包头第一热电厂锅炉结焦分析及改造

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  【摘 要】针对包头第一热电厂#2炉多次发生严重结焦,导致大屏超温,被迫减负荷掉焦,严重影响
  了机组的安全、稳定、经济运行的情况[1]。通过对锅炉燃烧结焦机理的研究,分析其结焦原因,采用改造燃烧器,运行调整,优化燃烧工况,减轻机组结焦情况,使其带负荷能力能够提高。
  【关键词】锅炉结焦;燃烧优化;结焦机理
  1.引言
  火电厂锅炉结焦是客观存在,不可避免的。锅炉结焦不但增加了锅炉受热面的传热阻力,使受热面传热恶化、煤耗增加、降低锅炉的热经济性。而且导致蒸汽温度、金属壁温超温。严重时会发生设备损坏、人身伤亡事故。锅炉大面积结焦,受热面超温,被迫减负荷,而且锅炉掉大焦时,可能造成火检消失、局部爆燃等现象发生,并引发锅炉灭火[2]。
  针对#2炉设备的实际情况,通过改变氧量试验和对燃烧调整,尝试着找出一、二次风量、风速大小对锅炉结焦的影响。通过对不同煤质的煤参配,找出合适的配煤方式,减轻锅炉的结焦。利用检修期间,对燃烧器进行了分析改造,通过冷态试验,了解#2炉的空气动力场情况。综合上述途径,对#2炉结焦情况,提出解决方案,在运行中加以借鉴。
  2.结焦机理
  结焦的机理可概括为:当温度高于灰熔点的烟气冲刷受热面时,烟气中熔融的灰渣粘附到受热面上形成结焦。结焦是一个复杂的物理、化学、动力学过程,它除了和煤质密切相关外,还受锅炉结构、燃烧器型式及布置、炉膛温度水平、烟气气氛、炉内动力工况等因素的影响[3]。
  锅炉结焦原因分析是根据煤质、炉膛温度、燃烧设备、运行情况等方面着手进行的。总体归纳起来,影响锅炉结渣的主要因素有如下几个方面:
  2.1 煤的结焦特性
  主要包括灰的熔化温度和灰成分结焦指数。
  2.2 炉膛结构及燃烧器设计
  主要包括炉内空气动力工况。炉内空气动力组织不良,会很容易引起锅炉受热面结渣,如火焰中心偏斜、火焰刷墙或燃烧切圆直径偏大以及较高的管壁温度水平,都是引起结渣的重要因素。
  2.3 运行工况
  在运行工况方面,锅炉结焦主要与过剩空气量、锅炉负荷、烟气温度、煤粉细度、运行操作不正常、吹灰间隔等运行工况有关。局部缺氧运行或着过量空气系数过小,在水冷壁附近出现还原性气氛,或由氧化气氛转变成还原气氛等都会使结焦提高几倍。一般来讲结焦随锅炉负荷及烟气温度的增加而增加。煤粉细度对锅炉结焦的影响说法不一。有试验表明,提高煤粉细度将会使燃烧区域温度升高,从而加剧结焦,但有的试验结论却是粗煤粉将加重结焦。所以煤粉细度应视煤种与具体的锅炉结构而定,过细不仅增加制粉电耗,还可能会提高燃烧器区域热负荷而可能引起结焦,过粗不仅不利于着火和煤粒的燃尽,而且易造成炉膛上部和过热器部位结焦。另外,较大的燃烧过剩空气能减少结焦,这是由于炉膛内还原区范围缩小以及炉膛出口温度降低的缘故。运行操作不正常,炉内氧量及温度波动过十剧烈,使水冷壁附近氧化层和还原层交替出现,使管壁铁锈层时受还原时受氧化作用,氧化层变成海绵状,给腐蚀介质提供了较大的反应面积,这样就人为地创造了结焦条件。同时不合理的吹灰器位置和吹灰时间间隔,也是导致结焦的因素之一。
  3.燃烧调整对结焦的影响
  3.1 改变氧量对结焦的影响[4]
  750t/h改变氧量试验,5台制粉系统运行,炉膛组吹灰20分钟后各参数稳定,保持一级减温水量恒定。试验结果见表3-1。锅炉效率取绩效时时测定值为准。
  表3-1 750t/h改变氧量试验测量结果
  数值名称 单位 1 2 3
  锅炉连续蒸发量 t/h 752 750 751
  锅炉效率 % 93 92.5 91
  大屏壁温 ℃ 490 485 481
  转向室烟温 ℃ 598 585 586
  排烟温度,甲侧 ℃ 142 134 135
  排烟温度,乙侧 ℃ 148 140 144
  飞灰可燃物 % 1.5 1.2 1.1
  对比燃烧区域挂焦情况 多 一般 少
  1工况氧量为3.1%,2工况氧量为3.7%,3工况氧量为4.2%。从表3-1可以看出,3工况时,大屏温度最低,炉膛上部烟温最低,但是因总风量偏大,转向室和排烟温度在两者之间,锅炉效率最低,但是通过观察孔看到燃烧区域挂焦情况最少。1工况时,锅炉效率最高,大屏温度最高,炉膛上部烟温最高,因燃烧推迟,排烟温度也有上升。
  由此可见锅炉大氧量运行对安全运行有利,但是锅炉效率偏低。实际运行中750t/h蒸发量时锅炉氧量保持在3.5%~4.0%之间运行。
  3.2 改变一次风压对结焦的影响
  在锅炉负荷700t/h负荷下进行该实验,通过调整一次风机出力,控制一次风压。试验结果见表3-2。
  表3-2 700t/h改变一次风压试验测量结果
  数值名称 单位 4 5 6
