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摘要:孤东油田二区馆上段为一套河流相沉积,具有高孔高渗、强非均质、储层结构疏松易出砂整装油藏特征,经过三次采油后,由于采出液物性的变化和携砂能力的提高,聚合物易在近井地带及井筒堆积,目前孤东油田主导防砂工艺为绕丝防砂方法,导致聚合物在绕丝堆积堵塞,形成地层压力增加、动液面反而下降的矛盾,使油井供液差,液量呈下降趋势,通过有针对性地实施优化防砂方式和防砂工艺,解除近井堵塞,恢复供液能力,进一步提高开发效果。
关键词:防砂工艺效果分析;绕丝堵塞;技术对策;效果评价
1目前防砂工艺的应用
1.1绕丝管防砂
绕丝防砂已成为孤东油田成熟主要的防砂工艺,现已得到广泛应用,适用于埋藏较浅,一般以粉细砂、细砂为主的油层防砂。单纯绕丝管防砂易堵塞绕丝,主要采用绕丝管高压充填、绕丝管循环充填、地填+绕丝循环充填综合防砂,防砂效果更明显,防砂周期更长。
绕丝管高压充填适用于:油层发育好,曾经产液量较高,井筒附近堵塞导致液量下降有进一步提液的潜力的油层;防砂层少于3层,且实射井段少于30米的油井;井斜小于45度,套管完好或较好,原油粘度小于3000mPa.s的油井。
绕丝管循环充填适用于:井斜小于45度,套管完好,原油粘度小于3000mPa.s的油井;正常产液量大于80m3或无提液潜力的油井,多层长井段井且供液能力好的油井;油层埋藏较深,发育好,地填或高充对地层有破坏的直接下绕循环充填。
地填+绕丝管循环充填适用于:井斜小于45度,套管完好,产层出粉细砂严重的油井,产层严重漏失影响高充质量的油井;多层系防砂井段大于30米且需要改造渗流能力的油井。
针对埋藏较浅泥质含量高的油层,建议采取混排后先大剂量涂防对地层进行固砂处理,然后再下绕高充扩大防砂半径,提高防砂效果。
1.2滤砂管防砂
滤砂管防砂主要有可钻滤砂管,金属网滤砂管、金属毡滤砂管、精密滤砂管、自洁滤等金属滤砂管,适用于套管完好无变形、无破损;泥质含量小于10%的油井。
滤砂管要求的井筒条件及地层条件更高一些,金属滤砂管也可适用于水平井及斜井,以及原油粘度较大的井,但后期处理难度较大。
1.3其它防砂方法的应用
涂料砂主要应用于套管完好,地层温度大于55度得常规油井;光油管全井防砂,每次防砂井段小于20米;油层吸收能力大于500l/min。
干灰砂适用于套管完好,后期出砂油水井防砂;油层含水大于80%,光油管全井防砂,每次防砂井段小于20米;或出聚合物等原因造成机械防砂堵塞而影响正常生产的油井。
2注聚区防砂现状分析
2.1注聚区防砂现状
从防砂结构上看,二区注聚区开井76口井,采用高充+绕丝管和地填+绕丝防砂的作业井共36口,占总防砂井的47.4%,平均单井产液量50.6吨,日油3.3吨,含水93.5%,是目前主要的防砂方法。采用滤砂管防砂4口,平均单井产液量80吨,日油1.3吨,含水98.4%,化学防砂防砂4口,平均单井产液量75.2吨,日油2.4吨,含水96.8%,以上可以看出绕丝管防砂油井的产液量相对较低。
2.2堵塞井分析
聚驱后地层中早期的油水井对应孔道被堵住,波及体积增大,水驱驱不到的油层被重新利用,油层中游离砂、机杂物随流体流动到井筒附近造成油井出砂加重,堵塞防砂体系。其中绕丝防砂堵塞现象尤为严重,绕丝管防砂井随时间的延长,液量逐渐降低,液面逐渐加深,许多井在作业施工中测得地层静压较高,甚至部分井水井对应好,开井后表现为供液能力差,并且会越来越严重。
3防砂结构调整技术对策
3.1治理思路
防砂结构的单一性对油井的采出状况有一定的制约性,影响地层中堵塞物的排出,使得防砂屏障堵塞,地层中流体产不出来,造成油井采不出,水井注不进的矛盾突出,这是目前需要解决的问题。
