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[摘要]:薄煤综采技术是通过运用煤炭行业国内外先进科学技术,提升装备水平,改进支护手段等方法,将受地质环境复杂、工作面采高低、煤尘大、能见度低、人员安全工作系数低的薄煤层工作面改变成高产高效的高产工作面,实现稳定矿井产量,实现合理三机配套全自动化采煤工艺技术。
[关键词]:薄煤综采技术 应用
一、概况
牛儿庄采矿有限公司是一个开采了50年的衰老矿井,随着开采年限的增加,剩余煤炭资源有限,面临着采掘接续紧张的问题。但该矿薄煤层有一定的储量,且赋存稳定,构造简单,煤质较好,具有较高的开采价值。但采用原来的高档开采工艺产量低,效率低,安全系数低,不符合企业发展的需要。为了稳定矿井产量,适应现代企业发展的要求,该矿引进了薄煤综采技术。
二、工作面地质条件
工作面位于八盘区上部,所开采煤层为山青煤层,工作面北至工业广场山青保护煤柱线,南到牛五井田边界山青保护煤柱线,东临56803采空区,西近-220米等高线。除东部56803已采外其它地区均未采。地面无需保护设施。
该工作面北部呈一走向近似SN,倾向E的单斜构造,南部靠近牛五边界处走向发生变化,呈一轴向NE的宽缓小向斜。倾覆角11~22°,平均15°,工作面内构造较为简单,该区内共发育断层15条,落差均小于1.0米。该工作面煤层稳定可采,煤厚1.3~1.9米,平均1.5米,局部煤层内含长条形或椭球形黄铁矿结核,煤层结构简单,煤岩类型半岩亮型。过断层处需打顶或破底,局部顶板灰岩较薄易冒落,对煤质有一定影响。该工作面巷道布置在山青层位,均为摸顶破底掘进。运料道采用锚索、锚杆配合支护,溜子道为56803工作面沿空留巷巷道,采用工字钢支架配锚索支护形式。切眼宽度5.5m,采用锚索配合单体支柱支护。
三、薄煤综采工作面回采工艺
1.1采煤方法:采用走向长壁后退式综合机械化采煤法。
1.2采高:一次采全高,采高1.3~1.8m,平均1.5m。
1.3回采工艺
A、工艺流程:准备工作→割煤→推移输送机→移架→割煤→推移输送机→移架。
B、工艺说明:
1.落煤方法:使用MG200/456-WD型电牵引变频采煤机落煤。端部斜切式进刀。
2.装煤方式:机组自行装煤,配合人工清理浮煤。上下缺口处采用人工撩煤。
3.运煤方式:使用MG200/456-WD型电牵引变频采煤机落煤,可远程遥控;工作面使用SGZ730/264型可弯曲刮板输送机运煤,溜子道使用SGW—630/75型刮板输送机、SZZ-764/110型桥式转载机和SDJ-100/63/75×2型胶带输送机连续运煤。ZY3300/8.5/17D型液压支架支护顶板,高度0.8~1.7m,SAC型液压支架电液控制系统操作,SAC型液压支架电液控制系统对支架动作的主要控制功能包括:对邻架、隔架各单动作的按键操作;对邻架多动作的自动顺序控制(前移支架的降、移、升动作的自动顺序联动);对支架进行成组推溜、移架操作;可实现以采煤机工作位置和运行方向为依据的支架动作自动控制,即跟机自动化。成组支架自动顺序联动的成组自动控制50 s/5架,约2.5~3 min操作两组。
4.支护方式:工作面采用ZY3300/8.5/17D型掩护式液压支架及时支护方式;上、下端头采用金属双销铰接顶梁配合单体液压支柱支护。
5.SAC型液压支架电液控制系统安全措施
操作人员工作时应精神集中,密切注意支架动作涉及位置及其附近的状况,防止支架动作可能导致对自身或他人的安全威胁和设备的损坏。
