论文部分内容阅读
【摘要】本文通过一起主变送电跳闸事件分析,结合自身的运行经验,认真分析,总结经验,吸取教训,避免此类事件的再次发生。
【关键词】主变 阻抗保护 电压切换
中图分类号:TM714.2
××年×月×日21时01分,500kV某变电站1号主变在恢复送电过程中,主变保护RCS978HB后备保护——中压侧阻抗保护动作,高压侧5031、5032断路器跳闸。
一、事件经过及跳闸原因分析
××年×月×日5000kV某变电站1号主变春查预试消缺工作结束后进行1号主变恢复送电操作。18时整调度下令“1号主变由检修转运行”。18时20分开始操作,操作至 20时51分合上5031断路器,1号主变充电正常,随后合上5032断路器无异常。21时01分当合上1号主变中压侧201断路器后,几乎同时1号主变5031、5032断路器跳闸。监控报1号主变B屏RCS-978中压侧距离保护动作出口,其它保护未动作。经检查现场,发现1号主变B屏后电压切换箱电源4K空气开关在断开位置。现场跳闸时发现220kV电压切换继电器电源4K空气开关在分位,该空气开关是为220kV1、2母线电压互感器接入的二次电压经220kV刀闸位置控制进行二次电压切换的电源。如图1为电压切换回路,图2为电压二次回路原理。
当2011刀闸合位,电压切换双位置继电器1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7励磁,电压回路进行切换。当2011刀闸分闸时,双位置继电器1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7失磁,电压回路不进行切换。电压切换箱失去直流电压的情况下,电压切换继电器不能将互感器电压切入保护装置。
根据现场操作情况和对监控报文、保护装置和故障录波器数据分析,在合2011刀闸时,4K空气开关就已断开,故电压切换双位置继电器一直没有励磁,电压没有切换进保护装置;在合201开关时,RCS978HB主变保护由于感受到突变电流而启动,而此时装置不判别PT断线(RCS978HB保护报PT断线为在保护装置未启动的情况下正序电压小于30V,且任一电流大于0.04A或开关合位)直接进入故障判别程序,中压侧没有二次电压、存在0.15A电流,满足阻抗I段跳闸逻辑,延时2.0s出口跳闸。
据上述分析,4K空气开关断开是造成此次送电跳闸的直接原因。
(3)根据分析,安排对更换下来的4K空气开关进行了特性试验,结果如下:
输入1A直流电源,30分钟后该空气开关跳闸;输入额定2A直流电源,10分钟后空气开关跳闸,并损坏。
二、现场存在其它问题
1、保护校验工作不涉及本空氣开关。在“500kV变压器二次回路检修项目、工艺标准和安全注意事项”作业指导书中 “安全措施及注意事项”中有“检查前应先断开交流电压回路,控制电源、信号电源”的项目,现场原始记录在工作结束后检查“主变保护B柜电压切换电源合位”和“保护装置电源合位”记录,但二次措施票中没有反应相关电源空气开关位置信息。
2、运行人员在2011刀闸操作后,未检查RCS978HB保护电压切换继电器L1灯,主控室监盘人员未发现主变中压侧无电压。此项内容没有在现场运行规程中作出明确规定。
3、经试验,认定4K空气小开关不符合特性要求。
三、针对此次事件提出以下防范措施
1、在现场操作票及典型操作票中,合上母线侧隔离开关操作项后应增加 “检查××隔离开关电压切换确已接通”检查项;合断路器送电操作项前增加 “检查监控系统、现场保护装置无异常” 检查项。
2、现场运行规程中要求写明“检查××隔离开关电压切换确已接通”。现场运行人员的具体检查内容:①检查监控系统电压正常;②现场电压切换箱指示灯正常;③相关保护装置液晶显示器显示电压正常。现场运行规程写明合断路器送电前增加 “检查监控系统、现场保护装置无异常” 检查项。现场运行人员具体检查的内容:①“检查监控系统相关间隔无告警信号、PT断线等异常信号”;②检查现场相关保护装置指示灯正常。
3、保护人员应将二次回路校验作业指导书中拉合电压、电流和控制小空开的内容细化并填写在二次安全措施票中。
4、运行人员操作过程中必须严格执行《计划停电标准化作业指导书》。站长或副站长、值班长必须认真审核作业指导书中“送电前项目检查表”内容的正确性,不能出现“送电前检查项目表”缺项、漏项等不完善的现象,值班人员必须认真按照“送电前项目检查表”具体内容进行检查,不得出现漏项的现象。
5、加强现场安全监督管理。要求各级管理人员、变电站站长(副站长)必须全过程参与倒闸操作,并对工作过程进行监督、指导,及时发现和制止违章及不规范操作行为,加大考核力度。
四、结语
此次事件比较典型,运行人员经常遇到此类操作,希望通过此次事件学习,能够吸取事故教训,增强运行经验,精心操作,细致检查,避免此类事件发生。
参考文献:
[1] 《RCS-978HB变压器成套保护装置技术说明书》南京南瑞继保电气有限公司
