传动轴加工工艺的研究

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  [摘 要]针对传动轴重要表面质量达不到要求,以及装配中密封不到位等问题,本文对零件的工艺进行分析,提出了合理加工方法。
  [关键词]传动轴 工艺 加工
  中图分类号:TG379 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)47-0002-01
  引言:传动轴是机械零件中重要零件之一,它起到连接支撑和传递转矩。就目前来看传动轴存在的问题还是很多的,重要表面质量达不到要求,装配中密封不到位等。尤其是汽车方面,很多汽车生产商不得不把自己所产汽车召回,浪费了大量的人力物力,也给消费者带来了诸多麻烦,给自己企业造成了负面影响。
  对传动轴的工艺进行合理的分析和加工方法的选择,能有效地解决或避免以上问题,同时又能提高生产效率。
  零件工艺的分析
  (1)对于7级精度、表面粗糙度Ra0.8~0.4μm的一般传动轴,其工艺路线是:正火-車端面钻中心孔-粗车各表面-精车各表面-铣花键、键槽-热处理-修研中心孔-粗磨外圆-精磨外圆-检验。
  (2)轴类零件一般采用中心孔作为定位基准,以实现基准统一的方案。在单件小批生产中钻中心孔工序常在普通车床上进行。在大批量生产中常在铣端面钻中心孔专用机床上进行。
  (3)中心孔是轴类零件加工全过程中使用的定位基准,其质量对加工精度有着重大影响。所以必须安排修研中心孔工序。修研中心孔一般在车床上用金刚石或硬质合金顶尖加压进行。
  (4)轴上的花键、键槽等次要表面的加工,一般安排在外圆精车之后,磨削之前进行。因为如果在精车之前就铣出键槽,在精车时由于断续切削而易产生振动,影响加工质量,又容易损坏刀具,也难以控制键槽的尺寸。但也不应安排在外圆精磨之后进行,以免破坏外圆表面的加工精度和表面质量。
  (5)在轴类零件的加工过程中,应当安排必要的热处理工序,以保证其机械性能和加工精度,并改善工件的切削加工性。一般毛坯锻造后安排正火工序,而调质则安排在粗加工后进行,以便消除粗加工后产生的应力及获得良好的综合机械性能。淬火工序则安排在磨削工序之前。
  零件传动轴图样分析
  图1所示零件是减速器中的传动轴。它属于台阶轴类零件,由圆柱面、轴肩、螺纹、螺尾退刀槽、砂轮越程槽和键槽等组成。轴肩一般用来确定安装在轴上零件的轴向位置,各环槽的作用是使零件装配时有一个正确的位置,并使加工中磨削外圆或车螺纹时退刀方便;键槽用于安装键,以传递转矩;螺纹用于安装各种锁紧螺母和调整螺母。 根据工作性能与条件,该传动轴图样(图1)规定了主要轴颈M,N,外圆P、Q以及轴肩G、H、I有较高的尺寸、位置精度和较小的表面粗糙度值,并有热处理要求。这些技术要求必须在加工中给予保证。因此,该传动轴的关键工序是轴颈M、N和外圆P、Q的加工。
  零件表面加工方法的选择
  传动轴的加工面有键槽、端面、退刀槽、越程槽。因此主要采用车削和外 圆磨削。因为轴两边的精度较高所以要进行磨削,所以外圆加工的方法为:
  粗车-半精车-磨削
  加工方案 经济加工精度等级(IT) 表面粗糙度Ra/μm
  零件加工方案的选择
  方案一
  工序 1 铣轴的两端面,打中心孔
  工序 2 粗车外圆大小端各外径
  工序 3 半精車,倒角
  工序 4 铣键槽
  工序 5 精车,切退刀槽
  工序 6 调质
  工序 7 去毛刺
  工序 8 磨削
  方案二
  工序1 车轴一端打中心孔
  工序2 车轴另一端打中心孔
  工序3 半精车倒角
  工序4 精车,切退刀槽
  工序5 调质
  工序6 铣键槽
  工序7 去毛刺
  工序8 磨削
  比较上面两方案,方案一在加工两中心孔时存在同轴度误差,若把铣键槽放在精车之前,在精车时断续车削容易引起振动,影响加工质量。综上所述方案二合理 本设计的加工方法如下:
  ①两端面:公差等级IT12,表面粗糙度Ra12.5μm,需进行铣削加工。
  ②φ 25左外圆表面:公差等级IT7,表面粗糙度为Ra1.6μm,需进行粗车,半精车,精车。
  ③ φ30外圆表面:公差等级IT7,表面粗糙度为Ra12.5μm,需进行粗车,半精车,精车。
  ④φ25右外圆表面:公差等级IT6,表面粗糙度为Ra1.6μm,需要进行粗车,半精车或磨削加工。
  加工的技术要求
  (1)尺寸精度轴类零件的主要表面常为两类,一类是与轴承的内圈配合的外圆轴颈,即支承轴颈,用于确定轴的位置并支承轴,尺寸精度要求较高,通常为IT5~IT7;另一类为与各类传动件配合的轴颈,即配合轴颈,其精度稍低,通常为IT6~IT9。
  (2)几何形状精度主要指轴颈表面、外圆面等重要表面的圆度、圆柱度。其误差一般应限制在尺寸公差范围内,对于精密轴,需在零件图上另行规定其几何形状精度。
  (3)相互位置精度包括内、外表面,重要轴面的同轴度、圆的径向跳动、重要端面对轴心线的垂直度、端面间的平行度等。
  (4)表面粗糙度轴的加工表面都有粗糙度的要求,一般根据加工的可能性和经济性来确定。
  参考文献
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