论文部分内容阅读
【摘要】本文主要分析了二矿地区水井欠注的原因,并针对原因提出解决对策。
1、前言
注水是水驱开发油田的油井保持高产稳产的基本动力和提高采收率的基本手段,抓好油田注水工作是关键,抓好分注质量是油田注好水的前提。随着油田不断的开采,储量逐年降低,为了满足油田开发的需要,“注够水、注好水”是注水工作面临的一个主要的问题,对于二矿地区来说,随着开采程度的提高和层间矛盾的加大,目前二矿地区欠注井比例逐渐上升,制约油田开发效果,严重影响了油田的最终采收率。
2、欠注井基本情况如下
截止到2014年3月份,二矿已投注水井565口,正常开井450口,笼统井59口,分注井506口,分注率为89.5%。以上次分层测试资料欠注为准,共有欠注井80口,共有欠注层118个,占开井层段数的8.1%,日配注1950m3/d,在平均压力13.8Mpa下,日實注只有492m3/d。
由于欠注井区注水量低,油水井之间建立不了有效驱动,油层难以动用或动用较差,导致地质储量难以动用,制约了油田可持续发展。
(1)欠注井地质成因分析
从欠注井地质成因分析,大致可分如下几种类型,包括油层发育差、层间矛盾大、油层污染、油层连通差。主要是地层条件差,层间矛盾严重,方案配注与油层实际吸水能力及需求差异较大。由于注入水质变差堵塞油层,注水管柱结垢造成井底污染,油水井注采平衡状况改变等多种因素影响,使注水层的配注量与油层实际吸水能力及需求差异大,造成部分层段注水不合格。
(2)注入水质方面分析
油田注入来水主要由联合站处理。水质处理站内水质合格率保持较好水平,但注水管网中的注入水质却发生很大的变化,使注入水质不合格。造成水质超标的主要原因是:
1)出站时水中带有各类细菌,因注水干线较长,细菌在管线中大量繁殖,使注入水逐渐变黑。
2)部分管线内壁腐蚀严重,造成注水杂质上升。
3)由于洗井不彻底,造成干线中杂质及细菌沉积在管壁下,形成水质二次污染。由于水质脏,易造成水嘴堵塞,压力上升,水量下降,测试资料无法使用,合格率降低。
(3)测试方面分析
在测试过程中,注水压力上升,注水量下降,层段吸水变差。
从测试方面分析有两方面:一是测试仪器下入井底过程中将管壁上的脏物刮掉堵塞油层或水嘴,二是偏心配水器可能存在问题。
(4)生产管理方面
由于管线出漏、设备维修改造、钻井放压,来水泵压不稳、长时间故障停井,造成注水近井地带油层变化,甚至引起污染,致使注水井恢复注水后注水压力注水量波动,影响注水合格率。
3、有针对性地开展欠注井治理,改善注水状况
欠注井欠注的原因很多,在欠注井治理上应加强研究,加大欠注井治理的基础研究工作,努力作到对症治理,恰到好处的解决分层注水与层段欠注的矛盾。
(1)在方案调整方面下功夫,减缓层间矛盾,通过改善层间矛盾,提高注水压力,可以治理部分欠注层。
(2)应用纳米增注工艺,治理欠注井,纳米材料具有颗料尺寸小、比表面积大、表面能高,无毒、无味、无污染的无机非金属材料,具有极强憎水亲油能力,其憎水率在99%以上。
(3)加大酸化调剖力度,提高油层吸水能力,针对欠注井采取酸化、调剖、喷砂射孔等方式治理,从而改善岩石内部孔道的连通性,解除地层的污染,提高油水井的生产能力。
4、结论与认识
(1)做好注水干线的管理工作,防止二次污染,定期冲洗干线,确保干线水质合格。
(2)对水质不好的区域,安装过滤器,防止杂质进入地层而污染油层。
(3)加强测试管理,提高调配合格率,在测试过程中发现压力上升比较普遍。因此应摸索层间矛盾大的井适合使用哪种型号封隔器,确保每口井调配达到最佳状态,避免因调配不合理引起欠注。
(4)开展欠注井综合治理,改善注水状况,加大对欠注井的治理研究,建立欠注井层地质因素方面的综合研究,综合判断是否有治理价值,对有治理价值井制定多种治理措施。
参考文献
[1]焦桂艳.提高注水合格率的方法及实践认识[J].科学技术,2011
[2]陈斌.影响吸水剖面测井资料准确性的因素及对策[M].湖北:江汉石油学院学报,2002年6月
[3]苗艳华.分层注水合格率影响因素及提高措施[J].中国城市经济,2011
作者简介
