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[摘 要]针对高浓度聚合物A区块油井,采出液含聚浓度高、部分井含水低,易发生偏磨和结蜡问题,从日常管理,疑难井管理及泵况诊断等方面,提出了相应的管理措施,对指导油井泵况管理具有一定参考价值。
[关键词]抽油机井;泵况;诊断与管理
中图分类号:TE357.46 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)48-0345-01
1 日常管理
(1)电流监测对照法。在日常的机采井管理中,为了更快、更准确的判断机采井的泵况问题,以及结蜡情况,电流是最快最直接的参数。但是采油工对电流发生变化没有直观意识,造成电流变化井反应滞后。因此我们在每口井作业完之后的一周,将该井的正常运行电流以及产油、含水参数,做成卡片粘贴在控制柜的内侧。一方面是督促工人,在例行检查时,发现电流变化明显,及时反馈信息,技术员根据变化幅度,及时落实,做到结蜡井及时洗井,泵况井早发现、早处理、早报检,将产量损失降到最低;另一方面也方便基层干部在进行现场考核时,有据可依,强化监督的责任。
(2)回压监测法。针对上返区井见效,油管易堵的难题,进行了现场实际摸索,发现回油管出现堵塞主要是因为产出液粘度大,在管线中不易流动,随着回油管线压力升高,等大于掺水压力时,就造成掺水静止,随而出现“灌肠”,出现堵井、冻井的现象,影响油井正常生产,导致机采井负荷大幅增加,出现烧皮带、杆不下,严重的还出现脱泵等泵况问题。而观察回油温度发现问题存在一定的滞后,对回压已经升高井不能及时发现处理。为了解决此难题,我们进行了大量的现场实际验证后,对重点井采取了回压监测法。这些井在集中冲洗地面管线之后,记录该井的回压,每天巡井时观察油井回压,比平时高0.2-0.3MPa后,打开连通冲洗地面管线,严重的井安排热洗泵扫线。这样就做到了及早发现、及早处理,避免了堵井、冻井出现,大大减少了皮带等材料的消耗,降低了由于地面管线堵出现杆不下、脱泵等泵况问题的几率。
(3)待作业井的管理。近几年,采油队出现大修井的频次增加,通过了解这些井除了套变影响以外,有很大一部分都是由于待检时间过长,长时间关井,造成蜡卡,负荷过大而大修。为了避免由于长时间待检而出现大修井的问题,我们在出现低产液、高含水的泵况变差井时,考虑到可能长时间无法上检,对于这部分井在关井之前,安排洗井,洗井参数按正常洗井参数执行,洗井5小时后,将一次生产阀门和套管阀门关闭。等到上作业时,再安排洗井,从而消除结蜡影响。通过这样的操作,目前还没有出现过大修的作业井。
2 疑难井的管理
目前A区新井存在因设备原因或停电检修,停机时间稍长就出现杆不下现象。当时认为是杆、管结蜡造成的,但是在洗井之后还是出现类似的现象。而功图和电流反映不出结蜡,对于我们制定合理的洗井周期,难度很大,也增加了日常的管理难度。目前突出的主要有A1、A2、和A3这3口井,都是产量较低、供液不足的井。见表1。我们通过实际观察发现这些井产气量比较大,液面接近泵挂,而井液分离出的气体温度特别低,在停井过程中,低温通过油管壁传递给带有粘度的原油,造成油短时间凝滞,从而在启抽时产生杆不下现象。对于这样的井,我们一方面要求短时间停机干活时,停机前先往井底灌掺水半小时,这样管壁经过加热,停井后原油凝滞情况减弱,降低了杆不下几率;另一方面对于已发生停井,要先灌掺水再启抽,在启抽过程中出现滞后,要求每隔半小时启抽活动一次,直至能顺利启抽。
3 泵况诊断与处理
3.1 上部杆断井的判断
在日常生产中,随着采出液浓度的不断增加,抽油机井经常出现杆不下,但是往往上部杆断的井也表现出杆不下,如果判断不准确,就有可能当成一般的杆不下井,进行洗井处理,影响泵况变差井上报的及时性和准确性。通过分析这类井,总结了几条简易判断方法:符合这两个条件,就可以判断上部杆断,进行小修。例如AS3,该井2012.5.3晚间出现杆不下,5月4日加完皮带,启机还是杆不下,准备安排洗井,考虑可能是杆断,当时用管钳盘光杆扭矩小、无回弹,判断上部杆断。5月6日小修,检出第3根杆扶正器下部断,换完杆后,启抽正常。
