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摘要:介绍了某厂9E燃气轮机联合循环机组中的汽轮机一、二级隔板多处开裂,从隔板结构和运行工况分析裂纹产生的原因,提出了现场修复方案,为同类型机组修复开裂隔板提供参考。
关键词:汽轮机;隔板;裂纹;冷焊
0引言
某电厂安装有两套S109E燃气-蒸汽联合循环机组,其配置型式为1台燃机+1台汽轮机+2台发电机+1台余热锅炉,两班制运行方式。汽轮机由哈尔滨汽轮机厂制造,型号为N60-/5.6/O.56/527/255。该汽轮机为双压、单轴、单缸、冲动、凝汽式机组,整个汽缸由汽缸前部、汽缸中部和排汽缸组成。汽缸内部装有高压蒸汽室、高压内缸、三级隔板套和前后汽封。高压内缸装有1~6级隔板,其后的I级隔板套安装有7~11级隔板,II级隔板套安装有12~14级隔板,III级隔板套安装有15~16级隔板;17、18级直接装在汽缸上。第一套机组于2004年5月投运,在2018年11月,机组第三次大修,发现汽轮机一、二级隔板,均有较长的开裂缺陷,直接影响到隔板的继续使用。为保证机组安全投入运行,对隔板开裂进行了原因分析,并采取现场焊接的方法,实现了隔板现场修复。
1汽轮机隔板开裂原因分析
机组大修,汽轮机解体后发现一级隔板上半内环有长约100mm的断续性裂纹(如图1),二级隔板上半外环有两处严重开裂,有一处长度达280mm(如图2),一处长度约120mm。
隔板结构如图3、4所示,其中1为隔板外环,5为隔板内环,3为导叶片,2为外围带,4为内围带。
汽轮机隔板体材质为ZG20CrMoV,是铸钢件。由于材料中Cr元素的质量分数较大,在浇注时,其液态金属的流动性不好,充满铸型的能力差,容易形成如气孔、砂眼、疏松、缩孔铸造缺陷,经过长期的高温运行,这些缺陷可能会发展成裂纹。另外,隔板结构较复杂(见图5),汽轮机静叶镶嵌隔板环上(静叶材料为1Cr11MoV),隔板环(内外)材料为12Cr1MoV,与铸钢隔板体焊接而成,是合金钢与铸钢件的焊接,焊接厚度较大,需要严格的预热、热处理和防止隔板变形的工艺,焊接产生的残余应力,容易造成铸钢件的拉裂,特别在有外力作用时,脆硬的铸钢材料容易开裂。这次发现的长裂缝,在隔板外圈铸钢件上。在裂纹打磨消除过程中,发现静叶镶嵌焊接时形成的焊缝存在严重的焊缝未焊透、孔穴,未熔合等严重的缺陷,用超声波探伤方法,检查静叶的焊缝质量,发现隔板焊缝断续存在未焊透,未融合,孔穴等严重焊接缺陷。这些焊接缺陷,消弱了焊缝隔板的强度,特别在机组运行启停频繁的恶劣运行工况下,焊接缺陷的扩展,产生开裂或长裂纹。这次隔板外出加工,更换阻汽片的运输中,又受到运输过程汽车颠簸形成的冲击外力,造成了裂纹的迅速扩展,形成了长裂缝。
2汽轮机隔板裂纹现场修复
汽轮机一、二级隔板裂纹缺陷较严重,直接影响到隔板的正常使用,存在严重的安全隐患,需要对其缺陷进行修复。考虑到现场无热处理条件,参照汽轮机铸钢件补焊技术导则,采取冷补焊工艺进行修复。补焊修复工艺如下:
2.1缺陷消除及坡口制作
分别对一级隔板上半内环、二级隔板上半外环所有裂纹进行打磨,打磨方法采用角向磨光机或电动磨头等机械方法打磨,边打磨边用肉眼或借助5-10倍放大鏡观察,直到彻底消除裂纹为止,打磨出焊缝孔穴,内部有杂物,需用酒精清洗洁净,并对打磨区域进行渗透探伤检查,确认裂纹已全部消除。裂纹挖除后,将坡口修理成方便补焊的V型坡口,坡口最终形状应表面平缓,在焊口两侧周围10mm及其表面范围内清理干净,全部呈现金属光泽,并用酒精或丙酮对打磨好的位置进行清洗,将油污等杂质去除干净。为了防止裂纹在修复时进一步扩展,根据裂纹深度选取Φ5的钻头在裂纹两端打止裂孔。止裂孔距离裂纹尖端约3mm,止裂孔深度大于裂纹深度3-5mm。
2.2焊接变形监测
