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摘要:分析并处理了空气压缩机因轴承失效引起的停机故障,对电机轴进行修复处理,并对电机进行整体解体检查,依据检查结果做出具体的电机定子修复方案,然后依据修复方案修复定子铁芯。
关键词:空气压缩机;电机;轴承失效;停机故障;修复
【分类号】:TD327
概述
丹霞冶炼厂制氧站使用三台C140MX3型英格索兰空气压缩机,其电机型号:ASCK-LDA07 900HP-2 10KV,电机的轴承是日本精工株氏会社(NSK)所生产的滚动轴承,型号:6315C3。
空压机负责全厂压缩空气的供给,平时三台都是满负荷运行,对全厂用户来说,它的安全、稳定、长期运行至关重要。
1 故障表象
1.1后端轴承故障
2013年4月16号,操作人员在巡检时,发现3#空压机后轴承端盖发热严重,且伴有异响,一般轴承振动大的原因有:
1)润滑不良 2)轴承磨损 3)机组对中不良 4)轴承安装间隙过大 5)轴承本身质量问题 6)电机转子存在不平衡。
在向前、后轴承添加润滑脂后,故障仍然没有消除,但空压机各级振动值正常,初步判断是轴承烧坏,停机拆卸轴承后,发现轴承保持架已破碎,轴承保持架隔离各滚子的支架已掉落,支架已被挤压成两瓣,表面呈黑色,且有黑色焦糊状物附着,轴承大部分滚子与外圈挤压在一起,没有间距,轴承外圈轨道未出现明显的凹痕,但有黑色焦糊状附着物,轴承内圈轨道有明显的凹痕,凹痕距离很近且分布不均。
更换新轴承后空压机运行正常。
1.2前端轴承故障
2013年10月18号又出现电机很大的异响声,且电机振动也比平时较大,但这次后轴承发热现象不明显,用红外线测温仪测量前轴承端盖的温度,高达55℃,因此我们立即停机,检查前轴承后,轴承的挡油盘已被压裂,轴和轴承内圈接触处磨损明显,轴承的保持架和滚珠磨碎了,用游标卡尺测量轴的磨损程度,发现轴和轴承内圈接触处比正常值少0.5㎜。
2 故障分析
这次发生的轴承烧损事故比上次要严重得多,它不是简单的更换轴承就能恢复,而是要把电机轴的磨损部位修复,更为严重的是,极有可能电机的转子会被磨损,定子线圈会被烧坏。
2.1轴承失效过程分析
1)轴承滚子及内外圈表面存在黑色焦糊装附着物,这主要是润滑脂高温发生炭化现象的产物,结合振动数据及其轴承部件说明轴承失效前不存在缺油现象。
2)压缩机在加、卸载过程中,电动机存在负载变化较大情况,虽然轴承保持架在设备运转过程中不是受力部件,但存在缺陷的轴承保持架会承受额外附加的载荷,致使轴承受力条件变差,在附加载荷的反复作用下缺陷逐步扩展,以至于存在局部缺陷的保持架支架在附加载荷的作用下断裂,造成部分滚子相互挤压,随着转子的继续转动,挤压在一起的滚子瞬间将临近的支架挤断,大部分滚子挤在一起转动,短时间内产生了大量热量,造成轴承温度急剧升高,轴承部件受热膨胀硬度降低,最终导致轴承失效。
3)轴承内圈表面的凹痕是由于其保持架失效,各滚子发生碰磨并出现高温,当温度达到一定的程度时,滚子在内圈滚道上发生挤压所致,所以内圈滚道上的凹痕分布不均,大小不一。
2.2电机轴磨损原因分析
电机轴磨损可能原因有:1)电机轴承跑外圈,即轴承外圈与轴承座间隙大,松动。
2)电机轴承跑内圈,即轴承内圈与轴间隙大,松动,轴摩擦后有明显温升灼烧的颜色。
3)电机轴弯曲。结合空压机的运行状况,轴承的缺陷导致频繁更换是引起电机轴磨损的主要原因。
轴承配合是过渡配合,轴承与轴配合是轴承的内圈与轴配合,使用的是基孔制,但为了防止轴承内圈与轴的最小极限尺寸配合时产生内圈滚动,伤害轴的表面,所以我们的轴承内圈都有0到几个μ的下偏公差来保证内圈不转动,所以轴承一般选择过渡配合就可以了,即使是选择过渡配合也不能超过3丝的过盈量。配合精度等级一般就选6级,有的时候也要看材料,还有加工工艺,理论上7级有点偏底了,5级配合的话就要用磨。
我们一般选用是:轴承内圈与轴配合轴选k6轴承外圈与孔配合孔选K6或K7一般情况下,轴一般标0~+0.005 如果是不常拆的话,就是+0.005~+0.01的过盈配合就可以了,如果要常常的拆装就是过渡配合就可以了。我们还要考虑到轴材料本身在转动时候的热胀,所以轴承越大的话,最好是-0.005~0的间隙配合,最大也不要超过0.01的间隙配合
