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[摘 要]王官屯油田进入注水开发中后期,对地面供注水系统采取“注水泵—注水单井”的一级布站模式、单井采用“T”接或“串”接工艺流程,取消了原有的配水间,缩短了地面供注水管网;对注水泵站采取“泵对泵”供水工艺优化,“高低压分离”技术改进,有效减少了水质的二次污染,降低了系统能耗。
[关键词]注水泵站,布站模式,泵对泵,高低压分离
中图分类号:TE938 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)35-0005-01
1 实施背景
王官屯油田有注水泵站4座,配水间17座,生产水井81口。地面供水系统的主要工艺流程为:供水泵→注水储罐→喂水泵→注水泵,地面注水系统的主要工艺流程为:“注水泵站→配水间→注水单井”两级布站工艺。进入注水开发中后期,地面注水系统逐步暴露出“高成本、高能耗、腐蚀老化严重、安全隐患大”等问题。
1.1 官四注2具300m3注水储罐均投产于1986年,至今已运行29年之久,2具注水储罐罐底出现渗漏现象,后期运行存在着安全隐患。
1.2 王官屯油田存在着部分注水系统、单井管道穿孔、漏失频繁,部分地面增压注水井超压运行等安全、环保隐患。
1.3 部分配水间老化腐蚀严重,更新改造投资大。
王官屯油田共有17座配水间,有14座撬装结构的配水间使用时间超过10年以上,其中10座整体结构和内部工艺流程腐蚀严重,外部铁皮及保温层老化脱落,10座配水间的更新投资预计在450万元以上(图1)。
1.4 官三注水系统25.0MPa高限运行,存在着能耗的浪费。
官三注系统运行压力为25.0MPa,而在官三注水系统所带26口注水井中,仅有王19-36、王20-33、官10-24、官946-5等4口井的注水压力高于20.0MPa,且均为地面增注井,配注370m3/d,占总水量的17.96%;其余22口注水井注水压力均低于19.0MPa,配注1690m3/d,占总水量的82.04%。
为了完成配注,注水系统压力只能就高不就低,对于注水压力低的水井不得不通过调节阀门控制水量,从而产生了较大的节流损失,造成单位注水能耗的增加、注水系统效率下降。
1.5 王官屯油田单井注水均采取人工调配方式,职工劳动强度大、自动化程度低,井口配套工艺不具备简化后的计量要求。
因此,供注水系统实施优化简化,对降低注水系统能耗、提高油田经济效益、实施低成本开发战略意义重大。
2 优化简化实施技术路线及情况
针对以上存在问题,通过分析,对王官屯油田供注水系统进行优化简化。
2.1 实施技术路线
一是停用注水站注水储罐及喂水泵系统,采用“泵对泵”供水工艺简化供水流程。
二是取消配水间,采用“注水泵站-注水单井”的一级布站模式,缩短地面注水系统。
三是采用“整体降压,局部增压”的高低压分离模式,降低注水系统能耗。
四是采用“自动计量及控制”技术,按照标准、统一井口配套工艺,降低员工的劳动强度。
五是遵循“优化简化与管道漏失、占压、超压治理相结合”的原则,消除安全环保隐患。
2.2 实施情况
对王官屯油田供注水系统实施优化简化后,关停配水间17座,简化水井81口,配套注水井在线远程监控装置69套,更新系统管道1.1km,更新单井管道5.02km。
3 优化简化实施效果分析
3.1 官四注、官八注采用“泵对泵”供水工艺模式
一是注水泵站的注水储罐可以停运,减少了储罐的二次污染,同时可减少储罐后期的运行维修费用。
二是停运喂水泵系统,实现节支创效,预计年节电38.54万度,年节约电费约28.91万元。
三是优化了供水工艺流程,解决了供水工艺环节多、流程长的问题,符合标准化发展要求。
3.2 水井注水工藝采用“注水泵站-注水单井”的一级布站模式
优化简化实施后,关停配水间17座,减少注水管道8.44km,总长度缩短为原来的84.9%,简化了地面注水工艺,优化了注水管网。
3.3 官三注采用“整体降压、局部增压”的高低压分离技术进行改造
一是注水系统运行压力由25.0MPa降为20.0MPa,注水单耗由7.81kw/m3降为5.68kw/m3,实现日节电4387度,预计年节电160.1万度,年节约电费约120.1万元。
二是官三注水系统整体降压运行,可大大减少管网的漏失,降低环境污染及安全隐患,提高管理水平。
3.4 采用“自动计量及控制”技术,井口统一安装注水井在线远传监控装置
一是实现了井口数据的实时采集与监控,提高了油田水井的自动化管理水平。
二是实现了单井注水控制由手工调控→恒流配水→远程监控调控的转变,降低了员工的劳动强度。
3.5 对存在安全隐患的系统管道实施了优化改造
王官屯油田注水系统简化后,我们对官17站注水系统局部漏失管道进行更换,并更换了6条漏失严重的单井管道,合计更新1.41km,注水管网年漏失减少约30次,消除了安全、環保隐患。
4 结束语
综上所述,通过对地面供注水系统实施优化简化,可以实现提高地面系统运行效果和降低地面安全隐患的效益。“布站模式简捷化、工艺流程枝状化、注水控制智能化、建设标准统一化、生产管理平台化、视觉形象规范化”等标准化设计,能够进一步提高地面工艺适应性,统一地面工艺标识,全面提高地面工程建设水平和管理水平。
参考文献
[1] 隋永刚、汤林,油田地面工程优化简化的成果与启迪.石油规划设计,2011.