为保证焊接变形控制在1mm内,焊接过程必须进行变形监控,焊前把隔板固定在焊接工装平台上,隔板两侧架设2个方向百分表,监测变形量, 焊接过程变形量明显时(变形数值超过0.5mm),应立即停止焊接,待冷却后观测,或严格控制焊接速度或焊接温度,保证变形控制在要求范围内。
2.3焊接工艺
焊材选择:采用型号为ENi6182/SNi6082镍基焊丝和焊条冷焊材料;
焊前预热:采用火焰加热,对隔板焊接坡口两侧处局部预热,预热范围为坡口及两侧,预热温度80-100℃,均匀加热,使用红外线测温仪进行现场温度监测。
2.4焊接过程控制
为减小变形,对长度较长的补焊区域采用分段焊接,如把280mm长补焊区域分成4段,每70mm一段,按顺序编为1、2、3、4段,在预热温度下,1、3,2、4交替焊接,采用多层多道焊接,先沿坡口表面用焊丝敷焊2mm-3mm的打底层,然后再用焊条补焊,在填充补焊时,用红外线测温仪进行检测,道间温度不高于预热温度的上限100℃。采用电焊施焊时,各焊道焊后可采用手锤立即趁红热状态进行锤击,使用锤头直径为5mm,焊接完成后用机械方法进行打磨,并测量焊接变形量。
2.5焊后检查
用角磨机将焊缝余高磨平,然后进行抛光。用5-10倍放大镜对补焊区域先进行100%的外观检查,再用渗透探伤检查,补焊区域不得存在裂纹、未熔合、气孔等外观缺陷。
2.6尺寸恢复:在焊口检验合格后,全面用磨光机手工加工隔板到尺寸要求范围内 。
3结语
对于频繁启停的汽轮机,隔板制作过程遗留的焊接缺陷,很容易在运行中产生开裂现象,在检修中,现场采用镍基焊材冷焊的修复方法,工艺简单,检修效率高,安全可靠,可以有效解决隔板开裂问题,延长隔板的使用时间。
冷焊修复后的隔板,运行半年后复查,均未发现异常,说明该修复方案在修复隔板裂纹缺陷上,具有较强的适用性,是高频率启停运行机组隔板开裂修复较好的选择。
参考文献:
[1]许春义.湛江发电厂给水泵汽轮机隔板裂纹的分析及焊接修复[J].广东电力,2004(6):104-107.
[2]DL-T 753-2015.汽轮机铸钢件补焊技术导则[S].
作者简介:
贺卫国(1968-),男,山西交城人,北京国际电气工程有限责任公司高级工程师,一直从事火力发电厂金属监督、焊接、电厂设备检修技术管理工作。
关键词:汽轮机;隔板;裂纹;冷焊
0引言
某电厂安装有两套S109E燃气-蒸汽联合循环机组,其配置型式为1台燃机+1台汽轮机+2台发电机+1台余热锅炉,两班制运行方式。汽轮机由哈尔滨汽轮机厂制造,型号为N60-/5.6/O.56/527/255。该汽轮机为双压、单轴、单缸、冲动、凝汽式机组,整个汽缸由汽缸前部、汽缸中部和排汽缸组成。汽缸内部装有高压蒸汽室、高压内缸、三级隔板套和前后汽封。高压内缸装有1~6级隔板,其后的I级隔板套安装有7~11级隔板,II级隔板套安装有12~14级隔板,III级隔板套安装有15~16级隔板;17、18级直接装在汽缸上。第一套机组于2004年5月投运,在2018年11月,机组第三次大修,发现汽轮机一、二级隔板,均有较长的开裂缺陷,直接影响到隔板的继续使用。为保证机组安全投入运行,对隔板开裂进行了原因分析,并采取现场焊接的方法,实现了隔板现场修复。
1汽轮机隔板开裂原因分析
机组大修,汽轮机解体后发现一级隔板上半内环有长约100mm的断续性裂纹(如图1),二级隔板上半外环有两处严重开裂,有一处长度达280mm(如图2),一处长度约120mm。
隔板结构如图3、4所示,其中1为隔板外环,5为隔板内环,3为导叶片,2为外围带,4为内围带。