[2] 《电力事故调查规程》内蒙古电力(集团)有限责任公司,2012年版。
【关键词】主变 阻抗保护 电压切换
中图分类号:TM714.2
××年×月×日21时01分,500kV某变电站1号主变在恢复送电过程中,主变保护RCS978HB后备保护——中压侧阻抗保护动作,高压侧5031、5032断路器跳闸。
一、事件经过及跳闸原因分析
××年×月×日5000kV某变电站1号主变春查预试消缺工作结束后进行1号主变恢复送电操作。18时整调度下令“1号主变由检修转运行”。18时20分开始操作,操作至 20时51分合上5031断路器,1号主变充电正常,随后合上5032断路器无异常。21时01分当合上1号主变中压侧201断路器后,几乎同时1号主变5031、5032断路器跳闸。监控报1号主变B屏RCS-978中压侧距离保护动作出口,其它保护未动作。经检查现场,发现1号主变B屏后电压切换箱电源4K空气开关在断开位置。现场跳闸时发现220kV电压切换继电器电源4K空气开关在分位,该空气开关是为220kV1、2母线电压互感器接入的二次电压经220kV刀闸位置控制进行二次电压切换的电源。如图1为电压切换回路,图2为电压二次回路原理。
当2011刀闸合位,电压切换双位置继电器1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7励磁,电压回路进行切换。当2011刀闸分闸时,双位置继电器1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7失磁,电压回路不进行切换。电压切换箱失去直流电压的情况下,电压切换继电器不能将互感器电压切入保护装置。
根据现场操作情况和对监控报文、保护装置和故障录波器数据分析,在合2011刀闸时,4K空气开关就已断开,故电压切换双位置继电器一直没有励磁,电压没有切换进保护装置;在合201开关时,RCS978HB主变保护由于感受到突变电流而启动,而此时装置不判别PT断线(RCS978HB保护报PT断线为在保护装置未启动的情况下正序电压小于30V,且任一电流大于0.04A或开关合位)直接进入故障判别程序,中压侧没有二次电压、存在0.15A电流,满足阻抗I段跳闸逻辑,延时2.0s出口跳闸。
据上述分析,4K空气开关断开是造成此次送电跳闸的直接原因。
(3)根据分析,安排对更换下来的4K空气开关进行了特性试验,结果如下:
输入1A直流电源,30分钟后该空气开关跳闸;输入额定2A直流电源,10分钟后空气开关跳闸,并损坏。
二、现场存在其它问题
1、保护校验工作不涉及本空氣开关。在“500kV变压器二次回路检修项目、工艺标准和安全注意事项”作业指导书中 “安全措施及注意事项”中有“检查前应先断开交流电压回路,控制电源、信号电源”的项目,现场原始记录在工作结束后检查“主变保护B柜电压切换电源合位”和“保护装置电源合位”记录,但二次措施票中没有反应相关电源空气开关位置信息。
2、运行人员在2011刀闸操作后,未检查RCS978HB保护电压切换继电器L1灯,主控室监盘人员未发现主变中压侧无电压。此项内容没有在现场运行规程中作出明确规定。
3、经试验,认定4K空气小开关不符合特性要求。
三、针对此次事件提出以下防范措施
1、在现场操作票及典型操作票中,合上母线侧隔离开关操作项后应增加 “检查××隔离开关电压切换确已接通”检查项;合断路器送电操作项前增加 “检查监控系统、现场保护装置无异常” 检查项。
2、现场运行规程中要求写明“检查××隔离开关电压切换确已接通”。现场运行人员的具体检查内容:①检查监控系统电压正常;②现场电压切换箱指示灯正常;③相关保护装置液晶显示器显示电压正常。现场运行规程写明合断路器送电前增加 “检查监控系统、现场保护装置无异常” 检查项。现场运行人员具体检查的内容:①“检查监控系统相关间隔无告警信号、PT断线等异常信号”;②检查现场相关保护装置指示灯正常。
3、保护人员应将二次回路校验作业指导书中拉合电压、电流和控制小空开的内容细化并填写在二次安全措施票中。
4、运行人员操作过程中必须严格执行《计划停电标准化作业指导书》。站长或副站长、值班长必须认真审核作业指导书中“送电前项目检查表”内容的正确性,不能出现“送电前检查项目表”缺项、漏项等不完善的现象,值班人员必须认真按照“送电前项目检查表”具体内容进行检查,不得出现漏项的现象。
5、加强现场安全监督管理。要求各级管理人员、变电站站长(副站长)必须全过程参与倒闸操作,并对工作过程进行监督、指导,及时发现和制止违章及不规范操作行为,加大考核力度。
四、结语
此次事件比较典型,运行人员经常遇到此类操作,希望通过此次事件学习,能够吸取事故教训,增强运行经验,精心操作,细致检查,避免此类事件发生。
参考文献:
[1] 《RCS-978HB变压器成套保护装置技术说明书》南京南瑞继保电气有限公司
[2] 《电力事故调查规程》内蒙古电力(集团)有限责任公司,2012年版。