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摘要:锅炉水处理技术是一门综合技术,对锅炉给水设备进水水质有着严格的水质要求。本文以锅炉水质处理作为中心,分析不良锅炉水质对锅炉的影响,阐述了锅炉水质处理工艺改进情况及效果,对今后锅炉水质处理工艺改进具有一定的指导意义。
关键词:锅炉水质 软化 工艺改进
0 引言
锅炉水水质对锅炉正常运行至关重要。如果锅炉内使用硬水,在加热过程中钙盐和镁盐会在锅炉内壁上结成水垢,降低锅炉的热效率,增加能耗,有时还会堵塞管道,产生爆管事故,缩短锅炉的使用寿命。由于水处理工作的失误,造成腐蚀率增加,能耗增加,锅炉因结垢引起暴管、鼓包事故时有发生。因此,锅炉用水必须经过软化处理。可以预防结垢、使腐蚀减至最小、减少能量损失或燃料损耗、减少不必要的停炉或维修、降低维护费用、确保最佳热传递、延长锅炉使用寿命。由于某锅炉房工艺设计、水质指标不合格等原因,造成了供暖中心内部供热管线、散热片腐蚀率过高、炉体结垢严重、燃气量增加等严重现象。
1 锅炉水质存在的问题及危害
1.1存在的问题
锅炉的水处理是保证锅炉安全、经济运行的重要环节,同时锅炉对水质要求较高,配套有专门的水处理装置来进行给水除硬、除氧。某锅炉在改造前有两台一备一用流量型全自动软水器,由于设备本身存在问题和工艺流程的原因,加上分析方法不正确,未及时检测等种种原因,使不合格的水供给锅炉,致使锅炉结垢,腐蚀率增加,严重的危及锅炉的安全运行,缩短了锅炉的使用寿命。
1.2造成的危害
由于水质工艺流程、设备使用的不完善,即没有除氧,也没有除铁,致使锅炉水质不合格。首先,造成了锅炉、供热设备的管线、闸阀腐蚀率增加,某锅炉的供热散热片也频繁出现了腐蚀漏水现象,现已大部分更换。其次,造成锅炉结垢,垢厚平均达到2~3mm,有些局部达到了6~8mm。垢厚在2~3mm时,燃气耗费达到4%~6%, 6~8mm的垢厚可耗费燃气达20%。同时锅炉受热面结垢时,本来通过金属壁面传递热量变成了金属层和垢层两层壁传递热量,此时传热面积减少,由于垢层导热系数非常小,传热壁面加厚,使得阻力,大大增加,传热量明显降低,锅炉传热性能差。即使垢层仅有1mm厚也会降低蒸汽量,增高排烟温度,造成能源浪费。在沉积水垢的情况下,为了保持原有的蒸发量和蒸汽参数,就得多烧燃料以提高火焰和烟气温度,这部分多投入的燃料就是因结垢而造成的燃料损失。据粗略估算,受热面结1mm水垢,热效率下降5%,锅炉浪费燃料8%。由于结垢、腐蚀增加,锅炉炉胆、锅筒、炉管就会发生变形、鼓包,缩短锅炉的使用寿命(表1)。
2 锅炉结垢、腐蚀原因分析
根据锅炉水质化验的各项数据,锅炉的工艺流程以及设备,锅炉水处理的化学特性。锅炉水质不合格、结垢、腐蚀率增加的原因。
2.1设备的原因
在锅炉给水处理工艺过程中,除氧是一个非常关键的一个环节。氧是给水系统和锅炉的主要腐蚀性物质,给水中的氧应当迅速得到清除,否则它会腐蚀锅炉的给水系统和部件,腐蚀产物氧化铁会进入锅内,沉积或附着在锅炉管壁和受热面上,形成难容而传热不良的铁垢,而且腐蚀会造成管道内壁出现点坑,阻力系数增大,腐蚀严重时会发生管道爆炸事故。
2.2工艺的原因
水质经过除氧处理后,滤层深处溶解氧的含量已经很低,就使Fe(OH)3,和Fc(OH)2有少量的铁离子解析出来,如果含铁进入给水中,将会提高给水硬度,同时铁含量也是锅炉给水的指标之一,因此必须在除氧之后加一套除铁设备。而锅炉房只是简单的除去了水中的氧,而没有除去水中的铁,造成了水质不合格,锅炉结垢、腐蚀率增加。
2.3人员误操作
由于水质指标不合格,在炉内形成了大量的杂质沉淀,人员排污操作不定期,时排时不排;软水器运行时,加盐不及时,树脂失效等等。
3 锅炉水质改进整改措施
(1)提高司炉人员的技术素质。首先对锅炉房的司炉人员要求持证上岗。针对在用锅炉,进行了有针对性的技术培训,增强锅炉和水质处理的知识,熟练掌握锅炉房的工艺流程和操作规程,严厉杜绝“三违”现象的发生,强化司炉人员的敬业工作作风。
(2)优化供暖流程。采用了生活供暖和生产保温分开的供热模式,注水系统、办公室、中控室、库房、维修班、化验室均使用水暖。
(3)优化水质处理工艺。某锅炉岗运用新的化验分析方法,对锅炉房的水质进行了严格的水质化验,确保了水质指标的严肃性、完整性、科学性。然后根据水质指标确定锅炉房的水质处理工艺。生活水一泵一软水器一除氧气一高位软水箱一提升泵一锅炉(图1)。
