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[摘 要]分析了RIK100型离心式空气压缩机出口流量低及轴位移偏大的原因,提出了合理的处理措施,保证了压缩机的安全稳定运行。
[关键词]离心式压缩机 性能 轴位移 故障分析
中图分类号:U262.46 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)46-0013-01
0 引言
RIK100型空气压缩机是由SULZER?ESDER?WYSS提供的离心式压缩机,该机由蒸汽透平驱动,为3段5级,第一级叶轮进口有可调导叶。前3级每级压缩后均冷却一次,冷却器包含在压缩机汽缸内。两端径向轴承为可倾瓦,推力轴承为金斯伯雷轴承,级间密封和轴封都采用迷宫式密封。该机组设计流量为146000m3/h,额定功率为14600kW?,额定转速为5540r/min,进口压力为0.0828MPa,出口压力为0.803MPa。近年来由于机组运行时间长,工艺性能开始逐步下降。如压缩机出口流量偏低,现在仅能达到120000m3/h;轴位移的工艺参数尽管在工艺规定的范围内,但已接近规定的极限操作要求;中冷器排水导淋排水量偏大。
1 机组运行出现的问题及诊断分析
根据离心式压缩机的结构特点及工作特性,分析造成压缩机出口流量低的原因大致有7个方面:
(1)空压机某一段进口温度偏高;
(2)进气密度降低;
(3)蒸汽透平转速下降;
(4)排气管网阻力过大;
(5)吸入管路过滤器堵塞;
(6)密封间隙过大;
(7)空压机流道堵塞。
根据上述(1)~(5)项,采取分析工艺参数、检查等手段将其一一排除,而对于第(6)、(7)项,只有拆掉机盖检查才能确定。
通过分析初步判定,轴位移偏大的情况可能是由于轴瓦间隙过大,但具体原因还需拆掉机盖才能确定。
中冷器排水导淋排水量较大说明中冷器有漏水。
2 解体后情况
解体压缩机后发现几个方面问题:中冷器折流器和散热翅片被腐蚀,局部结垢堵塞,中冷器密封垫老化变质,汽缸内的中冷器都有不同程度的泄漏,叶轮、扩压器及蜗壳气体通道结垢比较严重。级间密封和轴封间隙比较大,个别密封齿和段间环的间隙可达10mm,其中转子上的密封齿基本上比较完好,嵌在隔板上的段间环已损坏严重,止推轴承瓦面磨损值超标。
3 原因分析
空压机前采用空气过滤器,在进口空气干燥洁净的情况下,空压机内通常不会结垢。中冷器漏水主要是因为冷却水质控制不严,长期腐蚀列管,开停车比较频繁,冷却水管受剧烈振动而磨损,再加上各级中冷器密封垫老化失效失去密封能力,从而造成各级中冷器都有漏水。东北地区空气质量差,空压机空气过滤器更换比较频繁,就使大量灰尘被带入压缩机。由于压缩使空气温度升高,并使漏入的一些水份蒸发成过湿蒸气和灰尘形成“浑浊的”气液混合物并在空压机中流动,缓慢地腐蚀接触到的金属。虽然大部分气液混合物被带走,但仍有少量在流道的金属表面经蒸发而凝固聚集起来。随着时间的推移,沉积物越积越多,最终形成了尘垢。从解体的压缩机中可看出,各级中冷器都有腐蚀,局部结垢堵塞,叶轮、扩压器结垢比较严重。粘附在叶轮上的尘垢,由于结垢不均,使转子产生了动不平衡。在运行过程中,这种动不平衡产生的离心力,使转子产生与转子转速同频率的涡动,造成转子的振动,久而久之,级间密封就被损坏。
另外,中冷器泄漏使冷却水被气流夹带进入叶轮、扩压器及蜗壳内,造成叶轮少量带水工作。液体颗粒在气体夹带下获得速度和压力能,这种具有速度和压力能的液体颗粒,对级间密封的密封齿产生很大冲击力,密封齿在冲击力的连续作用下,使级间密封间隙变大,加重了级间密封的泄漏。严重的级间密封泄漏,造成级间窜气,使压缩机能量损失增加,级的效率和压缩机效率下降,排气量减少。