从孤东油田2009年以来防砂方式改变井统计得出,对于液量偏低的绕丝充填防砂井,改变为涂料砂或可钻滤防砂方式后液量和动液面都得到提升,液量平均提升幅度为27%,动液面平均回升302m。
3.2具体实施方案
3.2.1提高防砂前的油层预处理
在采取防砂之前必须做好油层预处理工作,对于堵塞较差的采用混排或射流解堵,解除井筒附近的堵塞;对于堵塞严重的采用喷砂射孔对注聚造成的近井地带胶联成团的堵塞物进行破解;对于泥质含量较高的油层先进行挤稳处理,防止黏土膨胀;对地层处理完然后进行涂防或大剂量地填把地层较远处的机杂物质推到地层深处。
3.2.2防砂结构优化技术对策
具体采用如下防砂思路:(一)单层、井温高(>55。C),粒度中值大(>0.11),以往有过光油管生产高液量历史的井采取地填涂防后直接下泵生产;(二)对多层、以往高液量生产,逐渐堵塞更换绕丝仍低液的严重堵塞井采用压裂地填加高渗滤生产;(三)对于出砂严重的堵塞油井扩大绕丝缝隙(0.3mm),加大高充加砂量,提高油井液量,定期洗井控制含砂比,增强绕丝及地层的自洁能力.
3.2.3具体实施
3.2.3.1前期论证分析低液井具备的提液条件和提液能力。一是对有一定沉没度,有提液潜力的实施大泵、检泵措施,提高油井产能。二是对采液强度低于8.0的油井低液成因深入分析,根据砂层厚度、井网井层对应关系、历史生产、注采现状等情况确定具备提液条件的单井,根据地层出砂量的多少、地层砂粒描述、防砂方式的应用、地层能量保持情况、地层堵塞程度因井制宜确定适宜的防砂方式以及合理产液量。
3.2.3.2 2013年1-6月份通过对二区馆上油藏剩余油描述定位的基础上,分因素分类别采取不同的开发对策,利用多手段多方位的挖潜,取得了一定的效果。①采用压裂地填+高渗滤(绕丝)防砂技术治理5口;②采用压裂地填+涂料砂防砂技术治理低液井4口。③采用解堵+砾石分级充填防砂技术治理注聚后低液井12口,低液井提液分批次进行,以点带面逐步开展。实施计划:第一步,先期单井提液(4月上旬),针对GO2-12N47、GO2-13-143两口油井;第二步,中期井组提液(4月中下旬),针对GO2-20-50、GO2-17-41井组。第三步,结合前两个阶段的提液效果,对剩下5口油井进行针对性提液。
4增油效果评价
4.1自2013.4月上旬开始实施第一批提液井的防砂结构调整试验,采用工艺压裂+高渗滤防砂技术治理堵塞低液井2井次,实施后取得了较好的效果,治理前后平均阶段产液量增加32.6吨,油量增加3.1吨,阶段增油333吨。
4.2在初步治理取得成功的基础上又分批制定了6口油井的分类防砂方式调整的措施,采用大剂量地填+涂防治理1井次,分层地填+高渗滤治理2井次,射流解堵+地填下绕3井次,治理前后平均阶段产液量增加164.7吨,油量增加7.4吨,阶段增油409吨。
例2-13-143井,该井于2013.4.6日检拔绕气举压裂地填石英砂15m3下高渗滤开井,70*3*3.5参数生产,开井后至今液量保持在60方,日油4.2吨,含水92.5%,动液面358米,下步还有调参提液的空间,取得了较好的提液效果。
5结论
5.1高压充填、绕丝管循环充填作业施工时,避免绕丝管先期堵塞以及绕丝管与套管环形空间充填密实,是防砂成功的关键。
5.2针对注聚区油井用普通绕丝管防砂易堵塞的问题,我们采用化防后光油管、下可鉆滤砂管、下大直径绕丝等防砂方法,增加渗流面积,达到提液增油的效果。
5.3注聚区使用高渗管防砂的井,建议先进行地层填砂或涂料砂施工,开井后日产液控制在40-65方。
参考文献:
[1]刘仁君等.孤东油田储层研究与开发.石油工业出版社,1998.
