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[摘要] 用水来冷却引风机轴承,目前一种方式是冷却水使用后直接外排,水资源浪费较大;另一种方式是通过冷却水循环系统,循环使用,投资较大。新的引风机冷却水小循环方式,与冷却水使用后直接外排相比较,节水效果明显,改造方案简单,投资少,是一种可行的方案。
[关键词] 引风机 冷却水 小循环方式
前言
企业中用水来冷却引风机轴承的风机数量不少,冷却水使用后,一种方式是直接排放,水量浪费大;另一种方式是通过冷却水循环系统,循环使用,投资较大,有自控系统的每套约需投资30多万元。
1.现状分析
1.1电解厂用水量现状
实际生产中,经过数据分析,铝电解生产分厂新水消耗的大户是:铸造车间和净化车间。
以某企业2009年一月份的用水量报表数据分析:电解一厂铸造车间用水量3783吨,占电解一厂总水量的19%;净化车间用水量16099吨,占电解一厂总水量的80.9%。两个车间合计用水量占电解一厂总水量的99.9%。
电解二厂铸造车间用水量4617吨,占电解二厂总水量的40.4%;净化车间用水量6792吨,占电解二厂总水量的59.5%。两个车间合计用水量占电解二厂总水量的99.9%。
因此想要减少电解厂的用水量,应当从铸造车间和净化车间,两个用水大户入手。而铸造车间已经建有铸造冷却水循环系统,净化系统目前尚没有冷却水循环系统。
1.2净化车间用水现状
从1月份用水量统计报表上的数据分析,净化车间用水量16099吨,占电解一厂总水量的80.9%。一月份由于电解一厂引风机设置在室外,处于冬季,气温低,为了防止冷却水结冰,冻坏设备,冷却水用量大。
2.节水的必要性分析
电解一厂一月份净化车间占总水量的80.9%,引风机的冷却水耗量是最主要的,因此十分有必要采取节水措施,降低净化车间引风机的用水量。
3.节水措施方案选择
对引风机轴承冷却水三种节水措施的对比分析:一请专业单位设计冷却水循环系统,技术人员设计冷却水循环系统两种方案,投资额较大,维护费用较高。二引风机冷却水小循环改造,投资很少,实施难度小。三引风机冷却水小循环改造,费用低,难度小,可行性强,最后确定引风机冷却水小循环改造。
具体方案是:将轴承座2上的冷却水出水管,连接到轴承座1的冷却水的进水管管路上,关闭轴承座1的冷却水阀门。这样冷却水从轴承座2循环到轴承座1,然后排出,仅有一个进水口和一个出水口,比现有轴承座冷却水方式:有两个进水口和两个出水口,预计可节约用水约40—50%。
4.投资费用估算
4台引风机冷却水小循环改造投资估算:需要材料有1寸钢管10米,蛭石瓦10米,16号铁丝2公斤,电焊、气焊等,投资约200元。此方案投资很少,实施难度小。
5.实施效果和效益
引风机冷却水小循环改造,在2009年2月25日到3月3日对电解一厂四台引风机实施后,从月统计报表中统计分析:
3月份净化系统用水量与2月分相比,减少约10948吨。
14865-3917=10948(吨)
4月份净化系统用水量与2月分相比,减少约11276吨。
14865-3589=11276(吨)
平均减少用水量约:
(10948+11276)/2=11112(吨)
全年估计节约用水约:
11112×12=133344(吨)
全年估计节约用水价值约:(水价按照1.21元/ 吨)
133344×1.21=161346(元)
引风机冷却水小循环改造后,节水效果明显,带动了电解一厂整体水消耗下降,节约水约13万吨/年,每年可节约水费用约16万元,长期受益。
引风机冷却水小循环改造后,进一步加强运行管理,根据季节温度的变化,适当调整引风机的水量,进一步节约用水,节水效果更为明显。见表4。
6.综述
引风机冷却水进出轴承座后,直接排出,没有污染,因此将引风机冷却水小循环改造后,冷却水多循环使用一次,节水效果明显,改造方案简单,投资少,可行性强,为引风机水冷的节水方案,提供了一种新的方式。此方式在电解二厂推广应用,同样取得了较好的节水效果。此方式已获得国家实用新型专利证书。
经济效益:电解一厂改造,除去材料费,年节约水费用16万元。
环境效益和社会效益:节约水资源,有利于企业节约生产成本,为节约型社会作出一定的贡献。
另外,在此方案的基础上,实施冷却水循环系统,可以节约水泵的流量,继而节约能源。
参考文献:
[1]中铝业连城分公司用水量月报表.
