一起起重机事故分析

来源 :科技尚品 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xryanqd
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘 要:本人主要通过案例分析一台单梁起重机在吊装作业发生事故,找出发生事故的原因,通过原因分析找出处理的意见,以防再次发生类似事故。
  关键词:案例分析;单梁起重机;事故
  1 事故经过
  2014年12月18日晚8点多,某公司第二期厂房第三跨一台单梁起重机吊装工件(550轧钢机底座),当工件吊至角铁要组对固定时,工件下降偏离角铁,向镗铣床一侧倾斜后倾覆,并翻转掉入排屑沟。两名操作工当时站在镗铣床与工件之间,造成一死一伤。
  2 现场勘查情况
  2.1 现场总体情况
  (1)事故发生地点位于落地镗铣床南面一侧。通过现场调查询问得知:事故发生后,当时为了救人,救援人员操作另外一台起重机将工件上方的起重机撞击推移了约2m。
  (2)现场发现单梁起重机吊装的工件为550轧钢机底座(外形尺寸3.63m×1.65m×0.4m,重4.5t),工件翻转180°后落入排屑沟,工件需要镗铣加工的一面朝南(向角铁),无需加工的一面朝北(向镗铣床)。
  (3)事故发生后吊钩位置接近地面上的工作台,捆绑工件的索链未脱钩。
  (4)卷筒上南面的一股钢丝绳明显松驰,其他三股钢丝绳保持张紧状态。
  (5)卷筒南面的一股钢丝绳反向绕卷在卷筒上,卷筒北面的一股钢丝绳脱离卷筒绳槽,反向绕卷在卷筒心轴上。
  (6)通过现场调查询问得知:事故发生前该起重机运行正常,已吊完一个相同的工件。
  2.2 起重机概况
  (1)该起重机为电动单梁起重机,型号LD10-19.5A3D,出厂编号11030325。
  (2)该起重机2011年3月制造,2012年3月17日经安装监督检验合格,2012年4月6日办理注册登记,2014年4月14日经定期检验合格。(注:根据起重机械定期检验规则(TSG Q7015-2008)规定,该在用起重机械定期检验周期为每2年1次。)
  (3)该起重机额定起重量10吨,起升高度12m,跨度19.5m。采用便携式(遥控)按钮盘控制电源。
  2.3 起重机检查情况
  2.3.1 技术文件档案齐全。有起重机质量证明文件、安装监督检验报告、定期检验报告和使用登记证。
  2.3.2 外观。额定起重量标志清晰,起重机械运动部分与建筑物的安全距离符合要求。
  2.3.3 金属结构。主要受力结构件(主梁、端梁)未见异常变形。
  2.3.4 主要零部件。吊钩无异常变形、磨损。钢丝绳无破断。吊钩上的一组滑轮和葫芦上的定滑轮无异常变形、磨损。一股钢丝绳反向绕卷4圈在卷筒上,且排列不齐;另一股钢丝绳脱离卷筒绳槽,挤压入卷筒与减速箱的缝隙中,且反向绕卷在卷筒心轴上。
  2.3.5 现场空载试运行。操作遥控按钮盘,大车运行平稳,电动葫芦沿主梁运行正常。按动上升和下降按钮,电机旋转,但电动葫芦卷筒不动作,吊钩不能上升,也不能下降。遥控按钮盘各按键功能有效。
  2.3.6 12月26日,公司机修人员应调查组要求对电动葫芦进行解体。调查组成员现场检查发现,靠电机一侧传动轴上的挡圈局部断裂,且脱离凹槽向电机一侧位移约12mm,靠减速箱一侧传动轴上的挡圈脱落,弹性联轴器与电机轴的配合间隙较大,联轴器内的弹性块损坏,左右两半联轴器配合有松动现象。经分析,上述问题是由事故后引发导致卷筒不动作。即由于工件较重,在倾覆时压到钢丝绳,在冲击力作用下卷筒旋转,带动钢丝绳脱离卷筒绳槽,挤压入卷筒与减速箱的缝隙中,且反向绕卷在卷筒心轴上,所以导致事发后卷筒不动作。12月31日,应调查组要求,公司电工对电动葫芦起升电机进行通电试运行,调查组成员进行现场检查,起升电机运转正常,制动器有效,说明事故发生前电动葫芦可正常工作。
  3 原因分析
  (1)发生工件倾覆不是因该起重机械故障问题引起的。事故发生前电动葫芦处于安全状态。事故发生前单梁起重机的电动葫芦的起升电机运转正常,制动器有效,可正常工作,是处于安全状态的起重设备。
  (2)发生工件倾覆是因为操作人员在吊装工件要组对固定时意外失手按动遥控按钮(操作失误)而造成的。
  起重操作人员欲将工件吊装并固定在等高块上,当吊至临时支撑之时,一手扶吊件另一手持遥控按钮盘的操作工意外失手误操作按动下行按钮,放松了吊钩。吊钩持续下降,捆扎工件的索链牵拉工件上部,致使工件向镗铣床一侧倾覆。
  (3)企业作业现场管理不到位,没有按《起重机械安全规程》要求针对较复杂的吊装作业情况制定起重作业计划,设专人指挥作业。操作人员既操作起重机遥控器又同时兼做组对固定工件的工作,易引起注意力不集中,操作失误。此外,操作人员安全防范意识薄弱,处在危险区域组对固定工件和操作起重机,安全保护缺失,存在不安全行为,也是造成人身伤亡事故的因素之一。
  参考文献
  [1]邓伟,张翔.桥式起重机大车电机频繁烧毁原因分析及处理[J].电机与控制应用,2012,39(9):48-50.
