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摘要:本设计的目的是要解决公司车轴校直机升降系统的失效故障,对原机构进行改造,从根源上彻底解决长期以来的升降缸泄漏、连接法兰螺栓断裂以及车轴校直后弯曲等问题。车轴在压机上锻造成型后,会存在不同程度的弯曲,为了减少因弯曲带来的车轴报废,需要在锻后进行热校直作业,校直机就是将锻后热态车轴进行校直,确保车轴产品合格。因此,必须对原因结构进行分析,重新优化方案,改造升降机构,降低车轴废品率的同时降低维修劳动强度。本文重点描述了车轴校直机的改造过程。
关键词:校直机;升降机构;弹簧;改造
一.校直机简介
車轴校直过程:升降缸上升支撑车轴—托辊旋转—识别车轴弯曲方向—钳口夹紧校直车轴—钳口松开—重复旋转托辊、夹紧—校直。
二.升降缸改造方案
1.升降缸失效原因和危害分析
锻造后的热态车轴,由吊钳调运落入校直钳口中进行校直作业,车轴的轴颈(两端头)被升降缸上安装的托辊支撑,处于两端支撑的架空状态,校直机的夹紧油缸工作,驱动夹臂围绕转轴转动,安装在夹臂上部的校直钳口实现大圆弧运动,如图二。
校直钳口水平方向的作用力作用在车轴上,校直弯曲的车轴,钳口垂直方向的分力作用在车轴上后,被传递到托辊和升降缸上,向下挤压升降缸,托辊和升降缸承受了车轴自身重力和校直时的垂直力,如图二。
悬臂梁结构的托辊架和升降缸,当处于完好状态时,车轴的轴端部位处于水平高度不会发生变化,但轴身在校直垂直力的作用下会向下运动,造成轴身和轴端的不同心,车轴轴端弯曲会造成废品率的上升。
2、升降缸受力分析
通过对设备结构组成进行观察,分析受力,升降缸承受的垂直方向力由两部分构成:车轴的轴重力和校直垂直分力即:F=G重+F垂。按车轴轴重600KG计,每只升降缸受力为G重的一半。
车轴放入后,弹簧的压缩量过大,弹簧偏软,结构不稳定。因此,在每端设置两个弹簧,在弹簧的芯部孔位置两端各增加一个定位芯轴,分别焊接在底座和托辊座底面,用于弹簧的导向和定位,设置调整片调整弹簧高度,如图四:
通过合理改造,在自由状态时,托辊高度在原高度基础上上升了5mm,当车轴放置在托辊上后,在轴自身重力作用下,弹簧被压缩,托辊下移约5mm,此时轴的中心正好处于钳口中心,保证钳口包合车轴,防止钳口的边缘挤压轴身;在校直状态时,车轴被挤压向下运动,弹簧再次被压缩,托辊自动下降(最大极限下降量为5mm),避免了原刚性结构带来的轴端部弯曲;当外力释放后,在弹簧的作用下,托辊自动上抬。通过改造,合理的解决了原升降缸的刚性固定带来一系列泄漏、轴弯曲等问题。
结论
本设计的目的是要解决公司车轴校直机升降系统的失效故障,对原机构进行改造,从根源上彻底解决长期以来的升降缸泄漏、连接法兰螺栓断裂以及车轴校直后弯曲等问题。通过本方案的改造,已经连续作业30个月,使用效果良好,通过对现场数据的测绘、资料查阅和计算、弹簧倔强系数设备故障得到了有效解决。
参考文献:
[1]苏沛群:《液压与气动技术》,电子科技大学出版社,2008年8月第1版;
[2]徐灏(主编):《机械设计手册》,机械工业出版社,1991年9月北京第1版;
[3]朱学敏:《动力机械与液压装置》,机械工业出版社,2004年版。
关键词:校直机;升降机构;弹簧;改造
一.校直机简介
車轴校直过程:升降缸上升支撑车轴—托辊旋转—识别车轴弯曲方向—钳口夹紧校直车轴—钳口松开—重复旋转托辊、夹紧—校直。
二.升降缸改造方案
1.升降缸失效原因和危害分析
锻造后的热态车轴,由吊钳调运落入校直钳口中进行校直作业,车轴的轴颈(两端头)被升降缸上安装的托辊支撑,处于两端支撑的架空状态,校直机的夹紧油缸工作,驱动夹臂围绕转轴转动,安装在夹臂上部的校直钳口实现大圆弧运动,如图二。
校直钳口水平方向的作用力作用在车轴上,校直弯曲的车轴,钳口垂直方向的分力作用在车轴上后,被传递到托辊和升降缸上,向下挤压升降缸,托辊和升降缸承受了车轴自身重力和校直时的垂直力,如图二。
悬臂梁结构的托辊架和升降缸,当处于完好状态时,车轴的轴端部位处于水平高度不会发生变化,但轴身在校直垂直力的作用下会向下运动,造成轴身和轴端的不同心,车轴轴端弯曲会造成废品率的上升。
2、升降缸受力分析
通过对设备结构组成进行观察,分析受力,升降缸承受的垂直方向力由两部分构成:车轴的轴重力和校直垂直分力即:F=G重+F垂。按车轴轴重600KG计,每只升降缸受力为G重的一半。
车轴放入后,弹簧的压缩量过大,弹簧偏软,结构不稳定。因此,在每端设置两个弹簧,在弹簧的芯部孔位置两端各增加一个定位芯轴,分别焊接在底座和托辊座底面,用于弹簧的导向和定位,设置调整片调整弹簧高度,如图四:
通过合理改造,在自由状态时,托辊高度在原高度基础上上升了5mm,当车轴放置在托辊上后,在轴自身重力作用下,弹簧被压缩,托辊下移约5mm,此时轴的中心正好处于钳口中心,保证钳口包合车轴,防止钳口的边缘挤压轴身;在校直状态时,车轴被挤压向下运动,弹簧再次被压缩,托辊自动下降(最大极限下降量为5mm),避免了原刚性结构带来的轴端部弯曲;当外力释放后,在弹簧的作用下,托辊自动上抬。通过改造,合理的解决了原升降缸的刚性固定带来一系列泄漏、轴弯曲等问题。
结论
本设计的目的是要解决公司车轴校直机升降系统的失效故障,对原机构进行改造,从根源上彻底解决长期以来的升降缸泄漏、连接法兰螺栓断裂以及车轴校直后弯曲等问题。通过本方案的改造,已经连续作业30个月,使用效果良好,通过对现场数据的测绘、资料查阅和计算、弹簧倔强系数设备故障得到了有效解决。
参考文献:
[1]苏沛群:《液压与气动技术》,电子科技大学出版社,2008年8月第1版;
[2]徐灏(主编):《机械设计手册》,机械工业出版社,1991年9月北京第1版;
[3]朱学敏:《动力机械与液压装置》,机械工业出版社,2004年版。