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摘要:本文介绍了宣钢1#高炉炉缸温度高应对措施,相关工作人员需要明确工作原理,认真执行操作,确保结果高炉炉缸温度。
关键词:炉缸温度;高炉长寿
1 1#高炉简介
1#高炉始建于2006年12中旬,位于原选烧厂西面,于2008年3月15日投产。实际炉容为2657m3。高炉炉身采用全冷却壁设备,从炉底到炉喉钢砖下沿共设14段冷却壁。炉腹、炉腰、炉身下部区域采用4段铜冷却壁,其余均为铸铁冷却壁。高炉内衬采用陶瓷杯炭砖水冷炉底、炉缸结构。炉底总厚度2800mm,炉底下部砌筑国产半石墨炭砖(3层高1200mm),炉底上部砌筑国产超微孔炭砖(2层高800mm),炉底最上部砌筑两层陶瓷杯砖(高800mm),爐缸外侧环砌进口UCAR碳砖(高5314mm),炉缸内侧砌陶瓷杯砖,铜冷却壁热面采用150mm厚的特种喷涂料。冷却系统采用软水密闭循系统,对高炉的重要设备(冷却壁、炉底、风口小套、中套、热风阀及倒流休风阀)实现全软水冷却。1#高炉共设置30个风口,3个铁口。
2 炉缸温度情况
①2018年2月2#铁口炉缸温度点T342上升幅度较快,炉缸温度点T342具体位置为2#铁口下方偏西位置,测温点T342(标高7960mm,径距6650mm)。注:炭砖厚1250mm,01点插入50mm,02点插入200mm,03点插入350mm。具体位置见图1、图2:
T342从2018年2月24日开始出现较大幅度的上升。该点温度从历史趋势来看,2017年8月18日最高为454℃,见图3.
②水温差及炉皮温度检测情况。2018年3月10日,现场对3个铁口水温差进行了测量,其中温度高的2#铁口水温差为0.3~0.4℃,1#为0.3℃,3#为0.2℃。炉皮温度3个铁口区域变化不大均为40℃左右。和宣钢2#高炉对比情况来看,正常生产过程中铁口附件水温差为0.2℃,(宣钢2#高炉3#铁口附近已通高压水)。计算热流强度:该冷却壁为2段冷却壁,长2.510米、宽1.715米,铁口半径0.612米,面积=2.510×1.715-3.14×0.612×0.612÷4=4.01㎡。总计176根水管,总水量3450t/h,平均每根水管水量19.6t/h。水温差0.3℃。
热流强度=19.6*7*0.3/4.01*1000=10266kCal/h.m2。
3 炉缸温度高原因分析
1#高炉进入2018年后炉况稳定顺行,风量、产量水平稳步提高,特别是3月份至今风量水平达到5065 m3/min ,平均日产达到6118t/d,,随着冶强的提高炉缸环流加剧对铁口碳砖的侵蚀导致碳砖温度升高。
风量、产量水平提高后,除T342外的炉缸炉底各点均呈上升趋势。特别是2#铁口附近各点都有不同程度的上升见表1。
从几次炉缸温度高的情况来看,2#铁口区域温度在高产时容易上升,和2009年处理炉况期间铁口放炮多有直接关系,该区域已经成为炉缸薄弱点。
4 炉缸温度高应对措施
①2月13日,2#铁口已经停场检修。②加强炉前操作,保证在用的1#、3#铁口>3米。③提高计算R2>1.27倍。④继续保持较大的冷却水量3900m?/h,和较大的炉底冷却水量450 m?/h。⑤停配PB矿,钛负荷由5.5kg/t提高至7.66kg/t。⑥10日白班21批,11日白班11批各轻负荷200kg,上提【Si】0.05%,目标【Si】>0.35%。⑦2月11日7:00富氧率由4.2%降低至3.7%,适当控制冶炼强度。⑧看水组每2小时测一次水温差及炉皮温度。
经过上述应对措施,炉缸温度呈下降趋势如图4:
5 结语
①投近年来我国钢铁产量迅速增长,炼铁高炉的技术经济指标有了明显的改善,但是随着高炉产量水平的提高,延长高炉寿命的任务显得更加严峻。②炉缸温度升高对高炉的寿命影响很大,要及时采取有效措施。③调整相应的冷却制度,加强炉前的出铁管理,有利于延长炉缸寿命。④减氧控制冶炼强度,也能抑制温度上升。⑤炉缸温度高,高炉还应提高炉温,提碱度,提高钛负荷。
参考文献:
[1]王筱留.钢铁冶金学:炼铁部分[M].北京:冶金工业出版社,2013.