[2]沈琛李安夏《采油工程基础》石油大学出版社,2000.11.
关键词:防砂工艺效果分析;绕丝堵塞;技术对策;效果评价
1目前防砂工艺的应用
1.1绕丝管防砂
绕丝防砂已成为孤东油田成熟主要的防砂工艺,现已得到广泛应用,适用于埋藏较浅,一般以粉细砂、细砂为主的油层防砂。单纯绕丝管防砂易堵塞绕丝,主要采用绕丝管高压充填、绕丝管循环充填、地填+绕丝循环充填综合防砂,防砂效果更明显,防砂周期更长。
绕丝管高压充填适用于:油层发育好,曾经产液量较高,井筒附近堵塞导致液量下降有进一步提液的潜力的油层;防砂层少于3层,且实射井段少于30米的油井;井斜小于45度,套管完好或较好,原油粘度小于3000mPa.s的油井。
绕丝管循环充填适用于:井斜小于45度,套管完好,原油粘度小于3000mPa.s的油井;正常产液量大于80m3或无提液潜力的油井,多层长井段井且供液能力好的油井;油层埋藏较深,发育好,地填或高充对地层有破坏的直接下绕循环充填。
地填+绕丝管循环充填适用于:井斜小于45度,套管完好,产层出粉细砂严重的油井,产层严重漏失影响高充质量的油井;多层系防砂井段大于30米且需要改造渗流能力的油井。
针对埋藏较浅泥质含量高的油层,建议采取混排后先大剂量涂防对地层进行固砂处理,然后再下绕高充扩大防砂半径,提高防砂效果。
1.2滤砂管防砂
滤砂管防砂主要有可钻滤砂管,金属网滤砂管、金属毡滤砂管、精密滤砂管、自洁滤等金属滤砂管,适用于套管完好无变形、无破损;泥质含量小于10%的油井。
滤砂管要求的井筒条件及地层条件更高一些,金属滤砂管也可适用于水平井及斜井,以及原油粘度较大的井,但后期处理难度较大。
1.3其它防砂方法的应用
涂料砂主要应用于套管完好,地层温度大于55度得常规油井;光油管全井防砂,每次防砂井段小于20米;油层吸收能力大于500l/min。
干灰砂适用于套管完好,后期出砂油水井防砂;油层含水大于80%,光油管全井防砂,每次防砂井段小于20米;或出聚合物等原因造成机械防砂堵塞而影响正常生产的油井。
2注聚区防砂现状分析
2.1注聚区防砂现状
从防砂结构上看,二区注聚区开井76口井,采用高充+绕丝管和地填+绕丝防砂的作业井共36口,占总防砂井的47.4%,平均单井产液量50.6吨,日油3.3吨,含水93.5%,是目前主要的防砂方法。采用滤砂管防砂4口,平均单井产液量80吨,日油1.3吨,含水98.4%,化学防砂防砂4口,平均单井产液量75.2吨,日油2.4吨,含水96.8%,以上可以看出绕丝管防砂油井的产液量相对较低。
2.2堵塞井分析
聚驱后地层中早期的油水井对应孔道被堵住,波及体积增大,水驱驱不到的油层被重新利用,油层中游离砂、机杂物随流体流动到井筒附近造成油井出砂加重,堵塞防砂体系。其中绕丝防砂堵塞现象尤为严重,绕丝管防砂井随时间的延长,液量逐渐降低,液面逐渐加深,许多井在作业施工中测得地层静压较高,甚至部分井水井对应好,开井后表现为供液能力差,并且会越来越严重。
3防砂结构调整技术对策
3.1治理思路
防砂结构的单一性对油井的采出状况有一定的制约性,影响地层中堵塞物的排出,使得防砂屏障堵塞,地层中流体产不出来,造成油井采不出,水井注不进的矛盾突出,这是目前需要解决的问题。
从孤东油田2009年以来防砂方式改变井统计得出,对于液量偏低的绕丝充填防砂井,改变为涂料砂或可钻滤防砂方式后液量和动液面都得到提升,液量平均提升幅度为27%,动液面平均回升302m。
3.2具体实施方案
3.2.1提高防砂前的油层预处理
在采取防砂之前必须做好油层预处理工作,对于堵塞较差的采用混排或射流解堵,解除井筒附近的堵塞;对于堵塞严重的采用喷砂射孔对注聚造成的近井地带胶联成团的堵塞物进行破解;对于泥质含量较高的油层先进行挤稳处理,防止黏土膨胀;对地层处理完然后进行涂防或大剂量地填把地层较远处的机杂物质推到地层深处。
3.2.2防砂结构优化技术对策
具体采用如下防砂思路:(一)单层、井温高(>55。C),粒度中值大(>0.11),以往有过光油管生产高液量历史的井采取地填涂防后直接下泵生产;(二)对多层、以往高液量生产,逐渐堵塞更换绕丝仍低液的严重堵塞井采用压裂地填加高渗滤生产;(三)对于出砂严重的堵塞油井扩大绕丝缝隙(0.3mm),加大高充加砂量,提高油井液量,定期洗井控制含砂比,增强绕丝及地层的自洁能力.