4 水质处理的性质
(1)锅炉水处理的主要内容是水的软化,防止锅炉结垢之前将其进行软化处理,即除去水中的钙、镁离子,把水中能引起锅炉结垢,腐蚀的盐类及其他杂质先行去除,使给水符合国家规定的水质标准。水的硬度主要由其中的阳离子:钙(Ca2+)、镁(mg2+)离子构成的。当含有硬度离子的原水通过软水器内树脂层时,水中的钙、镁离子被树脂吸附,同时交换释放出钠离子。这样从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水,当吸附钙、镁离子的树脂达到一定程度后,出水硬度增大,此时软水器自动进行失效树脂的再生工作,再生过程就是用盐箱中的食盐冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子再置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软水交换的能力。使失效的树脂重新恢复至钠型树脂。由于锅炉给水中的溶解氧会腐蚀锅炉钢板,降低锅炉使用寿命,危及锅炉运行安全,必须进行彻底除氧处理。去除溶于水中的氧气,对于防止锅炉腐蚀,保证安全经济运行有着重要的意义。除氧化学反应式为。2Fe+2+2H2O+O2→2Fe(OH)2↓;2Fe(OH)2+H2O+1/2O2→2Fe(OH)3。
分析表明,反应生成物Fe(OH)3为松软絮状物,当其累积到一定程度后,即通入反洗水将其冲洗掉,恢复到初始的除氧能力。但由于海绵铁是特殊制成的疏松多孔料状物,用作交换介质,大大简化了操作程序,且易反洗、可重复作用,达到了简单实用,高效稳定的除氧效果。水质经过除氧处理后,不能使Fe(OH)2全部氧化成Fe(OH)3,出水中含有少量的Fe+2,一般在0.5~0.8mg / L,增加少量铁对热水锅炉仍符合国家规定的水质标准。
5 结束语
要结合炉型和实际情况,根据锅炉热力参数、水质、吨位、负荷变化、经济条件等情况综合考虑,因地制宜选用。要时刻关注新技术、新材料、新成果,勇于探索和改进创新,寻求处理效果好的锅炉给水处理方式,保证高效经济、稳定安全运行。
参考文献
[1]肖永胜,郭传顺.低压锅炉水处理技术[m].哈尔滨工程大学出版社,1998.
作者简介:李景(1971.08-)女,技师,长期从事供暖锅炉水处理工作。
关键词:锅炉水质 软化 工艺改进
0 引言
锅炉水水质对锅炉正常运行至关重要。如果锅炉内使用硬水,在加热过程中钙盐和镁盐会在锅炉内壁上结成水垢,降低锅炉的热效率,增加能耗,有时还会堵塞管道,产生爆管事故,缩短锅炉的使用寿命。由于水处理工作的失误,造成腐蚀率增加,能耗增加,锅炉因结垢引起暴管、鼓包事故时有发生。因此,锅炉用水必须经过软化处理。可以预防结垢、使腐蚀减至最小、减少能量损失或燃料损耗、减少不必要的停炉或维修、降低维护费用、确保最佳热传递、延长锅炉使用寿命。由于某锅炉房工艺设计、水质指标不合格等原因,造成了供暖中心内部供热管线、散热片腐蚀率过高、炉体结垢严重、燃气量增加等严重现象。
1 锅炉水质存在的问题及危害
1.1存在的问题
锅炉的水处理是保证锅炉安全、经济运行的重要环节,同时锅炉对水质要求较高,配套有专门的水处理装置来进行给水除硬、除氧。某锅炉在改造前有两台一备一用流量型全自动软水器,由于设备本身存在问题和工艺流程的原因,加上分析方法不正确,未及时检测等种种原因,使不合格的水供给锅炉,致使锅炉结垢,腐蚀率增加,严重的危及锅炉的安全运行,缩短了锅炉的使用寿命。
1.2造成的危害
由于水质工艺流程、设备使用的不完善,即没有除氧,也没有除铁,致使锅炉水质不合格。首先,造成了锅炉、供热设备的管线、闸阀腐蚀率增加,某锅炉的供热散热片也频繁出现了腐蚀漏水现象,现已大部分更换。其次,造成锅炉结垢,垢厚平均达到2~3mm,有些局部达到了6~8mm。垢厚在2~3mm时,燃气耗费达到4%~6%, 6~8mm的垢厚可耗费燃气达20%。同时锅炉受热面结垢时,本来通过金属壁面传递热量变成了金属层和垢层两层壁传递热量,此时传热面积减少,由于垢层导热系数非常小,传热壁面加厚,使得阻力,大大增加,传热量明显降低,锅炉传热性能差。即使垢层仅有1mm厚也会降低蒸汽量,增高排烟温度,造成能源浪费。在沉积水垢的情况下,为了保持原有的蒸发量和蒸汽参数,就得多烧燃料以提高火焰和烟气温度,这部分多投入的燃料就是因结垢而造成的燃料损失。据粗略估算,受热面结1mm水垢,热效率下降5%,锅炉浪费燃料8%。由于结垢、腐蚀增加,锅炉炉胆、锅筒、炉管就会发生变形、鼓包,缩短锅炉的使用寿命(表1)。
