气相色谱分离过程之我见

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  摘 要:气相色谱分离法是现代分离分析的重要方法,已被广泛应用于石油化工、医疗卫生、有机合成等多个领域,很好地解决了各种分析分离难题。本文结合自身的实践经验,针对气相色谱分离的当前研究现状,阐述了气相色谱法及其分离原理,提出了新的进样方法,从而满足了制药业的生产需要,顺利完成气相色谱的分离。
  关键词:气相色谱法 进样 分离过程
  一、前言
  随着社会的快速发展,制造业和化工企业已成为国民支柱产业,发挥着越来越大的作用。在制药行业和化工企业的整个生产过程中,大量使用溶剂后,将各种溶剂相混合,混合后的溶剂很多都是难以分离的共沸物,很难回收利用。分离共沸物的有效方法之一就是气相色谱法,然而目前对此分离方法的研究较少,处理量较少,不能满足制药业的生产需要,很大地局限其应用范围,使常用色谱柱担体不能满足要求,普通进样系统很难向色谱柱内放入较大进样量。因此对其进行研究是十分必要。
  二、气相色谱法及其分离原理
  气相色谱法又称气相层析法,1952年由英国生物化学家马丁等人创立的。在马丁研究液-液分配色谱时,就已经有气液色谱法的设想,经三年的时间,成功研究了以气体为流动相的气-液色谱法,它是一种采用冲洗法的柱色谱分离技术。利用试样中各组气相和分配系数的不同,气化后的试样进入色谱运行,在两相间反复多次分配组分,先吸附,再溶解,最后放出,由于各组分吸附和溶解能力不同,各组分的运行速度就不同,经过一段时间后,彼此分离,顺利完成分离过程。
  制备色谱操作时,需要最佳板高,在长柱中用较粗的担体,以塞子方式进样,适当增加液相含量,低线速时以氮气或净化空气作为载气,高线速时以氦气为载气,通过试验确定柱温。还需要最佳物料通过量,可通过物料通过量来衡量制备效率,制备效率会随柱长的增加而增加,进样量是制备效率的重要变数,增加固定液含量,提高载气线速,缩短分离周期,提高产品质量。可通过增加柱长、多柱并联式平行柱、自动循环操作、增大柱截面等四种方法来增加柱容量,分离收集纯组分。可采用特定的填充方法,有规律的重混气流法、流态化法等方法来提高柱效。从消耗、成本、粒度范围来考虑载体性能,采用廉价载体如硅藻土型,使用窄粒度范围的粗载体。对于固定相,应具有较好的热稳定性,经济易获得。制备柱常用不锈钢、玻璃制成。载体涂固定液主要有分批涂抹和柱内涂抹两种方法。根据不同的制备柱,选用 不同的装柱方法。在使用色谱柱之前,一定要对其进行充分老化处理。
  制备柱的色谱系统主要包括载气及其净化系统、進样系统、检测系统、收集系统。气化室由不锈钢体构成,应有足够大的热容量,体内装有玻璃填料,采用闪蒸气化法和柱上进样法两种进样方法。进样量由色谱柱的选择性、分离能力和组分分离时间三因素决定。通过转动阀来实现各组分的切割,用冷阱来收集。通常采用转动阀结构的馏分分布器,最终收集产品的器皿是产品收集器。常用的冷冻剂有冰水、冰盐、干冰丙酮、液态空气、液氮等,根据产品的冷凝温度选用适当的冷冻剂。
  三、气相色谱分离过程实验设计
  选用长 1.5m的玻璃柱作为色谱柱,采用网环填料作为柱内担体,均匀分布填料。选用极性固定液聚乙二醇为固定相,以丙酮为溶剂,采用空气作为载气,加热保温采用加热带,保持12个小时以上的色谱柱老化处理。
  1.进样系统
  采用提前气化进样方式,建立不锈钢进样系统,若不需要进样,加热蒸汽就会上升到冷凝器,最终冷凝回流。若需要进样,就会转换阀门,把物料蒸汽放入色谱柱内。通过导热油进行加热,通过调节变压器电压来控制加热。打开冷凝回流阀,蒸汽将会流入口阀,温度接近稳定时,关闭放空阀,排出将冷凝器中空气,避免蒸汽泄漏。进样时,关闭冷凝回流阀,向色谱柱内放入蒸汽。进样完毕,调节流速,打开冷凝回流阀,通过放入时间来控制进样量。
  2.冷凝系统
  选用金属冷凝器,整套系统封闭操作,不进样时,冷凝器用来将加热釜内的大量蒸汽冷凝,从而减少系统内压力。在一定加热功率下,将蒸汽放入冷阱内,用来测定进样系统的进样量。分离后的各组分进入冷凝器冷凝,并随空气排出,冷凝液在末端口收集。采用气相色谱仪进行检测,气化室温度120℃。空气从空气钢瓶中流出,进入预热柱,同物料样品进入色谱柱分离,冷凝后,排出空气。不进样时,蒸汽进入冷凝器,回流到加热釜内。进样时,切换蒸汽放入阀,进入色谱柱内分离,最后冷凝器冷凝。通过变压器调节加热棒功率,色谱柱外选用不锈钢加热夹套加热。柱子缠有加热带,通过切换阀门,将蒸汽通入冷阱中来测量一次放入物料蒸汽量。
  以冰水为冷冻剂,变压器调节加热电压,加热釜电压调节为150V,打开阀门使蒸汽进入冷凝器冷凝,通过控制阀门粗调载气流速,持续一段时间,用转子流量计细调载气流速。打开预热柱上的加热夹套预热,打开循环水泵把冷却水打入冷凝器中。待蒸汽把金属冷凝器中空气全部排出后,关闭阀门。温度恒定后,打开变压器调节柱外温度。切换阀门,把物料送入冷凝器中,待进样结束后,在玻璃冷凝器口收集样品,并进行分析。
  实验结果表明,进样时间为十秒钟时,分离效果最好;进样量过少,分离效果最不理想。并且随着柱温升高而分离效果会有所下降。载气流速加快会使分离时间减少,当流速达到一定速度后,分离效果会明显下降。
  四、结束语
  综上所述,气相色谱分离过程的研究还需要进一步的努力,应在实验研究的基础上,综合考虑多方面因素,多探究各因素之间的关系和影响。可增加实时检测,以金属丝网作为填料,构建不锈钢进样系统,定性研究各分离指标,尽最大努力收集实验样品,采用提前气化进样方式,改进冷凝器装置,更好地进行样品收集,有效支撑液体固定相。在获取充足的实验数据后,可建立数学模型,为日后研究提供理论依据,提高气相色谱分离的处理量,扩大进样量。
  参考文献
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