综上所述,轴承失效(轴承磨损或破裂,轴承间隙变大;轴承走内圈或走外圈)后会引起转子下沉,加速电机轴的磨损,由于此时转子还在转动,造成转子与定子之间产生摩擦,运行久了会导致电机扫膛,破坏绕组线,造成短路。
3 故障处理
对电机整体解体检查,发现电机定、转子扫膛严重,定、转子铁芯部位已发蓝,定子铁芯发蓝部位其温度可达到500℃左右,已烧坏定子铁芯硅钢片上绝缘,定子铁芯硅钢片之间绝缘破坏会导致铁芯产生涡流、发热,长期运行会烧坏电机。
对定子铁芯重新做散片处理,更换定子线圈,转子铁芯修复。
其具体修复方案如下:
定子铁芯修复:
1) 拆除定子线圈。
2) 定子铁芯散片,重新叠压,做铁耗试验。
3) 更换定子线圈采用薄双丝单层0.05亚胺薄膜自粘云母扁铜线SBEFMB-70/155-2N F级电磁线,线圈的线棒材料必须是正规厂提供的线材,并符合GB6108至3-85标准要求,对地绝缘采用5440-1 F级粉云母带,以确保运行中满负荷时不过热。
4)更换定子槽楔、垫条、测温元件(Pt100)。
5)定子线圈焊接用HL303银铜焊料焊接。
6)定子浸漆绝缘处理。
7)更换定子引出线总成。
轉子铁芯修复:
1)转子转轴轴承挡位置喷镀,精车加工至合格尺寸。
2)轴承室修复。
3)转子校外圆及同心度。
4)转子校动平衡。
4 电机修复后的实验报告
1.电机空载1小时,轴承温度:轴伸端20℃,非轴伸端21℃,无异常振动与噪声。
2.卧式电机振动测量点发布示意图
电机振动测量值
测量数据 轴伸端
测量分布点 1 2 3
振速mm/s 1.1 0.6 1.4
5、总结
1)对新轴承质量进行检测(未投入使用时),例如采用轴承检测仪进行检验。
2)根据轴承失效前必然产生高温和高振动,随之引起电流的变化等现象,可选用电流保护、轴承温度控制保护及振动开关保护等措施,防止轴承失效后引起更严重故障的出现。
轴承失效首先是保持架的局部破裂,引起滚动体之间不能保持一定间隔,造成相互挤压,最终导致轴承在短时间内失效。轴承保持架可能存在的质量缺陷是导致轴承失效,最终导致抱轴和扫膛的主要原因。
关键词:空气压缩机;电机;轴承失效;停机故障;修复
【分类号】:TD327
概述
丹霞冶炼厂制氧站使用三台C140MX3型英格索兰空气压缩机,其电机型号:ASCK-LDA07 900HP-2 10KV,电机的轴承是日本精工株氏会社(NSK)所生产的滚动轴承,型号:6315C3。
空压机负责全厂压缩空气的供给,平时三台都是满负荷运行,对全厂用户来说,它的安全、稳定、长期运行至关重要。
1 故障表象
1.1后端轴承故障
2013年4月16号,操作人员在巡检时,发现3#空压机后轴承端盖发热严重,且伴有异响,一般轴承振动大的原因有:
1)润滑不良 2)轴承磨损 3)机组对中不良 4)轴承安装间隙过大 5)轴承本身质量问题 6)电机转子存在不平衡。
在向前、后轴承添加润滑脂后,故障仍然没有消除,但空压机各级振动值正常,初步判断是轴承烧坏,停机拆卸轴承后,发现轴承保持架已破碎,轴承保持架隔离各滚子的支架已掉落,支架已被挤压成两瓣,表面呈黑色,且有黑色焦糊状物附着,轴承大部分滚子与外圈挤压在一起,没有间距,轴承外圈轨道未出现明显的凹痕,但有黑色焦糊状附着物,轴承内圈轨道有明显的凹痕,凹痕距离很近且分布不均。
更换新轴承后空压机运行正常。
1.2前端轴承故障
2013年10月18号又出现电机很大的异响声,且电机振动也比平时较大,但这次后轴承发热现象不明显,用红外线测温仪测量前轴承端盖的温度,高达55℃,因此我们立即停机,检查前轴承后,轴承的挡油盘已被压裂,轴和轴承内圈接触处磨损明显,轴承的保持架和滚珠磨碎了,用游标卡尺测量轴的磨损程度,发现轴和轴承内圈接触处比正常值少0.5㎜。
2 故障分析
这次发生的轴承烧损事故比上次要严重得多,它不是简单的更换轴承就能恢复,而是要把电机轴的磨损部位修复,更为严重的是,极有可能电机的转子会被磨损,定子线圈会被烧坏。
2.1轴承失效过程分析