3.2.3具体实施
3.2.3.1前期论证分析低液井具备的提液条件和提液能力。一是对有一定沉没度,有提液潜力的实施大泵、检泵措施,提高油井产能。二是对采液强度低于8.0的油井低液成因深入分析,根据砂层厚度、井网井层对应关系、历史生产、注采现状等情况确定具备提液条件的单井,根据地层出砂量的多少、地层砂粒描述、防砂方式的应用、地层能量保持情况、地层堵塞程度因井制宜确定适宜的防砂方式以及合理产液量。
3.2.3.2 2013年1-6月份通过对二区馆上油藏剩余油描述定位的基础上,分因素分类别采取不同的开发对策,利用多手段多方位的挖潜,取得了一定的效果。①采用压裂地填+高渗滤(绕丝)防砂技术治理5口;②采用压裂地填+涂料砂防砂技术治理低液井4口。③采用解堵+砾石分级充填防砂技术治理注聚后低液井12口,低液井提液分批次进行,以点带面逐步开展。实施计划:第一步,先期单井提液(4月上旬),针对GO2-12N47、GO2-13-143两口油井;第二步,中期井组提液(4月中下旬),针对GO2-20-50、GO2-17-41井组。第三步,结合前两个阶段的提液效果,对剩下5口油井进行针对性提液。
4增油效果评价
4.1自2013.4月上旬开始实施第一批提液井的防砂结构调整试验,采用工艺压裂+高渗滤防砂技术治理堵塞低液井2井次,实施后取得了较好的效果,治理前后平均阶段产液量增加32.6吨,油量增加3.1吨,阶段增油333吨。
4.2在初步治理取得成功的基础上又分批制定了6口油井的分类防砂方式调整的措施,采用大剂量地填+涂防治理1井次,分层地填+高渗滤治理2井次,射流解堵+地填下绕3井次,治理前后平均阶段产液量增加164.7吨,油量增加7.4吨,阶段增油409吨。
例2-13-143井,该井于2013.4.6日检拔绕气举压裂地填石英砂15m3下高渗滤开井,70*3*3.5参数生产,开井后至今液量保持在60方,日油4.2吨,含水92.5%,动液面358米,下步还有调参提液的空间,取得了较好的提液效果。
5结论
5.1高压充填、绕丝管循环充填作业施工时,避免绕丝管先期堵塞以及绕丝管与套管环形空间充填密实,是防砂成功的关键。
5.2针对注聚区油井用普通绕丝管防砂易堵塞的问题,我们采用化防后光油管、下可鉆滤砂管、下大直径绕丝等防砂方法,增加渗流面积,达到提液增油的效果。
5.3注聚区使用高渗管防砂的井,建议先进行地层填砂或涂料砂施工,开井后日产液控制在40-65方。
参考文献:
[1]刘仁君等.孤东油田储层研究与开发.石油工业出版社,1998.
[2]沈琛李安夏《采油工程基础》石油大学出版社,2000.11.