  锅炉连续蒸发量 t/h 700 701 700
  锅炉效率 % 93 93.3 93.2
  大屏壁温 ℃ 485 487 487
  转向室烟温 ℃ 575 570 571
  排烟温度,甲侧 ℃ 137 132 133
  排烟温度,乙侧 ℃ 143 136 138
  飞灰可燃物 % 1.3 1.4 1.6
  对比燃烧区域挂焦情况 多 少 少
  工况4保持一次风压7.5Kpa,工况5保持一次风压8.5Kpa,工况6保持一次风压9.0Kpa。由表3-2可见,一次风压低时,锅炉燃烧区域结焦明显。一次风压对锅炉效率及其它参数影响不大。   一次风速越低,燃烧器出口的回流区越大,锅炉燃烧越稳定。现在的情况是锅炉炉膛温度过高,燃烧器区域产生严重结焦,因此正常运行中,700t/h负荷下,锅炉一次风压一般保持8.4 Kpa~9.0 Kpa之间。
  3.3 改变二次风配风方式对结焦的影响
  5台制粉系统运行情况下,改变二次风配风方式试验,试验结果见表3-3。
  由表3-3可见,鼓腰配风方式大屏温度相对较低,但是锅炉效率基本不变。通过观察孔观察到的燃烧区域的挂焦情况基本相同。考虑到平衡配风对锅炉的安全性好,故实际运行中均采用平衡配风方式。
  4.煤质的掺配对结焦的影响
  包头第一热电厂来煤共有4—6家地方煤,煤质相对不太稳定,由于煤场掺配煤不当造成锅炉炉膛结焦。未避免此类因素的影响,特做如下工作:①采用来煤一厂两化制度,进行比较,保证来煤质量稳定;②新安装一套全闭环智能燃料管理系统,实时对掺配煤进行科学管理,根据每日中调下发的机组负荷预计,进行智能掺配入炉煤,利用三个上煤方式(#1、2斗轮机、地沟),从四个煤场挖取独立存放的单一煤种上到锅炉5个原煤斗中,通过制粉系统进入炉膛燃烧混合,根据排渣情况、环保参数和燃烧各参数进行及时更换掺配方式,最大程度避免炉膛结焦,确保环保排放达标。
  表3-3 改变二次风配风方式试验测量结果
  数值名称 单位 7 8
  配风方式 平衡配风 鼓腰配风
  锅炉连续蒸发量 t/h 580 581
  锅炉效率 % 93.4 93.3
  大屏壁温 ℃ 486 480
  转向室烟温 ℃ 570 572
  排烟温度,甲侧 ℃ 131 132
  排烟温度,乙侧 ℃ 137 136
  飞灰可燃物 % 1.3 1.4
  对比燃烧区域挂焦情况 一般 一般
  5.空气动力场对结焦的影响[5]
  检查发现燃烧器倾角不完全相同,有的倾角为0,有的下倾4°到10°之间。测量一次风速发现同层四角一次风速偏差超过5%,尤其E磨煤机四角一次风速最大偏差20%。
  进行冷态空气动力场试验时,发现炉内空气动力场比较紊乱,各层一次风射流形成的切圆逆时针旋转时由于同层四角风速不均,部分变形为椭圆形,炉后水冷壁、炉乙侧水冷壁的局部射流冲刷严重,各层二次风射流形成的切圆逆时针旋转,直径最大值达到5000 mm,切圆中心多数向炉膛后侧和乙侧部偏移。整体燃烧器射流形成的切圆逆时针旋转情况和很大的切圆直径,造成炉后水冷壁上结焦明显严重。
  在燃烧器上做如下改造可缓解锅炉结焦:
  ①调整假想切圆直径,避免火焰对水冷壁的冲刷。
  ②通过部分燃烧器倾角调整,降低炉膛出口烟气温度。
  在进行改造后,通过试验发现:冷态时,一、二次风管道内风速偏差可以调整在平均风量的偏差在5%以内;空气动力场良好,一、二次风切圆大小适中,大部分位于中心。火焰充满度良好,无刷墙现象。
  6.结论
  针对包头第一热电厂#2炉结焦严重的情况,通过对结焦形成机理的分析,结合实际情况,利用平日对燃烧的调整总结,找出燃烧调整方面引起结焦的因素;通过锅炉冷态试验的方式,找出锅炉设备引起结焦的问题,制定治理方案;在煤质中通过结焦观察,随时更换配煤方式,减缓因煤质引起结焦的因素。
  由于燃烧器摆角和各燃烧器风速不均匀,造成炉内切圆和充满度差,通过锅炉冷态试验,对燃烧器和各燃烧器风速进行调整。在燃烧过程中燃烧的不安全,炉膛还原型气氛增大,使得灰熔点降低,这也是结焦的主要因素。通过对锅炉效率测定,变氧量试验、变一、二次风等燃烧试验,确定一、二次风量、风速,平衡配风。
  参考文献:
  [1]包头第一热电厂运行规程.
  [2]樊泉桂,阎维平.锅炉原理[M].北京:中国电力出版社,2004.
  [3]岑可法,周昊,池作和.大型电站锅炉安全及优化运行技术[M].北京:中国电力出版社,2002.
  [4]林江.大型电站锅炉设计与运行中防止炉内结渣的措施[J].中国电力,1993,03.
  [5]朱彤等.燃烧器分组对炉内切圆直径影响的冷态试验研究[D].锅炉燃烧技术学术会议论文集,1996.
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