执行操作前应撤离动作支架区内的所有人员。执行成组自动动作操作前,应对动作架数和方向进行确认,架数应限制在可视范围之内。操作命令发出后,如发现有人进入在支架动作区域,应立即停止成组动作。
操作人员发现有支架控制器处于急停或闭锁状态时,应及时了解原因,确认危险状况解除后方可复位。
任何人员都不得滞留在动作的支架内。当执行单架自动动作、成组自动动作及跟机自动动作时,控制器发出自动动作的声音警示信号后(蜂鸣器有节奏鸣响),严禁人员进入报警的支架内,在该区域内的人员应立即撤出。
6.高产实施措施
一是优化了上下两巷超前处理方式,满足了工作面推进。经区研究后,根据上巷采用锚网支护,下巷工字钢棚子加锚索支护的实际情况,采取了上巷直接支设3排支柱进行替棚处理,下巷先用板梁棚子替掉工字钢梁,然后挂设1.0m铰接顶梁的方式替棚处理。这样加快了替棚进度,为工作面推进打好了基础。
二是加强设备检修,挖潜工时利用。实施了包机制,进一步明确了责任。检修采用集中检修制,集中4小时进行设备检修,这样在有事故时为夜班完成定额提供了充足时间,为完成生产任务奠定了基础。在中夜班完成生产任务的前提下,早班完成检修任务后,确保设备安全运转的情况下,组织早班试车时间割煤1刀,有力的支持了创高产活动。
三是严格主管区长包班制度,确保安全创高产。为确保目标的实现,严格执行了区长包班,每班有一名区长包班,与本班同时下井同时升井,及时解决生产过程中的问题,保证了安全与生产任务的完成。其他区领导坚持每天吃住在厂区,及时的了解井下生产情况,结合跟班领导及时处理制约生产的问题,确保了生产的正常有序进行。
四、经济效益分析及推广价值
56802工作面初采长度为125 m,从2010年8月1日开始安装,共安装支架81架。9月1日开始初采,10月份产煤8.18万吨,刷新了冀中能源薄煤综采纪录,取得了很好的经济效益和安全效果,有广泛的应用前景。
4.1经济效益
56802综采工作面9月份至11月份,共生产原煤170800t,推进度609m,平均日进6.7 m,平均日产原煤1876 t,平均月产量56000 t;其中,最高日进12 m,最高日产达3600 t,最高月产达81800 t。与高档普采相比,新增产值8540(万元/年),新增利润3774.6(万元/年)。
使用综采工艺大量节省了人工,56802工作面9月份至11月份用工6060个,与同类条件下高档相比节省用工910个,每工按100元计算,节省工资9.1万元。
与高档相比节省坑木等材料费10.7万元。
经济效益合计:3774.6+9.1+10.7=3794.4万元
4.2安全效果
56802工作面使用综采支架,提高了工作面支护的安全系数,同高档工艺相比,简化了操作工序,降低了作业风险,避免了顶板事故的发生,实现了安全生产。支架安装了SAC型液压支架电液控制系统,实现了降架、移架、移输送机自动化;采煤机安装了远程遥控操作装置,使移架、移输送机、割煤等工序实现远距离操作,提高了安全生产本质化程度。
增强了对地质条件的适应性,解决了薄煤层开采高产高效难题,提高了储量利用率。使用新型环保极索MS液压支架浓缩液,避免了电液控制系统堵塞现象,避免了事故。
五、结论
(1)三机配套装备综合性能得到进一步优化,达到了最低采高1.0 m的要求,适应了薄煤层开采的需要。
(2)通过对薄煤层开采进行研究和分析,简化了操作工序,减少了生产用工,提高了劳动效率,大量节约生产材料,降低了生产成本;提高了工作面支护的安全状况,避免了顶板事故的发生,实现了安全生产。
(3)通过薄煤层开采工艺的研究,降低了顶板及煤壁的管理难度,减少了断层、薄煤带影响范围内的煤柱损失。避免了因断层影响造成的配巷进尺和中途搬家费用;保证了工作面的正规循环,加快了开采的推进度。