[2] 赵宁、张斌、石蓉,孔店油田地面系统优化简化技术应用.中国油气田地面工程交流大会,2013.
[关键词]注水泵站,布站模式,泵对泵,高低压分离
中图分类号:TE938 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)35-0005-01
1 实施背景
王官屯油田有注水泵站4座,配水间17座,生产水井81口。地面供水系统的主要工艺流程为:供水泵→注水储罐→喂水泵→注水泵,地面注水系统的主要工艺流程为:“注水泵站→配水间→注水单井”两级布站工艺。进入注水开发中后期,地面注水系统逐步暴露出“高成本、高能耗、腐蚀老化严重、安全隐患大”等问题。
1.1 官四注2具300m3注水储罐均投产于1986年,至今已运行29年之久,2具注水储罐罐底出现渗漏现象,后期运行存在着安全隐患。
1.2 王官屯油田存在着部分注水系统、单井管道穿孔、漏失频繁,部分地面增压注水井超压运行等安全、环保隐患。
1.3 部分配水间老化腐蚀严重,更新改造投资大。
王官屯油田共有17座配水间,有14座撬装结构的配水间使用时间超过10年以上,其中10座整体结构和内部工艺流程腐蚀严重,外部铁皮及保温层老化脱落,10座配水间的更新投资预计在450万元以上(图1)。
1.4 官三注水系统25.0MPa高限运行,存在着能耗的浪费。
官三注系统运行压力为25.0MPa,而在官三注水系统所带26口注水井中,仅有王19-36、王20-33、官10-24、官946-5等4口井的注水压力高于20.0MPa,且均为地面增注井,配注370m3/d,占总水量的17.96%;其余22口注水井注水压力均低于19.0MPa,配注1690m3/d,占总水量的82.04%。
为了完成配注,注水系统压力只能就高不就低,对于注水压力低的水井不得不通过调节阀门控制水量,从而产生了较大的节流损失,造成单位注水能耗的增加、注水系统效率下降。
1.5 王官屯油田单井注水均采取人工调配方式,职工劳动强度大、自动化程度低,井口配套工艺不具备简化后的计量要求。
因此,供注水系统实施优化简化,对降低注水系统能耗、提高油田经济效益、实施低成本开发战略意义重大。
2 优化简化实施技术路线及情况
针对以上存在问题,通过分析,对王官屯油田供注水系统进行优化简化。
2.1 实施技术路线
一是停用注水站注水储罐及喂水泵系统,采用“泵对泵”供水工艺简化供水流程。
二是取消配水间,采用“注水泵站-注水单井”的一级布站模式,缩短地面注水系统。
三是采用“整体降压,局部增压”的高低压分离模式,降低注水系统能耗。
四是采用“自动计量及控制”技术,按照标准、统一井口配套工艺,降低员工的劳动强度。
五是遵循“优化简化与管道漏失、占压、超压治理相结合”的原则,消除安全环保隐患。
2.2 实施情况
对王官屯油田供注水系统实施优化简化后,关停配水间17座,简化水井81口,配套注水井在线远程监控装置69套,更新系统管道1.1km,更新单井管道5.02km。
3 优化简化实施效果分析
3.1 官四注、官八注采用“泵对泵”供水工艺模式
一是注水泵站的注水储罐可以停运,减少了储罐的二次污染,同时可减少储罐后期的运行维修费用。
二是停运喂水泵系统,实现节支创效,预计年节电38.54万度,年节约电费约28.91万元。
三是优化了供水工艺流程,解决了供水工艺环节多、流程长的问题,符合标准化发展要求。
3.2 水井注水工藝采用“注水泵站-注水单井”的一级布站模式
优化简化实施后,关停配水间17座,减少注水管道8.44km,总长度缩短为原来的84.9%,简化了地面注水工艺,优化了注水管网。
3.3 官三注采用“整体降压、局部增压”的高低压分离技术进行改造
一是注水系统运行压力由25.0MPa降为20.0MPa,注水单耗由7.81kw/m3降为5.68kw/m3,实现日节电4387度,预计年节电160.1万度,年节约电费约120.1万元。
二是官三注水系统整体降压运行,可大大减少管网的漏失,降低环境污染及安全隐患,提高管理水平。
3.4 采用“自动计量及控制”技术,井口统一安装注水井在线远传监控装置
一是实现了井口数据的实时采集与监控,提高了油田水井的自动化管理水平。
二是实现了单井注水控制由手工调控→恒流配水→远程监控调控的转变,降低了员工的劳动强度。
3.5 对存在安全隐患的系统管道实施了优化改造
王官屯油田注水系统简化后,我们对官17站注水系统局部漏失管道进行更换,并更换了6条漏失严重的单井管道,合计更新1.41km,注水管网年漏失减少约30次,消除了安全、環保隐患。
4 结束语
综上所述,通过对地面供注水系统实施优化简化,可以实现提高地面系统运行效果和降低地面安全隐患的效益。“布站模式简捷化、工艺流程枝状化、注水控制智能化、建设标准统一化、生产管理平台化、视觉形象规范化”等标准化设计,能够进一步提高地面工艺适应性,统一地面工艺标识,全面提高地面工程建设水平和管理水平。
参考文献
[1] 隋永刚、汤林,油田地面工程优化简化的成果与启迪.石油规划设计,2011.
[2] 赵宁、张斌、石蓉,孔店油田地面系统优化简化技术应用.中国油气田地面工程交流大会,2013.