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一、油藏概况
埕东西区位于呈子口凸起西部,埕21断层西侧,是在前震旦系基岩隆起上发育的一个新生代的披复背斜构造。主要含油层系馆陶组,自上而下发育10个砂层组40个小层,除Ng331层外均为边底水油藏。70年钻探埕1井发现,74年5月投入试采,76年6月投入开发。Ng522层上报探明含油面积3.8km2,地质储量216*104t,可采储量54*104t,采收率25%。Ng522层油藏埋深1286-1300m,属于过渡型的辨状河沉积储层,河道侧向迁移迅速,主要发育河道间、河道侧缘等微相。有利储集层位于四个河道间沉积相带包围的埕25-8井附近的河道沉积相带,储层较薄,单层厚度介于0.7~7m,平均4.2m。
二、存在问题
1、注采对应率低,且多向对应率偏低
埕东西区馆下段Ng522层目前油水井井数比为2.4:1,井层注采对应率为62.5%,厚度注采对应率为65.6%,其中两向及两向以上井层注采对应率仅为25%,两向及两向以上厚度注采对应率仅为25.9%。注采对应率相对较低,且多向对应率偏低。
2、地层能量低,动液面加深
统计2007年及2008年油水井静压,平均地层静压121MPa,压降达0.89 MPa。平均动液面由2007年1月的487米加深到目前的551米,尤其是只采不注的油井功图出现供液不足,需要转注油井补充地层能量。
3、部分水井多年未动管柱
统计目前埕东西区Ng522层三年以上未动管柱的水井共有5口,该块地层温度高、容易对套管造成腐蚀,存在一定的隐患。
4、层间矛盾突出、层间动用差异大
由于埕东西区储层纵向上层间非均质性差异大,水井吸水状况存在一定差异。统计8井次吸水剖面资料,共射开20层75.9米注水,吸水层为15层55.1米,分别占射开层层数和厚度的75%和72.6%,但吸水好的层只有10层45米,分别占射开层数和厚度的50%和59.3%。
三、方案设计
设计原则:针对埕东西区馆下段Ng522层注采井网不完善以及水井井筒状况差等问题,在该块实施以油井转注、水井分注、冲换等措施为主的长效治理方案。通过治理达到提高注采对应率、改善水井注水状况的目的,改善油田开发效果。
(一)工作量(总井10井次)
1、油井转注2口:埕24-82、埕24-G9;
2、水井分注3口:埕26-8、埕24-X9、埕23-7;
3、水井冲换5口:埕25-91、埕27-84、埕23-7、埕28-9、埕26-135。
(二)工作量完成情况:
截止目前,NG522一体化治理工作量已全部完成,其中转注2口井,分注5口井,方案设计3口井,冲换4口井,总计完成设计工作量的122.2%。
四、效果分析:
1、完善注采井网,注采对应率提高,水驱控制储量增加
通过一体化治理,NG522层的注采对应率进一步提高,注采井网进一步完善。目前该层的油水井数比为1.8:1,注采对应率由调整之前的65.6%上升到调整后的73.5%,注采对应率大幅度提高,其中三向以上注采对应率由调整前的8.5%上升到27.6%,增加水驱控制储量26*104t。
2、注采比提高,地层能量上升。
注采井网完善后,该层的有效注水量增加,注采比由调整前的0.8上升到目前的1.0,从动液面曲线可以看出,动液面恢复了100米,2008年该层地层总压降为0.47MPa,目前地层总压降为0.27MPa,下降了0.2MPa,表明地层能量增加。
3、缓解层间矛盾,挖掘层间剩余油潜力
通过水井分注,提高目的层的注水量,解决了层间矛盾,提高水驱开发效果。从治理后油井产量的变化上可以看出,分注起到了预期的目的。比如C26-132实施分注之前,Ng522基本不吸水,而Ng331吸水量为100%,通过分注,改善Ng522不吸水的现状,解决了由于层间干扰问题,提高了Ng522层的水驱控制程度。目前通过分注,Ng522层吸水能力大大改善,对应的油井C26-132也见到了比较明显的效果。
4、增油效果分析
从开发指标对比来看,各项指标都是变好的,日油比治理之前增加2.7吨,水井开井数增加了3口,日注水量增加了306m3,自然递减下降了2.88%,动液面回升了113米,综合开发指标的变化可以看出Ng522一体化治理是富有成效的。
从Ng522的生产曲线可以看出,整个Ng522生产形势呈现“五升一稳定”的趋势,“五升”:即油井开井数增加,日产液量增加,日油水平增加,水井开井数增加,月注水量增加;“一稳定”:即综合含水基本保持稳定。
截止2009年8月底,通过水井转注分注累计增油802吨。其中转注井对应油井9口井,见效4口井,累计增油455吨,占增油总量的56.7%,分注井对应油井11口,见效6口井,累计增油347吨,占增油总量的43.3%。整体来看,增油效果比较明显。C25-C81井见效非常明显,该井累计增油155吨,对应的水井C24-G9于2009.2.22日转注,水井C26-8于2009.4.28日实施分注,水井C24-X8于2009.4.19日实施分注,由于实施了分注和转注,使C25-C81的受效方向增加。同时,水井的注水合格率提高。水井工作量实施之前C25-C81日产:117.9/2.0/98.3%,目前产量:122/4.4/96.4%,液量保持稳定,日油增加了2.4吨,含水下降了1.9%,从目前的生产情况来看,含水呈现下降的趋势。■