(4)通过支架电液控制系统和采煤机遥控的应用,使切割煤岩的速度达到5 m/min以上,推进度大大加快,实现了薄煤层开采高产,稳定了矿井产量。
[关键词]:薄煤综采技术 应用
一、概况
牛儿庄采矿有限公司是一个开采了50年的衰老矿井,随着开采年限的增加,剩余煤炭资源有限,面临着采掘接续紧张的问题。但该矿薄煤层有一定的储量,且赋存稳定,构造简单,煤质较好,具有较高的开采价值。但采用原来的高档开采工艺产量低,效率低,安全系数低,不符合企业发展的需要。为了稳定矿井产量,适应现代企业发展的要求,该矿引进了薄煤综采技术。
二、工作面地质条件
工作面位于八盘区上部,所开采煤层为山青煤层,工作面北至工业广场山青保护煤柱线,南到牛五井田边界山青保护煤柱线,东临56803采空区,西近-220米等高线。除东部56803已采外其它地区均未采。地面无需保护设施。
该工作面北部呈一走向近似SN,倾向E的单斜构造,南部靠近牛五边界处走向发生变化,呈一轴向NE的宽缓小向斜。倾覆角11~22°,平均15°,工作面内构造较为简单,该区内共发育断层15条,落差均小于1.0米。该工作面煤层稳定可采,煤厚1.3~1.9米,平均1.5米,局部煤层内含长条形或椭球形黄铁矿结核,煤层结构简单,煤岩类型半岩亮型。过断层处需打顶或破底,局部顶板灰岩较薄易冒落,对煤质有一定影响。该工作面巷道布置在山青层位,均为摸顶破底掘进。运料道采用锚索、锚杆配合支护,溜子道为56803工作面沿空留巷巷道,采用工字钢支架配锚索支护形式。切眼宽度5.5m,采用锚索配合单体支柱支护。
三、薄煤综采工作面回采工艺
1.1采煤方法:采用走向长壁后退式综合机械化采煤法。
1.2采高:一次采全高,采高1.3~1.8m,平均1.5m。
1.3回采工艺
A、工艺流程:准备工作→割煤→推移输送机→移架→割煤→推移输送机→移架。
B、工艺说明:
1.落煤方法:使用MG200/456-WD型电牵引变频采煤机落煤。端部斜切式进刀。
2.装煤方式:机组自行装煤,配合人工清理浮煤。上下缺口处采用人工撩煤。
3.运煤方式:使用MG200/456-WD型电牵引变频采煤机落煤,可远程遥控;工作面使用SGZ730/264型可弯曲刮板输送机运煤,溜子道使用SGW—630/75型刮板输送机、SZZ-764/110型桥式转载机和SDJ-100/63/75×2型胶带输送机连续运煤。ZY3300/8.5/17D型液压支架支护顶板,高度0.8~1.7m,SAC型液压支架电液控制系统操作,SAC型液压支架电液控制系统对支架动作的主要控制功能包括:对邻架、隔架各单动作的按键操作;对邻架多动作的自动顺序控制(前移支架的降、移、升动作的自动顺序联动);对支架进行成组推溜、移架操作;可实现以采煤机工作位置和运行方向为依据的支架动作自动控制,即跟机自动化。成组支架自动顺序联动的成组自动控制50 s/5架,约2.5~3 min操作两组。
4.支护方式:工作面采用ZY3300/8.5/17D型掩护式液压支架及时支护方式;上、下端头采用金属双销铰接顶梁配合单体液压支柱支护。
5.SAC型液压支架电液控制系统安全措施
操作人员工作时应精神集中,密切注意支架动作涉及位置及其附近的状况,防止支架动作可能导致对自身或他人的安全威胁和设备的损坏。
执行操作前应撤离动作支架区内的所有人员。执行成组自动动作操作前,应对动作架数和方向进行确认,架数应限制在可视范围之内。操作命令发出后,如发现有人进入在支架动作区域,应立即停止成组动作。
操作人员发现有支架控制器处于急停或闭锁状态时,应及时了解原因,确认危险状况解除后方可复位。