气体通道内的结垢,会使有效通流截面变窄,流动阻力增加,排气量下降。对叶轮、扩压器来说,过多的尘垢还会在一定程度上改变气流的流动速度和方向,使叶片进口气流方向与叶片进口安装角之间产生正冲角,在叶片的非工作面上出现边界层分离,导致气流对叶片的冲击,使压缩机的效率和排气量下降。
级间密封的严重泄漏,还会使止推轴承负荷增加。对一个多级离心式压缩机来说,中间叶轮轮盖侧与轴盘间隙中气体流动情况不同,两侧的压力分布也不同(如图1)。下一级比上一级?的气体压力高,流速低,所以在轴盘间隙中,气体由内径往外径方向流动,而在轮盘侧间隙中,气体由外径向内径方向流动。这样,在轮盖侧间隙中,由于外径处的气体具有较大的周速,当它流向内径时,将使间隙中气体周速升高,因而压力下降;在轴盘间隙中,由于气流流动方向不同,情况则相反,将使间隙中气体流速降低,压力升高。另外,因为轮盖侧间隙中气体流动较快,所以流动损失也较大,使压力降得更低。特别对多级压缩机来说,轴向力增大得更多,这样必然增大止推轴承的负荷,导致止推轴承磨损严重,从而使轴向位移过大。
综合上述分析可知:RIK100型离心式压缩机存在的根本问题是中冷器漏水,导致气体通道结垢,级间密封损坏,压缩机排气量不足;级间密封的损坏还会使止推轴承负荷增加,轴位移增加。
4 处理方法及运行效果
为保持机组长周期运行,针对上述存在的问题,采取了处理措施:
(1)鉴于中冷器腐蚀比较严重,将其中冷器及密封垫全部更换;
(2)更换止推轴承主推瓦块
(3)将镶嵌在隔板上的已损坏的级间密封改换成新的级间密封;
(4)对空压机的转子、隔板进行清洗除垢,转子送厂家修磨,重做动平衡。
通过采取措施,各项性能指标均显优良,机组运行状况良好,未再出现不稳的状况,这证明问题已经得到解决。
[关键词]离心式压缩机 性能 轴位移 故障分析
中图分类号:U262.46 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)46-0013-01
0 引言
RIK100型空气压缩机是由SULZER?ESDER?WYSS提供的离心式压缩机,该机由蒸汽透平驱动,为3段5级,第一级叶轮进口有可调导叶。前3级每级压缩后均冷却一次,冷却器包含在压缩机汽缸内。两端径向轴承为可倾瓦,推力轴承为金斯伯雷轴承,级间密封和轴封都采用迷宫式密封。该机组设计流量为146000m3/h,额定功率为14600kW?,额定转速为5540r/min,进口压力为0.0828MPa,出口压力为0.803MPa。近年来由于机组运行时间长,工艺性能开始逐步下降。如压缩机出口流量偏低,现在仅能达到120000m3/h;轴位移的工艺参数尽管在工艺规定的范围内,但已接近规定的极限操作要求;中冷器排水导淋排水量偏大。
1 机组运行出现的问题及诊断分析
根据离心式压缩机的结构特点及工作特性,分析造成压缩机出口流量低的原因大致有7个方面:
(1)空压机某一段进口温度偏高;
(2)进气密度降低;
(3)蒸汽透平转速下降;
(4)排气管网阻力过大;
(5)吸入管路过滤器堵塞;
(6)密封间隙过大;
(7)空压机流道堵塞。
根据上述(1)~(5)项,采取分析工艺参数、检查等手段将其一一排除,而对于第(6)、(7)项,只有拆掉机盖检查才能确定。
通过分析初步判定,轴位移偏大的情况可能是由于轴瓦间隙过大,但具体原因还需拆掉机盖才能确定。
中冷器排水导淋排水量较大说明中冷器有漏水。