1)轴承滚子及内外圈表面存在黑色焦糊装附着物,这主要是润滑脂高温发生炭化现象的产物,结合振动数据及其轴承部件说明轴承失效前不存在缺油现象。
2)压缩机在加、卸载过程中,电动机存在负载变化较大情况,虽然轴承保持架在设备运转过程中不是受力部件,但存在缺陷的轴承保持架会承受额外附加的载荷,致使轴承受力条件变差,在附加载荷的反复作用下缺陷逐步扩展,以至于存在局部缺陷的保持架支架在附加载荷的作用下断裂,造成部分滚子相互挤压,随着转子的继续转动,挤压在一起的滚子瞬间将临近的支架挤断,大部分滚子挤在一起转动,短时间内产生了大量热量,造成轴承温度急剧升高,轴承部件受热膨胀硬度降低,最终导致轴承失效。
3)轴承内圈表面的凹痕是由于其保持架失效,各滚子发生碰磨并出现高温,当温度达到一定的程度时,滚子在内圈滚道上发生挤压所致,所以内圈滚道上的凹痕分布不均,大小不一。
2.2电机轴磨损原因分析
电机轴磨损可能原因有:1)电机轴承跑外圈,即轴承外圈与轴承座间隙大,松动。
2)电机轴承跑内圈,即轴承内圈与轴间隙大,松动,轴摩擦后有明显温升灼烧的颜色。
3)电机轴弯曲。结合空压机的运行状况,轴承的缺陷导致频繁更换是引起电机轴磨损的主要原因。
轴承配合是过渡配合,轴承与轴配合是轴承的内圈与轴配合,使用的是基孔制,但为了防止轴承内圈与轴的最小极限尺寸配合时产生内圈滚动,伤害轴的表面,所以我们的轴承内圈都有0到几个μ的下偏公差来保证内圈不转动,所以轴承一般选择过渡配合就可以了,即使是选择过渡配合也不能超过3丝的过盈量。配合精度等级一般就选6级,有的时候也要看材料,还有加工工艺,理论上7级有点偏底了,5级配合的话就要用磨。
我们一般选用是:轴承内圈与轴配合轴选k6轴承外圈与孔配合孔选K6或K7一般情况下,轴一般标0~+0.005 如果是不常拆的话,就是+0.005~+0.01的过盈配合就可以了,如果要常常的拆装就是过渡配合就可以了。我们还要考虑到轴材料本身在转动时候的热胀,所以轴承越大的话,最好是-0.005~0的间隙配合,最大也不要超过0.01的间隙配合
综上所述,轴承失效(轴承磨损或破裂,轴承间隙变大;轴承走内圈或走外圈)后会引起转子下沉,加速电机轴的磨损,由于此时转子还在转动,造成转子与定子之间产生摩擦,运行久了会导致电机扫膛,破坏绕组线,造成短路。
3 故障处理
对电机整体解体检查,发现电机定、转子扫膛严重,定、转子铁芯部位已发蓝,定子铁芯发蓝部位其温度可达到500℃左右,已烧坏定子铁芯硅钢片上绝缘,定子铁芯硅钢片之间绝缘破坏会导致铁芯产生涡流、发热,长期运行会烧坏电机。
对定子铁芯重新做散片处理,更换定子线圈,转子铁芯修复。
其具体修复方案如下:
定子铁芯修复:
1) 拆除定子线圈。
2) 定子铁芯散片,重新叠压,做铁耗试验。
3) 更换定子线圈采用薄双丝单层0.05亚胺薄膜自粘云母扁铜线SBEFMB-70/155-2N F级电磁线,线圈的线棒材料必须是正规厂提供的线材,并符合GB6108至3-85标准要求,对地绝缘采用5440-1 F级粉云母带,以确保运行中满负荷时不过热。
4)更换定子槽楔、垫条、测温元件(Pt100)。
5)定子线圈焊接用HL303银铜焊料焊接。
6)定子浸漆绝缘处理。
7)更换定子引出线总成。
轉子铁芯修复:
1)转子转轴轴承挡位置喷镀,精车加工至合格尺寸。
2)轴承室修复。
3)转子校外圆及同心度。
4)转子校动平衡。
4 电机修复后的实验报告
1.电机空载1小时,轴承温度:轴伸端20℃,非轴伸端21℃,无异常振动与噪声。
2.卧式电机振动测量点发布示意图
电机振动测量值
测量数据 轴伸端
测量分布点 1 2 3
振速mm/s 1.1 0.6 1.4
5、总结
1)对新轴承质量进行检测(未投入使用时),例如采用轴承检测仪进行检验。
2)根据轴承失效前必然产生高温和高振动,随之引起电流的变化等现象,可选用电流保护、轴承温度控制保护及振动开关保护等措施,防止轴承失效后引起更严重故障的出现。
轴承失效首先是保持架的局部破裂,引起滚动体之间不能保持一定间隔,造成相互挤压,最终导致轴承在短时间内失效。轴承保持架可能存在的质量缺陷是导致轴承失效,最终导致抱轴和扫膛的主要原因。