任何人员都不得滞留在动作的支架内。当执行单架自动动作、成组自动动作及跟机自动动作时,控制器发出自动动作的声音警示信号后(蜂鸣器有节奏鸣响),严禁人员进入报警的支架内,在该区域内的人员应立即撤出。
6.高产实施措施
一是优化了上下两巷超前处理方式,满足了工作面推进。经区研究后,根据上巷采用锚网支护,下巷工字钢棚子加锚索支护的实际情况,采取了上巷直接支设3排支柱进行替棚处理,下巷先用板梁棚子替掉工字钢梁,然后挂设1.0m铰接顶梁的方式替棚处理。这样加快了替棚进度,为工作面推进打好了基础。
二是加强设备检修,挖潜工时利用。实施了包机制,进一步明确了责任。检修采用集中检修制,集中4小时进行设备检修,这样在有事故时为夜班完成定额提供了充足时间,为完成生产任务奠定了基础。在中夜班完成生产任务的前提下,早班完成检修任务后,确保设备安全运转的情况下,组织早班试车时间割煤1刀,有力的支持了创高产活动。
三是严格主管区长包班制度,确保安全创高产。为确保目标的实现,严格执行了区长包班,每班有一名区长包班,与本班同时下井同时升井,及时解决生产过程中的问题,保证了安全与生产任务的完成。其他区领导坚持每天吃住在厂区,及时的了解井下生产情况,结合跟班领导及时处理制约生产的问题,确保了生产的正常有序进行。
四、经济效益分析及推广价值
56802工作面初采长度为125 m,从2010年8月1日开始安装,共安装支架81架。9月1日开始初采,10月份产煤8.18万吨,刷新了冀中能源薄煤综采纪录,取得了很好的经济效益和安全效果,有广泛的应用前景。
4.1经济效益
56802综采工作面9月份至11月份,共生产原煤170800t,推进度609m,平均日进6.7 m,平均日产原煤1876 t,平均月产量56000 t;其中,最高日进12 m,最高日产达3600 t,最高月产达81800 t。与高档普采相比,新增产值8540(万元/年),新增利润3774.6(万元/年)。
使用综采工艺大量节省了人工,56802工作面9月份至11月份用工6060个,与同类条件下高档相比节省用工910个,每工按100元计算,节省工资9.1万元。
与高档相比节省坑木等材料费10.7万元。
经济效益合计:3774.6+9.1+10.7=3794.4万元
4.2安全效果
56802工作面使用综采支架,提高了工作面支护的安全系数,同高档工艺相比,简化了操作工序,降低了作业风险,避免了顶板事故的发生,实现了安全生产。支架安装了SAC型液压支架电液控制系统,实现了降架、移架、移输送机自动化;采煤机安装了远程遥控操作装置,使移架、移输送机、割煤等工序实现远距离操作,提高了安全生产本质化程度。
增强了对地质条件的适应性,解决了薄煤层开采高产高效难题,提高了储量利用率。使用新型环保极索MS液压支架浓缩液,避免了电液控制系统堵塞现象,避免了事故。
五、结论
(1)三机配套装备综合性能得到进一步优化,达到了最低采高1.0 m的要求,适应了薄煤层开采的需要。
(2)通过对薄煤层开采进行研究和分析,简化了操作工序,减少了生产用工,提高了劳动效率,大量节约生产材料,降低了生产成本;提高了工作面支护的安全状况,避免了顶板事故的发生,实现了安全生产。
(3)通过薄煤层开采工艺的研究,降低了顶板及煤壁的管理难度,减少了断层、薄煤带影响范围内的煤柱损失。避免了因断层影响造成的配巷进尺和中途搬家费用;保证了工作面的正规循环,加快了开采的推进度。
(4)通过支架电液控制系统和采煤机遥控的应用,使切割煤岩的速度达到5 m/min以上,推进度大大加快,实现了薄煤层开采高产,稳定了矿井产量。