  [2]贾雪峰.故障树分析法在门式起重机维修中的应用[J].机电工程技术,2012,41(1):72-74.
  [3]蔡峰,林梅.桥式起重机常见故障分析及对策[J].机械研究与应用,2011,(6):137-139.
  [4]苗伟,范波,王新勇,等.一种融合FTA与BAM的故障诊断方法[J].微电子学与计算机,2010,27(6):60-63.
  (作者單位:福建省特种设备检验研究院三明分院)
其他文献
摘 要:社会在快速发展中,电几乎成为了我们人不可缺少的一部分。人们也越来越依靠电的使用,在越来越多人使用的同时,对电使用的管理和检查也是必不可少的,当然要对电的检查做一个合理的规划和管理。所以用电检查就是我们用电发展中的产物,我们要通过用电检查确保电的合理使用,通过对它的计算,合理应用电。但是这种方法在实施中有着众多的影响因素,但也要考虑到在前期准备中遇到的问题,如果不能合理的解决掉这些问题那对前
摘 要:在供电企业中,线损的管理工作是运行管理中重要的构成部分,线损指标的高低会直接影响到供电企业的经济效益,并且也会对企业的发展与生存起到一定程度的影响。本文主要分析了供电企业中线损管理工作中存在的一些问题,并提出了具有科学性的技术降损及管理降损的措施,有效的减少线损率,提高供电企业的经营效益与综合管理水平。  关键词:供电企业;线损管理;降损措施  供电企业中电网线损也叫做电网电能损耗,通常指
石油化工行业对于任何一个国家来说都是国民经济的支柱产业。聚乙烯产品作为石化产品成员之一随着经济全球化、信息化地飞速发展,贸易壁垒的逐步消除,各个国家、各个厂商的产品
在全球经济中,企业集群在当前各国经济体系中表现出非凡的活力,为区域经济的发展乃至国家竞争优势的建立提供了强大的驱动力。许多地方政府开始把集群作为一种重要的战略工具
近几年来,随着我国经济的迅猛发展,各行各业面临着严峻的安全生产形势。本文从近几年我国企业生产安全事故说起,分析了我国企业生产安全事故高发的原因,其中一项重要的原因是安全
摘 要:本文从用户进网前的安全管理、签订供用电合同、日常用电检查、安全知识宣传等4个方面就如何加强用户安全用电管理进行分析和探讨。  关键词:安全用电;管理探讨  随着社会经济的高速发展,电力已经成为人们生产、生活、学习等各个领域中都不可缺少的能源。人们在生产和日常生活中,接触电的机会越来越多。尤其是,供电企业和电力用户拥有同一个电网,电力用户的用电安全与供电企业关系密切。用户是否安全用电已经成为
摘 要:随着电力营销管理体系实现进一步改革变化,蓬勃发展的电力行业出现一些问题,最主要的问题就是电力营销稽查管理不到位。本次研究主要是了解目前我国电力营销稽查管理的现状,坚持做到具体问题具体分析,提供几点针对解决问题的措施。  关键词:电力营销管理;营销稽查;有效运用  1 前言  随着改革开放的进一步推进,市场经济实现了快速的发展,逐渐加快了城镇一体化发展进程,目前人民生产以及生活用电需求呈现一
近年来,我国区域产业先后经历了产业的地理集聚、专业化的产业集群等发展阶段,已初步进入产业集成化发展阶段。产业集成化发展是在产业集群基础上的“二次创业”,是对产业集群的一种结构性调整,亦是一种产业组织创新,它通过改变集群主体自身结构、主体间联结方式,从而实现集群结构的优化升级。产业集成化发展使产业集群中的企业、银行、科研机构等不再是孤立的个体,而是集成系统中一个组成部分,以集成方式,通过合作、交流、
摘 要:桥式起重机是一种人力需求量低及工作效率高的机械设备,其目前在社会生产领域的应用十分广泛。但桥式起重机的工作环境恶劣及其工作强度大,则在实际应用中将不可避免地出现问题。对此,应重视对桥式起重机的检验,并对其中一些重点问题进行重点控制。  关键词:桥式起重机;检验;安装  为了实现桥式起重机检验的科学化、规范化和标准化,本文依据国家质检总局编制的检验制度,探究桥式起重机检验中的常见问题,具体从
摘 要:本文简述了当前传感器技术的发展与应用前景,讨论了该技术在机电领域的使用环节,并对该技术在机电一体化系统中存在的多发问题进行原因剖析,为今后此类技术的在企业中的应用提供合理建议。  关键词:传感器部件;原理;机电一体化;系统;发展  在现有机电一体化领域中,传感器作为主要部件,有着至关重要的作用,它的作用相当于感官器官,能够及时敏捷的获取机器设备所需信息,并能有效发出指令去实现某一过程,该技