霍尔辛赫矿智能化工作面方案的分析与应用

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以山煤霍尔辛赫煤矿3105工作面为研究对象,分析了智能化技术开采方案的设计情况.通过自动化和智能化技术的应用,可有效降低霍尔辛赫煤矿开采成本、减少工作人员岗位及劳动强度、提高开采设备使用效率和工作效率,为企业创造较好的经济效益.
其他文献
为进一步提升煤矿的生产能力,以31304工作面为例,在研究其顶底板情况、水文条件、地质条件的基础上,完成对煤巷的初步设计,并为其配置最佳掘进设备和设计最佳掘进工艺,最后对所设计的快速掘进技术的应用效果进行验证.
针对采煤机受到的截割阻力较大,影响煤矿的开采效率及采煤机工作的稳定性的问题,采用试验分析的方式研究滚筒转速及牵引速度对截割阻力的影响,为采煤机进行含煤岩界面的煤层开采提供理论指导,从而选取优化的作业参数,提高开采效率。
为解决煤矿探放水作业中因水压大而易出现的套管窜动、喷管等问题而设计了一套用于煤矿地测防治水的卸压控水装置,介绍了其结构,分析其工作原理,总结其主要优缺点。经实际应用可知,在0~2.5MPa的探水钻孔作业中,通过应用该装置,能有效防治套管存在的窜动以及喷管问题,进一步提高了探放水作业的安全性。
针对2502综采工作面回撤通道顶板岩层破碎问题,提出采用注浆方式加固围岩、组合锚索控制顶板下沉,依据现场实际情况对注浆加固参数以及顶板组合锚索布置形式进行详细设计,并进行工程应用.结果 表明,回撤通道采取注浆、组合锚索加固措施后,顶板岩层稳定性得以有效控制,在设备回撤期间未出现顶板冒落等问题,取得显著的顶板控制效果.
针对某型号掘进机截割臂减速器连接法兰耳环存在过载断裂的问题,借助ANSYS仿真计算软件分析发现,法兰耳环和减速器连接位置应力集中是导致过载断裂的主要原因。通过增大法兰耳环和减速器连接位置的过渡圆角半径,改善了应力集中情况。改进后的截割臂减速器连接法兰的应用,降低了掘进机的运行维护成本,提高了掘进机的利用率。
为研究DTC80型带式输送机多电机变频驱动的协调能力、功率平衡特性,利用MATLAB软件,建立了DTC80型带式输送机多电机变频驱动系统仿真模型,分析了三台异步电机之间功率平衡问题。仿真分析结果表明,该变频驱动系统可实现带式输送机的S形功率曲线,电机之间功率输出可实现较好的平衡控制。
针对传统皮带机控制方式落后、安全可靠性低、自动化水平低以及运输效率低等问题,以东滩煤矿东翼、西翼和北翼三个采区为例,在分析各个采区皮带机所存在问题的基础上,结合相关的皮带机集中控制系统的理论基础,针对性地提出改造方案和实施路径,最后对改造后皮带机集中控制系统的应用效果进行评估.
在对物联网基本概念研究的基础上,建立了基于物联网对机电设备状态监测系统的总体框架.分别以带式输送机和提升机为例,在研究其常见故障和监测方法的基础上,分别设计了其各自的运行状态监测的物联网系统,为保障煤矿设备及人员的安全奠定了基础.
在分析带式输送机结构特点基础上,采用有限元分析方法,开展了滚筒在使用过程中的结构性能研究,得出“滚筒的外壳及左右筋板是整个结构的薄弱部位,极容易率先发生结构失效现象”的结论,掌握了滚筒的综合性能变化规律,从结构尺寸、结构布局、材料属性等方面提出了滚筒的优化改进措施,以提高滚筒的使用寿命。
为了探究皮带输送机的多电机控制系统的控制性能,构建了双电机同步性控制的实验平台.首先简要介绍了同步控制系统的控制特点,以及多电机同步控制流程,对实验平台主要结构组成做了简要说明.最后分别实验三种转速下,两台电机的转速控制误差.为了验证控制系统对转速的跟随控制能力,对驱动电机施加阶跃信号,系统最后结果显示速度同步性能良好且无静态误差,同步控制系统实现了对转速的良好控制能力.