卢辉,男,1971年出生,现任大庆油田有限责任公司第七采油厂第二油矿测试队队长。
1、前言
注水是水驱开发油田的油井保持高产稳产的基本动力和提高采收率的基本手段,抓好油田注水工作是关键,抓好分注质量是油田注好水的前提。随着油田不断的开采,储量逐年降低,为了满足油田开发的需要,“注够水、注好水”是注水工作面临的一个主要的问题,对于二矿地区来说,随着开采程度的提高和层间矛盾的加大,目前二矿地区欠注井比例逐渐上升,制约油田开发效果,严重影响了油田的最终采收率。
2、欠注井基本情况如下
截止到2014年3月份,二矿已投注水井565口,正常开井450口,笼统井59口,分注井506口,分注率为89.5%。以上次分层测试资料欠注为准,共有欠注井80口,共有欠注层118个,占开井层段数的8.1%,日配注1950m3/d,在平均压力13.8Mpa下,日實注只有492m3/d。
由于欠注井区注水量低,油水井之间建立不了有效驱动,油层难以动用或动用较差,导致地质储量难以动用,制约了油田可持续发展。
(1)欠注井地质成因分析
从欠注井地质成因分析,大致可分如下几种类型,包括油层发育差、层间矛盾大、油层污染、油层连通差。主要是地层条件差,层间矛盾严重,方案配注与油层实际吸水能力及需求差异较大。由于注入水质变差堵塞油层,注水管柱结垢造成井底污染,油水井注采平衡状况改变等多种因素影响,使注水层的配注量与油层实际吸水能力及需求差异大,造成部分层段注水不合格。
(2)注入水质方面分析
油田注入来水主要由联合站处理。水质处理站内水质合格率保持较好水平,但注水管网中的注入水质却发生很大的变化,使注入水质不合格。造成水质超标的主要原因是:
1)出站时水中带有各类细菌,因注水干线较长,细菌在管线中大量繁殖,使注入水逐渐变黑。
2)部分管线内壁腐蚀严重,造成注水杂质上升。
3)由于洗井不彻底,造成干线中杂质及细菌沉积在管壁下,形成水质二次污染。由于水质脏,易造成水嘴堵塞,压力上升,水量下降,测试资料无法使用,合格率降低。
(3)测试方面分析
在测试过程中,注水压力上升,注水量下降,层段吸水变差。
从测试方面分析有两方面:一是测试仪器下入井底过程中将管壁上的脏物刮掉堵塞油层或水嘴,二是偏心配水器可能存在问题。
(4)生产管理方面
由于管线出漏、设备维修改造、钻井放压,来水泵压不稳、长时间故障停井,造成注水近井地带油层变化,甚至引起污染,致使注水井恢复注水后注水压力注水量波动,影响注水合格率。
3、有针对性地开展欠注井治理,改善注水状况
欠注井欠注的原因很多,在欠注井治理上应加强研究,加大欠注井治理的基础研究工作,努力作到对症治理,恰到好处的解决分层注水与层段欠注的矛盾。
(1)在方案调整方面下功夫,减缓层间矛盾,通过改善层间矛盾,提高注水压力,可以治理部分欠注层。
(2)应用纳米增注工艺,治理欠注井,纳米材料具有颗料尺寸小、比表面积大、表面能高,无毒、无味、无污染的无机非金属材料,具有极强憎水亲油能力,其憎水率在99%以上。
(3)加大酸化调剖力度,提高油层吸水能力,针对欠注井采取酸化、调剖、喷砂射孔等方式治理,从而改善岩石内部孔道的连通性,解除地层的污染,提高油水井的生产能力。
4、结论与认识
(1)做好注水干线的管理工作,防止二次污染,定期冲洗干线,确保干线水质合格。
(2)对水质不好的区域,安装过滤器,防止杂质进入地层而污染油层。
(3)加强测试管理,提高调配合格率,在测试过程中发现压力上升比较普遍。因此应摸索层间矛盾大的井适合使用哪种型号封隔器,确保每口井调配达到最佳状态,避免因调配不合理引起欠注。
(4)开展欠注井综合治理,改善注水状况,加大对欠注井的治理研究,建立欠注井层地质因素方面的综合研究,综合判断是否有治理价值,对有治理价值井制定多种治理措施。
参考文献
[1]焦桂艳.提高注水合格率的方法及实践认识[J].科学技术,2011
[2]陈斌.影响吸水剖面测井资料准确性的因素及对策[M].湖北:江汉石油学院学报,2002年6月
[3]苗艳华.分层注水合格率影响因素及提高措施[J].中国城市经济,2011
作者简介
卢辉,男,1971年出生,现任大庆油田有限责任公司第七采油厂第二油矿测试队队长。