作者简介:
牛文玮(1968—),男,环境工程师。
[关键词] 引风机 冷却水 小循环方式
前言
企业中用水来冷却引风机轴承的风机数量不少,冷却水使用后,一种方式是直接排放,水量浪费大;另一种方式是通过冷却水循环系统,循环使用,投资较大,有自控系统的每套约需投资30多万元。
1.现状分析
1.1电解厂用水量现状
实际生产中,经过数据分析,铝电解生产分厂新水消耗的大户是:铸造车间和净化车间。
以某企业2009年一月份的用水量报表数据分析:电解一厂铸造车间用水量3783吨,占电解一厂总水量的19%;净化车间用水量16099吨,占电解一厂总水量的80.9%。两个车间合计用水量占电解一厂总水量的99.9%。
电解二厂铸造车间用水量4617吨,占电解二厂总水量的40.4%;净化车间用水量6792吨,占电解二厂总水量的59.5%。两个车间合计用水量占电解二厂总水量的99.9%。
因此想要减少电解厂的用水量,应当从铸造车间和净化车间,两个用水大户入手。而铸造车间已经建有铸造冷却水循环系统,净化系统目前尚没有冷却水循环系统。
1.2净化车间用水现状
从1月份用水量统计报表上的数据分析,净化车间用水量16099吨,占电解一厂总水量的80.9%。一月份由于电解一厂引风机设置在室外,处于冬季,气温低,为了防止冷却水结冰,冻坏设备,冷却水用量大。
2.节水的必要性分析
电解一厂一月份净化车间占总水量的80.9%,引风机的冷却水耗量是最主要的,因此十分有必要采取节水措施,降低净化车间引风机的用水量。
3.节水措施方案选择
对引风机轴承冷却水三种节水措施的对比分析:一请专业单位设计冷却水循环系统,技术人员设计冷却水循环系统两种方案,投资额较大,维护费用较高。二引风机冷却水小循环改造,投资很少,实施难度小。三引风机冷却水小循环改造,费用低,难度小,可行性强,最后确定引风机冷却水小循环改造。
具体方案是:将轴承座2上的冷却水出水管,连接到轴承座1的冷却水的进水管管路上,关闭轴承座1的冷却水阀门。这样冷却水从轴承座2循环到轴承座1,然后排出,仅有一个进水口和一个出水口,比现有轴承座冷却水方式:有两个进水口和两个出水口,预计可节约用水约40—50%。
4.投资费用估算
4台引风机冷却水小循环改造投资估算:需要材料有1寸钢管10米,蛭石瓦10米,16号铁丝2公斤,电焊、气焊等,投资约200元。此方案投资很少,实施难度小。
5.实施效果和效益
引风机冷却水小循环改造,在2009年2月25日到3月3日对电解一厂四台引风机实施后,从月统计报表中统计分析:
3月份净化系统用水量与2月分相比,减少约10948吨。
14865-3917=10948(吨)
4月份净化系统用水量与2月分相比,减少约11276吨。
14865-3589=11276(吨)
平均减少用水量约:
(10948+11276)/2=11112(吨)
全年估计节约用水约:
11112×12=133344(吨)
全年估计节约用水价值约:(水价按照1.21元/ 吨)
133344×1.21=161346(元)
引风机冷却水小循环改造后,节水效果明显,带动了电解一厂整体水消耗下降,节约水约13万吨/年,每年可节约水费用约16万元,长期受益。
引风机冷却水小循环改造后,进一步加强运行管理,根据季节温度的变化,适当调整引风机的水量,进一步节约用水,节水效果更为明显。见表4。
6.综述
引风机冷却水进出轴承座后,直接排出,没有污染,因此将引风机冷却水小循环改造后,冷却水多循环使用一次,节水效果明显,改造方案简单,投资少,可行性强,为引风机水冷的节水方案,提供了一种新的方式。此方式在电解二厂推广应用,同样取得了较好的节水效果。此方式已获得国家实用新型专利证书。
经济效益:电解一厂改造,除去材料费,年节约水费用16万元。
环境效益和社会效益:节约水资源,有利于企业节约生产成本,为节约型社会作出一定的贡献。
另外,在此方案的基础上,实施冷却水循环系统,可以节约水泵的流量,继而节约能源。
参考文献:
[1]中铝业连城分公司用水量月报表.
作者简介:
牛文玮(1968—),男,环境工程师。