(1)是上冲程时负荷小,在驴头到达上死点时,绳辫子有可能还没有完全受力,处于松弛状态;
(2)是在下冲程时,由于杆不下,光杆会向一侧倾倒,用管钳盘光杆,扭矩很轻,没有回弹。
3.2 非典型功圖判断与处理
由于注聚后采出液成分复杂,机采井出现凡尔卡的几率大大增加,但是它往往与断脱井相混淆,如果判断不准确,就有可能造成无效检泵,不仅影响产量,而且给企业造成生产成本浪费,增加企业的生产负担。通过分析功图及现场实践,发现凡尔不严的井与脱泵井有一些不同特点:
(1)功图对比,凡尔卡井是全井杆柱载荷,相比断脱井载荷偏大。
(2)凡尔卡井,不是典型的断脱功图(上、下载荷线有均匀、对称波动),基本是光滑直线。在不能准确判断为断脱的情况下,要采取高温、大排量洗井处理。例如A12该井2013.1.17补孔开井,三天后测得功图、液面在井口,量油只有15t/d,结合抽压判断凡尔卡,1.25日安排洗井,洗后量油45t/d,功图恢复正常
(3)大肚子功图井的处理。这类井在功图上特点:下载线在某一点突然卸载,形成所谓的大肚子,且在下行中往往伴随着下行滞后。通过检泵发现这类井有时是因为泵筒里进入地层杂质、聚合物、铁氧化物等混合的胶结物,使活塞下行遇阻卸载。以前遇着此类井常用的做法是提升光杆,将活塞拔出泵筒,在安排大排量、高温洗井,有一定效果。但是随着长整筒泵的应用,提升光杆并不能将活塞拔出泵筒,所以也达不到靠热洗液冲力将泵筒里的物体冲出来的目的。现在只能是如果是高冲次出现此情况,降低冲次,保证在下行时不出现杆滞后,还没有太好的办法。
(4)有脱接器井管理。这个问题也是困扰基层小队一个很普遍的问题。主要表现在:随着注聚见效,采出液含水低,浓度高,增加了对光杆的腐蚀度,在现场可以看见,光杆表面已经有很深的麻点,这就增加了光杆与盘根的摩擦,造成机采井负荷增加,盘根消耗过快,密封不严,井口全是污油,严重影响生产与环保,但是由于脱接器质量存在一定问题,造成这些井无法进行光杆更换工作,只能频繁处理污油,增加很大的管理难度。
4 结束语
通过生产管理的摸索,总结出几点判断、处理泵况方法,提高了泵况诊断准确率以及特殊泵况问题井处理效果具有重要作用。
参考文献
[1] 罗英俊.采油技术手册[M].北京:石油工业出版社,1990.
[关键词]抽油机井;泵况;诊断与管理
中图分类号:TE357.46 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)48-0345-01
1 日常管理
(1)电流监测对照法。在日常的机采井管理中,为了更快、更准确的判断机采井的泵况问题,以及结蜡情况,电流是最快最直接的参数。但是采油工对电流发生变化没有直观意识,造成电流变化井反应滞后。因此我们在每口井作业完之后的一周,将该井的正常运行电流以及产油、含水参数,做成卡片粘贴在控制柜的内侧。一方面是督促工人,在例行检查时,发现电流变化明显,及时反馈信息,技术员根据变化幅度,及时落实,做到结蜡井及时洗井,泵况井早发现、早处理、早报检,将产量损失降到最低;另一方面也方便基层干部在进行现场考核时,有据可依,强化监督的责任。
(2)回压监测法。针对上返区井见效,油管易堵的难题,进行了现场实际摸索,发现回油管出现堵塞主要是因为产出液粘度大,在管线中不易流动,随着回油管线压力升高,等大于掺水压力时,就造成掺水静止,随而出现“灌肠”,出现堵井、冻井的现象,影响油井正常生产,导致机采井负荷大幅增加,出现烧皮带、杆不下,严重的还出现脱泵等泵况问题。而观察回油温度发现问题存在一定的滞后,对回压已经升高井不能及时发现处理。为了解决此难题,我们进行了大量的现场实际验证后,对重点井采取了回压监测法。这些井在集中冲洗地面管线之后,记录该井的回压,每天巡井时观察油井回压,比平时高0.2-0.3MPa后,打开连通冲洗地面管线,严重的井安排热洗泵扫线。这样就做到了及早发现、及早处理,避免了堵井、冻井出现,大大减少了皮带等材料的消耗,降低了由于地面管线堵出现杆不下、脱泵等泵况问题的几率。