2 锅炉结垢、腐蚀原因分析
根据锅炉水质化验的各项数据,锅炉的工艺流程以及设备,锅炉水处理的化学特性。锅炉水质不合格、结垢、腐蚀率增加的原因。
2.1设备的原因
在锅炉给水处理工艺过程中,除氧是一个非常关键的一个环节。氧是给水系统和锅炉的主要腐蚀性物质,给水中的氧应当迅速得到清除,否则它会腐蚀锅炉的给水系统和部件,腐蚀产物氧化铁会进入锅内,沉积或附着在锅炉管壁和受热面上,形成难容而传热不良的铁垢,而且腐蚀会造成管道内壁出现点坑,阻力系数增大,腐蚀严重时会发生管道爆炸事故。
2.2工艺的原因
水质经过除氧处理后,滤层深处溶解氧的含量已经很低,就使Fe(OH)3,和Fc(OH)2有少量的铁离子解析出来,如果含铁进入给水中,将会提高给水硬度,同时铁含量也是锅炉给水的指标之一,因此必须在除氧之后加一套除铁设备。而锅炉房只是简单的除去了水中的氧,而没有除去水中的铁,造成了水质不合格,锅炉结垢、腐蚀率增加。
2.3人员误操作
由于水质指标不合格,在炉内形成了大量的杂质沉淀,人员排污操作不定期,时排时不排;软水器运行时,加盐不及时,树脂失效等等。
3 锅炉水质改进整改措施
(1)提高司炉人员的技术素质。首先对锅炉房的司炉人员要求持证上岗。针对在用锅炉,进行了有针对性的技术培训,增强锅炉和水质处理的知识,熟练掌握锅炉房的工艺流程和操作规程,严厉杜绝“三违”现象的发生,强化司炉人员的敬业工作作风。
(2)优化供暖流程。采用了生活供暖和生产保温分开的供热模式,注水系统、办公室、中控室、库房、维修班、化验室均使用水暖。
(3)优化水质处理工艺。某锅炉岗运用新的化验分析方法,对锅炉房的水质进行了严格的水质化验,确保了水质指标的严肃性、完整性、科学性。然后根据水质指标确定锅炉房的水质处理工艺。生活水一泵一软水器一除氧气一高位软水箱一提升泵一锅炉(图1)。
4 水质处理的性质
(1)锅炉水处理的主要内容是水的软化,防止锅炉结垢之前将其进行软化处理,即除去水中的钙、镁离子,把水中能引起锅炉结垢,腐蚀的盐类及其他杂质先行去除,使给水符合国家规定的水质标准。水的硬度主要由其中的阳离子:钙(Ca2+)、镁(mg2+)离子构成的。当含有硬度离子的原水通过软水器内树脂层时,水中的钙、镁离子被树脂吸附,同时交换释放出钠离子。这样从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水,当吸附钙、镁离子的树脂达到一定程度后,出水硬度增大,此时软水器自动进行失效树脂的再生工作,再生过程就是用盐箱中的食盐冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子再置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软水交换的能力。使失效的树脂重新恢复至钠型树脂。由于锅炉给水中的溶解氧会腐蚀锅炉钢板,降低锅炉使用寿命,危及锅炉运行安全,必须进行彻底除氧处理。去除溶于水中的氧气,对于防止锅炉腐蚀,保证安全经济运行有着重要的意义。除氧化学反应式为。2Fe+2+2H2O+O2→2Fe(OH)2↓;2Fe(OH)2+H2O+1/2O2→2Fe(OH)3。
分析表明,反应生成物Fe(OH)3为松软絮状物,当其累积到一定程度后,即通入反洗水将其冲洗掉,恢复到初始的除氧能力。但由于海绵铁是特殊制成的疏松多孔料状物,用作交换介质,大大简化了操作程序,且易反洗、可重复作用,达到了简单实用,高效稳定的除氧效果。水质经过除氧处理后,不能使Fe(OH)2全部氧化成Fe(OH)3,出水中含有少量的Fe+2,一般在0.5~0.8mg / L,增加少量铁对热水锅炉仍符合国家规定的水质标准。
5 结束语
要结合炉型和实际情况,根据锅炉热力参数、水质、吨位、负荷变化、经济条件等情况综合考虑,因地制宜选用。要时刻关注新技术、新材料、新成果,勇于探索和改进创新,寻求处理效果好的锅炉给水处理方式,保证高效经济、稳定安全运行。
参考文献
[1]肖永胜,郭传顺.低压锅炉水处理技术[m].哈尔滨工程大学出版社,1998.
作者简介:李景(1971.08-)女,技师,长期从事供暖锅炉水处理工作。