(作者单位:河钢宣钢炼铁厂)
关键词:炉缸温度;高炉长寿
1 1#高炉简介
1#高炉始建于2006年12中旬,位于原选烧厂西面,于2008年3月15日投产。实际炉容为2657m3。高炉炉身采用全冷却壁设备,从炉底到炉喉钢砖下沿共设14段冷却壁。炉腹、炉腰、炉身下部区域采用4段铜冷却壁,其余均为铸铁冷却壁。高炉内衬采用陶瓷杯炭砖水冷炉底、炉缸结构。炉底总厚度2800mm,炉底下部砌筑国产半石墨炭砖(3层高1200mm),炉底上部砌筑国产超微孔炭砖(2层高800mm),炉底最上部砌筑两层陶瓷杯砖(高800mm),爐缸外侧环砌进口UCAR碳砖(高5314mm),炉缸内侧砌陶瓷杯砖,铜冷却壁热面采用150mm厚的特种喷涂料。冷却系统采用软水密闭循系统,对高炉的重要设备(冷却壁、炉底、风口小套、中套、热风阀及倒流休风阀)实现全软水冷却。1#高炉共设置30个风口,3个铁口。
2 炉缸温度情况
①2018年2月2#铁口炉缸温度点T342上升幅度较快,炉缸温度点T342具体位置为2#铁口下方偏西位置,测温点T342(标高7960mm,径距6650mm)。注:炭砖厚1250mm,01点插入50mm,02点插入200mm,03点插入350mm。具体位置见图1、图2:
T342从2018年2月24日开始出现较大幅度的上升。该点温度从历史趋势来看,2017年8月18日最高为454℃,见图3.
②水温差及炉皮温度检测情况。2018年3月10日,现场对3个铁口水温差进行了测量,其中温度高的2#铁口水温差为0.3~0.4℃,1#为0.3℃,3#为0.2℃。炉皮温度3个铁口区域变化不大均为40℃左右。和宣钢2#高炉对比情况来看,正常生产过程中铁口附件水温差为0.2℃,(宣钢2#高炉3#铁口附近已通高压水)。计算热流强度:该冷却壁为2段冷却壁,长2.510米、宽1.715米,铁口半径0.612米,面积=2.510×1.715-3.14×0.612×0.612÷4=4.01㎡。总计176根水管,总水量3450t/h,平均每根水管水量19.6t/h。水温差0.3℃。
热流强度=19.6*7*0.3/4.01*1000=10266kCal/h.m2。
3 炉缸温度高原因分析
1#高炉进入2018年后炉况稳定顺行,风量、产量水平稳步提高,特别是3月份至今风量水平达到5065 m3/min ,平均日产达到6118t/d,,随着冶强的提高炉缸环流加剧对铁口碳砖的侵蚀导致碳砖温度升高。
风量、产量水平提高后,除T342外的炉缸炉底各点均呈上升趋势。特别是2#铁口附近各点都有不同程度的上升见表1。
从几次炉缸温度高的情况来看,2#铁口区域温度在高产时容易上升,和2009年处理炉况期间铁口放炮多有直接关系,该区域已经成为炉缸薄弱点。
4 炉缸温度高应对措施
①2月13日,2#铁口已经停场检修。②加强炉前操作,保证在用的1#、3#铁口>3米。③提高计算R2>1.27倍。④继续保持较大的冷却水量3900m?/h,和较大的炉底冷却水量450 m?/h。⑤停配PB矿,钛负荷由5.5kg/t提高至7.66kg/t。⑥10日白班21批,11日白班11批各轻负荷200kg,上提【Si】0.05%,目标【Si】>0.35%。⑦2月11日7:00富氧率由4.2%降低至3.7%,适当控制冶炼强度。⑧看水组每2小时测一次水温差及炉皮温度。
经过上述应对措施,炉缸温度呈下降趋势如图4:
5 结语
①投近年来我国钢铁产量迅速增长,炼铁高炉的技术经济指标有了明显的改善,但是随着高炉产量水平的提高,延长高炉寿命的任务显得更加严峻。②炉缸温度升高对高炉的寿命影响很大,要及时采取有效措施。③调整相应的冷却制度,加强炉前的出铁管理,有利于延长炉缸寿命。④减氧控制冶炼强度,也能抑制温度上升。⑤炉缸温度高,高炉还应提高炉温,提碱度,提高钛负荷。
参考文献:
[1]王筱留.钢铁冶金学:炼铁部分[M].北京:冶金工业出版社,2013.
(作者单位:河钢宣钢炼铁厂)