(3)待作业井的管理。近几年,采油队出现大修井的频次增加,通过了解这些井除了套变影响以外,有很大一部分都是由于待检时间过长,长时间关井,造成蜡卡,负荷过大而大修。为了避免由于长时间待检而出现大修井的问题,我们在出现低产液、高含水的泵况变差井时,考虑到可能长时间无法上检,对于这部分井在关井之前,安排洗井,洗井参数按正常洗井参数执行,洗井5小时后,将一次生产阀门和套管阀门关闭。等到上作业时,再安排洗井,从而消除结蜡影响。通过这样的操作,目前还没有出现过大修的作业井。
2 疑难井的管理
目前A区新井存在因设备原因或停电检修,停机时间稍长就出现杆不下现象。当时认为是杆、管结蜡造成的,但是在洗井之后还是出现类似的现象。而功图和电流反映不出结蜡,对于我们制定合理的洗井周期,难度很大,也增加了日常的管理难度。目前突出的主要有A1、A2、和A3这3口井,都是产量较低、供液不足的井。见表1。我们通过实际观察发现这些井产气量比较大,液面接近泵挂,而井液分离出的气体温度特别低,在停井过程中,低温通过油管壁传递给带有粘度的原油,造成油短时间凝滞,从而在启抽时产生杆不下现象。对于这样的井,我们一方面要求短时间停机干活时,停机前先往井底灌掺水半小时,这样管壁经过加热,停井后原油凝滞情况减弱,降低了杆不下几率;另一方面对于已发生停井,要先灌掺水再启抽,在启抽过程中出现滞后,要求每隔半小时启抽活动一次,直至能顺利启抽。
3 泵况诊断与处理
3.1 上部杆断井的判断
在日常生产中,随着采出液浓度的不断增加,抽油机井经常出现杆不下,但是往往上部杆断的井也表现出杆不下,如果判断不准确,就有可能当成一般的杆不下井,进行洗井处理,影响泵况变差井上报的及时性和准确性。通过分析这类井,总结了几条简易判断方法:符合这两个条件,就可以判断上部杆断,进行小修。例如AS3,该井2012.5.3晚间出现杆不下,5月4日加完皮带,启机还是杆不下,准备安排洗井,考虑可能是杆断,当时用管钳盘光杆扭矩小、无回弹,判断上部杆断。5月6日小修,检出第3根杆扶正器下部断,换完杆后,启抽正常。
(1)是上冲程时负荷小,在驴头到达上死点时,绳辫子有可能还没有完全受力,处于松弛状态;
(2)是在下冲程时,由于杆不下,光杆会向一侧倾倒,用管钳盘光杆,扭矩很轻,没有回弹。
3.2 非典型功圖判断与处理
由于注聚后采出液成分复杂,机采井出现凡尔卡的几率大大增加,但是它往往与断脱井相混淆,如果判断不准确,就有可能造成无效检泵,不仅影响产量,而且给企业造成生产成本浪费,增加企业的生产负担。通过分析功图及现场实践,发现凡尔不严的井与脱泵井有一些不同特点:
(1)功图对比,凡尔卡井是全井杆柱载荷,相比断脱井载荷偏大。
(2)凡尔卡井,不是典型的断脱功图(上、下载荷线有均匀、对称波动),基本是光滑直线。在不能准确判断为断脱的情况下,要采取高温、大排量洗井处理。例如A12该井2013.1.17补孔开井,三天后测得功图、液面在井口,量油只有15t/d,结合抽压判断凡尔卡,1.25日安排洗井,洗后量油45t/d,功图恢复正常
(3)大肚子功图井的处理。这类井在功图上特点:下载线在某一点突然卸载,形成所谓的大肚子,且在下行中往往伴随着下行滞后。通过检泵发现这类井有时是因为泵筒里进入地层杂质、聚合物、铁氧化物等混合的胶结物,使活塞下行遇阻卸载。以前遇着此类井常用的做法是提升光杆,将活塞拔出泵筒,在安排大排量、高温洗井,有一定效果。但是随着长整筒泵的应用,提升光杆并不能将活塞拔出泵筒,所以也达不到靠热洗液冲力将泵筒里的物体冲出来的目的。现在只能是如果是高冲次出现此情况,降低冲次,保证在下行时不出现杆滞后,还没有太好的办法。
(4)有脱接器井管理。这个问题也是困扰基层小队一个很普遍的问题。主要表现在:随着注聚见效,采出液含水低,浓度高,增加了对光杆的腐蚀度,在现场可以看见,光杆表面已经有很深的麻点,这就增加了光杆与盘根的摩擦,造成机采井负荷增加,盘根消耗过快,密封不严,井口全是污油,严重影响生产与环保,但是由于脱接器质量存在一定问题,造成这些井无法进行光杆更换工作,只能频繁处理污油,增加很大的管理难度。
4 结束语
通过生产管理的摸索,总结出几点判断、处理泵况方法,提高了泵况诊断准确率以及特殊泵况问题井处理效果具有重要作用。
参考文献
[1] 罗英俊.采油技术手册[M].北京:石油工业出版社,1990.