈蚀工作,感到此项工作不容忽视,化学监督工作涉及面广,和整个电力生产的水汽循环系统相连,技术性强,所采用的监督、控制、处理等工作,都需要以科学合理的方式方法,责任重大,与百姓的生活息息相关。热网加热器停(备)用期间的腐蚀,不仅仅是热网加热器内管材的损坏,延伸至无法对外供热,影响到企业形象。更重要的是引起机组内“四管”的腐蚀、结垢乃至爆管,危害极大。热网加热器停(备)用防锈蚀工作,也得到了大唐吉林发电有限公司的高度重视,专门以文件的形式下发,大唐吉电制【2011】295号关于印发《大唐吉林发电有限公司热网加热器夏季维护与保养(试行)》的通知,文件中要求各电厂加强对热网加热器停(备)用期间维护与保养,以确保对外供热工作的可靠进行,为企业安全经济运行奠定基础。
参考文献:
[1] 火力发电职业技能培训编委会.电厂化学设备运行[M].北京:中国电力出版社,2005.
[2] 曹长武,宋丽莎,罗竹杰.火力发电厂化学监督技术[M].北京:中国电力出版社,2005.