2 解体后情况
解体压缩机后发现几个方面问题:中冷器折流器和散热翅片被腐蚀,局部结垢堵塞,中冷器密封垫老化变质,汽缸内的中冷器都有不同程度的泄漏,叶轮、扩压器及蜗壳气体通道结垢比较严重。级间密封和轴封间隙比较大,个别密封齿和段间环的间隙可达10mm,其中转子上的密封齿基本上比较完好,嵌在隔板上的段间环已损坏严重,止推轴承瓦面磨损值超标。
3 原因分析
空压机前采用空气过滤器,在进口空气干燥洁净的情况下,空压机内通常不会结垢。中冷器漏水主要是因为冷却水质控制不严,长期腐蚀列管,开停车比较频繁,冷却水管受剧烈振动而磨损,再加上各级中冷器密封垫老化失效失去密封能力,从而造成各级中冷器都有漏水。东北地区空气质量差,空压机空气过滤器更换比较频繁,就使大量灰尘被带入压缩机。由于压缩使空气温度升高,并使漏入的一些水份蒸发成过湿蒸气和灰尘形成“浑浊的”气液混合物并在空压机中流动,缓慢地腐蚀接触到的金属。虽然大部分气液混合物被带走,但仍有少量在流道的金属表面经蒸发而凝固聚集起来。随着时间的推移,沉积物越积越多,最终形成了尘垢。从解体的压缩机中可看出,各级中冷器都有腐蚀,局部结垢堵塞,叶轮、扩压器结垢比较严重。粘附在叶轮上的尘垢,由于结垢不均,使转子产生了动不平衡。在运行过程中,这种动不平衡产生的离心力,使转子产生与转子转速同频率的涡动,造成转子的振动,久而久之,级间密封就被损坏。
另外,中冷器泄漏使冷却水被气流夹带进入叶轮、扩压器及蜗壳内,造成叶轮少量带水工作。液体颗粒在气体夹带下获得速度和压力能,这种具有速度和压力能的液体颗粒,对级间密封的密封齿产生很大冲击力,密封齿在冲击力的连续作用下,使级间密封间隙变大,加重了级间密封的泄漏。严重的级间密封泄漏,造成级间窜气,使压缩机能量损失增加,级的效率和压缩机效率下降,排气量减少。
气体通道内的结垢,会使有效通流截面变窄,流动阻力增加,排气量下降。对叶轮、扩压器来说,过多的尘垢还会在一定程度上改变气流的流动速度和方向,使叶片进口气流方向与叶片进口安装角之间产生正冲角,在叶片的非工作面上出现边界层分离,导致气流对叶片的冲击,使压缩机的效率和排气量下降。
级间密封的严重泄漏,还会使止推轴承负荷增加。对一个多级离心式压缩机来说,中间叶轮轮盖侧与轴盘间隙中气体流动情况不同,两侧的压力分布也不同(如图1)。下一级比上一级?的气体压力高,流速低,所以在轴盘间隙中,气体由内径往外径方向流动,而在轮盘侧间隙中,气体由外径向内径方向流动。这样,在轮盖侧间隙中,由于外径处的气体具有较大的周速,当它流向内径时,将使间隙中气体周速升高,因而压力下降;在轴盘间隙中,由于气流流动方向不同,情况则相反,将使间隙中气体流速降低,压力升高。另外,因为轮盖侧间隙中气体流动较快,所以流动损失也较大,使压力降得更低。特别对多级压缩机来说,轴向力增大得更多,这样必然增大止推轴承的负荷,导致止推轴承磨损严重,从而使轴向位移过大。
综合上述分析可知:RIK100型离心式压缩机存在的根本问题是中冷器漏水,导致气体通道结垢,级间密封损坏,压缩机排气量不足;级间密封的损坏还会使止推轴承负荷增加,轴位移增加。
4 处理方法及运行效果
为保持机组长周期运行,针对上述存在的问题,采取了处理措施:
(1)鉴于中冷器腐蚀比较严重,将其中冷器及密封垫全部更换;
(2)更换止推轴承主推瓦块
(3)将镶嵌在隔板上的已损坏的级间密封改换成新的级间密封;
(4)对空压机的转子、隔板进行清洗除垢,转子送厂家修磨,重做动平衡。
通过采取措施,各项性能指标均显优良,机组运行状况良好,未再出现不稳的状况,这证明问题已经得到解决。