埕东西区位于呈子口凸起西部,埕21断层西侧,是在前震旦系基岩隆起上发育的一个新生代的披复背斜构造。主要含油层系馆陶组,自上而下发育10个砂层组40个小层,除Ng331层外均为边底水油藏。70年钻探埕1井发现,74年5月投入试采,76年6月投入开发。Ng522层上报探明含油面积3.8km2,地质储量216*104t,可采储量54*104t,采收率25%。Ng522层油藏埋深1286-1300m,属于过渡型的辨状河沉积储层,河道侧向迁移迅速,主要发育河道间、河道侧缘等微相。有利储集层位于四个河道间沉积相带包围的埕25-8井附近的河道沉积相带,储层较薄,单层厚度介于0.7~7m,平均4.2m。
二、存在问题
1、注采对应率低,且多向对应率偏低
埕东西区馆下段Ng522层目前油水井井数比为2.4:1,井层注采对应率为62.5%,厚度注采对应率为65.6%,其中两向及两向以上井层注采对应率仅为25%,两向及两向以上厚度注采对应率仅为25.9%。注采对应率相对较低,且多向对应率偏低。
2、地层能量低,动液面加深
统计2007年及2008年油水井静压,平均地层静压121MPa,压降达0.89 MPa。平均动液面由2007年1月的487米加深到目前的551米,尤其是只采不注的油井功图出现供液不足,需要转注油井补充地层能量。
3、部分水井多年未动管柱
统计目前埕东西区Ng522层三年以上未动管柱的水井共有5口,该块地层温度高、容易对套管造成腐蚀,存在一定的隐患。
4、层间矛盾突出、层间动用差异大
由于埕东西区储层纵向上层间非均质性差异大,水井吸水状况存在一定差异。统计8井次吸水剖面资料,共射开20层75.9米注水,吸水层为15层55.1米,分别占射开层层数和厚度的75%和72.6%,但吸水好的层只有10层45米,分别占射开层数和厚度的50%和59.3%。
三、方案设计
设计原则:针对埕东西区馆下段Ng522层注采井网不完善以及水井井筒状况差等问题,在该块实施以油井转注、水井分注、冲换等措施为主的长效治理方案。通过治理达到提高注采对应率、改善水井注水状况的目的,改善油田开发效果。
(一)工作量(总井10井次)
1、油井转注2口:埕24-82、埕24-G9;
2、水井分注3口:埕26-8、埕24-X9、埕23-7;
3、水井冲换5口:埕25-91、埕27-84、埕23-7、埕28-9、埕26-135。
(二)工作量完成情况:
截止目前,NG522一体化治理工作量已全部完成,其中转注2口井,分注5口井,方案设计3口井,冲换4口井,总计完成设计工作量的122.2%。
四、效果分析:
1、完善注采井网,注采对应率提高,水驱控制储量增加
通过一体化治理,NG522层的注采对应率进一步提高,注采井网进一步完善。目前该层的油水井数比为1.8:1,注采对应率由调整之前的65.6%上升到调整后的73.5%,注采对应率大幅度提高,其中三向以上注采对应率由调整前的8.5%上升到27.6%,增加水驱控制储量26*104t。
2、注采比提高,地层能量上升。
注采井网完善后,该层的有效注水量增加,注采比由调整前的0.8上升到目前的1.0,从动液面曲线可以看出,动液面恢复了100米,2008年该层地层总压降为0.47MPa,目前地层总压降为0.27MPa,下降了0.2MPa,表明地层能量增加。
3、缓解层间矛盾,挖掘层间剩余油潜力
通过水井分注,提高目的层的注水量,解决了层间矛盾,提高水驱开发效果。从治理后油井产量的变化上可以看出,分注起到了预期的目的。比如C26-132实施分注之前,Ng522基本不吸水,而Ng331吸水量为100%,通过分注,改善Ng522不吸水的现状,解决了由于层间干扰问题,提高了Ng522层的水驱控制程度。目前通过分注,Ng522层吸水能力大大改善,对应的油井C26-132也见到了比较明显的效果。
4、增油效果分析
从开发指标对比来看,各项指标都是变好的,日油比治理之前增加2.7吨,水井开井数增加了3口,日注水量增加了306m3,自然递减下降了2.88%,动液面回升了113米,综合开发指标的变化可以看出Ng522一体化治理是富有成效的。
从Ng522的生产曲线可以看出,整个Ng522生产形势呈现“五升一稳定”的趋势,“五升”:即油井开井数增加,日产液量增加,日油水平增加,水井开井数增加,月注水量增加;“一稳定”:即综合含水基本保持稳定。
截止2009年8月底,通过水井转注分注累计增油802吨。其中转注井对应油井9口井,见效4口井,累计增油455吨,占增油总量的56.7%,分注井对应油井11口,见效6口井,累计增油347吨,占增油总量的43.3%。整体来看,增油效果比较明显。C25-C81井见效非常明显,该井累计增油155吨,对应的水井C24-G9于2009.2.22日转注,水井C26-8于2009.4.28日实施分注,水井C24-X8于2009.4.19日实施分注,由于实施了分注和转注,使C25-C81的受效方向增加。同时,水井的注水合格率提高。水井工作量实施之前C25-C81日产:117.9/2.0/98.3%,目前产量:122/4.4/96.4%,液量保持稳定,日油增加了2.4吨,含水下降了1.9%,从目前的生产情况来看,含水呈现下降的趋势。■