汽轮机隔板体材质为ZG20CrMoV,是铸钢件。由于材料中Cr元素的质量分数较大,在浇注时,其液态金属的流动性不好,充满铸型的能力差,容易形成如气孔、砂眼、疏松、缩孔铸造缺陷,经过长期的高温运行,这些缺陷可能会发展成裂纹。另外,隔板结构较复杂(见图5),汽轮机静叶镶嵌隔板环上(静叶材料为1Cr11MoV),隔板环(内外)材料为12Cr1MoV,与铸钢隔板体焊接而成,是合金钢与铸钢件的焊接,焊接厚度较大,需要严格的预热、热处理和防止隔板变形的工艺,焊接产生的残余应力,容易造成铸钢件的拉裂,特别在有外力作用时,脆硬的铸钢材料容易开裂。这次发现的长裂缝,在隔板外圈铸钢件上。在裂纹打磨消除过程中,发现静叶镶嵌焊接时形成的焊缝存在严重的焊缝未焊透、孔穴,未熔合等严重的缺陷,用超声波探伤方法,检查静叶的焊缝质量,发现隔板焊缝断续存在未焊透,未融合,孔穴等严重焊接缺陷。这些焊接缺陷,消弱了焊缝隔板的强度,特别在机组运行启停频繁的恶劣运行工况下,焊接缺陷的扩展,产生开裂或长裂纹。这次隔板外出加工,更换阻汽片的运输中,又受到运输过程汽车颠簸形成的冲击外力,造成了裂纹的迅速扩展,形成了长裂缝。
2汽轮机隔板裂纹现场修复
汽轮机一、二级隔板裂纹缺陷较严重,直接影响到隔板的正常使用,存在严重的安全隐患,需要对其缺陷进行修复。考虑到现场无热处理条件,参照汽轮机铸钢件补焊技术导则,采取冷补焊工艺进行修复。补焊修复工艺如下:
2.1缺陷消除及坡口制作
分别对一级隔板上半内环、二级隔板上半外环所有裂纹进行打磨,打磨方法采用角向磨光机或电动磨头等机械方法打磨,边打磨边用肉眼或借助5-10倍放大鏡观察,直到彻底消除裂纹为止,打磨出焊缝孔穴,内部有杂物,需用酒精清洗洁净,并对打磨区域进行渗透探伤检查,确认裂纹已全部消除。裂纹挖除后,将坡口修理成方便补焊的V型坡口,坡口最终形状应表面平缓,在焊口两侧周围10mm及其表面范围内清理干净,全部呈现金属光泽,并用酒精或丙酮对打磨好的位置进行清洗,将油污等杂质去除干净。为了防止裂纹在修复时进一步扩展,根据裂纹深度选取Φ5的钻头在裂纹两端打止裂孔。止裂孔距离裂纹尖端约3mm,止裂孔深度大于裂纹深度3-5mm。
2.2焊接变形监测
为保证焊接变形控制在1mm内,焊接过程必须进行变形监控,焊前把隔板固定在焊接工装平台上,隔板两侧架设2个方向百分表,监测变形量, 焊接过程变形量明显时(变形数值超过0.5mm),应立即停止焊接,待冷却后观测,或严格控制焊接速度或焊接温度,保证变形控制在要求范围内。
2.3焊接工艺
焊材选择:采用型号为ENi6182/SNi6082镍基焊丝和焊条冷焊材料;
焊前预热:采用火焰加热,对隔板焊接坡口两侧处局部预热,预热范围为坡口及两侧,预热温度80-100℃,均匀加热,使用红外线测温仪进行现场温度监测。
2.4焊接过程控制
为减小变形,对长度较长的补焊区域采用分段焊接,如把280mm长补焊区域分成4段,每70mm一段,按顺序编为1、2、3、4段,在预热温度下,1、3,2、4交替焊接,采用多层多道焊接,先沿坡口表面用焊丝敷焊2mm-3mm的打底层,然后再用焊条补焊,在填充补焊时,用红外线测温仪进行检测,道间温度不高于预热温度的上限100℃。采用电焊施焊时,各焊道焊后可采用手锤立即趁红热状态进行锤击,使用锤头直径为5mm,焊接完成后用机械方法进行打磨,并测量焊接变形量。
2.5焊后检查
用角磨机将焊缝余高磨平,然后进行抛光。用5-10倍放大镜对补焊区域先进行100%的外观检查,再用渗透探伤检查,补焊区域不得存在裂纹、未熔合、气孔等外观缺陷。
2.6尺寸恢复:在焊口检验合格后,全面用磨光机手工加工隔板到尺寸要求范围内 。
3结语
对于频繁启停的汽轮机,隔板制作过程遗留的焊接缺陷,很容易在运行中产生开裂现象,在检修中,现场采用镍基焊材冷焊的修复方法,工艺简单,检修效率高,安全可靠,可以有效解决隔板开裂问题,延长隔板的使用时间。
冷焊修复后的隔板,运行半年后复查,均未发现异常,说明该修复方案在修复隔板裂纹缺陷上,具有较强的适用性,是高频率启停运行机组隔板开裂修复较好的选择。
参考文献:
[1]许春义.湛江发电厂给水泵汽轮机隔板裂纹的分析及焊接修复[J].广东电力,2004(6):104-107.
[2]DL-T 753-2015.汽轮机铸钢件补焊技术导则[S].
作者简介:
贺卫国(1968-),男,山西交城人,北京国际电气工程有限责任公司高级工程师,一直从事火力发电厂金属监督、焊接、电厂设备检修技术管理工作。